王安理,李建政,馬秀勤
(靈寶市金源礦業(yè)有限責(zé)任公司, 河南 靈寶 472500)
尾礦處理是礦山生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),也是選礦廠建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的重要組成部分。我國(guó)大型正規(guī)礦山的尾礦,多數(shù)采用尾礦庫(kù)直排的方式處理,尾礦庫(kù)屬自然沉淀、澄清脫水工藝,脫水效率非常低下。我國(guó)的尾礦庫(kù)呈數(shù)量多、規(guī)模小、安全度低的特點(diǎn)。為解決尾礦庫(kù)存在的環(huán)境、安全、占地等方面的問題,探索和開發(fā)安全、高效的尾礦處理工藝技術(shù),顯得尤為迫切和重要。
靈寶市金源礦業(yè)有限責(zé)任公司積極實(shí)施“以金為主、綜合開發(fā)利用”的發(fā)展戰(zhàn)略。2006年6月,針對(duì)小秦嶺北礦帶金鉬多金屬礦石資源,自主開發(fā)了小秦嶺石英脈金鉬多金屬礦石資源綜合利用新工藝,綜合回收金、銀、鉬、銅、鉛和硫,在原有規(guī)模為350t/d全泥氰化炭漿廠(簡(jiǎn)稱炭漿廠)的基礎(chǔ)上,擴(kuò)建了規(guī)模為1000t/d的多金屬綜合回收選礦廠(簡(jiǎn)稱千噸選廠)。擴(kuò)建后尾礦排放量是原來的3倍以上,由于沒有新建尾礦庫(kù),原尾礦庫(kù)庫(kù)容迅速縮小,擺在面前的問題是尾礦得不到安全堆存;同時(shí),生產(chǎn)用水量增加了3倍多,而小秦嶺地區(qū)經(jīng)過近30年的開采,礦山涌水量急劇下降,雖多方引水但水量依然缺口較大。尾礦水?dāng)?shù)量雖多,但尾礦水回用率不足40%,常因缺水而被迫停車。金源公司針對(duì)尾礦的安全堆存和尾礦水重復(fù)利用問題進(jìn)行了深入的研究,自主開發(fā)了新型尾礦無(wú)害化處理工藝。
1.1.1 千噸選廠尾礦性質(zhì)
千噸選廠入選的是低品位石英脈金鉬多金屬礦石,工藝包括混合浮選、氰化提金、浮選鉬、鉛、銅,綜合回收了金、鉬、鉛和銅。尾礦成分主要是石英、碳酸鈣等礦物,尾礦產(chǎn)率99%,尾礦比重2.9t/m3,尾礦礦漿濃度為26%~29%,礦漿pH值為6~7,-200目粒級(jí)占60%~65%,但—400目粒級(jí)占38.68%,粒度粗細(xì)組成很不均勻。尾礦粒度組成見表1。
表1 千噸選廠尾礦粒度篩析結(jié)果
1.1.2 炭漿廠尾礦性質(zhì)
炭漿廠為了提高金的回收率,而采用原礦二段閉路細(xì)磨工藝,其尾礦粒度為-200目占90%~93%,礦漿濃度45%~48%,尾礦數(shù)量350t/d,尾礦水含氰化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.05%。
新型尾礦無(wú)害化處理工藝,是指尾礦經(jīng)濃縮-過濾二段脫水后,得到尾礦干渣和回水,尾礦干渣直接堆存于尾礦堆場(chǎng),回水全部循環(huán)利用,只建尾礦堆場(chǎng)無(wú)需建尾礦庫(kù)。尾礦無(wú)害化處理工藝流程見圖1。
千噸選廠尾礦自流至深錐濃密機(jī)進(jìn)行濃縮脫水,將礦漿濃度由26%~29%提高至62%~65%,然后用泵將濃縮底流礦漿揚(yáng)送至陶瓷過濾機(jī)過濾脫水,所得尾礦干渣含水13%以下。尾礦干渣用皮帶輸送機(jī)輸送至尾礦堆場(chǎng),采用裝載機(jī)攤鋪、逐層碾壓、夯實(shí)后覆土、即可恢復(fù)植被或復(fù)懇;濃密機(jī)溢流水和陶瓷過濾機(jī)濾液水統(tǒng)稱為回水,回水經(jīng)回水處理系統(tǒng)凈化后,供生產(chǎn)循環(huán)重復(fù)使用。
圖1 尾礦無(wú)害化處理工藝流程
炭漿廠尾礦自流至攪拌槽,攪拌槽起到緩沖和攪拌的作用,用泵直接揚(yáng)送至陶瓷過濾機(jī)過濾,濾渣和千噸選廠尾礦濾餅用同一條皮帶輸送機(jī)輸送至尾礦堆場(chǎng),濾液水供炭漿廠重復(fù)使用。
尾礦水通常含有各種選礦藥劑、金屬離子,甚至含有劇毒的物質(zhì),不能直接排放。本工藝用吸附法將回水二次凈化處理后供生產(chǎn)重復(fù)使用,既節(jié)約了水資源,又避免了廢水外排污染環(huán)境?;厮梦椒▋艋幚恚瓤梢曰厥账械奈⒘拷?,提高礦產(chǎn)綜合回收利用率,又可以脫去水中的油、藥等有害物質(zhì),避免水中油、藥等累積后影響生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。而對(duì)于藥劑制度簡(jiǎn)單的選礦水,可直接重復(fù)使用,無(wú)需吸附凈化,比如單一金屬選礦、全泥氰化等工藝。千噸選廠回水重復(fù)利用率達(dá)到92.6%以上,領(lǐng)先于環(huán)境保護(hù)部、國(guó)土資源部、衛(wèi)生部聯(lián)合制訂的關(guān)于礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)與污染防治技術(shù)政策規(guī)定的,到2010年有色系統(tǒng)選礦的水重復(fù)利用率應(yīng)達(dá)到75%的目標(biāo)。雖然尾礦干渣含有13%~15%的水分,以及微量的有毒有害物質(zhì),但是已被完全封閉在堆場(chǎng)中,避免外滲和擴(kuò)散,經(jīng)過長(zhǎng)期的露天暴曬和自然降解,基本消除了對(duì)環(huán)境的危害。因此,工藝被稱做節(jié)水環(huán)保的“零”排放尾礦處理工藝。
尾礦堆場(chǎng)的穩(wěn)定性主要取決于尾渣的壓實(shí)度,保證壓實(shí)度的關(guān)鍵是控制尾渣含水率。本工藝尾礦渣含水率低于13%~15%,直接干式堆存,可只建尾礦堆場(chǎng)無(wú)需建尾礦庫(kù)。壓濾尾礦含水一般在18%~25%,需在中轉(zhuǎn)堆場(chǎng)自然晾曬脫水后再轉(zhuǎn)運(yùn)至永久堆場(chǎng),不能直接堆存。本工藝尾礦干渣直接用裝載機(jī)攤鋪,同時(shí)進(jìn)行碾壓、壓實(shí),然后覆土即可恢復(fù)植被或復(fù)墾,尾礦的壓實(shí)度可以達(dá)到0.95以上,尾礦安全性能好。及時(shí)恢復(fù)植被,可以避免沙塵飛揚(yáng)污染大氣,防止雨水沖刷堆場(chǎng)坡面,影響堆場(chǎng)穩(wěn)定,簡(jiǎn)化了尾礦處理工藝。正常情況下,尾礦堆場(chǎng)無(wú)水,尾礦管理工作簡(jiǎn)單。尾礦庫(kù)的基建投資,一般占礦山建設(shè)總投資10%以上,占選廠投資的20%左右,尾礦設(shè)施的運(yùn)行成本占選廠生產(chǎn)成本的30%以上,顯然,不建尾礦庫(kù)可以減少礦山投資和運(yùn)行成本。尾礦濃縮直排尾礦庫(kù)與無(wú)害化處理對(duì)比見表2。
表2 尾礦濃縮直排尾礦庫(kù)與無(wú)害化處理對(duì)比
2.3.1 高效的尾礦濃縮脫水設(shè)備
濃縮脫水是尾礦處理的重要環(huán)節(jié),工藝采用國(guó)家專利高效濃縮設(shè)備——深錐濃密機(jī)(專利號(hào)ZL200720093039.8),獲得了高濃度底流和低含固量溢流。深錐濃密機(jī)由深錐、給料裝置、攪拌裝置、控制箱等組成,礦漿首先進(jìn)入給料裝置,易沉降的大顆粒迅速沉降至錐部,細(xì)顆粒從給料裝置下部分散至濃相沉積層進(jìn)一步沉降,澄清的溢流水從上部溢流堰排出,下部錐底排出高濃度的底流。與普遍采用的濃密機(jī)相比,深錐濃密機(jī)在外形上的顯著特點(diǎn)是高度大,其高徑比是2.1~2.4。實(shí)踐表明,深錐濃密機(jī)處理多金屬金鉬礦石浮選尾礦,其底流礦漿濃度可以達(dá)到65%以上。高濃度礦漿為降低過濾機(jī)濾餅水分和提高過濾機(jī)生產(chǎn)能力創(chuàng)造了很好的條件,溢流中懸浮物含量小于160×10-6,可做為生產(chǎn)用水使用。據(jù)資料顯示,由水力旋流器-濃密機(jī)串聯(lián)濃縮流程,尾礦綜合濃縮濃度僅達(dá)到45%~50%。其他高效重力沉降脫水設(shè)備,雖然對(duì)濃縮機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,但是需要添加絮凝劑輔助脫水才能有較好的濃縮效果。本專利設(shè)備無(wú)需添加絮凝劑、無(wú)需旋流器,即可達(dá)到高濃度的濃縮礦漿和清澈的溢流。
2.3.2 自動(dòng)節(jié)能的尾礦過濾設(shè)備
尾礦能否直接堆存的關(guān)鍵,是尾礦含水率的高低,尾礦過濾是控制尾礦含水率的最后工序。過濾設(shè)備主要有壓濾機(jī)、帶式過濾機(jī)、筒式過濾機(jī)等。本工藝選用集微孔陶瓷、超聲技術(shù)、自動(dòng)化控制于一體的新型、高效、節(jié)能、環(huán)保的固液分離設(shè)備——陶瓷過濾機(jī)過濾尾礦,替代傳統(tǒng)的壓濾機(jī)。陶瓷過濾機(jī)工作周期,由礦漿給入、濾餅形成、濾餅干燥、濾餅卸料、反沖洗五部分組成。其特點(diǎn)是效率高、操作簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)尾礦100%全部處理,濾渣含水率13%~15%,松散度良好,可以直接堆存、運(yùn)輸、壓實(shí),不需用干燥機(jī)干燥。濾液水象自來水一般可循環(huán)利用。尾礦陶瓷過濾與尾礦壓濾對(duì)比結(jié)果,見表3。壓濾機(jī)主要用于粘度大、顆粒細(xì)的化工產(chǎn)品和選礦廠精礦的脫水、黃金氰化洗滌等作業(yè),在尾礦處理方面應(yīng)用較少。
表3 尾礦陶瓷過濾與尾礦壓濾對(duì)比結(jié)果
礦山企業(yè)新建選礦廠選擇該工藝,只建尾礦堆場(chǎng)無(wú)需建尾礦庫(kù),可以減少基建投資,加快建設(shè)速度,避免投入大量資金用于征地、農(nóng)林、青苗補(bǔ)償?shù)龋WC尾礦的安全堆存。老礦山企業(yè)選礦廠擴(kuò)建與否均可采用本工藝,能延長(zhǎng)現(xiàn)役尾礦庫(kù)使用壽命,尾礦干渣既可以干式直接堆存,還可以用于筑壩,現(xiàn)役尾礦庫(kù)終期庫(kù)容利用系數(shù)可達(dá)1.0~1.4或更高[1]。
對(duì)于北方干旱、缺水的地區(qū),尾礦水可循環(huán)使用,回水利用率高,既可以節(jié)約水資源,又可以避免污染地下水資源,從根本上解決了環(huán)境污染問題。還可以綜合回收尾礦水中的有價(jià)元素。
千噸選廠尾礦水的重復(fù)使用,可回收其中的
微量金,節(jié)約各類選礦藥劑費(fèi),供水費(fèi)用等約120萬(wàn)元/a。至2009年底,已累計(jì)節(jié)水約317萬(wàn)t,填溝造地約16.49畝,回水循環(huán)重復(fù)利用率達(dá)到92.6%,從根本上解決了千噸選廠生產(chǎn)用水問題。
炭漿廠回水的重復(fù)循環(huán)使用,每年可以減排含氰廢水12萬(wàn)m3,回水中的氰離子和堿得到循環(huán)利用,可節(jié)約氰化鈉約45t/a、石灰30 t/a。不需另建污水處理設(shè)施,可減少含氰廢水處理費(fèi)用18萬(wàn)元/a,杜絕了含氰廢水污染水資源。
尾礦直接堆存于尾礦堆場(chǎng),無(wú)需建尾礦庫(kù),尾礦管理人員比尾礦庫(kù)少10人。按10年計(jì)算,人工費(fèi)可減少200萬(wàn)元;按10年服務(wù)年限計(jì)算,尾礦堆場(chǎng)比尾礦庫(kù)投資少459.94萬(wàn)元;尾礦逐層壓實(shí),保證了尾礦的安全堆存。
尾礦無(wú)害化處理工藝是一種新型尾礦堆存方法,運(yùn)用新工藝設(shè)備技術(shù)手段,將尾礦含水率控制在13%~15%以下。尾礦堆存于尾礦堆場(chǎng),只需建尾礦堆場(chǎng),無(wú)需建尾礦庫(kù),實(shí)現(xiàn)了節(jié)水、環(huán)保、安全、效益的有機(jī)結(jié)合和統(tǒng)一,促進(jìn)人與自然的持續(xù)和諧發(fā)展。
[1] 遲春霞,沈強(qiáng).尾礦干堆技術(shù)探討[J].黃金,2008,10(10):47-49.