朱何會,劉 玲,黃劍奎
(浙江富春江水電設(shè)備股份有限公司,杭州310013)
某水電廠安裝有2臺進(jìn)口于國際知名廠家生產(chǎn)的燈泡貫流式機(jī)組,投產(chǎn)于20世紀(jì)90年代后期,額定功率34.5 MW,額定電壓10.5 kV,額定功率因數(shù)0.92,額定轉(zhuǎn)速88.2 r/min。定子機(jī)座為方便運輸,在工廠分兩瓣制造,運輸至電站現(xiàn)場再用螺栓連接組合;分瓣定子鐵心在工廠疊裝,運到電站現(xiàn)場再與定子機(jī)架組合好,并進(jìn)行圓度測量;定子繞組為整槽雙層波繞組,采用羅貝爾ROEBEL換位方式;線棒裝入定子槽后,在槽中采用硅橡膠進(jìn)行固化處理;定子絕緣等級F級,轉(zhuǎn)子絕緣等級F級。發(fā)電機(jī)基本參數(shù)見表1。
表1 水輪發(fā)電機(jī)基本參數(shù)表
目前2臺發(fā)電機(jī)存在的最大問題是定子鐵心變形,從鐵心背面看存在波浪變形,波浪變形在發(fā)電機(jī)的鐵心分瓣結(jié)合處尤為明顯。由于定子鐵心變形導(dǎo)致定子壓指與鐵心沖片間多處出現(xiàn)空隙,鐵心松動。在2002年6月2#機(jī)由于鐵心松動損傷線棒絕緣導(dǎo)致發(fā)電機(jī)定子接地;在2006年8月1#機(jī)由于鐵心松動損傷線棒絕緣導(dǎo)致相間短路,使得發(fā)電機(jī)線棒、鐵心嚴(yán)重受損。
1.1.1 定子鐵心斜槽結(jié)構(gòu)
燈泡式水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速低,定子鐵心內(nèi)徑小,定、轉(zhuǎn)子氣隙小,極數(shù)多,再加上為了滿足電力系統(tǒng)對某些電氣參數(shù)的要求,槽數(shù)又不能選得太多。因此,定子每極每相槽數(shù)q值較小,一般在1<q<3。當(dāng)q值取整數(shù)槽或選取q=bd+c<7的分?jǐn)?shù)槽繞組時,必須進(jìn)行電壓波形的分析和計算。從數(shù)據(jù)參數(shù)表中可見,由于燈泡機(jī)結(jié)構(gòu)上的限制或因原制造廠的技術(shù)傳承,原制造廠在電磁設(shè)計時,定子槽數(shù)選取了306槽,即每極每相槽數(shù)q=bd+c=1+1/2。為了避免由此引起的定子電勢波形畸變,在電磁設(shè)計時廠家采取了改善電壓波形的措施之一,定子鐵心斜1/2槽距,即上、下游側(cè)槽傾斜32.085 mm。定子鐵心斜槽可以改善磁路,削弱高次電磁諧波,從而使發(fā)電機(jī)波形光滑,減小其噪聲和振動。定子斜槽雖然在很多燈泡機(jī)上應(yīng)用且有不少成功業(yè)績,但其結(jié)構(gòu)上的不足還是切實存在的:
1)斜槽結(jié)構(gòu)的定位筋掛裝后理論上會產(chǎn)生雙曲線誤差,形成定位筋內(nèi)徑上、下游側(cè)大,中間小的現(xiàn)象;實際操作時,若工藝不到位,誤差將不可避免或更大;
2)斜槽結(jié)構(gòu)的定子鐵心壓緊較直槽結(jié)構(gòu)困難。直槽結(jié)構(gòu)的定子鐵心壓緊基本上是一軸向力;而斜槽結(jié)構(gòu)的定子鐵心在以鴿尾筋基準(zhǔn)面軸向移動的同時還有一水平方向的移動,鐵心壓緊時,定子沖片除了承受軸向壓力外,還將承受斜定位筋的切向分力,使得沖片與定位筋的摩擦力增大,鐵心壓緊困難;
3)定子鐵心斜槽使下線后線棒與槽側(cè)面的間隙不均勻。本電站“線棒裝入定子槽,在槽中采用硅橡膠進(jìn)行固化處理”應(yīng)該是較好的解決了這個問題;
1.1.2 定子鐵心軛部較窄
定子鐵心槽深117 mm,軛寬為108 mm,軛部較窄,導(dǎo)致鐵心的整體剛性差,鐵心疊壓時壓不緊或壓力不均勻。
1)分瓣定子鐵心結(jié)構(gòu)。分瓣定子鐵心結(jié)構(gòu),破壞了鐵心的整體性,使得鐵心的剛度,圓度變差。鐵心合縫處如果處理不當(dāng),將會引起局部振動,若定子剛性差,將會引發(fā)整個定子振動。
2)鴿尾筋與鐵心間預(yù)留熱膨脹間隙過小僅為0.5 mm;鐵心熱膨脹產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力受阻易引起定子沖片發(fā)生軸向翹曲變形,最終發(fā)生鐵心松動、振動、噪聲造成線棒絕緣磨損、燒壞鐵心等各種事故危害,影響機(jī)組正常運行。
3)定子拉緊螺桿數(shù)量偏少。定子單張沖片為17槽,弦長約1 170 mm,導(dǎo)致圓周方向拉緊螺桿偏少,僅為72根,比同類型機(jī)組數(shù)量少約1/3。
4)定子拉緊螺桿直徑為M24偏小,同類型機(jī)組一般為M36或更大。
5)由于鐵心齒較寬,為45.47 mm,每齒上設(shè)置兩根通風(fēng)槽鋼;而齒壓板上的壓指設(shè)置成和通風(fēng)槽鋼一一對應(yīng),即一個齒上兩根壓指,致使壓指有軸向高度而無周向?qū)挾?,剛性差,易失穩(wěn)。
6)定子繞組端部未設(shè)置端箍固定。端箍的作用在于當(dāng)發(fā)電機(jī)突發(fā)短路時,端箍可以承受繞組端部的徑向作用力,以防止該力對繞組端部造成的變形及破壞。
綜上所述,我們認(rèn)為造成某電廠發(fā)電機(jī)定子鐵心松動的原因有以下幾點:
1)由于定子斜槽結(jié)構(gòu),在鐵心最初疊壓時鐵心不能真正壓緊或壓緊力不均勻;
2)定子鐵心分瓣破壞了鐵心的整體性、定子鐵心軛部過窄,鐵心背部拉緊螺桿偏少、直徑偏?。粔褐竸傂圆畹葘?dǎo)致定子鐵心整體剛性太差以致最初鐵心疊壓時根本無法壓緊;
3)定子鐵心鴿尾筋與機(jī)座間預(yù)留熱膨脹間隙過小。之后,機(jī)組運行產(chǎn)生的鐵損和線圈的銅損使鐵心溫度上升發(fā)生熱膨脹,與常規(guī)立式水輪發(fā)電機(jī)相比,其散條件非常惡劣,而且因貫流機(jī)組運行時浸泡在水中,機(jī)座壁與鐵心之間溫差大,定子鐵心鴿尾筋與機(jī)座間預(yù)留熱膨脹間隙過小,導(dǎo)致鐵心熱膨脹后產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力在徑向受阻,鐵心只能軸向膨脹,從而致使鐵心波浪扭曲變形以致松動。
由于定子鐵心變形松動導(dǎo)致多處壓指出現(xiàn)間隙;發(fā)電機(jī)的起動停止及負(fù)載的不斷變化使鐵心的溫度高低發(fā)生變化,鐵心在徑向方向上反復(fù)的熱脹冷縮導(dǎo)致鐵心波浪扭曲變形加劇,也導(dǎo)致鐵心壓緊力慢慢的降低,在鐵心壓緊力反復(fù)降低的過程中,使本就疊壓不緊的鐵心松動逐漸加劇,鐵心的磁振動也隨著增大。隨著鐵心振動的增加,進(jìn)而造成定子鐵心局部變形更突出,這些反過來加大了不平衡磁拉力,從而進(jìn)一步加劇了定子鐵心的破壞。最終破壞定子槽內(nèi)線棒絕緣,導(dǎo)致更大的安全事故發(fā)生。
針對上述問題和原因,建議重新設(shè)計制造定子,以杜絕由鐵心松動而引起的一系列不安全隱患,改進(jìn)措施如下:
1)加大定子鐵心外徑,即增大鐵心軛寬,從而提高鐵心整體剛度。
2)合理選擇單張沖片上的槽數(shù)即減小每張沖片弦長,從而增加整圓拉緊螺桿數(shù)量,并加大拉緊螺桿直徑。
3)增加每根線棒股線數(shù),以減小定子電流密度;增加線棒股線絕緣厚度,并適當(dāng)加強(qiáng)線棒防暈層厚。
4)為適應(yīng)運輸條件定子機(jī)座可以采用分瓣結(jié)構(gòu),但合縫面用大法蘭螺栓把合,現(xiàn)場封水焊,以增加機(jī)座剛性;不采用定子鐵心分瓣結(jié)構(gòu),采用常規(guī)現(xiàn)場整圓疊片結(jié)構(gòu)取消合縫,以提升鐵心的整體性,進(jìn)而提高鐵心的剛度,圓度,避免鐵心分瓣合縫處引起的局部振動。
5)設(shè)計確定合適的鐵心與機(jī)座之間的間隙。
燈泡式水輪發(fā)電機(jī)由于在電磁設(shè)計及結(jié)構(gòu)設(shè)計上受到諸多限制,使得其運行環(huán)境必須優(yōu)于一般常規(guī)立式水輪發(fā)電機(jī)。因此,在徹底改造本機(jī)組設(shè)計制造的先天缺陷的同時,還應(yīng)對機(jī)組的運行工況,運行環(huán)境進(jìn)行有效改善,從而確保機(jī)組長期安全穩(wěn)定運行。
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