李媛媛,宋洪義,王德東,盛 會
(瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司 a.精密軸承分廠; b.技工學(xué)校,遼寧 瓦房店 116300)
圖1為160105外圈車工圖。圖2為加工簡圖,車刀架先快速縱向進給,然后快速橫向進給,再橫向工作進給進行切削加工。機床型號為C872A;主軸轉(zhuǎn)速為240 r/min,進給量為0.2 mm/r;采用切入式車削方式。在加工密封槽工序后,外徑出現(xiàn)脹大現(xiàn)象,如圖2所示,經(jīng)分析是由于106105密封槽車加工后壁厚較小,徑向厚度僅為1.45 mm,在較大徑向切削力作用下,外徑脹大0.45 mm左右。采取減少進給量、降低主軸轉(zhuǎn)速等措施,外徑脹大雖有所減小,但仍達不到脹大量不超過0.05 mm的工藝要求。
圖1 160105/01車工圖
原車加工160105外圈密封槽脹大情況如圖2所示,現(xiàn)行工藝考慮到車加工時要便于安裝和拆卸套圈,規(guī)定外卡胎卡持套圈端面尺寸的2/3左右。如果改為外卡胎卡持套圈端面尺寸的全部,如圖3所示,使套圈的整個外徑都在卡持力的作用下,這樣在車加工密封槽受到較大徑向切削力時,脹大量會有所減小,按上述兩種方法車加工20件160105外圈密封槽工序測量結(jié)果如表1所示。
圖2 原車加工160105外圈密封槽外徑變形情況
圖3 改進裝卡方式后車加工160105外圈密封槽情況
表1 車加工160105外圈密封槽工序測量結(jié)果 mm
從表1可以看出,原加工后外徑尺寸一側(cè)平均脹大0.27 mm,改進加工后外徑尺寸一側(cè)平均脹大僅為0.01 mm。
通過改進裝卡方式,使160105整個外徑均在外卡胎壓力的保護之下,這樣即使車加工外密封槽時受到較大的徑向切削力作用,也只有非常小的脹大量,解決了輕系列套圈加工變形問題,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。