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石板水大壩伸縮縫漏水施工處理

2010-07-03 10:23:58江思田
大壩與安全 2010年1期
關(guān)鍵詞:壩段漏水聚氨酯

江思田

(重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司,重慶408000)

1 工程概況

石板水水電站位于長江上游支流龍河重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn),壩址距下游豐都縣城55 km,距上游石柱縣31 km。壩址以上流域面積1 640 km2,占全流域面積2 810 km2的58.4%,多年平均流量為34.2 m3/s,多年平均來水量為 10.78 億 m3。 大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高84.6 m,正常蓄水位480.0 m,校核洪水位 480.62 m,死水位 450 m,水庫庫容1.054 7億m3,屬季調(diào)節(jié)水庫。水庫為大(2)型水庫,調(diào)節(jié)庫容0.769 3億m3,壩址設(shè)計(jì)洪水流量4830m3/s,壩址校核洪水流量 6 630 m3/s。 采用混合開發(fā)方式,裝機(jī)容量115MW,多年平均發(fā)電量為5.2億kW·h。大壩于1998年建成。

2 滲漏狀況、成因及處理必要性

2.1 滲漏狀況

2001年1月10日,通過監(jiān)測(cè)儀器(測(cè)縫計(jì)和滲流量計(jì))結(jié)合巡視檢查,發(fā)現(xiàn)2號(hào)、3號(hào)壩段伸縮縫下游456 m高程漏水。滲漏量與庫水位有關(guān),庫水位越高,滲量越大,實(shí)測(cè)最大滲漏量為75 L/min。經(jīng)2年長期觀測(cè),結(jié)合計(jì)算機(jī)處理分析發(fā)現(xiàn),庫水位低于465 m高程時(shí),該伸縮縫下游面不出現(xiàn)漏水。2號(hào)、3號(hào)壩段伸縮縫附近沒有新裂縫出現(xiàn),且壩體和基礎(chǔ)均設(shè)有滲流觀測(cè)孔,其情況均無異常變化。

2.2 成因分析

大壩大面積碾壓混凝土澆筑時(shí),振動(dòng)碾無法碾壓到該部位,在分縫部位采用碾壓混凝土加注水泥漿后,再用振動(dòng)棒振搗澆筑(澆筑寬度約60cm)。雖然碾壓混凝土加注了水泥漿,但混凝土和易性還是比較差,大壩伸縮縫混凝土振搗密實(shí)度差,因而橡膠止水和銅止水與混凝土結(jié)合不良,易形成繞滲區(qū)。

大壩伸縮縫施工是先澆筑一個(gè)壩段后,拆除模板在混凝土表面涂刷了兩層瀝青,上游面橡膠止水距上游壩面1.0 m,止水銅片距上游壩面1.5 m。橡膠止水采取直接搭接,搭接長50 cm,沒有進(jìn)行熱粘接處理或粘接處理,銅止水制作安裝也不規(guī)范。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),大壩0+150 m樁號(hào)附近沒有新的裂縫出現(xiàn)。同時(shí)觀測(cè)資料分析表明,壩頂沉陷、水平位移和其它壩段變化趨勢(shì)相同,沒有發(fā)生異常情況。因此判定大壩0+150 m樁號(hào)伸縮縫漏水是橡膠止水搭接部位漏水,沿著銅止水與混凝土接觸面滲漏(銅止水與混凝土結(jié)合不良),就形成滲漏區(qū)。

2.3 處理必要性

通過數(shù)字仿真模擬發(fā)現(xiàn),漏水已經(jīng)形成,長期不處理將造成伸縮縫止水損壞更嚴(yán)重,漏水量會(huì)逐漸增大。同時(shí),在有壓水的侵蝕作用下,漏水將逐漸剝蝕壩體混凝土并危及大壩安全。因此2號(hào)、3號(hào)壩段伸縮縫漏水處理應(yīng)盡快進(jìn)行。

3 處理方案選擇

2號(hào)、3號(hào)壩段伸縮縫主要是由上游縫面止水失效造成漏水,漏水從垂直伸縮縫與456 m水平層面交叉部位大量滲出。大壩伸縮縫基礎(chǔ)高程約為435 m,因是上游迎水面伸縮縫止水漏水,原伸縮縫又未設(shè)置瀝青井,若采用嵌縫封堵,受材料、施工工藝等因素限制,單靠表面的封堵難于達(dá)到永久性止漏,推薦采取大壩上下游面伸縮縫與止水之間灌漿處理方案。分析發(fā)現(xiàn)伸縮縫是由大壩變形引起,只能用彈性材料進(jìn)行灌漿處理,化學(xué)灌漿擬選用水溶性聚氨酯。具體方案:沿伸縮縫鉆φ40 mm騎縫孔,孔徑宜小,以免造成不必要的化學(xué)材料浪費(fèi)。化學(xué)灌漿處理前,先對(duì)每一鉆孔進(jìn)行壓水試驗(yàn),以了解縫面串通情況、吸水情況,再對(duì)整條縫進(jìn)行化學(xué)灌漿處理。

4 處理材料的選用

石板水混凝土壩伸縮縫為季節(jié)性活縫,縫開合度變幅為0.8~3 mm。伸縮縫受水位抬高、氣溫影響,有加大的趨勢(shì),因此,需選擇粘度較低,可灌性較好、膠凝時(shí)間短、有一定固結(jié)強(qiáng)度的彈性材料,以適應(yīng)伸縮縫的開度變化而能滿足防滲要求。根據(jù)該伸縮縫的特性,選擇了具有親水性、遇水可分散乳化固結(jié)、適用于水下伸縮縫修補(bǔ)的水溶性聚氨酯。

水溶性聚氨酯為普通聚氨酯類漿液的改進(jìn)型,有LW(物理力學(xué)性能見表1)和HW(物理力學(xué)性能見表2)兩種。HW材料粘結(jié)強(qiáng)度高,可灌性好;LW材料與水混溶,固結(jié)體為彈性體,伸長率可達(dá)300%,遇水膨脹率可達(dá)270%,具有彈性止水和以水止水的雙重功效,同時(shí)對(duì)水質(zhì)有較強(qiáng)的適應(yīng)性,其凝結(jié)時(shí)間可調(diào)。這兩種水溶性聚氨酯可以按任意比例混合配制,獲得不同強(qiáng)度和膨脹性能的漿材。含有LW的水溶性聚氨酯復(fù)合液具有遇水發(fā)泡膨脹性能,在伸縮縫中自行擴(kuò)散,形成較大的滲透半徑和凝固體積,增強(qiáng)了灌漿效果。石板水大壩伸縮縫處理中,實(shí)驗(yàn)確定 HW∶LW=7∶3。伸縮縫很小時(shí),漿液可用丙酮稀釋以增強(qiáng)可靠性,漿材性能試驗(yàn)結(jié)果見表3。

表1 HW漿材性能試驗(yàn)結(jié)果表Table 1 :Test result of the performance of HW

表2 LW漿材性能試驗(yàn)結(jié)果Table 2 :Test result of the performance of LW

5 施工

嵌縫材料選用遇水能快速固化、抗壓強(qiáng)度高、與老混凝土粘結(jié)好的PBM-3聚合物砂漿。PBM-3聚合物砂漿重量配合比為水泥∶砂∶PBM-3樹脂=1∶4∶1.67,其中促進(jìn)劑和引發(fā)劑均按PBM樹脂重量的2%配加。灌漿選擇在伸縮縫孔與斜孔交叉布置,以保證進(jìn)漿效果。灌漿時(shí)間選擇在伸縮縫開度最大的1~2月。灌漿采用孔口循環(huán)純壓式方法,管口壓力一般為 0.3~0.4MPa,對(duì)吸漿量少的伸縮縫段,適當(dāng)提高灌漿壓力,最大不超過0.5MPa。灌至孔內(nèi)基本不吸漿或吸漿率單孔小于10 mL/min時(shí)再并漿20 min,結(jié)束該孔灌漿。伸縮縫灌漿孔盡可能灌至上一個(gè)灌漿孔出漿后并漿20 min,結(jié)束灌漿。施工過程中,通過實(shí)時(shí)采集相關(guān)信息,評(píng)價(jià)施工效果,反饋指導(dǎo)施工。

表3 漿材性能試驗(yàn)成果表Table 3 :Test result of the slurry performance

5.1 施工程序

搭腳架 (前期準(zhǔn)備工作)→鑿槽→電鉆鉆孔→壓力水、風(fēng)沖洗→埋管封縫→通風(fēng)檢查→灌漿→閉漿→灌漿完畢→沿伸縮縫之間壩體墻面涂刷聚合物水泥防水涂料→拆除腳手架。

5.2 具體施工順序及方法

伸縮縫灌漿順序?yàn)椋合忍幚硗甏髩紊嫌斡嫔炜s縫后,再處理大壩下游面伸縮縫。

沿大壩上游伸縮縫鑿寬、深50~60 mm的“V”型槽;用電錘沿伸縮縫騎縫鉆止?jié){孔,孔徑40~50 mm,孔距為500 mm,深200 mm;用風(fēng)、壓力水從上至下沖洗“V”型槽和鉆孔;將直徑為φ8 mm紫銅管(L=200 mm)埋入鉆孔約100 mm后,四周用環(huán)氧樹脂砂漿密封灌漿紫銅管;紫銅管埋設(shè)完畢后,用風(fēng)、壓力水從上往下沖洗伸縮逢;沖洗干凈后,用環(huán)氧樹脂砂漿嵌填縫;逐孔洗縫,控制關(guān)口風(fēng)壓0.1 MPa,水壓 0.05~0.1 MPa;對(duì)灌漿銅管做通風(fēng)檢查,風(fēng)壓不得超過0.1MPa。其目的:①用壓縮空氣吹凈殘留于伸縮縫內(nèi)的積塵;②檢查封閉層有無漏氣。

灌漿操作順序:先將配制好的漿液倒入料罐,擰緊罐的密封蓋,然后通氣加壓,在大壩上游迎水面使?jié){液通過與紫銅管接合處進(jìn)入伸縮縫,一旦漿液自鄰近紫銅管冒出,立即堵住,取下插頭,將進(jìn)漿管嘴邊封閉,然后將剛才冒漿的出口改為進(jìn)漿口。按同樣的方式依次繼續(xù)壓灌,直至整條伸縮逢充滿漿液為止。施工中有時(shí)會(huì)發(fā)生局部漏漿情況,應(yīng)立即卸壓停止灌漿,采取可靠的堵漏措施后方允許繼續(xù)灌漿。灌漿應(yīng)從下而上,逐孔灌注彈性聚氨酯材料,灌漿壓力為 0.2~0.5 MPa ,灌至該孔基本不吸漿時(shí)應(yīng)閉漿10 min后結(jié)束灌漿。

在2~3號(hào)壩段伸縮縫之間上游迎水面,先清洗干凈墻面4 m寬,用氣壓噴燈烤干墻面,再用試驗(yàn)的聚氨酯聚合物涂刷4遍,每涂刷一遍干后再施工。刷完聚氨酯聚合物后,再用聚合物砂漿壓刮3遍。

大壩下游伸縮縫采用同樣施工順序、方法施工,但伸縮縫之間不刷聚氨酯聚合物和聚合物砂漿。

5.3 壓水試驗(yàn)檢查情況

14 d后進(jìn)行壓水試驗(yàn)。在石板水大壩上游面和下游面各鉆2個(gè)穿過伸縮縫、孔徑為φ40 mm的試壓孔,試驗(yàn)壓力為0.5 MPa,持續(xù)時(shí)間30 min以上,試驗(yàn)結(jié)果顯示,伸縮縫均不吸水也不漏水。

6 處理效果評(píng)價(jià)及注意的問題

石板水大壩伸縮縫從2004年1月10日開始灌漿,2月20日結(jié)束。灌漿后,滲漏量急劇下降,由處理前最大漏水量75 L/min變?yōu)?。處理完畢至今,大壩在高水位時(shí)段和氣溫最低時(shí)段,下游壩面均無漏水,大壩其它部位均未發(fā)現(xiàn)異樣,其它部分滲漏水量均無變化,可見防滲效果相當(dāng)顯著,伸縮縫漏水處理是成功的。

伸縮縫漏水處理的成敗關(guān)鍵是要詳細(xì)了解、分析漏水成因,針對(duì)成因制定切實(shí)可行的施工方案。特別注意施工應(yīng)在氣溫低時(shí)進(jìn)行,因?yàn)榇藭r(shí)裂縫張開最大。大壩伸縮縫漏水處理過程應(yīng)包括調(diào)查分析、方案設(shè)計(jì)、施工及其質(zhì)量控制、驗(yàn)收等四個(gè)重要環(huán)節(jié),處理結(jié)果應(yīng)安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、注重環(huán)保、經(jīng)濟(jì)合理。在水庫大壩建設(shè)過程中,應(yīng)加強(qiáng)伸縮縫施工及其質(zhì)量控制,從源頭上避免漏水情況發(fā)生。在今后類似工程處理中,應(yīng)考慮是否可在水下對(duì)伸縮縫漏水進(jìn)行灌漿施工處理,還應(yīng)對(duì)水溶性彈性聚氨酯材料性能、幾種漿材配制后性能變化、漿材老化情況及漿材使用年限等問題加強(qiáng)研究。

7 結(jié)語

石板水大壩伸縮縫漏水處理嚴(yán)格依照制定的方案、施工順序和方法施工,從處理后壓水實(shí)驗(yàn)檢查和5年多實(shí)踐運(yùn)行情況來看,漏水處理方案、選用的化學(xué)灌漿材料、具體施工順序和施工方法是成功可行的,伸縮縫漏水處理達(dá)到了工程設(shè)計(jì)要求,為今后其它類似工程伸縮縫漏水處理提供了參考。

[1]SL230-98,混凝土壩養(yǎng)護(hù)修理規(guī)程[S].

[2]沈春林.防水工程手冊(cè)[M].中國建筑工業(yè)出版社,1998.

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