王家柱
摘要二期圍堰是三峽工程施工的屏障。圍堰工程總量大、工期短、強(qiáng)度大、施工難度大,基礎(chǔ)地質(zhì)條件復(fù)雜。在長(zhǎng)期研究和大量現(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,妥善地解決了基礎(chǔ)新淤砂和強(qiáng)透水巖體處理、深水拋填、風(fēng)化砂堰體和深混凝土防滲墻設(shè)計(jì)和施工中的關(guān)鍵技術(shù)問題,確保了深水圍堰的按期建成和安全運(yùn)行。
關(guān)鍵詞二期圍堰 設(shè)計(jì) 施工難點(diǎn) 處理措施三峽工程二期橫向土石圍堰于1998年汛前基本建成。同年7—8月,經(jīng)受了8次長(zhǎng)江洪峰的考驗(yàn)。9月12日,大江基坑初期排水結(jié)束,萬(wàn)古奔流的長(zhǎng)江江底在人們的面前顯露真貌。二期圍堰的建成和大江基坑的抽干,是三峽工程建設(shè)的重要里程碑,標(biāo)志著深水圍堰施工這一重大技術(shù)難題已被克服,也標(biāo)志著三峽工程河床大壩、電站廠房等主體建筑物施工已全面開始。本文將論述二期橫向圍堰工程(重點(diǎn)為上游圍堰)設(shè)計(jì)和施工中研究解決的幾個(gè)重點(diǎn)技術(shù)問題。
1、二期圍堰基本情況
二期橫向圍堰截?cái)嚅L(zhǎng)江主河槽,與一期工程期間已建成的混凝土縱向圍堰共同圍護(hù)形成二期基坑,確保河床主壩和左岸電站廠房工程干地施工。二期圍堰雖屬于臨時(shí)性建筑物,但其運(yùn)行期長(zhǎng)達(dá)6年,且上游雍水已形成約20億m 3的庫(kù)容,萬(wàn)一失事,將使三峽工程施工工期至少延長(zhǎng)1年,并有可能影響長(zhǎng)江航運(yùn)和造成壩下游的災(zāi)害。
考慮到二期圍堰特別是上游圍堰的特殊重要性,二期圍堰選用了較高的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。上游圍堰按II級(jí)臨時(shí)建筑物設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為百年一遇(83700m3/s),且要求按二百年一遇洪水(88400m3/s)不漫頂校核堰頂高程。下游圍堰則按III級(jí)臨時(shí)建筑物設(shè)計(jì),洪水標(biāo)準(zhǔn)采用50年一遇(79000m3/s)。
二期上下游橫向圍堰均采用土石圍堰型式,堰體防滲采用混凝土防滲心墻。圍堰結(jié)構(gòu)斷面如圖1—1和圖l—2,主要特性指標(biāo)參見表1—1。
表1—1? 二期橫向圍堰主要特性指標(biāo)表 | ||||
特征指標(biāo) | 單位 | 上游圍堰 | 下游圍堰 | 備注 |
軸線長(zhǎng)度 | m | 1439.6 | 1075.9 | |
堰頂高程 | m | 88.5 | 81.5 | |
堰頂寬度 | m | 15.0 | 15.0 | |
最大堰高 | m | 82.5 | 65.5 | |
拋填最大水深 | m | 60.0 | 54.0 | |
混凝土防滲墻最大深度 | m | 73.5 | 66.7 | |
土石填筑總量 | m3 | 589.9 | 442.2 | 合計(jì)1032.1 |
防滲總面積 | m2 | 86790 | 53570 | 合計(jì)140360 |
混凝土防滲墻面積 | m2 | 44880 | 38570 | 合計(jì)83450 |
帷幕灌漿 | m | 9420 | 4320 | 合計(jì)13740 |
圖1—1 二期上游橫向圍堰典型剖面圖
圖1—1 二期下游橫向圍堰典型剖面圖
2、大江截流
大江截流工程是二期橫向圍堰工程的重要組成部分,截流戧堤位于上游圍堰背水側(cè),兼作圍堰的排水棱體。三峽工程大江截流的最大特點(diǎn)和難點(diǎn),是截流拋投水深達(dá)60m,設(shè)計(jì)截流合龍流量為14000~19400m3/s,均超過已有截流工程的世界水平。有關(guān)大江截流的技術(shù)問題,已有不少文獻(xiàn)進(jìn)行專題論述。本文僅摘錄截流主要指標(biāo)表如后,以供參照。
3、新淤砂層特性的研究和處理
1981年葛洲壩工程蓄水后,三峽壩址水位被抬高約20m,二期圍堰基礎(chǔ)處淤積有5一10m厚的新淤粉細(xì)砂層,最厚可達(dá)18m。鑒于圍堰只能采取水下拋填法施工,加以施工水深大、工期緊迫,該細(xì)砂層無(wú)法加以挖除處理。故對(duì)于作為圍堰基礎(chǔ)的新淤砂層的性狀和安全處理措施,曾進(jìn)行長(zhǎng)期細(xì)致的研究。
研究成果表明,新淤砂層以粉粒、砂粒為主,粘粒含量?jī)H約3%。新淤砂不均勻系數(shù)1.3~3.2,孔隙比0.9~1.09,為不良級(jí)配松散土,處于飽和松散狀態(tài)下,屬于可液化土。新淤砂在天然情況下,結(jié)構(gòu)疏松,干容重1.29~1.42g/cm3;滲透穩(wěn)定性差,滲透試驗(yàn)表明,滲透破壞形式為流土,允許滲透比降僅0.22~0.27;抗水流沖刷能力低,表面沖刷流速為0.07~0.13m/s。
試驗(yàn)研究成果還表明,新淤砂的透水性強(qiáng),固結(jié)速度快。不排水狀態(tài)下的剪切強(qiáng)度(內(nèi)磨擦角)僅5度,固結(jié)排水后可達(dá)31.8~34.0度。一期圍堰施工后,其堰基新淤砂層,經(jīng)14m厚的填料自重壓重三個(gè)半月后,實(shí)際測(cè)試新淤砂的干容重,由平均1.40g/cm3 增長(zhǎng)為平均1.59g/cm3,相對(duì)密度可達(dá)0.80以上。
根據(jù)以上研究成果,認(rèn)為新淤砂層經(jīng)一定處理后,作為圍堰基礎(chǔ)的一部分在技術(shù)上是可行的。對(duì)新淤砂層采取的主要結(jié)構(gòu)處理措施有:
(1)加強(qiáng)堰體及基礎(chǔ)防滲:防滲墻墻體穿過全部復(fù)蓋層(含新淤砂層)、強(qiáng)風(fēng)化層,進(jìn)入弱風(fēng)化層1.0m;對(duì)弱風(fēng)化層中的強(qiáng)透水帶進(jìn)行帳幕灌漿處理。
(2)迎水坡設(shè)置塊石防沖保護(hù)結(jié)構(gòu)。
(3)堰腳采用壓坡圍封和蓋重措施,防止堰體下的新淤砂發(fā)生震動(dòng)液化。
(4)限制基坑抽水下降速度不超過0.5~1.0m/d;隨基坑水位下降,及時(shí)挖除堰體背水側(cè)以外的新淤砂,并立即做好反濾、圍封及蓋重。
4、深水拋填風(fēng)化砂堰體特性的研究
二期橫向圍堰填筑量巨大。三峽壩區(qū)花崗巖風(fēng)化砂儲(chǔ)量豐富,工程建筑物基礎(chǔ)開挖也有大量的風(fēng)化砂棄料可以利用。三峽壩區(qū)風(fēng)化砂主要礦物成份為正長(zhǎng)石、石英、斜長(zhǎng)石、云母等,其中云母含量約10%,屬一般花崗巖風(fēng)化料。天然情況下,風(fēng)化砂中大于5mm的顆粒含量30%~60%,天然含水量5% 11%,比重2.76,天然干容重1.65~2.0t/m3。干填碾壓的風(fēng)化砂干容重可達(dá)1.90t/m3以上,具有良好的物理力學(xué)性能。故以風(fēng)化砂作為圍堰堰體的主要填料,是設(shè)計(jì)首選的方案。但三峽二期圍堰堰體方量80%處于水下,最大施工水深達(dá)60m,無(wú)法進(jìn)行碾壓作業(yè)。深水拋投的風(fēng)化砂在未經(jīng)碾壓的條件下的性狀,能否保證高達(dá)80m的圍堰的安全穩(wěn)定運(yùn)行,是三峽二期圍堰研究的重點(diǎn)課題之一。
表2-1 ? 三峽工程大江截流主要技術(shù)指標(biāo)表 | ||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 |
| 備 注 | |||
設(shè) 計(jì) | 實(shí) 施 | |||||
截流龍口合龍時(shí)段? | 11月中、下旬 | 10月26-27日,11月8日 | 10月23日龍口形成,考慮通航要求, 11月8日最終合龍 | |||
截流合龍方式 | 平拋墊底,單戧雙向立堵 | 平拋墊底,單戧雙向立堵 | 下游圍堰戧堤(不承擔(dān)落差) 及圍堰堰堤體尾隨進(jìn)占 | |||
截流龍口寬度 | m | 130.0 | 130.0(40.0*) | *為11月8日最終合龍小龍口寬度 | ||
截流合龍流量 | m3/s | 14000-19400 | 8480-11600* | *龍口合龍實(shí)測(cè)流量 | ||
截流施工最大水深 | m | 60.0 | 60.0 | |||
截流合龍最大落差 | m | 0.8-1.24 | 0.66* | *10月26日晚8時(shí)實(shí)測(cè) | ||
截流合龍最大流速 | m/s | 3.29-4.23 | 4.22* | *10月26日晚8時(shí)實(shí)測(cè) | ||
截流戧堤總拋填量 | 104m3 | 126.0 | 126.0 | |||
截流龍口總拋填量 | 104m3 | 20.8 | 20.8 | |||
平拋墊底總拋填量 | 104m3 | 74.0 | 106 | |||
平拋墊底高程 | m | 40.0 | 40.0-45.0 | |||
日拋填最高強(qiáng)度 | 104m3 | 7.0-8.0 | 19.4* | *含下游戧堤及堰體拋填 | ||
小時(shí)拋填最高強(qiáng)度 | 104m3 | 1.71* | *含下游戧堤及堰體拋填 | |||
1960年,曾在現(xiàn)場(chǎng)6m水深的天然河槽中,進(jìn)行過大規(guī)模的拋投實(shí)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)求得的水下拋填風(fēng)化砂的初始容重僅為1.4~1.6t/m3,相對(duì)密度僅約0.40~0.50,與干填碾壓得到的風(fēng)化砂干容重1.90~2.0t/m3相距甚遠(yuǎn)。在如此松散的風(fēng)化砂堰體內(nèi)修建混凝土防滲墻,墻體應(yīng)力應(yīng)變條件均十分不利。分析研究成果表明,用6m水深模擬60m水深進(jìn)行水下拋填試驗(yàn),得出的風(fēng)化砂的力學(xué)指標(biāo)顯然是偏低的,但當(dāng)時(shí)沒有其它計(jì)算和模擬的方法和手段。70年代,離心機(jī)模擬技術(shù)在國(guó)外開始發(fā)展。其原理是:將縮小尺寸的模型置于高速轉(zhuǎn)動(dòng)的離心機(jī)中,借助于離心加速度來(lái)補(bǔ)償因幾何尺寸縮小引起的自重應(yīng)力損失,能使模型的自重應(yīng)力場(chǎng)與原型一致。顯然,對(duì)于以自重應(yīng)力為主的土工問題,提供了可靠的研究方法。80年代,長(zhǎng)江科學(xué)院建成了國(guó)內(nèi)首臺(tái)6m直徑的離心機(jī)土工試驗(yàn)臺(tái),成為三峽圍堰風(fēng)化砂填料性質(zhì)研究的主要手段。離心機(jī)試驗(yàn)研究成果表明,即使是深水拋填的風(fēng)化砂,在拋填體深部的風(fēng)化砂,在上部填料自重的作用下,排水固結(jié)后可達(dá)到較高的物理力學(xué)指標(biāo)。一期土石圍堰現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),證實(shí)離心機(jī)試驗(yàn)成果是可靠的。
根據(jù)大量室內(nèi)外土工實(shí)驗(yàn)成果,特別是離心機(jī)試驗(yàn)成果,參照二期圍堰兩岸接頭段的生產(chǎn)性填筑施工試驗(yàn)資料,二期圍堰風(fēng)化砂主要設(shè)計(jì)指標(biāo)列如表4-1。
風(fēng)化砂填鞏堰體的物理力學(xué)性能隨深度變化,且與風(fēng)化砂固結(jié)程度有關(guān)。根據(jù)施工安排,圍堰堰體填筑需先形成防滲墻施工平臺(tái)(該平臺(tái)高程僅略高于枯水季水位,距最終堰頂高程尚有約15m)。故在進(jìn)行防滲墻施工時(shí),防滲墻槽孔上部風(fēng)化砂力學(xué)指標(biāo)仍較低,對(duì)防滲墻造孔時(shí)的槽壁穩(wěn)定不利,可能發(fā)生塌孔事故。這對(duì)于工期十分緊迫的圍堰施工是一個(gè)極大的威脅。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后,確定采用振沖加密措施。實(shí)際施工中采用電動(dòng)75kW和液壓驅(qū)動(dòng)變頻1501EW大功率振沖器,振沖孔孔距為2.0~2.5m,最大振沖深度可達(dá)30m。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,經(jīng)振沖加固后,水下拋填風(fēng)化砂堰體的干容重可達(dá)1.80t/m3,變形模量可提高40~100%。施工實(shí)踐表明,在經(jīng)振沖加密的風(fēng)化砂堰體中,無(wú)論采用沖擊反循環(huán)鉆機(jī)、液壓銑槽機(jī)或抓斗造孔,均未發(fā)生槽孔孔壁坍塌事故。同時(shí),振沖加密后,對(duì)防滲墻的應(yīng)力應(yīng)變狀況也有改善。
5、混凝土防滲墻設(shè)計(jì)
二期圍堰堰體防滲結(jié)構(gòu)曾研究比較過多種方案。三峽壩區(qū)及附近缺乏防滲土料,加上圍堰施工水深特大,新淤砂和基礎(chǔ)復(fù)蓋層的清基和水下拋土施工均十分困難,且難于保證質(zhì)量??紤]到二期圍堰的特殊重要性,參照葛洲壩深水圍堰的成功經(jīng)驗(yàn),較早就否定了粘性土防滲方案,而以混凝土防滲心墻作為堰體防滲的基本方案。由于防滲墻最大深度達(dá)70—90m,堰體又主要是水下拋填的風(fēng)化砂,防滲墻自身的結(jié)構(gòu)安全成為設(shè)計(jì)中必須研究解決的主要問題。自80年代以來(lái),在可行性研究、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)階段,以及國(guó)家科委組織的全國(guó)性的“七五”、“八五”科技攻關(guān)中,都結(jié)合深水拋填風(fēng)化砂特性的研究,對(duì)不同的防滲墻結(jié)構(gòu)布置(單墻和雙墻,高墻和低墻)、墻體厚度(0.80~1.2m)、墻體材料(柔性、塑性和剛性混凝土)等多種組合方案,進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和墻體有限元應(yīng)力應(yīng)變分析計(jì)算。
表4-l ? 二期圍堰風(fēng)化砂填料主要設(shè)計(jì)指標(biāo)表 | |||||
項(xiàng)目 | 滲透系數(shù) /cm·s-1 | 設(shè)計(jì)干容重 /t·m-3 | c | φ /度 | K |
水下拋填(40m高程以上) | 5×10-3 | 1.70 | 0 | 34.0 | 200 |
水下拋填(40m高程以下) | 5×10-3 | 1.80 | 0 | 34.5 | 300 |
水上干填碾壓 | 5×10-3 | 1.90 | 0 | 35.0 | 500 |
根據(jù)多年研究和比較的成果,二期橫向圍堰堰體均采用低混凝土防滲墻上接抗?jié)B土工織物的防滲方案。防滲墻軸線與圍堰軸線重合?;炷练罎B墻墻頂高程,按滿足施工期安全的最低水位確定;防滲墻穿過淤砂、復(fù)蓋層和強(qiáng)風(fēng)化層,底部伸入弱風(fēng)化層1.0m;墻厚一般為0.8~1.0m。上游圍堰的河床深槽段長(zhǎng)162m,最大墻深達(dá)73.5m,采用雙排墻,兩墻軸距為6m;下游圍堰深槽最大墻深65.5m,采用1.1m厚的防滲墻。
根據(jù)有限元分析成果,上堰深槽防滲墻墻體最大壓應(yīng)力約為4MPa,最大拉應(yīng)力約為0.4MPa。墻體材料為素混凝土,不加鋼筋。當(dāng)墻深小于40m時(shí),采用柔性混凝土;墻深大于40m時(shí),采用塑性混凝土。防滲墻混凝土主要技術(shù)指標(biāo)和配合比列入表5-l、5-2、5-3。
表5-1 ??? 防滲墻混凝土主要技術(shù)指標(biāo)表 | ||||
抗壓強(qiáng)度R28/MPa | 抗折強(qiáng)度T28/MPa | 初始切線模量E0/MPa | 滲透系數(shù)K/cm·s-1 | 允許滲透比降J |
4.0~5.0* | 1.50 | 700~1000** | <1×10-7 | >80 |
?*墻深大于30.0m時(shí),島8按5.0MPa控制; **個(gè)別大值最大不超過1500MPa。 |
表5-2 柔性混凝土基本配合比 | |||||
材料 | 水泥 | 膨潤(rùn)土 | 風(fēng)化砂 | 水 | 外加劑木鈣 |
摻量/kg··m-3 | 260 | 70 | 1370 | 370 | 5 |
表5—3 ? 塑性混凝土基本配合比 | ||||||||
材料 | 水泥 | 粉煤灰 | 膨潤(rùn)土 | 砂 | 小石 (5-20mm) | 外加劑 木鈣 | 外加劑 DH9 | 水 |
摻量 /kg·m-3 | 180 | 80 | 100 | 1341 | 72 | 0.9 | 0.027 | 282 |
二期上游圍堰防滲墻深槽段左側(cè),樁號(hào)0十485至0十497處,基巖高程由約30m陡降至約1.0m,為一高差近30m、傾角約70°-80°的基巖陡坡。該陡坡段不僅向河床中心方向?yàn)槎竷A角,向下游側(cè)也有一定的坡度。陡坡段對(duì)防滲墻的結(jié)構(gòu)安全十分不利,施工也非常困難。采取的主要結(jié)構(gòu)措施是:將陡坡切削為若干臺(tái)階狀的小平臺(tái),在兩墻間加設(shè)3道支承隔墻(施工中2#隔墻取消),必要時(shí)可進(jìn)行灌漿加固;參見圖5--1,墻下游側(cè)設(shè)計(jì)擬增加高壓旋噴墻加固,后取消。
6、防滲墻施工的主要難點(diǎn)及處理措施
二期圍堰防滲墻施工的難點(diǎn),一是防滲墻工程量大、工期短、強(qiáng)度高,月成墻最高強(qiáng)度達(dá)15000m2;二是防滲墻施工質(zhì)量要求高,為防止新淤砂和風(fēng)化砂堰體發(fā)生滲透破壞,墻體不允許存在任何集中漏水通道;三是地質(zhì)條件復(fù)雜,墻體需穿過水下拋填風(fēng)化砂層、截流平拋墊底層、新淤砂層、河床復(fù)蓋層花崗巖塊球體和強(qiáng)風(fēng)化層,以及陡坡段的處理。施工中采取了以下主要措施。
(1)配備了高效、先進(jìn)的施工設(shè)備,其中包括近100臺(tái)反循環(huán)沖擊鉆機(jī),一臺(tái)液壓雙輪銑槽機(jī),5臺(tái)抓斗,以及相應(yīng)的配套輔助設(shè)備。根據(jù)一期圍堰實(shí)踐和二期圍堰兩岸連接段的施工試驗(yàn),確定采用“兩鉆一抓”成槽法為主,“銑砸爆”成槽法為輔的施工工藝。自德國(guó)保峨公司引進(jìn)的BC-30型液壓銑槽機(jī),對(duì)地層的適應(yīng)性較強(qiáng),造孔精度高,鉆進(jìn)效率高,在施工中發(fā)揮了重要作用。但用于塊球體和弱風(fēng)化巖的切削則工效很低。
(2)經(jīng)實(shí)際實(shí)驗(yàn)比較后,確定采用湖南澧縣生產(chǎn)的鈣基膨潤(rùn)土作為固壁泥漿的主材,并建立了相應(yīng)的泥漿循環(huán)使用系統(tǒng)。
3)為防止墻體開叉,嚴(yán)格控制槽孔兩端主孔偏斜率不得大于0.3%,特殊情況下不得大于0.5%;槽孔接頭規(guī)定采用套接,不得采用平接,以確保墻段連接良好。為確保防滲墻底部嵌入弱風(fēng)化基巖,除嚴(yán)格終孔鑒定外,沿防滲墻軸線每間隔6~10m布設(shè)一個(gè)先導(dǎo)孔,預(yù)先探明基巖高程。同時(shí),嚴(yán)格控制混凝土澆筑前的清孔,要求孔底淤積厚度不大于5cm。
(4)二期圍堰基礎(chǔ)復(fù)蓋層和強(qiáng)風(fēng)化帶巖體中存在塊球體,其一般粒徑0.50~2.0m,大者可達(dá)4.0~5.0m。塊球體巖性堅(jiān)硬,抗壓強(qiáng)度約100MPa,形狀不規(guī)則。此外,原設(shè)計(jì)要求防滲墻穿透全部強(qiáng)風(fēng)化層,嵌入弱風(fēng)化基巖1.0m。塊球體和弱風(fēng)化巖鉆進(jìn)(特別是陡坡段)均十分困難,其工作量雖只占約11%,但占直線工期時(shí)間達(dá)65%。實(shí)際施工中,采用了加重錘沖砸和槽內(nèi)控制爆破等輔助措施。同時(shí),在確保質(zhì)量的前提下,也對(duì)設(shè)計(jì)作了適當(dāng)?shù)男薷?。主要有:在?qiáng)風(fēng)化層厚度很大的槽孔,允許不穿透強(qiáng)風(fēng)化層,但深入強(qiáng)風(fēng)化層的深度不小于5.0m;在工期特別緊迫的槽孔處(如陡坡段),嵌入弱風(fēng)化基巖的深度允許適當(dāng)抬高,但不小于0.50m。
7、基礎(chǔ)防滲處理
二期圍堰基礎(chǔ)巖體透水性較強(qiáng)。其中強(qiáng)風(fēng)化帶為嚴(yán)重透水巖體,滲透系數(shù)一般為1.0~6.0m/d,最大可達(dá)11.66m/d;弱風(fēng)化層透水性也較強(qiáng),最大透水率可達(dá)1829Lu,相對(duì)不透水層(q≥5Lu)埋深15~20m。由于圍堰基礎(chǔ)中的新淤砂層抗?jié)B透破壞能力極低,故對(duì)防滲墻底部采用帳幕灌漿加以防滲處理。
基巖水泥灌漿標(biāo)準(zhǔn),上游圍堰為巖體透水率達(dá)到q≤10Lu,灌漿深度一般為5~15m,最大深度為27m.;下游圍堰為巖體透水率達(dá)到q≤50Lu,灌漿深度一般為5~10m,最大深度22m。灌漿技術(shù)要求和施工工藝與一般基巖帷幕灌漿基本相同。帷幕灌漿孔沿防滲墻軸線布置,孔距1.5m。防滲墻混凝土澆筑時(shí),墻內(nèi)埋設(shè)塑料管或鋼管拔管成孔,再進(jìn)行基巖鉆孔。分二序自上而下分段鉆灌,段長(zhǎng)一般為5.0m,灌漿壓力0.50~1.50MPa。
8、圍堰運(yùn)行及安全監(jiān)測(cè)
至1998年6月22日,二期圍堰堰頂已達(dá)臨時(shí)度汛高程,圍堰防滲墻也已完成封閉(上游圍堰僅第一道防滲墻完成封閉)。6月25日,大江基坑開始限制性抽水,二期圍堰進(jìn)入了邊運(yùn)行、邊施工的階段。在整個(gè)7~9月的汛期,雖然出現(xiàn)了8次洪峰,但圍堰運(yùn)行正常,未出現(xiàn)任何險(xiǎn)情。9月12日,大江基坑基本抽于。截止1998年年末,圍堰承受的總水頭已達(dá)63m,根據(jù)觀測(cè)資料,圍堰運(yùn)行正常,圍堰堰身及基礎(chǔ)滲水量均極微,總量約501/s,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)值。
為了觀測(cè)圍堰的運(yùn)行狀況,上、下游圍堰均埋設(shè)有較多數(shù)量的監(jiān)測(cè)儀器,對(duì)圍堰,特別是防滲墻的變形、滲流及應(yīng)力、應(yīng)變進(jìn)行觀測(cè)。其中上游圍堰選擇6個(gè)觀測(cè)斷面,共埋設(shè)滲壓計(jì)、應(yīng)變計(jì)、應(yīng)力計(jì)、測(cè)斜管、壓力盒等10余種儀器共169只;下游圍堰選擇3個(gè)觀測(cè)斷面,埋設(shè)有50只儀器。
根據(jù)截止1998年底的觀測(cè)資料,圍堰和防滲墻均未出現(xiàn)異常。防滲墻實(shí)測(cè)的最大壓應(yīng)力為2.73MPa,最大拉應(yīng)力為0.043MPa,均在墻體材料允許強(qiáng)度范圍內(nèi)。上游圍堰第一道防滲墻的最大位移曾達(dá)570mm,超過設(shè)計(jì)最初預(yù)計(jì)的最大位移值422mm,但小于設(shè)計(jì)按實(shí)際情況驗(yàn)算的最大位移值674mm。分析上游墻體產(chǎn)生較大變形的主要原因,是因當(dāng)時(shí)僅有已完成的上游墻擋水,下游墻槽孔已形成但尚未澆筑混凝土,造成上游墻下游抗力低于原計(jì)算的假定值。下游墻澆筑完成后,這一狀況已經(jīng)改變,且根據(jù)測(cè)斜管資料,防滲墻雖位移較大,墻體變形仍是平滑曲線,無(wú)明顯錯(cuò)位,說(shuō)明防滲墻具有良好的塑性,防滲墻是安全的。