孫燕梅 韓金曦 趙貫雨 張文靜
[摘要]通過對五泵站實施異地改造,優(yōu)化產(chǎn)能,提升技術(shù)、裝備、環(huán)評和經(jīng)濟指標,滿足宣鋼實際生產(chǎn)需求,關(guān)注企業(yè)效益與社會效益同步發(fā)展。
[關(guān)鍵詞]中心泵站異地改造經(jīng)濟技術(shù)
中圖分類號:TU-9文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)1220101-01
一、中心泵站存在的劣勢問題
1.泵站供水能力低位運行。1994-2004年,對泵站實施幾次改造,如增加加壓泵、閥門改造、配電系統(tǒng)改造等。2004年底,泵站最大供水量達到2500m3/h,勉強滿足目前生產(chǎn)用水需求,對新上1800m3高爐及規(guī)劃中的120噸轉(zhuǎn)爐、2500m3高爐等項目生產(chǎn)用水無法保證。
2.泵站技術(shù)裝備差。泵站原有3000m3蓄水池一座,2001年新建3000m3蓄水池一座,設計蓄水量達到6000m3,但由于水池溢流管道及水泵吸水管道高度問題,水池總有效容積僅能達到4000m3,當水源到泵站輸水管道出現(xiàn)故障,短期內(nèi)無法修復和恢復正常輸水功能,儲存水量僅能維持供水約1個小時,勢必影響各用戶安全生產(chǎn)。另外站內(nèi)水泵吸水管道設置較高,由于水池容量小,緩沖能力差,當水池虧水嚴重時,水泵啟動困難;而且五泵站三趟配水管道超負荷運行,沒有備用管道,供水安全性無法保證。
3.泵站自動化水平落后。站內(nèi)水泵啟停及閥門開關(guān)等操作全部為手動,直徑700mm的大閘閥,從打開狀態(tài)到關(guān)閉至少需要2個崗位工持續(xù)動作一刻鐘才能完成,在事故狀態(tài)下需要操作多個閥門,工作速度不能滿足事故搶修要求。
4.泵站地域分布與總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃沖突。120噸轉(zhuǎn)爐選址規(guī)劃恰好處于五泵站所在地,從企業(yè)長遠發(fā)展角度考慮應及早動遷。
二、中心泵站異地改造經(jīng)濟技術(shù)方案
(一)泵站裝機容量增大,供水能力提高
改造后按照用戶對水壓需求,泵站分為2個區(qū)域供水:煉鐵煉鋼為低壓區(qū),設置500WFBED型自吸泵(Q=1000-1800m3/h,H=59-66m,P=630kW,U=10kV)4臺,2用2備,并預留一臺位置,小時供水量達3000m3,由2趟φ800管道輸送到廠區(qū)管網(wǎng);焦化選燒為高壓區(qū),設置400WFBED型自吸泵(Q=6001400m3/h,H=6580m,P=500kW,U=10kV)4臺,2用2備,并預留一臺位置,小時供水量達2000m3,由2趟φ700管道輸送到該區(qū)域管網(wǎng)。改造后泵站裝機容量達4520kW,小時最大供水量為5000m3,日供水能力達到12萬m3,遠期日供水能力達到15萬m3。
(二)改造供水工藝,保證供水安全性
1.站內(nèi)設8臺水泵,每4臺水泵一組,每組水泵2用2備,四趟供水管道(φ800兩趟、φ700兩趟)主供四個不同區(qū)域,當其中一趟管道出現(xiàn)問題后,其他三趟管道仍可滿足四個區(qū)域生產(chǎn)用水量。
2.廠區(qū)供水環(huán)網(wǎng)兼有連通管道,供水安全性得到保障。
3.泵站新建1萬m3清水池2座,總蓄水量為2萬m3,當輸水管道發(fā)生事故,按照目前最大日平均時供水量計算,依靠水池蓄水能力可維持供水8小時,為事故處理贏得寶貴時間。
4.水源井至泵站新鋪設φ800輸水管道1趟,利舊改造舊輸水管線2趟,總輸水能力達到5000m3/h。
5.新建水源井6口,總計30口水源井均勻分布在3條輸水管道上,部分井可向2條輸水管道供水。
6.泵站用電由新建35kV變電站提供,兩路電源獨立供電,當變電站任一臺變壓器或任一段母線發(fā)生故障或檢修時,都不致影響35kV的正常供電。
(三)新建泵站技術(shù)裝備升級換代
1.泵站安裝無密封自控自吸式水泵8臺,分為2組,每組4臺水泵,2用2備,分別供給2個區(qū)域。每組水泵設置一套高壓變頻裝置,采用一拖二運行方式,可以分別控制2臺水泵變頻運行,根據(jù)管網(wǎng)壓力變化隨時調(diào)整水泵運行頻率,保證管網(wǎng)壓力相對恒定,最大程度保證用戶水質(zhì)需要。
2.水泵出口安裝多功能水泵控制閥,該閥門融電動閥、止回閥和水錘消除器三種設備功能于一體,具有速閉、緩閉、吸能腔三種消除水錘措施,自動實現(xiàn)開泵時緩開、停泵時緩閉功能,保證了安全經(jīng)濟運行。
3.比照環(huán)評參數(shù),推進節(jié)能減排作業(yè)流程,保證企業(yè)與環(huán)境和諧發(fā)展。
三、效益分析
(一)間接效益
中心泵站改造后,供水能力及供水安全性明顯提高,不僅保證了公司各廠安全用水,且為宣鋼跨越式發(fā)展奠定了堅實基礎。
1.改造后泵站能夠保證目前各廠生產(chǎn)用水。改造后水源井出水總量增加,管道輸水能力提高,泵站供水能力提高,同時供水安全性得到保證,能夠有力保障目前各廠生產(chǎn)用水。
2.泵站于2005年9月30日全線投產(chǎn),泵站近期日供水12萬m3,遠期日供水15萬m3,可為宣鋼新投產(chǎn)項目和遠景新增項目提供可靠供水,成為600萬噸鐵鋼材產(chǎn)能優(yōu)化的配套規(guī)模建設重要的支撐力量。
3.泵站供水安全性的提高,避免了因供水事故引起公司停產(chǎn)事故的發(fā)生。按歷史業(yè)績測算,以舊泵站發(fā)生事故造成煉鋼廠停產(chǎn)一日計算約損失965萬元。若因供水問題造成公司東區(qū)大部分廠礦停產(chǎn),其經(jīng)濟損失不可估量,凸顯了泵站改造的間接效益。
(二)直接效益
1.避峰就谷開動水源井節(jié)約電費開支。泵站改造前,水池蓄水能力低,按照生產(chǎn)需求調(diào)整水井開動,水源系統(tǒng)日供水量為6萬m3時,年耗電712萬kWh,年運行電費:712萬kWh×0.42元/kWh=299萬元。新建2萬m3蓄水池后,在滿足生產(chǎn)的前提下根據(jù)峰谷段電價不同,避峰就谷開動水源井,日供水量6萬m3時,實際年電費為216萬元,年節(jié)省電費83萬元。
2.泵站變頻運行降低了生產(chǎn)成本。從2005年9月新泵站投產(chǎn)到2005年12月期間,為調(diào)試水泵工頻運行性能,泵站運行方式是兩臺水泵工頻運行,平均電流為35A,噸水耗電量為0.74kWh;2006年1月變頻投入運行,水泵變頻運行,平均電流為18A,噸水耗電量降為0.675kWh。按日均供水6萬m3,則變頻運行日節(jié)電6萬m3×(0.74-0.675)kWh/m3=3900kWh,年節(jié)電59.8萬元。
3.泵站采取分區(qū)分壓供水方式節(jié)能效果明顯。目前泵站日供水6萬m3,其中焦燒區(qū)域平均日供1.5萬m3,管網(wǎng)末端供水壓力0.40MPa,鐵鋼區(qū)域平均日供4.5萬m3,管網(wǎng)末端供水壓力0.35MPa,鐵鋼區(qū)比焦燒區(qū)供水壓力低0.05MPa(水泵揚程降低5米),按照鐵鋼區(qū)域日供4.5萬m3計算,年減少功率消耗rQh×360/(102η)=1×4.5×5×360/(102×0.75)=106萬kWh,節(jié)能106萬kWh×0.42元/kWh=44.5萬元。
直接經(jīng)濟效益總計:83+59.8+44.5=187.3萬元。
(三)社會綜合效益
宣鋼中心泵站異地成功改造,綜合平衡了環(huán)境保護與節(jié)能降耗工序,總體設計與實際運營總量達標,實現(xiàn)了清潔工廠和循環(huán)經(jīng)濟的社會需求。
作者簡介:
孫燕梅(1974-),女,畢業(yè)于河北建筑工程學院給排水專業(yè),工學學士學位,高級工程師,現(xiàn)從事給排水專業(yè)技術(shù)工作。