曹 偉 王玉懷 車富生 何芙蓉
摘要:除氧器是熱力發(fā)電廠的重要設(shè)備之一,它的主要作用就是除去鍋爐給水中的氧氣和其它不凝結(jié)氣體,以保證給水的品質(zhì)。若給水中溶解氧氣,就會(huì)使與水接觸的金屬被腐蝕,同時(shí)在熱交換器中若有氣體聚積,將使傳熱的熱阻增加,降低設(shè)備的傳熱效果。因此水中溶解有任何氣體都是不利的,尤其是氧氣,它將直接威脅熱力設(shè)備和管道的安全運(yùn)行。文章針對(duì)噴霧填料式除氧器運(yùn)行中存在的問題,如給水溶解氧含量超標(biāo)嚴(yán)重,且除氧器運(yùn)行中溶解氧含量波動(dòng)較大等問題,介紹了玉門油田分公司水電廠#7除氧器改造的工藝過程,很好的消除了除氧器在運(yùn)行中存在的問題,達(dá)到了預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:除氧器;噴霧填料式;壓力容器;壓力;溫變
中圖分類號(hào):TK233 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2009)15-0063-02
一、除氧器的背景知識(shí)介紹
除氧器是熱力發(fā)電廠的重要設(shè)備之一,它的主要作用就是除去鍋爐給水中的氧氣和其它不凝結(jié)氣體,以保證給水的品質(zhì)。若給水中溶解氧氣,就會(huì)使與水接觸的金屬被腐蝕,同時(shí)在熱交換器中若有氣體聚積,將使傳熱的熱阻增加,降低設(shè)備的傳熱效果。因此水中溶解有任何氣體都是不利的,尤其是氧氣,它將直接威脅熱力設(shè)備和管道的安全運(yùn)行。
我廠#8汽輪發(fā)電機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的12MW機(jī)組,配用150T-4型噴霧填料式除氧器(編號(hào)為#7除氧器),于1997年6月投產(chǎn)運(yùn)行。除氧器工作壓力:0.02MPa(a),工作溫度:104℃,額定出量:150t/h,進(jìn)水溫度:70℃,出水溫度:98℃~104℃,水箱容積:50m3。
二、#7除氧器改造前存在的主要問題
我廠#7除氧器經(jīng)過十余年的運(yùn)行,主要存在以下幾個(gè)方面的問題:
1.給水溶解氧含量超標(biāo)嚴(yán)重,且除氧器運(yùn)行中溶解氧含量波動(dòng)較大,除氧器額定出力運(yùn)行時(shí),溶解氧含量最高值達(dá)到21.3μg/L。
2.Ω型填料損壞、散失嚴(yán)重,除氧器運(yùn)行中Ω型填料時(shí)常脫落到給水泵入口,堵塞給水泵入口濾網(wǎng),影響機(jī)組系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3.除氧器出水溫度、出力無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不能很好的滿足機(jī)組運(yùn)行需求。
4.除氧器在運(yùn)行中振動(dòng)較大,對(duì)除氧器安全運(yùn)行帶來隱患。
鑒于以上問題不能很好的解決,我們決定于2007年大修時(shí)對(duì)#7除氧器進(jìn)行改造。
三、改造方案
改造僅對(duì)除氧器除氧頭內(nèi)噴嘴、配水管、Ω型填料等部件進(jìn)行局部改造,除氧器除氧頭外形結(jié)構(gòu)、除氧水箱及外部連接管線不做任何改動(dòng)。
1.拆除噴水效果極差,且腐蝕嚴(yán)重的環(huán)形配水管及噴嘴。
2.拆除原淋水盤結(jié)構(gòu),改為三層淋水篦子,將珠狀傳熱方式改為膜狀傳熱,這樣能有效增強(qiáng)傳熱效果和不凝結(jié)氣體的擴(kuò)散能力。
3.拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用液汽網(wǎng)代替Ω型散填料,液汽網(wǎng)填料材質(zhì)為:1Cr18Ni9Ti。
4.根據(jù)除氧器除氧頭尺寸,設(shè)計(jì)制造除氧器起膜器組,它由排汽管和起膜管兩部分組成,起膜器組材質(zhì)為:1Cr18Ni9Ti。
5.在淋水篦子上加裝收水器一層,除氧頭頂部重新制作汽水分離裝置,分離絲網(wǎng)材質(zhì)為:1Cr18Ni9Ti。
6.除氧器內(nèi)所用承壓部件按照《鋼制壓力容器》(GB150-1998)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
改造后的除氧頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示:
1-液汽網(wǎng);2-淋水篦子;3-收水器;4-通汽管;5-起膜管;6-汽水分離裝置;7-進(jìn)水口
圖1除氧頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
四、改造后的除氧器工作原理
主凝結(jié)水及化學(xué)補(bǔ)水進(jìn)入除氧器除氧頭內(nèi),在一定的壓差下從起膜管的小孔斜旋噴向內(nèi)孔,形成射流。由于內(nèi)孔充滿了上升的加熱蒸汽,水在射流運(yùn)動(dòng)中便將大量的加熱蒸汽吸卷進(jìn)來,在極短時(shí)間內(nèi)很小的行程上產(chǎn)生劇烈的混合加熱作用,水溫得到大幅度提升,而旋轉(zhuǎn)的水沿著旋膜管內(nèi)孔壁繼續(xù)下旋,形成一層翻滾的水膜裙,此時(shí)水處于紊流狀態(tài),其傳熱效果最好,水溫達(dá)到飽和溫度時(shí),氧氣即被分離出來。
由于旋轉(zhuǎn)水流基本上是緊貼管壁旋轉(zhuǎn)而下,在起膜管中間形成汽—?dú)馔ǖ?,不存在氣體流動(dòng)死區(qū),因氧氣在內(nèi)孔內(nèi)無法隨意擴(kuò)散,析出的不凝結(jié)氣體被迅速排出,只能隨上升的蒸汽從排汽管排向大氣(老式除氧器雖加熱了水,分離出了氧,但氧氣比重大于加熱蒸汽,部分氧又被下流的水帶入水箱,這也是造成除氧效果差的一種原因)。
經(jīng)旋膜段粗除氧的給水及由疏水管引進(jìn)的高壓加熱器疏水在這里混合進(jìn)行二次分配,呈均勻淋雨?duì)盥涞狡湎碌囊浩W(wǎng)上,再進(jìn)行深度除氧后流入水箱。
五、改造后除氧器運(yùn)行效果分析
1.改造后除氧器除氧效果良好,在額定出力150t/h時(shí),出水溶解氧含量下降到≤10μg/L,鍋爐給水溶解氧含量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求:高壓汽包爐為≤7μg/L,中壓汽包爐為≤13μg/L。
2.改造后的除氧器采用了兩級(jí)除氧方式,給水通過起膜器組進(jìn)行一次除氧,然后經(jīng)過淋水篦子和液汽網(wǎng)進(jìn)行二次深度除氧,對(duì)不凝結(jié)氣體的析出能力強(qiáng),并且其傳熱性能好,可以有效保證除氧器出水溫度,滿足運(yùn)行需要。
3.除氧頭頂部重新制作汽水分離裝置,加裝收水器,減少排氣損失,提高了系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性。
4.采用新型液汽網(wǎng)替代Ω型填料,可以消除給水泵入口堵塞安全隱患。
5.消除了除氧器在運(yùn)行中存在的振動(dòng)現(xiàn)象,保障了設(shè)備安全運(yùn)行。
6.改造成本低,改造所用起膜器組、液汽網(wǎng)、淋水篦子等材料所需費(fèi)用不足10萬元;改造工期短,所有改造工作可在7天內(nèi)完成。
六、結(jié)語(yǔ)
玉門油田分公司水電廠#7除氧器改造后,經(jīng)過一年的試運(yùn)行,其運(yùn)行狀況良好,給水品質(zhì)的改善有效延長(zhǎng)了電廠熱力設(shè)備的使用壽命。此次改造是一次有益的嘗試,它的成功對(duì)小機(jī)組老式除氧器的改造具有指導(dǎo)意義。
作者簡(jiǎn)介:曹偉(1982-),男,甘肅天水人,玉門油田分公司水電廠設(shè)備檢修部汽化作業(yè)區(qū)助理工程師,研究方向:汽輪機(jī)附屬設(shè)備檢修。