李應(yīng)超
(平煤天宏焦化公司,河南 平頂山 467021)
平煤天宏焦化公司硫酸銨生產(chǎn)投產(chǎn)至今已有6年多,由于泵體密封損壞和各連接之間的管道、設(shè)備腐蝕,導(dǎo)致硫酸銨母液經(jīng)常出現(xiàn)泄漏。因為硫酸銨母液中含有約3.5%的硫酸,造成硫酸銨母液泵座基礎(chǔ)腐蝕嚴重,出現(xiàn)大面積剝蝕,有的已被完全腐蝕掉。生產(chǎn)區(qū)曾經(jīng)地面污物遍地、氨臭味濃烈,操作工的工作環(huán)境十分惡劣。為了解決硫酸銨母液腐蝕泵座基礎(chǔ)問題,公司先后采用了多種防腐方案,均因設(shè)備及管道頻繁發(fā)生母液或硫酸泄漏,找不到合適的防腐材料,最終導(dǎo)致防腐失敗。2008年9月,針對不能停產(chǎn)、母液泄漏頻繁的實際情況,在保證防腐質(zhì)量同時,優(yōu)選最少投資方案,確定采用耐酸瀝青混凝土作為各類泵基礎(chǔ)的方案。該方案投入施工使用至今,泵基礎(chǔ)牢固無腐蝕的痕跡,整體防腐質(zhì)量優(yōu)良,場地整潔衛(wèi)生,排水順暢,環(huán)境清新。
表1
1.硫酸銨母液的泄漏原因
針對硫酸銨系統(tǒng)母液泄漏原因,通過分析硫酸銨母液的組成情況(表1),結(jié)合不同部位的設(shè)備腐蝕泄漏,確定硫酸銨系統(tǒng)泄漏主要是由酸腐蝕和硫銨顆粒及酸焦油對母液泵機械密封磨損導(dǎo)致的。
硫酸銨生產(chǎn)中的設(shè)備和管道均采用不銹鋼設(shè)備,所用的離心泵采用機械密封阻止外泄。但由于稀酸的強烈腐蝕性和母液中的氯根偏高,設(shè)備和管道經(jīng)常出現(xiàn)腐蝕穿孔,造成硫酸銨母液泄漏。另外,從表1可看出,硫酸銨母液中混有25%~35%的硫酸銨顆粒和少量的酸焦油,這些顆粒和黏稠的酸焦油狀物質(zhì),一旦進入兩個相對高速運轉(zhuǎn)的動、靜環(huán)摩擦副,很容易擦傷兩個動、靜環(huán)密封端面,造成硫酸銨母液從擦傷面泄漏外溢到設(shè)備基礎(chǔ)和地面上。新?lián)Q機械密封在1周左右就會再次損壞,如更換新機械密封,不但費用高,而且勞動強度較大;一般泄漏量特別大時才更換新的機械密封(泄漏的硫酸銨母液均進行了回收),而泄漏的硫銨母液就會腐蝕泵基礎(chǔ)。
2.設(shè)備基礎(chǔ)的腐蝕原因
原來的設(shè)備基礎(chǔ)均為耐酸混凝土結(jié)構(gòu),外用耐酸樹脂膠做黏合劑,采用耐酸瓷磚貼面進行防酸處理。所用的樹脂膠泥為高分子膠黏劑,在無水潔凈的混凝土表面粘接力強。但由于每次施工均是在生產(chǎn)狀態(tài)下施工,難免泄漏母液飛濺到施工場地,而樹脂膠泥在潮濕面的粘接力會大大下降,強行帶水施工,貼上去的耐酸瓷磚會起殼或粘不結(jié)實,加上生產(chǎn)過程中的設(shè)備振動,很難保證整個防酸層無滲漏處。一旦硫酸銨母液滲漏到泵基礎(chǔ)內(nèi)部就會馬上腐蝕設(shè)備基礎(chǔ)。由于硫酸是強酸,它能和混凝土中的碳酸鈣、硅酸鈣等發(fā)生化學反應(yīng)。另外,當硫酸銨母液滲透到混凝土縫隙中形成結(jié)晶,體積大增,其結(jié)晶膨脹力能脹破混凝土的固體結(jié)構(gòu),使設(shè)備基礎(chǔ)遭受毀滅性破壞。
1.基礎(chǔ)防腐設(shè)計要求
在設(shè)計中,考慮到硫酸銨母液泵經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,造成設(shè)備基礎(chǔ)腐蝕。為了延長硫酸銨泵基礎(chǔ)的使用壽命,最終確定把硫酸銨母液泵基礎(chǔ)設(shè)計為耐酸瀝青混凝土基礎(chǔ)。用瀝青為膠凝材料與石英石、石英砂、石英粉經(jīng)加熱攪拌而成的耐酸介質(zhì)混凝土,其中要求在澆注過程中熱拌熱鋪,確保瀝青混凝土孔隙率在6%~10%,做到越小越好。另外,為了增加泵基礎(chǔ)的整體性和強度,設(shè)計成耐酸瀝青鋼筋混泥土,基礎(chǔ)的上部采用鋼筋網(wǎng)澆注。
2.施工準備
在施工過程中,首先對腐蝕嚴重的泵座基礎(chǔ)(每種泵均為一開一備)進行徹底拆除清理。為了確保本次防腐成功,基礎(chǔ)清理完畢后,用白灰中和殘留的腐蝕介質(zhì),再用凈水沖洗中和反應(yīng)后的殘留物,使基礎(chǔ)層中的酸性介質(zhì)在反復(fù)中和、清洗中消失。處理完畢后,用三七灰土做墊層,再用水泥砂漿做面找平澆冷底子漆兩遍;同時購買相應(yīng)的石油瀝青、石英粉、石英石(20~25mm以下)、石英砂(5~7mm以下)耐酸瓷磚及圓鋼等材料,待基槽完全干后方可施工。
3.施工工藝
當基礎(chǔ)具備施工條件后,首先現(xiàn)場制作好耐酸基礎(chǔ)磨具,按要求綁扎好鋼筋骨架(鋼筋骨架可根據(jù)泵座大小設(shè)計鋼筋密度),再將瀝青塊破碎成小塊熬制,均勻加熱至160~180℃,不斷加熱攪拌、脫水至不再起泡,并除去雜物;然后嚴格按施工配合比,將石英粉、石英砂和石英石預(yù)熱至140℃左右后,將干燥粉料和骨料混合均勻,隨即將熬至好的瀝青液體逐漸加入混合料中,并不斷翻拌至全部粉料和骨料被瀝青覆蓋為止。拌制的集合料溫度應(yīng)比熬制的瀝青溫度高10~20℃為宜,拌和時必須使所有的集合料顆粒全部裹履瀝青結(jié)合料,并以瀝青混合料拌和均勻。施工中值得注意的是:檢查混合料的均勻性,及時分析異常現(xiàn)象,如混合料有無花白、冒煙和離析等現(xiàn)象,如確認有質(zhì)量問題,應(yīng)作廢料處理并及時予以糾正。
攪拌均勻的混合料層層分攤在基礎(chǔ)磨具內(nèi),每鋪設(shè)一層均需搗實后再鋪下一層,要求每層厚度80~100mm(過厚容易出現(xiàn)密實度不夠,氣孔率偏大,影響基礎(chǔ)強度)至整個基礎(chǔ)填滿搗實壓平,確保整體的密實性。為了預(yù)防瀝青混凝土暴曬老化影響基礎(chǔ)壽命,還在瀝青混凝土基礎(chǔ)的表面,采用耐酸瓷磚貼面來加強防腐和抗老化性能,不但起到了很好的防腐功效,而且整體美觀。另外,為了確保施工質(zhì)量,優(yōu)選有施工經(jīng)驗的專業(yè)防腐隊伍進行施工。在施工中,我方工地代表不離現(xiàn)場,認真監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出整改意見,杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。
4.使用效果
通過采用瀝青混凝土取代了原來的耐酸混凝土,不但有效解決了基礎(chǔ)腐蝕問題,而且硫酸銨工序因設(shè)備基礎(chǔ)腐蝕停工問題得以解決。同時也提高了煤氣中氨氣的回收率,改善了職工的操作環(huán)境,節(jié)約了維修費用,并為同行企業(yè)的防腐提供了借鑒。
硫銨母液泵、結(jié)晶泵、二次噴灑泵采取耐酸瀝青混凝土防腐方案后,徹底改變了硫銨工段的工作環(huán)境,消除了安全隱患。這次防腐的成功,主要取決于正確利用耐酸混凝土的特性和基礎(chǔ)表面的防腐瓷磚,有效阻止了酸液和被腐蝕物接觸。另外,在施工中,不但采取加大泵基礎(chǔ)表面坡度的辦法,使得腐蝕介質(zhì)能順坡流入下水道回收,避免與腐蝕介質(zhì)長期接觸遭受腐蝕;而且在瀝青混凝土基礎(chǔ)外表采用濕面固化型樹脂膠泥襯砌耐酸磚技術(shù),從而避免了因生產(chǎn)過程中相鄰設(shè)備泄漏飛濺,造成基礎(chǔ)表面潮濕或有水使粘貼好的防腐瓷磚層開裂、脫落、起殼等現(xiàn)象的發(fā)生。