何小青
佛山市東鄱污水處理廠的處理能力為 20萬(wàn)噸/日,該廠處理工藝采用國(guó)際上先進(jìn)的組合交替式活性污泥法,其中自控程序的核心部分(中控室和生化池)由比利時(shí)公司設(shè)計(jì)開發(fā)。經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn)運(yùn)行后,原有自控系統(tǒng)已不能完全滿足生產(chǎn)要求:
(1)、自控程序沒(méi)有記錄當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)的功能。直接后果是 PLC斷電后,所有設(shè)備都會(huì)恢復(fù)到初始狀態(tài),即將處理好的污水被重新處理一遍,而且矩陣參數(shù)需要人工再次輸入。
(2)、監(jiān)控軟件的歷史記錄、服務(wù)組件隨著運(yùn)行日期的增長(zhǎng),存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)越來(lái)越龐大,嚴(yán)重拖累操作系統(tǒng),運(yùn)行效率低下,運(yùn)行速度減慢,從而導(dǎo)致操作不便,系統(tǒng)穩(wěn)定性降低。
(3)、矩陣參數(shù)配置麻煩,沒(méi)有保存和調(diào)用運(yùn)行方案功能,不能靈活應(yīng)對(duì)各類水質(zhì)。
(4)、環(huán)保部門對(duì)歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)曲線和各種報(bào)表的要求越來(lái)越嚴(yán)格,原有系統(tǒng)無(wú)法滿足環(huán)??己艘蟆?/p>
鑒于以上種種不足,東鄱污水廠決定在繼續(xù)使用原有硬件設(shè)備的前提下,重新開發(fā) PLC程序和上位監(jiān)控程序,滿足生產(chǎn)需求。
組合交替式活性污泥法污水處理系統(tǒng)的主體是三個(gè)矩形反應(yīng)池,池與池之間連通,每個(gè)池都有獨(dú)立的曝氣系統(tǒng),通過(guò)程序調(diào)節(jié),污水可以進(jìn)入三池中的任意一個(gè),采用連續(xù)進(jìn)水,周期交替運(yùn)行的方式達(dá)到凈化水質(zhì)的目的[1]。污水在各個(gè)池中的停留時(shí)間和各水池的曝氣強(qiáng)度將決定出廠水的水質(zhì)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的成本。
待處理污水的水質(zhì)經(jīng)常變化,要做到既節(jié)省成本又達(dá)標(biāo)排放就要求自控系統(tǒng)能提供靈活的參數(shù)設(shè)置功能,讓生產(chǎn)人員能方便快捷地對(duì)矩陣參數(shù)進(jìn)行更改和設(shè)定。與此同時(shí),需要增加調(diào)用和保存運(yùn)行方案的功能,以便生產(chǎn)人員及時(shí)調(diào)整工序,達(dá)到優(yōu)化處理流程的目的。圖1為格柵站自控流程圖。
圖1 格柵站自控流程圖
東鄱廠原有自控系統(tǒng)由5個(gè)PLC站組成光纖環(huán)網(wǎng),上位監(jiān)控計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通過(guò)交換機(jī)連入網(wǎng)內(nèi)組成一套完整的自控系統(tǒng)。在本次改造中,原有自控系統(tǒng)架構(gòu)保持不變,只是在服務(wù)器上增加了路由功能,從而實(shí)現(xiàn)了工控網(wǎng)和信息網(wǎng)的連接。改造后,監(jiān)控軟件從工控網(wǎng)中獲取相關(guān)數(shù)據(jù),然后定時(shí)寫入服務(wù)器的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫(kù),信息網(wǎng)上的計(jì)算機(jī)就可以通過(guò)門戶(Portal)連接到服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù),從而獲取相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。改造后自控系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖2所示。
圖2 改造后自控系統(tǒng)總體架構(gòu)圖
4個(gè)PLC站的CPU模塊采用西門子412-2DP模塊,電源模塊使用PS407 10A模塊,以太網(wǎng)模塊使用CP443-1模塊,MODBUS串行通訊采用CP441-2模塊,輸入輸出采用的是32通道數(shù)字輸入輸出、16通道模擬量輸入和8通道模擬量輸出模塊。上位機(jī)采用研華嵌入式PC,P4 2.4CPU,1G DDR內(nèi)存,兩個(gè)120G硬盤做冗余,1個(gè)10/100M自適應(yīng)網(wǎng)口。
雖然本次改造繼續(xù)沿用原來(lái)的 PLC模塊,但由于原 PLC程序有技術(shù)保護(hù),不能單獨(dú)使用硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置,因此要對(duì)各 PLC站重新進(jìn)行硬件組態(tài)和網(wǎng)絡(luò)組態(tài)。
硬件組態(tài)需要在計(jì)算機(jī)上通過(guò) STEP7軟件進(jìn)行設(shè)置。硬件組態(tài)時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到由于硬件型號(hào)較新在硬件列表中找不到相應(yīng)模塊的情況,這需要在西門子網(wǎng)站下載更新包再導(dǎo)入STEP7中解決[2]。各種輸入輸出模塊的地址分配也是特別要注意的地方,只有嚴(yán)格按照通道數(shù)進(jìn)行配置才能通過(guò)編譯并保證加載后不會(huì)出錯(cuò),而 PLC程序的地址表也必須保證與硬件組態(tài)一致。
東鄱污水處理廠的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)比較復(fù)雜,自控系統(tǒng)由4套西門子400系列PLC通過(guò)OSM組成光纖環(huán)網(wǎng),四套 PLC分別部署在提升泵房、鼓風(fēng)機(jī)房、脫水機(jī)房和變配電房。消毒間采用AB公司的PLC,也通過(guò)以太網(wǎng)連入自控網(wǎng)絡(luò)。兩臺(tái)監(jiān)控計(jì)算機(jī)的組態(tài)軟件需要通過(guò)Simaticnet建立OPC連接,從而實(shí)現(xiàn)與PLC通訊。其他自控設(shè)備,既有以Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線方式進(jìn)行通訊又有以Modbus方式通訊。不同品牌的PLC設(shè)備和多種通訊方式增加了組網(wǎng)難度。圖3為網(wǎng)絡(luò)配置截圖。
圖3 網(wǎng)絡(luò)配置截圖
PLC程序和上位監(jiān)控軟件在這次改造中都全部進(jìn)行了重新開發(fā),除此以外,還把生產(chǎn)數(shù)據(jù)定時(shí)寫入外部數(shù)據(jù)庫(kù),并在此基礎(chǔ)上開發(fā)了生產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)和WEB發(fā)布系統(tǒng)。
PLC程序的設(shè)計(jì)采用梯形圖(Ladder Diagram)與指令表(Instruction List)結(jié)合的方式編程。核心部分(矩陣控制部分)采用指令表,其他部分采用梯形圖。這樣設(shè)計(jì)的原因是指令表有高效的特點(diǎn),采用指令表編程可以最大程度地簡(jiǎn)化程序,通過(guò)靈活運(yùn)用指針、跳轉(zhuǎn)等編程技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)矩陣的控制。而梯形圖與電器控制系統(tǒng)的電路圖很相似,具有直觀易懂的優(yōu)點(diǎn),特別適用于開關(guān)量邏輯控制。因此,對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和經(jīng)常改動(dòng)的部分采用了梯形圖編程。
上位監(jiān)控軟件采用國(guó)產(chǎn)的組態(tài)軟件——組態(tài)王6.5。自行設(shè)計(jì)的上位機(jī)監(jiān)控程序在達(dá)到原有使用要求的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步美化了各個(gè)組態(tài)畫面,各種數(shù)據(jù)的表達(dá)方式更直觀,控制方式也更便捷。人機(jī)界面截圖如圖4所示。
圖4 人機(jī)界面截圖
另外,新的監(jiān)控程序還強(qiáng)化了報(bào)警功能并新增了數(shù)據(jù)記錄功能。報(bào)警功能實(shí)現(xiàn)了當(dāng)自控設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí),中控室操作人員能及時(shí)根據(jù)聲光報(bào)警和計(jì)算機(jī)上的提示,迅速找到故障源頭并排除故障;數(shù)據(jù)記錄功能是把污水廠各種重要的數(shù)據(jù)記錄到 SQL SERVER數(shù)據(jù)庫(kù)上,通過(guò)新開發(fā)的報(bào)表系統(tǒng)和WEB發(fā)布系統(tǒng),方便地查詢數(shù)據(jù)庫(kù),獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
由于東鄱污水處理廠已經(jīng)投入使用,所以在程序開發(fā)完畢進(jìn)入調(diào)試階段時(shí)還要面對(duì)一個(gè)問(wèn)題,就是如何盡量縮短調(diào)試時(shí)間,使污水處理廠在最快的時(shí)間內(nèi)重新投入正常運(yùn)行。我們采用PLC SIM等模擬軟件對(duì) PLC程序進(jìn)行全面的測(cè)試,同時(shí)還調(diào)用倉(cāng)庫(kù)的備品備件盡量構(gòu)造出一個(gè)接近現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。通過(guò)大量的模擬測(cè)試找出程序的缺陷并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,使調(diào)試周期大大縮短,一天內(nèi)就恢復(fù)了東鄱污水處理廠的遠(yuǎn)程手動(dòng)控制功能,兩天內(nèi)就恢復(fù)了全廠的全自動(dòng)控制。兩個(gè)月后該項(xiàng)目通過(guò)了系統(tǒng)驗(yàn)收并于次年獲得2008年佛山市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
在成本控制方面,本項(xiàng)目與國(guó)外技術(shù)相比有巨大的優(yōu)勢(shì),國(guó)外公司10萬(wàn)噸的項(xiàng)目收費(fèi)要在300萬(wàn)人民幣以上(包括軟件和調(diào)試費(fèi)用),而本項(xiàng)目自始至終花費(fèi)的資金只有30萬(wàn)人民幣。
通過(guò)組合交替式活性污泥法污水處理自動(dòng)化控制的研究與開發(fā),完善了東鄱污水處理廠的自控系統(tǒng),并把國(guó)外先進(jìn)的污水處理技術(shù)國(guó)產(chǎn)化,同時(shí)為同類系統(tǒng)的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
[1] 雷明.《對(duì)三池式UNITANK工藝的幾點(diǎn)深入認(rèn)識(shí)》[J].環(huán)境工程,2008,24(6)
[2] SIMATIC S7-300/400系統(tǒng)軟件和標(biāo)準(zhǔn)功能