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搞好工藝設(shè)備改造 確保污水總排達(dá)標(biāo)

2010-02-13 11:51劉玉鳳張柏成
中國(guó)設(shè)備工程 2010年7期
關(guān)鍵詞:浮渣濾料油罐

劉玉鳳,張柏成

(大慶石化公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)

一、污水處理場(chǎng)工藝流程及運(yùn)行情況

大慶石化公司煉油污水處理場(chǎng)有第一、第二兩套污水處理裝置和一套三泥處理裝置。第一污水處理場(chǎng)始建于1978年,處理能力為:含油污水900m3/h;第二污水處理場(chǎng)始建于1992年,處理能力為:含油污水600m3/h。為了節(jié)能降耗,2008年3月對(duì)第二污水處理場(chǎng)進(jìn)行了技術(shù)改造,改造了曝氣頭、砂濾罐、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備。2008年5月投入運(yùn)行,污水處理能力升至800m3/h,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%,滿足國(guó)家的環(huán)保要求,因而停運(yùn)第一污水處理場(chǎng)。

一、三循來水進(jìn)入沉砂池,自流至吸水池,提升到1萬m3調(diào)節(jié)除油罐,經(jīng)過除油后的污水自流進(jìn)入斜板隔油池進(jìn)一步除油。斜板隔油池出水通過溢流堰進(jìn)入一級(jí)浮選溶

氣罐,經(jīng)一級(jí)浮選池,出水自流進(jìn)入二級(jí)浮選池溶氣罐。二級(jí)浮選池出水自流進(jìn)鼓風(fēng)生化池。進(jìn)行生物氧化后,出水自流進(jìn)入輻流式二次沉淀池進(jìn)行沉淀分離,經(jīng)過沉淀后的二次沉淀池出水送到高速過濾器進(jìn)行過濾,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)后,排到污水東排一號(hào)提升泵站,進(jìn)入東排1#泵站。

第二污水處理場(chǎng)進(jìn)水量升至800m3/h后,現(xiàn)有設(shè)備不能滿足處理要求。主要表現(xiàn)為:一、二級(jí)浮選池浮渣量大,三泥裝置處理浮渣費(fèi)用高;污水處理場(chǎng)的污水處理方法較落后,抗污水沖擊能力差;污水場(chǎng)的自動(dòng)控制水平較低,缺少必要的水質(zhì)及水場(chǎng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)手段。因而對(duì)第二污水處理場(chǎng)設(shè)備及工藝進(jìn)行了技術(shù)改造。

二、第二污水處理場(chǎng)設(shè)備及工藝方面存在問題

1.設(shè)備方面存在問題

(1) 生化池里曝氣頭易損壞、充氧不均勻

生化池里曝氣頭采用雙螺旋曝氣器易損壞,使用壽命短(僅有1~2年),每年需維修及更換一部分。第二污水處理場(chǎng)生化池是推流式的,兩間一個(gè)池子,每間里有兩排雙螺旋曝氣器,充氧不均勻,氧轉(zhuǎn)移效率低 (9.5%~11%)、能耗高、對(duì)菌膠團(tuán)有破碎作用。

(2) 三間砂濾罐吸附能力一般、通透性小

車間砂濾罐采用的是過濾法。常用的濾料有石英砂、無煙煤級(jí)玻璃纖維、高分子聚合物等。現(xiàn)有三臺(tái)砂濾罐已暴露出跑損濾料、過濾介質(zhì)阻力大、反洗周期短等缺點(diǎn),給車間的日常操作和維護(hù)帶來很大麻煩。三間砂濾罐里填料為石英砂,吸附能力一般、通透性 (污水占罐的容積)小,由于污水場(chǎng)處理水量的增加,顯然其原有三臺(tái)砂濾罐不能滿足過濾后出水水質(zhì)、水量的要求,因此必須對(duì)砂濾罐進(jìn)行改造。

(3) 生化池鼓風(fēng)機(jī)耗電能大

第二污水處理場(chǎng)有二臺(tái)630kW鼓風(fēng)曝氣風(fēng)機(jī),給原生化池雙螺旋曝氣器供風(fēng),每臺(tái)風(fēng)機(jī)產(chǎn)風(fēng)量400m3/min過大,造成電能浪費(fèi),且噪聲大。

2.工藝方面存在問題

(1) 沉砂池雜物多

第二污水處理場(chǎng)來水沉砂池中雜物多,如樹枝、樹葉、塑料袋、破布等無法去除,這些雜質(zhì)造成后續(xù)管路堵塞和機(jī)泵設(shè)備的損壞,影響正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成停工。

(2) 提升吸水池 (180m3)、 調(diào)節(jié)除油罐 (10 000m3)、生化池 (9 600m3)容積小

第二污水處理場(chǎng)由原來600m3/h污水處理量需提升到800m3/h,提升吸水池容積不能滿足處理量增加后的需要。

煉油廠各生產(chǎn)裝置在運(yùn)行過程中難免導(dǎo)致高濃度污水直接進(jìn)污水處理場(chǎng),必將影響污水場(chǎng)的正常運(yùn)行。解決煉油廠污水水質(zhì)水量變化大的最好辦法是設(shè)置調(diào)節(jié)設(shè)施。第二污水處理場(chǎng)現(xiàn)有一座10 000m3調(diào)節(jié)除油罐,但缺少水質(zhì)均衡的措施。隨著污水量的增加,調(diào)節(jié)除油罐調(diào)節(jié)容積不足和無水質(zhì)均衡措施的問題將愈顯突出,因此對(duì)調(diào)節(jié)除油罐的改造迫在眉捷。

目前在水處理領(lǐng)域中,普通活性法耐沖擊負(fù)荷能力差,進(jìn)水水質(zhì)水量變化劇烈時(shí)運(yùn)行困難,而且只適用于含碳有機(jī)物的去除(BOD),對(duì)氮磷的去除率較低,約為20%。第二污水處理場(chǎng)生化處理 (原生化池)正是采用此工藝,因而技術(shù)改造中需將新、舊生化池改建成具有脫氮功能A/O的生化處理工藝。

(3) 浮選池浮渣、藥劑量大

原第二污水處理場(chǎng)采用兩級(jí)全溶氣浮選,同時(shí)向水中投加混凝劑。收渣槽不能收集浮選池反應(yīng)區(qū)浮渣,而且收集池內(nèi)浮渣時(shí),必須提高液位才能實(shí)現(xiàn),使得浮渣帶水多。由于浮渣排量大,占三泥裝置總量的2/3以上,“三泥”脫水費(fèi)用高,且“三泥”裝置脫出水排至污水場(chǎng)又會(huì)對(duì)污水場(chǎng)造成沖擊。浮選池混凝劑用量過大,第一、二污水處理場(chǎng)藥劑用量達(dá)到200t/年。溶氣效果不穩(wěn)定,而且釋放器經(jīng)常堵塞,無法清理,嚴(yán)重影響裝置的處理能力和處理效果。所以需對(duì)現(xiàn)有浮選池進(jìn)行改造。

3.自動(dòng)控制方面存在問題

原第二污水處理場(chǎng)自動(dòng)化程度低,操作強(qiáng)度較大,監(jiān)測(cè)手段不及時(shí)等,因而需對(duì)第二污水處理場(chǎng)增加自動(dòng)控制系統(tǒng)。

三、技術(shù)改造措施

1.從設(shè)備方面進(jìn)行改造

(1) 生化池里曝氣頭更換

將舊生化池池底的雙螺旋曝氣器更換成聚合物微孔管式曝氣器。聚合物微孔管式曝氣器是將多種高分子樹脂混合物放入模具中,在一定溫度和壓力下燒結(jié)成型的多孔物體。微孔曝氣是利用空氣擴(kuò)散裝置在生化池內(nèi)產(chǎn)生微小氣泡后,微小氣泡與水的接觸面積大,在水中通氣時(shí),空氣通過曝氣器多孔以直徑≤3mm的氣泡從孔中溢出,達(dá)到向水中充氧的目的。燒結(jié)成的聚合物多孔管,再配上前蓋、后蓋、密封墊、連接桿和螺母組成高分子聚合物管式曝氣器,曝氣器呈圓柱形,外徑φ75mm,內(nèi)徑φ50mm,長(zhǎng)度250~500mm。該聚合物微孔管式曝氣器氧轉(zhuǎn)移率高達(dá)38%,耐腐蝕,耐堵性好,阻力小,管式布置分布均勻,布?xì)庑Ч?,使用壽命較長(zhǎng)。這次改造將新、舊生化池池底曝氣頭都更換成聚合物微孔管式曝氣器。

(2) 改造三間砂濾罐

為了增加砂濾罐的處理量,對(duì)砂濾罐內(nèi)部進(jìn)行改造。將原有的三臺(tái)φ5 800mm×7 050mm×10mm石英砂過濾器改造成自助力式高效纖維束過濾器,可滿足第二污水處理場(chǎng)改造及提高排放水質(zhì)的要求。自助力式是在過濾設(shè)備內(nèi)部設(shè)置自助力式纖維密度調(diào)節(jié)裝置,該裝置不需額外動(dòng)力和附加操作,僅在正常過濾操作和反洗操作過程中通過水力完成對(duì)纖維濾層的壓縮和放松。在過濾操作時(shí),能迅速(一般在1min內(nèi)) 將濾層壓縮至所需狀態(tài),而且絕不損傷纖維,也不會(huì)導(dǎo)致靠近活動(dòng)支撐裝置的纖維密度大于濾層主體密度的不利層態(tài)。在反洗操作時(shí),無論濾層積泥量有多大、濾層被壓縮得多密實(shí),均能迅速(一般在1min內(nèi)) 將濾層徹底放松,而且絕不會(huì)損傷纖維,還能避免纖維向活動(dòng)支撐裝置上堆積而有利于泥渣排出。

這次改造只需將舊設(shè)備的內(nèi)部構(gòu)件及濾料全部拆除,安裝更換上新的內(nèi)部構(gòu)件及濾料,對(duì)設(shè)備進(jìn)行內(nèi)外防腐,個(gè)別管線的開口方位及大小需要做調(diào)整。高效纖維過濾技術(shù)采用了一種新型的軟填料—纖維束作為濾元,其濾料單絲直徑為幾十微米甚至幾微米,具有巨大的比表面積(d50:80 000m2/m3),而且過濾阻力較小,打破了粒狀濾料的過濾精度由于濾料粒徑不能進(jìn)一步縮小的限制。微小的濾料直徑,極大地增大了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會(huì)和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。

高效纖維束過濾器的濾速是石英砂過濾器的2~3倍,因此過濾效率高,維護(hù)方便,其濾元可以使用15年以上,在運(yùn)行期間基本上不需維護(hù)費(fèi)用。

(3) 更換生化池鼓風(fēng)機(jī)

生化池原鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量過大,將現(xiàn)有630kW的風(fēng)機(jī)更換為450kW離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量減少到250m3/min,從而減少電耗及噪聲。

2.從工藝方面的需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造

(1) 對(duì)沉砂池的改造

為了避免污染物對(duì)人體產(chǎn)生的毒害和減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,在兩間沉砂池的進(jìn)水渠道分別各安裝一臺(tái)機(jī)械格柵,利用格柵攔截較大的呈懸浮或漂浮狀態(tài)的固體污染物,并通過螺旋輸送器將格柵上清理的污物運(yùn)出系統(tǒng),以保護(hù)后續(xù)管線和設(shè)備。

(2) 提升吸水池、生化池、調(diào)節(jié)除油罐的容積

為了滿足新工藝的需求:①增建一個(gè)提升吸水池(180m3)。為了適應(yīng)水量變動(dòng),兩個(gè)提升吸水池可互相切換使用。②增建一個(gè)生化池 (8 700m3)。此生化池具有脫氮功能的A/O工藝,又稱為前置反硝化生物脫氮。③增建一個(gè)10 000m3調(diào)節(jié)除油罐。兩座調(diào)節(jié)除油罐底部安裝曝氣管,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)除油罐均質(zhì)的功能。

(3) 為了減少浮渣、藥劑量,對(duì)浮選池溶氣罐及釋放器進(jìn)行改造

浮選法亦稱氣浮法。浮選法用于含油廢水處理,具有浮渣含水率低(96%以下),出水水質(zhì)好等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。浮選法的處理構(gòu)筑物及設(shè)備主要包括浮選池、溶氣系統(tǒng)等。

第二污水處理場(chǎng)的浮選池由五間一級(jí)浮選池和五間二級(jí)浮選池組成,把一、二級(jí)浮選池前10個(gè)溶氣罐更換成混均器、全溶吸溶氣罐;浮選池反應(yīng)區(qū)的蝶片釋放器更換成布水器。出水堰加高,排渣、出水實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。其中五間二級(jí)浮選池前全溶吸溶氣罐還串聯(lián)五個(gè)藥劑混合反應(yīng)器、五個(gè)付線,二級(jí)加藥與否由污水進(jìn)水水質(zhì)決定,一級(jí)不加藥。改造后第一污水場(chǎng)停運(yùn),第二污水場(chǎng)只有五間二級(jí)浮選池加藥,將降低藥劑用量。每套設(shè)備處理量為160~200 m3/h,污水經(jīng)氣浮段處理后的出水指標(biāo)要達(dá)到:石油類≤20mg/L, 懸浮物≤30mg/L, pH=6~8。

3.自動(dòng)控制的改造

第二污水處理場(chǎng)采用一套DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。達(dá)到設(shè)備狀態(tài)可監(jiān)視,運(yùn)行數(shù)據(jù)可記錄,工藝參數(shù)可調(diào)節(jié),產(chǎn)品質(zhì)量可控制,人員安全可保障,事故原因可追溯。

4.改造后工藝說明

來自煉油廠的污水經(jīng)新設(shè)置的格柵處理后,自流進(jìn)入沉砂池,提升至調(diào)節(jié)除油罐進(jìn)行除油。

斜板隔油池出水進(jìn)入一級(jí)浮選池,一級(jí)浮選池出水進(jìn)入改造后的二級(jí)浮選池,通過投加絮凝劑進(jìn)一步去除水中的乳化油。

二級(jí)浮選池的出水首先進(jìn)入改造后A/O生化池的缺氧區(qū)(A段),缺氧段出水進(jìn)入到好氧區(qū)(O段)。生化池出水自流進(jìn)入輻流式二沉池進(jìn)行沉淀分離,經(jīng)過沉淀后的二沉池出水送至改造后的纖維束高速過濾器進(jìn)行過濾,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)后,排到污水東排一號(hào)提升泵站,進(jìn)入東排1#泵站。

四、效果

第二污水處理場(chǎng)改造后,實(shí)現(xiàn)了停運(yùn)第一污水處理場(chǎng)。第一污水處理場(chǎng)停運(yùn)后每小時(shí)節(jié)電1 500kW,節(jié)約蒸汽3.5t,每月可節(jié)約資金120萬元。第二污水處理場(chǎng)于2008年5月開工后,達(dá)到總排出水合格率100%。對(duì)降低污水場(chǎng)的運(yùn)行成本、提高出水水質(zhì)、減少污染物的外排量、提高節(jié)能環(huán)保水平具有深遠(yuǎn)意義,可取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

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