陳立端,秦明旭,劉群杰
(漳澤電力股份有限公司蒲州發(fā)電分公司,山西永濟 044500)
漳澤電力股份有限公司蒲州發(fā)電分公司HG-1060/17.5-YM31型鍋爐燃用煤質(zhì)已經(jīng)遠遠偏離了設(shè)計和校核煤質(zhì),并且已經(jīng)超出煤質(zhì)修正計算曲線,使鍋爐的燃燒特性發(fā)生了較大的變化,給鍋爐機組的安全經(jīng)濟運行帶來了一系列問題。最突出的問題是高負荷特性差,主要表現(xiàn)在引風(fēng)機出力滿足不了高負荷區(qū)段的要求,從而限制了機組的出力,同時還存在著空預(yù)器的嚴重腐蝕和磨損等問題。
漳澤電力股份有限公司蒲州發(fā)電分公司2×300 MW機組鍋爐選用HG-1060/17.5-YM31型亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,采用美國燃燒工程公司 (CE)的技術(shù)設(shè)計和制造的。鍋爐為亞臨界參數(shù),一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)直流式擺動燃燒器,四角切圓燃燒方式,燃用煙煤。鍋爐最大連續(xù)負荷為設(shè)計參數(shù),鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 060 t/h;機組負荷為300 MW(即額定工況)時,鍋爐的額定蒸發(fā)量為1 008 t/h。
爐膛采用四角切圓燃燒,每角共裝設(shè)十四層噴嘴,五層煤粉燃燒器,七層二次風(fēng),兩層燃燼風(fēng)。每層煤粉燃燒器周圍配有周界風(fēng),在七層二次風(fēng)中配有三層輕油燃燒器。煤粉燃燒器自下而上編號為A、B、C、D、E,二次風(fēng)噴嘴自下而上編號為AA、AB、BC、CC、DD、DE、EE,燃燼風(fēng)噴嘴自下而上編號為OF1、OF2,油層燃燒器布置在AB、BC、DE二次風(fēng)燃燒器中心。每組燃燒器自下而上編號為 AA、A、AB、B、BC、C、CC、DD、D、DE、E、EE、OF1和OF2。燃燼風(fēng)層燃燒器擺角為+30°、-5°;煤粉燃燒器擺角為±20°;二次風(fēng)燃燒器擺角為±30°。
鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配有5臺ZGM95G型中速磨,正常運行時4臺運行1臺備用。配有2臺靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機,2臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機,2臺離心式一次風(fēng)機。鍋爐容量及主要參數(shù)見表1。
表1 鍋爐容量及主要參數(shù)表
實際燃燒和試驗煤質(zhì)與設(shè)計煤質(zhì)見表2。
表2 實際燃燒和試驗煤質(zhì)與設(shè)計煤質(zhì)表
實際燃燒和試驗期間鍋爐燃用煤質(zhì)干燥無灰基揮發(fā)分為 16.51%~19.08%,遠低于設(shè)計值28.32%;收到基低位熱值平均值為 16.52~17.69 MJ/kg,遠低于設(shè)計值21.63 MJ/kg,總體來說,鍋爐實際燃用煤質(zhì)與設(shè)計煤質(zhì)差別很大。
檢修前試驗選擇在280 MW、220 MW、180 MW三個工況下進行,檢修后試驗選擇在 300 MW、255 MW、180 MW3個工況下進行,測試結(jié)果見表3。
表3 檢修前后煙道阻力特性試驗表
檢修前煙道阻力特性試驗結(jié)果表明在180~280 MW負荷區(qū)段,A側(cè)空預(yù)器阻力1.18~1.80 kPa,轉(zhuǎn)向側(cè)阻力0.30~0.55 kPa,電除塵阻力0.15~0.2 kPa,總阻力1.80~2.95 kPa;B側(cè)空預(yù)器阻力1.18~1.85 kPa,轉(zhuǎn)向側(cè)阻力0.30~0.50 kPa,電除塵阻力0.15~0.20 kPa,總阻力1.80~2.95 kPa;電除塵阻力滿足設(shè)計值。
檢修后煙道阻力特性試驗結(jié)果表明在180~300 MW負荷區(qū)段,A側(cè)空預(yù)器阻力0.80~1.80 kPa,轉(zhuǎn)向側(cè)阻力0.20~0.50 kPa,電除塵阻力0.10~0.20 kPa,總阻力1.30~2.80 kPa;B側(cè)空預(yù)器阻力0.90~1.80 kPa,轉(zhuǎn)向側(cè)阻力0.20~0.50 kPa,電除塵阻力 0.10~0.20 kPa,總阻力 1.40~2.90 kPa。
對比試驗表明:在180~300 MW 負荷區(qū)段,修后后A側(cè)空預(yù)器阻力降低0.38~0.05 kPa,總阻力降低0.50~0.15 kPa;B側(cè)空預(yù)器阻力降低0.28~0.05 kPa,總阻力降低0.40~0.05 kPa。
檢修前后空預(yù)器特性試驗測試結(jié)果見表4。
表4 檢修前后空預(yù)器特性試驗表
續(xù)表4
檢修前空預(yù)器特性試驗結(jié)果表明以下幾方面。
a)在283.8~188.7 MW負荷范圍內(nèi),A空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度為267~259℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度為279~266℃;一次風(fēng)溫升226~220.7℃,煙溫降低 189.6~185.6℃,二次風(fēng)溫升 249~236℃;一次風(fēng)側(cè)阻力2.5~1.2 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力1.0~0.7 kPa,煙氣側(cè)阻力1.8~1.18 kPa。
b)在283.8~188.7 MW負荷范圍內(nèi),B空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度為223~218℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度為264~252℃,煙溫降低163.9~161.3℃;一次風(fēng)溫升182~177℃,二次風(fēng)溫升233~220℃;一次風(fēng)側(cè)阻力2.1~0.8 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力1.1~0.8 kPa,煙氣側(cè)阻力1.85~1.18 kPa。
c)B空預(yù)器性能參數(shù)比A空預(yù)器性能參數(shù)差。
檢修后空預(yù)器特性試驗結(jié)果表明以下幾方面。
a)在300~180 MW負荷范圍內(nèi),A空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度為277~268.2℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度為292~285.1℃;一次風(fēng)溫升242~238℃;二次風(fēng)溫升270~264℃,煙溫降低197~189℃;一次風(fēng)側(cè)阻力2.1~1.1 kPa;二次風(fēng)側(cè)阻力 0.9~0.4 kPa,煙氣側(cè)阻力1.8~0.8 kPa。
b)在300~180 MW負荷范圍內(nèi),B空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度為258~246.5℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度為286~277℃,煙溫降低193~183℃;一次風(fēng)溫升221~216℃,二次風(fēng)溫升263~255℃;一次風(fēng)側(cè)阻力1.8~0.8 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力 1.1~0.5 kPa,煙氣側(cè)阻力1.8~0.9 kPa。
對比試驗表明在180~300 MW負荷區(qū)段,修后A空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高21~18.9℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高 13~19.1℃,煙溫降提高7.4~3.4℃;一次風(fēng)溫升提高16~17.3℃,二次風(fēng)溫升提高21~28℃;一次風(fēng)側(cè)阻力降低0.4~0.1 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力降低0.1~0.3 kPa,煙氣側(cè)阻力降低0~0.38 kPa。修后B空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高35~28.5℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高22~25.9℃,煙溫降提高29.1~21.7℃;一次風(fēng)溫升提高39~39℃,二次風(fēng)溫升提高30~35℃;一次風(fēng)側(cè)阻力降低0.3~0 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力降低0~0.3 kPa,煙氣側(cè)阻力降低0.05~0.28 kPa。
A、B空預(yù)器性能參數(shù)經(jīng)過檢修后效果得到明顯提高。
檢修前鍋爐負荷在283.8~220.4 MW負荷范圍內(nèi),主汽流量918.8~677.8 t/h,燃煤量172.5~132.1 t/h,總風(fēng)量863.3~673.6 t/h,一次風(fēng)量275.9~190.9 t/h,一次風(fēng)率33.18%~28.34%,一次風(fēng)平均速度33.18~24.58 m/s,出口過??諝庀禂?shù)1.09~1.21,一、二次汽溫汽壓滿足汽機要求,飛灰含碳量2.19%~1.73%,爐渣含碳量5.08%~3.27%,鍋爐熱效率為93.06%~92.93%。修正后的鍋爐熱效率為 92.15%~91.94%,修正后的排煙溫度為139.48~124.91℃,A側(cè)空預(yù)器的漏風(fēng)率為5.42%~10.94%,B側(cè)空預(yù)器的漏風(fēng)率為3.86%~4.92%。
檢修后鍋爐負荷在300~180 MW負荷范圍內(nèi),主汽流量937~545 t/h,燃煤量170.8~97 t/h,總風(fēng)量1 049.7~686 t/h,一次風(fēng)量283.9~216.8 t/h,一次風(fēng)率 26.94%~31.60%,一次風(fēng)平均速度28.29~25.81 m/s,出口過??諝庀禂?shù) 1.18~1.32,一、二次汽溫汽壓滿足汽機要求,飛灰含碳量1.75%~1.10%,爐渣含碳量2.46%~4%,鍋爐熱效率為93.11%~93.64%。修正后的鍋爐熱效率為92.5%~93.04%,排煙溫度為136.03~117.44℃,A側(cè)空預(yù)器的漏風(fēng)率為5.45%~8.84%,B側(cè)空預(yù)器的漏風(fēng)率為5.36%~7.69%。
檢修前后試驗表明:經(jīng)過檢修后鍋爐總風(fēng)量明顯得到提高,使機組的最大出力由283.8 MW提高到300 MW,飛灰含碳量由2.19%~1.73%降低到1.75%~1.10%,爐渣含碳量由7.39%~3.27%降低到4%~2.46%,修正后的排煙溫度由139.48~124.91℃降低到136.03~117.44℃,鍋爐熱效率由93.06%~92.93%提高到93.11%~93.64%,修正后的鍋爐熱效率由92.15%~91.94%提高到92.5%~93.05%。
將鍋爐計算由試驗 (實際燃燒)煤質(zhì)換算到接近設(shè)計煤質(zhì)時,修前鍋爐熱效率由93.06%~92.93%上升到93.61%~93.97%,修前修正后的鍋爐熱效率由92.15%~91.94%上升到93.58%~93.93%。修后鍋爐熱效率由93.11%~93.64%上升到93.89%~94.23%,修后修正后的鍋爐熱效率由92.50%~93.04%上升到93.94%~94.29%。
在300~180 MW負荷范圍內(nèi),A空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高21~18.9℃,二次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高13~19.1℃,煙溫降提高7.4~3.4℃;一次風(fēng)溫升提高16~17.3℃,二次風(fēng)溫升提高 21~28℃;一次風(fēng)側(cè)阻力降低0.4~0.1 kPa,二次風(fēng)側(cè)阻力降低0.1~0.3 kPa,煙氣側(cè)阻力降低0~0.38 kPa;在300~180 MW負荷范圍內(nèi),B空預(yù)器一次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高35~28.5℃;二次風(fēng)熱風(fēng)溫度提高22~25.9℃,煙溫降提高 29.1~21.7℃;一次風(fēng)溫升提高39~39℃,二次風(fēng)溫升提高30~35℃;一次風(fēng)側(cè)阻力降低0.3~0 kPa;二次風(fēng)側(cè)阻力降低0~0.3 kPa,煙氣側(cè)阻力降低。A、B空預(yù)器性能參數(shù)經(jīng)過檢修后效果得到明顯提高。
鍋爐總風(fēng)量明顯得到提高,使機組的最大出力由283.8 MW提高到300 MW,飛灰含碳量由2.19%~1.73%降低到1.75%~1.10%,爐渣含碳量由7.39%~3.27%降低到4%~2.46%,修正后的排煙溫度由139.48~124.91℃降低到136.03~117.44℃,鍋爐熱效率由 93.06%~92.93%提高到93.11%~93.64%,修正后的鍋爐熱效率由92.15%~91.94%提高到92.5%~93.05%。鍋爐熱效率計算由試驗 (實際燃燒)煤質(zhì)換算到接近設(shè)計煤質(zhì)時,鍋爐的熱效率可以達到設(shè)計值。