劉鴻翔
海南煉油化工有限公司,海南儋州 578101
常減壓加熱爐余熱回收系統(tǒng)改造
劉鴻翔
海南煉油化工有限公司,海南儋州 578101
加熱爐耗能占常減壓裝置總能耗的80%以上,其熱效率的高低對裝置能耗影響很大。海南煉化通過采用新型空氣預(yù)熱系統(tǒng)等技術(shù)對常減壓裝置加熱爐系統(tǒng)進(jìn)行了改造,熱效率得到了顯著提高。本文針對空氣預(yù)熱系統(tǒng)的改造方案、應(yīng)用效果進(jìn)行了研究,對存在的不足和問題進(jìn)行了剖析。
加熱爐;余熱回收;熱效率
海南煉化常減壓裝置加熱爐包括一臺常壓加熱爐、一臺減壓加熱爐、一套煙氣余熱回收系統(tǒng)和一座80m 高的鋼煙囪。改造前常壓加熱爐設(shè)計(jì)正常操作熱負(fù)荷為65.23mW,減壓加熱爐設(shè)計(jì)正常操作熱負(fù)荷為12.9mW,所燃燒的燃料為油氣混燒,以燒燃料油為主,包括余熱回收系統(tǒng)在內(nèi)的加熱爐計(jì)算熱效率約為91%。實(shí)際運(yùn)行測試結(jié)果表明加熱爐熱效率在90%左右。為此,在2009年底的大檢修期間,采用擾流子空氣預(yù)熱器等技術(shù)對加熱爐余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,排煙溫度由175℃降低到126℃,加熱爐熱效率由90.5%提高到92.5%以上。
空氣預(yù)熱器是廣泛應(yīng)用于石油化工行業(yè)的加熱爐節(jié)能設(shè)備,其形式主要有管式空氣預(yù)熱器、擾流子空氣預(yù)熱器、熱管式空氣預(yù)熱器、擾流子空氣預(yù)熱器和熱管式空氣預(yù)熱器串聯(lián)組成的復(fù)合式空氣預(yù)熱系統(tǒng)。
管式空氣預(yù)熱器:我國70年代使用的空氣預(yù)熱器多數(shù)為固定光管式空氣預(yù)熱器,其傳熱系數(shù)K僅達(dá)14 W/(m2·K)~28W/(m2·K)左右,且設(shè)備體積及重量均較大,目前已很少采用。
擾流子空氣預(yù)熱器:擾流子空氣預(yù)熱器是在普通管式空氣預(yù)熱器的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)發(fā)展的新型空氣預(yù)熱器。擾流子是構(gòu)造較為簡單的一種管內(nèi)插入物,紐帶或麻花鐵作為管內(nèi)插入物而強(qiáng)化管內(nèi)側(cè)的傳熱。由于在換熱管內(nèi)增設(shè)了擾流片,增加了管內(nèi)流體擾動,提高了管內(nèi)換熱系數(shù),其傳熱系數(shù)K比普通管式預(yù)熱器大1/3~1/2。
熱管式空氣預(yù)熱器:熱管式空氣預(yù)熱器是一種新型高效傳熱設(shè)備,利用了沸騰吸熱和凝結(jié)放熱這兩項(xiàng)當(dāng)今世界上最強(qiáng)的傳熱技術(shù),其傳熱系數(shù)為管式預(yù)熱器的2~4倍,設(shè)備緊湊、重量輕、可單管拆換,也較耐露點(diǎn)腐蝕。
復(fù)合式空氣預(yù)熱系統(tǒng):擾流子空氣預(yù)熱器和熱管式空氣預(yù)熱器普遍存在的問題是:當(dāng)排煙溫度較低時,位于煙氣通道出口處的傳熱管管壁溫度很容易低于煙氣的露點(diǎn)溫度,從而造成嚴(yán)重的低溫露點(diǎn)腐蝕。雖然熱管式空氣預(yù)熱器是一種高效的傳熱設(shè)備,但目前我國大部分熱管均為鋼-水熱管,使用水作工質(zhì),由于飽和蒸汽壓較大,煙氣溫度超過300℃時,容易爆管。擾流子空氣預(yù)熱器和熱管式空氣預(yù)熱器串聯(lián)組成的復(fù)合式空氣預(yù)熱系統(tǒng),即高溫?zé)煔舛尾捎脭_流子空氣預(yù)熱器、低溫段采用熱管式空氣預(yù)熱器,揚(yáng)長避短,解決了空氣預(yù)熱器的低溫腐蝕和高溫爆管問題,能延長空氣預(yù)熱器的使用壽命。
基于以上原因,海南煉化常減壓裝置對加熱爐余熱回收系統(tǒng)的改造采用了復(fù)合式空氣預(yù)熱技術(shù)。
常壓爐、減壓爐共用一套空氣預(yù)熱系統(tǒng),334℃的煙氣進(jìn)熱管式空氣預(yù)熱器,與通風(fēng)機(jī)出口30℃的冷風(fēng)進(jìn)行熱交換,煙氣冷到186℃后,由引風(fēng)機(jī)排至鋼煙囪。進(jìn)加熱爐熱風(fēng)溫度為241℃。
本次空氣預(yù)熱器的改造設(shè)計(jì)以長期最大(燃?xì)猓┕r為基準(zhǔn),并核算“短期(燃油:燃?xì)?1:1)”的工況。按長期最大工況計(jì)算。在原熱管式空氣預(yù)熱器前面增加一臺擾流子管式空氣預(yù)熱器,將煙氣由370℃降低到310℃,空氣溫度由257℃升高到327℃;接著對現(xiàn)有空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,殼體利舊,更換內(nèi)部熱管元件,將煙氣由310℃降低到221℃,空氣溫度由152℃升高到257℃;最后在原熱管式空氣預(yù)熱器后面增加一臺分離式熱管空氣預(yù)熱器,將煙氣由221℃降低到120℃,空氣溫度由33℃升高到152℃。
3.1.1 高溫段空氣預(yù)熱器改造方案
煙氣首先進(jìn)入高溫段新增擾流子空氣預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入原整體式熱管空氣預(yù)熱器換熱,再由引風(fēng)機(jī)引至低溫段新增的分離式熱管空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)再次換熱,之后去煙囪冷風(fēng)區(qū)排放。
高溫段預(yù)熱器為原有的熱管空氣預(yù)熱器,考慮原有鋼-水熱管的壽命問題,將一部份鋼-水熱管更換成高溫?zé)峁埽ㄩL期最大工況下,煙氣計(jì)算溫度300℃以上的鋼-水熱管更換成高溫?zé)峁埽?/p>
原余熱回收系統(tǒng)中的空氣預(yù)熱器(做為高溫段預(yù)熱器)、煙氣引風(fēng)機(jī)、空氣鼓風(fēng)機(jī)、煙囪及各煙、風(fēng)道按原有不變。
3.1.2 低溫段空氣預(yù)熱器改造方案
因長期最大(燃?xì)猓┕r煙氣溫度降至110℃~130℃(按130℃考慮),所以增加低溫段空氣預(yù)熱器。
低溫段空氣預(yù)熱器設(shè)計(jì)為分體式空氣預(yù)熱器,其煙氣段設(shè)置在原煙氣引風(fēng)機(jī)與煙囪之間的煙道下方,同時將原煙道支撐向兩邊移位,空出足夠的空間。因低溫段空氣預(yù)熱器在引風(fēng)機(jī)下游,可以避免風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)露和低溫腐蝕。
低溫段空氣預(yù)熱器煙氣段進(jìn)出口分別與原煙道相接,并在煙氣段進(jìn)口處及煙氣段出口前段各設(shè)置一臺煙道擋板。當(dāng)在“長期最大(燃?xì)猓惫r下工作時,將煙氣段出口前段的煙道擋板(煙道擋板1)關(guān)閉,同時將煙氣段進(jìn)口處的煙道擋板(煙道擋板2)打開,則煙氣通過低溫段空氣預(yù)熱器降溫至130℃左右。當(dāng)在“短期(燃油:燃?xì)?1:1)”工況下工作時,將煙氣段出口前段的煙道擋板(煙道擋板1)打開,同時將煙氣段進(jìn)口處的煙道擋板(煙道擋板2)并閉,則煙氣不再通過低溫段空氣預(yù)熱器,系統(tǒng)排煙溫度為160℃左右。
系統(tǒng)排煙溫度在160℃左右的操作條件下,低溫段空氣預(yù)熱器煙氣段能方便整段更換。
圖1 改造后系統(tǒng)狀況
長期燃?xì)夤r下?lián)醢?關(guān)閉(如圖1所示),擋板1、3、4開啟。當(dāng)排煙溫度低于120℃時,密封調(diào)節(jié)擋板5開啟,旁通掉部分空氣,確保排煙溫度維持在120℃左右。
短期燃油燃?xì)猓?:1)混燒工況下?lián)醢?、4關(guān)閉(如圖1所示),擋板1、2開啟。當(dāng)排煙溫度低于160℃時,密封調(diào)節(jié)擋板5開啟,旁通掉部分空氣,確保排煙溫度維持在160℃左右。
其余操作同為:煙氣自煙囪熱風(fēng)區(qū),經(jīng)過高溫段新增擾流子空氣預(yù)熱器后進(jìn)入原整體式熱管空氣預(yù)熱器換熱,再由引風(fēng)機(jī)引至低溫段新增的分離式熱管空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)再次換熱后去煙囪冷風(fēng)區(qū)排放。
空氣由鼓風(fēng)機(jī)送至低溫段新增的分離式熱管空氣預(yù)熱器空氣側(cè),再經(jīng)原整體式熱管空氣預(yù)熱器和高溫段新增擾流子空氣預(yù)熱器換熱,再與直接經(jīng)空氣旁路旁通至高溫段擾流子空氣出口風(fēng)道的冷空氣(此量視實(shí)際的排煙溫度而定)混合后至加熱爐助燃。
燃?xì)夤r下把低溫段放到了引風(fēng)機(jī)之后,避免了由于燃料氣硫含量偏高時可能造成風(fēng)機(jī)葉輪的露點(diǎn)腐蝕破壞,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。可根據(jù)加熱爐的燃料情況對系統(tǒng)進(jìn)行切換,以防止短期混燒工況下的低溫露點(diǎn)腐蝕發(fā)生。增加空氣旁路,可通過調(diào)節(jié)旁路流量,提高排煙溫度,防止低負(fù)荷時過低的煙氣溫度造成低溫腐蝕。
表1 長期燃?xì)夤r空預(yù)器計(jì)算結(jié)果
3.5.1 改造前后的工藝數(shù)據(jù)指標(biāo)及對比
表2 改造前后的工藝數(shù)據(jù)指標(biāo)及對比
3.5.2 改造后工藝數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對比
注:燃料氣工況
通過對常減壓加熱爐余熱回收系統(tǒng)的改造,加熱爐排煙溫度由175℃降低到126℃,加熱爐熱效率由90.5%提高到92.5%以上,降低能耗約0.4kgEO/t,節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)燃料油約3 400t。
(53)小葉擬大萼苔Cephaloziella microphylla(Steph.)Douin,men. 李粉霞等(2011)
海南煉化常減壓裝置預(yù)計(jì)2010年加工原油800萬t,本次余熱回收系統(tǒng)改造固定資產(chǎn)投資400萬,標(biāo)準(zhǔn)燃料油按3175元/t計(jì)算。
年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)燃料油(t)=800×10000×0.43/1000=3440t;
每年收益=3440×3175/10000=1092萬元;
每年投資回報率=(1092-400)/400×100%=173%;
投資回收期小于4個月。
常減壓爐煙氣預(yù)熱系統(tǒng)改造后,達(dá)到了既定的工藝目標(biāo),但操作中發(fā)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)、出口風(fēng)道和外殼都有強(qiáng)烈振動,先后三次使風(fēng)機(jī)出口管道震裂。經(jīng)過與設(shè)計(jì)院人員的溝通,逐步排除,最終檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)、出口風(fēng)道和外殼的強(qiáng)烈振動是由于控制風(fēng)量的入口蝶閥導(dǎo)葉旋轉(zhuǎn)方向裝反所引起的。站在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)一側(cè)看,葉輪的旋轉(zhuǎn)方向是順時針,而調(diào)節(jié)風(fēng)量時,導(dǎo)葉的旋轉(zhuǎn)方向是逆時針,使得風(fēng)機(jī)入口逆時針旋轉(zhuǎn)的空氣必須大角度地改變方向才能進(jìn)入葉輪,強(qiáng)烈的擾動是使風(fēng)機(jī)外殼和風(fēng)道產(chǎn)生震動和噪音的原因。
從圖2改造后工藝數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),由于分離式空氣預(yù)熱器運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)相差較大,分析后得出,可能存在分離式空氣預(yù)熱器熱管緩慢泄漏,導(dǎo)致?lián)Q熱效果降低。
經(jīng)過反復(fù)核實(shí)并經(jīng)過設(shè)計(jì)院的確認(rèn),一致認(rèn)為風(fēng)機(jī)的入口蝶閥導(dǎo)葉安裝錯誤是造成風(fēng)機(jī)外殼和風(fēng)道振動的根本原因。通過更換入口蝶閥改變導(dǎo)葉的方向,使導(dǎo)葉在調(diào)節(jié)風(fēng)量時的旋轉(zhuǎn)方向與葉輪的旋轉(zhuǎn)方向相同,重新起動風(fēng)機(jī)后,風(fēng)機(jī)外殼和風(fēng)道的振動及噪音大幅度降低。
海南煉化常減壓裝置通過采用高溫段新增擾流子空氣預(yù)熱器與低溫段新增的分離式熱管空氣預(yù)熱器的組合技術(shù)進(jìn)行加熱爐改造,很好地解決了加熱爐排煙溫度高的問題。改造后常減壓加熱爐的熱效率在92%以上,達(dá)到了工業(yè)示范爐的標(biāo)準(zhǔn)。
[1]錢家麟.管式加熱爐[M].2版.中國石化出版社,2002,10.
[2]徐彬.管式加熱爐安全運(yùn)行與管理.中國石化出版社,2005,6.
TE963
A
1674-6708(2010)30-0017-02
劉鴻翔,助理工程師,工作單位:海南煉油化工有限公司