劉培揚,王冠峰
LIU Pei-yang,WANG Guan-feng
(國核自儀系統(tǒng)工程有限公司,上海 200233)
某卷煙廠原有兩個供熱熱源,主熱源為市熱電廠供給,輔助熱源由廠區(qū)原有的燃煤鍋爐房供給,該廠技改后,由于總熱負荷的增加,燃煤鍋爐房的限期拆除以及市政熱源供應不足和供汽參數(shù)不能滿足生產(chǎn)用汽需要等綜合因素,確定新建2臺20T燃油雙爐膽飽和蒸汽鍋爐,根據(jù)負荷變化及運行需要,該鍋爐可實現(xiàn)單爐膽運行,以增大負荷的調(diào)節(jié)范圍。該廠的蒸汽用量冬季用汽量最大,其平均用汽量為73T/H;其他季節(jié)平均用汽量為37T/H。本文主要介紹鍋爐輔助控制系統(tǒng)中的給水控制子系統(tǒng),按照傳統(tǒng)的給水控制模式,通過電動執(zhí)行機構(gòu),調(diào)節(jié)管道閥門的開度來改變給水流量,從而控制汽包水位,這種控制方式下,當閥門開度較小造成給水壓力較大,不僅浪費了大量電能,較高的水壓還對管道、泵及閥門造成傷害,縮短其使用壽命。本文采用變頻器對鍋爐給水母管壓力進行控制,從而有效解決了上述問題。
圖1 鍋爐輔控系統(tǒng)工藝簡圖
本系統(tǒng)中每臺鍋爐配供三沖量電動給水調(diào)節(jié)閥組1組,自動進行給水比例調(diào)節(jié);系統(tǒng)有四個給水泵,其中兩臺工頻水泵,兩臺變頻泵,變頻水泵與鍋爐給水總管上的1組壓力測點和壓力傳感器進行聯(lián)鎖,根據(jù)輸出的壓力信號直接自動控制給水泵的運行臺數(shù)、自動啟停以及工頻水泵與變頻水泵之間的倒換運行操作,以維持給水總管壓力的恒定,冬季最大負荷時給水泵的運行方式為3用1備,其中一臺工頻水泵備用;其它三個季度為2用2備,兩臺工頻水泵備用。具體實現(xiàn)方式是:
系統(tǒng)運行在非冬季模式下時,系統(tǒng)下達指令由變頻器自動啟動第一臺變頻水泵運行,系統(tǒng)檢測給水管的水壓,當變頻器頻率上升到工頻時,如水壓未達到設(shè)定的壓力值,系統(tǒng)自動啟動第二臺變頻器使第二臺水泵運行并調(diào)節(jié)其輸出頻率,直至壓力達到設(shè)定值;系統(tǒng)運行在冬季模式下時,系統(tǒng)下達指令由變頻器自動啟動第一臺變頻水泵運行,系統(tǒng)檢測給水管的水壓,當變頻器頻率上升到工頻時,如水壓未達到設(shè)定的壓力值,系統(tǒng)自動啟動第二臺變頻器使第二臺水泵運行,如變頻器運行到工頻狀態(tài)時供水母管壓力仍未達到設(shè)定壓力值,系統(tǒng)自動將啟動工頻泵,同時降低其中一臺變頻器的輸出頻率,直至壓力達到設(shè)定值。若鍋爐需要的給水量減少,變頻控制系統(tǒng)可自動降低變頻器的運行頻率,如變頻器的頻率到零仍不能滿足要求,則另一臺變頻器將自動降低頻率,直至壓力達到設(shè)定值。
鍋爐輔控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,本系統(tǒng)選用西門子S7 PLC作為控制器,S7 313 PLC作為主站,通過現(xiàn)場總線PROFIBUS連接8個由S7 200構(gòu)成的從站,其中由于地下油庫離主控室
圖2 鍋爐輔控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖3 給水控制系統(tǒng)電氣原理圖1
圖4 給水控制系統(tǒng)電氣原理圖2
有2KM距離,使用光纜進行數(shù)據(jù)通訊。給水子系統(tǒng)使用S7 200型PLC,采集給水母管壓力、泵運行/故障狀態(tài)及變頻器的運行/故障狀態(tài)等,并根據(jù)要求進行邏輯控制;系統(tǒng)配有西門子TP170B觸摸屏,TP170B可以與SIMATIC S7 CPU一起操作,能滿足所有復雜的功能要求,它配有用于MPI和PROFIBUS-DP的借口,該接口可用于下載組態(tài);能夠修改過程參數(shù)的輸入/輸出域,它用于設(shè)置泵的控制模式及手動設(shè)定變頻器頻率值,并監(jiān)視泵的運行狀態(tài)及給水母管的壓力;變頻器采用西門子MM 440。給水系統(tǒng)的電氣圖如圖3、圖4所示。
本系統(tǒng)控制邏輯使用西門子STEP 7軟件進行設(shè)計,通過CP5611通訊卡實現(xiàn)S7 313與PC機的數(shù)據(jù)通訊。170 B使用PROTOOL軟件進行組態(tài),如圖5所示;上位機系統(tǒng)使用Wonderware Intouch開發(fā)HMI(人機接口界面),它提供了通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換接口—I/O Server,能方便連接到西門子 S7 序列PLC,它通過采集下位機來自現(xiàn)場的數(shù)據(jù),經(jīng)過處理之后,以此監(jiān)控生產(chǎn)過程,并能通過手動功能,實現(xiàn)部分功能,上位機組態(tài)圖如圖6所示
圖5 TP130B 組態(tài)圖
圖6 給水控制系統(tǒng)組態(tài)圖
經(jīng)過實際的調(diào)試和運行實踐證明,采用西門子PLC和MX440變頻器在該鍋爐給水控制系統(tǒng)的實際運行中,取得良好的效果。該系統(tǒng)不僅節(jié)能效果顯著,而且減少了運行故障率,減少了檢修次數(shù),提高整個系統(tǒng)的運行效率,提高設(shè)備運行壽命。
[1]西門子S7系統(tǒng)手冊.
[2]西門子變頻器MM440操作手冊.
[3]西門子觸摸面板TP170B設(shè)備手冊.