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固結灌漿在萬家寨引黃工程南干線7號洞的兩個支洞滲水處理工程中的應用

2010-07-20 02:41:58許建業(yè)
山西水利科技 2010年3期
關鍵詞:序孔支洞壓水

許建業(yè)

(山西省萬家寨引黃工程管理局 平魯分局 平魯 036800)

1 工程概況

山西省萬家寨引黃工程南干線7號隧洞全長42km,是引黃工程向太原市供水的重要輸水隧洞。14號支洞、20號支洞是南干線7#隧洞的永久性檢修通道,起著檢修、補汽、安全監(jiān)測等多種功能,是保證南干線正常供水的重要水工建筑物。

14號、20號支洞段地下水水位高于洞線80~130cm。隧洞圍巖主要為石炭系本溪組、太原組含煤砂頁巖地層,圍巖節(jié)理較發(fā)育,呈閉合~張開。地下水主要為滲水和線狀水流,地下水含硫酸根離子,對混凝土有腐蝕性。兩條支洞滲水嚴重。

為了解決滲水問題,采取了固結灌漿方法對支洞進行了處理,灌漿方案的合理性對灌漿效果影響較大,本灌漿方案經(jīng)實踐檢驗,取得了較好效果。

2 灌漿施工工藝

2.1 灌漿施工工藝流程

灌漿孔布置→測量放線→鉆機安裝與造孔→洗孔→簡易壓水→拌制穩(wěn)定漿液→灌漿→封孔→灌漿質量檢查。

2.2 灌漿孔布置

根據(jù)圍巖類別及施工要求將支洞劃分為若干段,每段為一個灌漿作業(yè)區(qū)段,每區(qū)段先封閉兩邊灌漿孔。單數(shù)環(huán)為I序孔,雙數(shù)環(huán)為II序孔,先灌I序孔,I序孔灌完后待凝12h后再灌注雙數(shù)環(huán)的II序孔。環(huán)內先灌1、9、3、7、5號孔,再灌注2、8、4、6號孔,漿液采用由低到高逐漸加密的原則進行??孜徊贾靡妶D1。

2.3 鉆孔

(1)鉆孔設備選用手持式風鉆鉆進,并帶有消音器和除塵裝置,鉆機的鉆頭根據(jù)工程場地和地質條件選用。

(2)灌漿孔孔徑50mm,封閉段兩排邊環(huán)孔深為進入基巖3.6m,其余孔深進入巖石3m。開孔孔位應符合灌漿孔布置圖。

(3)鉆機安裝平穩(wěn),鉆孔方向按施工圖紙確定,鉆孔鉆進必須保證孔向準確。

(4)灌漿孔孔深偏差值不得大于L/40(L為設計孔深)。(5)固結灌漿鉆孔遇到鋼筋時,要盡量避開。

2.4 鉆孔沖洗

鉆孔結束后,應用BW-250灌漿泵最大流量水對鉆孔沖冼,將鉆孔中的沉渣沖洗干凈,直至回水返清為止。

2.5 簡易壓水試驗

固結灌漿孔的簡易壓水應在裂隙沖洗后進行,采用“簡易壓水”進行壓水試驗。簡易壓水試驗的壓力為灌漿壓力的80%,壓水20min,每5min測讀一次壓水流量,取最后的流量值作為計算流量,其成果以透水率Lu表示,簡易壓水試驗的目的是根據(jù)壓水結果確定灌漿液濃度。

2.6 灌漿

(1)灌漿設備

采用BW-250灌漿泵,水泥攪拌桶采用雙層攪拌桶,自動灌漿記錄儀采用天津生產的FEC-GJ3000型記錄儀。灌漿使用能耐10MPa的鋼絲編織膠管及軟管。灌漿塞及采用的灌漿方法、灌漿壓力與地質條件相適應,膠塞應具有良好的膨脹性和耐壓性能,在最大灌漿壓力下,能可靠地封閉灌漿孔段,較易安裝和拆除。

圖1 灌漿孔位布置

(2)原材料

水泥:根據(jù)施工技術文件,本次灌漿試驗區(qū)段水泥為大同水泥廠普通硅酸鹽水泥,標號為P.O42.5。出廠三個月后不得使用,不得使用受潮結塊的水泥。水泥的細度通過80μm方孔篩的篩余量不大于5%。

水:水質應符合《混凝土拌和用水標準》JGJ63-89的規(guī)定,符合飲用水標準,水的溫度不得高于40℃。

(3)制漿

①14號支洞采用雙層340L攪拌機制漿,灌漿使用BW-250型灌漿泵,高壓膠管輸送漿。20號支洞采取洞外集中制漿,制備0.5:1的純水泥漿液,輸入至各灌漿地點,各灌漿地點根據(jù)不同需求調制使用。

②純水泥漿的攪拌時間應大于3min,漿液自制備到用完的時間不宜大于4h,超過4h應棄漿。各種比級的水泥漿液密度用比重計經(jīng)常測量并記錄。

(4)灌漿方式和方法

①在選定的區(qū)段,先進行兩邊排孔的帷幕灌漿,待凝72h后,先灌注區(qū)段中間的單數(shù)環(huán),灌注完成待凝12h后再灌注雙數(shù)環(huán)。單數(shù)環(huán)為I序孔,雙數(shù)環(huán)為II序孔,灌漿時采用由低到高逐漸加密的原則進行,先灌 1、9、3、7、5 號孔,再灌注 2、8、4、6 號孔。

②本次固結灌漿采用單孔灌注的方法,用橡膠球將孔口封閉,全孔一次灌注。

③灌注純水泥漿液時,巖洞段按其設計要求水灰比為1:1,0.8:1,0.5:1 三個比級,如遇斷層和溶洞中充填土,則應采用濃一級的水灰比起灌,并摻入減水劑。

④固結灌漿壓力按設計要求Ⅰ序孔0.6~0.8MPa,Ⅱ序孔0.8~1.0MPa。

(5)漿液的變換原則

①當灌漿壓力不變,注入率持續(xù)減少時,或注入率不變而壓力持續(xù)升高時,不得改變水灰比。

②當某級漿液注入量已達300L以上,或灌漿已達30min,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,應改成濃一級的水灰比。

③當注入率大于30L/min,漿液注入量達到300L以上,可直接越級變濃。

(6)灌漿結束標準

武陵山場鎮(zhèn)功能單一,基本上是普通建制鎮(zhèn)的社會服務功能,對到武陵山景區(qū)的游客吸引力不足,根據(jù)調查,90%的游客基本上都是游覽完大裂谷景區(qū)就直接返回或者到鄰近的景區(qū)游玩逗留。

固結灌漿結束條件為:在設計壓力下,當注入率不大于0.4L/min,繼續(xù)灌注10min或不大于1.0L/min,繼續(xù)灌注30min可結束灌漿工作。

(7)灌漿孔封孔

固結灌漿孔結束后,排除孔口的積水和污物,采用機械壓漿法封孔,利用原灌漿管灌入水灰比0.5:1的濃漿,采用1.0MPa的灌漿壓力,當注入率不大于1.0L/min,延續(xù)30min停止,距孔口剩余部分長度如大于1m,采用壓漿法繼續(xù)封孔,如小于1m用聚合物砂漿人工封填密實并抹平。

2.7 固結灌漿質量檢查

區(qū)段固結灌漿完成后,待凝7天后對固結灌漿效果進行了壓水檢查。14號支洞共布置3個檢查孔,20號支洞共布置4個檢查孔。壓水結果見表1、表2。

表1 14號支洞固結檢查壓水統(tǒng)計表

表2 20號支洞固結檢查壓水統(tǒng)計表

從上表可以看出,通過質量檢查,所有透水率均小于設計標準5Lu,說明水泥漿已完全充填了巖石中的裂隙和空洞,達到了穩(wěn)定圍巖結構與防滲止水的雙重效果。

3 特殊情況處理

(1)在固結灌漿過程中,其單位透水率或單位注灰量大于實際規(guī)定值或發(fā)現(xiàn)地質缺陷(如破碎帶、斷層、溶洞)要及時采取最大濃度漿液施灌,注入量很大亦不見減少時,可采用定量供漿的方式處理。水泥漿量在灌入5t水泥干料量時應暫停灌漿,間歇時間不宜少于12h,間歇后重新按照灌漿要求進行灌注直至結束。

若在破碎帶、溶洞段注入量過大,可以加入早強劑或用砂漿進行灌漿直至注滿結束。待間歇12h后仍重新掃孔,重新按灌漿要求進行灌漿。

(3)灌漿過程中發(fā)生串漿時,若串漿孔具有灌漿條件,應一泵一孔同時進行灌漿。否則,應塞住灌漿孔,待灌漿孔灌漿結束后,再對串漿孔進行掃孔、沖洗,然后繼續(xù)鉆進與灌漿。

(4)灌漿必須連續(xù)進行,若因故中斷應按以下原則處理:

①應盡快恢復灌漿,否則應立即沖洗鉆孔,再恢復灌漿。若無法沖洗,則應進行掃孔,再恢復灌漿。

②恢復灌漿時,應先使用開灌水灰比進行灌注,如注入率與中斷前相近,即可采用中斷前水泥漿的比級繼續(xù)灌注,如注入率與中斷前減少很多,且在短時間內停止吸漿,應采取補救措施,即在該孔附近重新布孔灌漿。

(5)孔口有涌水的灌漿孔段,灌漿前應測記涌水壓力和涌水量,根據(jù)情況,可提高灌漿壓力,縮短段長灌注濃漿、屏漿、閉漿進行處理。

(6)灌漿孔段遇特殊情況,無論采取何種措施處理,其復灌前應進行掃孔,按灌漿程序復灌。

4 耗漿量較大原因分析

實際耗漿量超出設計耗漿量較大,主要原因有:

(1)地質原因:由于支洞圍巖為強風化~弱風化節(jié)理較發(fā)育,呈閉合~張開狀,張性裂隙但充填物少、沖洗容易、透水率大。

(2)地下水原因:因地下水硫酸根含量較多,最高為1 666mg/L,對混凝土有腐蝕性,使混凝土局部地段形成滲水通道,增加了混凝土空隙及滲漏通道。

(3)支洞漏水原因:由于支洞內漏水嚴重,多年來一直受地下水流動與沖刷作用,對裂隙中的充填物進行沖刷,將裂隙中的充填物帶出使裂隙加大并形成較大空隙與涌水通道。

(4)施工原因:由于支洞開挖采用鉆爆法施工,爆破時對周圍巖體有一定的擾動,且開挖面凹凸不平,在二次混凝土襯砌時不能很好地與巖石緊密結合,產生空隙,且以前未進行固結灌漿處理,因此注漿量較大。

5 結論

通過支洞灌漿施工表明:I序孔單位注入量207.78kg/m大于II序孔單位注入量141.33kg/m,因為封閉灌漿段時先灌注兩個邊環(huán),漿液在壓力的作用下能擴散的更遠,填充了周圍的裂隙和空洞,使之形成一個封閉空間,灌注II序孔時,完全在封閉的范圍內擴散,因此灌漿量較小,注入量由大到小,符合灌漿的一般規(guī)律。灌漿施工參數(shù)為深度入巖3m、壓力為I序孔 0.6~0.8MPa、II序孔為 0.8~1MPa、水灰比為 1:1、0.8:1、0.5:1等,以上施工參數(shù)是合理的

灌漿使用P.O.42.5普通硅酸鹽水泥,能滿足工程標準的要求;采用灌漿方法處理本工程在技術上是可行的、效果是很好的;耗灰量在合理的范圍內。固結灌漿效果,12個單元共檢查111個孔,采用單點法壓水試驗,最大透水率5Lu,最小透水率0.05Lu,符合設計要求。

通過對14號、20號支洞做封閉性固結灌漿施工,準確地掌握本工程單位吸水率、單位耗灰量等施工參數(shù),驗證了采用灌漿方法在滲水處理上的可行性。并選定了灌漿孔布置方式、孔深、水灰比、灌漿壓力等參數(shù),灌漿取得了較好效果。

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