黃勇軍
作者通聯(lián):廣州日立冷機有限公司 廣東從化市鰲頭鎮(zhèn)510935
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(1)常州機床總廠生產的TH5660數(shù)控立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。加工中出現(xiàn)“409 SPINDLE ALARM”,主軸伺服放大器同時顯示故障代碼“31”。
查閱FANUC伺服維修說明書,為內置編碼器故障。拆開主軸伺服電機后蓋內的風扇,可見一個速度檢測編碼器及與電機轉子相連的齒輪盤。拆檢編碼器,感應面有發(fā)黑的痕跡,更換編碼器后設備工作正常。更換安裝時注意編碼器與齒輪盤的距離(距離要求較嚴格),可用A4紙兩層的厚度來控制間距(圖1),夾住紙后鎖緊編碼器的兩顆固定螺釘即可。
(2)同為TH5660加工中心,在主軸旋轉、主軸定位時均出現(xiàn)“409 SPINDLE ALARM”的同時主軸伺服放大器顯示故障代碼“27”。
圖1 編碼器安裝間距示意圖
查閱FANUC伺服維修說明書,為外置編碼器故障。該外置編碼器用于檢測主軸定位角度。檢查發(fā)現(xiàn)編碼器與主軸相連的同步皮帶已很松弛,調整皮帶后故障仍不能排除。檢查編碼器導線引出口,發(fā)現(xiàn)密封件已脫落,懷疑編碼器進水,拆下編碼器用低壓氣吹干內部的積水,重新安裝并用玻璃膠密封好導線引出口,試執(zhí)行M03、M04正常,說明設備故障已基本排除,執(zhí)行M19調整好主軸定位角度,設備恢復正常工作。
(1)臺灣永進YCM-105A立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。在自動加工中突然出現(xiàn)“414 SERVO ALARM:X DETEC ERROR”,關機后再開機,報警消除,一移動X軸又出現(xiàn)414報警。
檢查發(fā)現(xiàn)當產生414報警時,伺服放大器顯示故障代碼“8”。依據FANUC 0M系統(tǒng)維修手冊查診斷號720號:按[SYS/DGN]→[診斷]→鍵盤輸入№720→[INPUT],查得DGN720.4=1,為過電流報警。過電流產生的可能原因為伺服放大器、伺服電機、放大器與電機聯(lián)接電纜故障、機械卡死等。根據機床使用情況(濕式加工,伺服電機插頭易進水、電纜易老化),檢查伺服電機側,發(fā)現(xiàn)伺服電機的三條動力線與蓋板接觸部分已露出銅線,并且能看到明顯的放電痕跡。拆下動力線重新包扎后開機,移動X軸,414號報警還是出現(xiàn)。用相同型號的伺服放大器更換后,設備工作正常。此次故障是由于伺服電機動力線絕緣損壞對地產生短路,并導致伺服放大器損壞。
(2)常州機床總廠生產的TH5660數(shù)控立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。Z軸移動時,負載率達160%,出現(xiàn)“434 SERVO ALARM:Z DETEC ERROR”(Z軸檢測錯誤)。Z軸不移動負載有時都有100%,Z軸移動停止后,明顯感覺伺服電機還有動作(負載率變化),但坐標值不變,伺服電機明顯有發(fā)熱現(xiàn)象。
由于Z軸能移動,基本可以排除機械卡死的可能。查機床電路圖可知,Z軸設置有剎車裝置,懷疑剎車裝置沒有動作。測量剎車裝置用DC 90V電源,發(fā)現(xiàn)整流器無電壓輸出,而輸入電壓AC 220V正常,可判斷為整流器損壞,更換整流器后,Z軸工作正常。
(1)日本三井精機HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。在一段長假后,開機產生“300 B軸原點復歸請求”及“B軸APC(絕對脈沖編碼器)電池電壓低”報警。
該機床的B軸帶絕對脈沖編碼器,原點位置依靠電池保持,只要電池電壓正常,原點位置被系統(tǒng)記憶,開機無須做原點復歸。在系統(tǒng)通電情況下,將電池BR-CCF2TH 6V拆下(如無相同的電池,可用市購堿性電池LR20四顆串聯(lián)成6V電池組代替),先將B軸轉動到大約在機械原點的位置,按[OFFSET/SETTING]→找到并修改PWE由→0→1,然后修改參數(shù)按[SYSTEM]→[參數(shù)]→1815→[№ SEARCH],修改第四軸1815.5(參數(shù)1815分別對應X、Y、Z及第4軸的原點設定)由1→0,其次修改1815.4由1→0→1(系統(tǒng)出現(xiàn)000報警——要求關斷電源),再修改1815.5由0→1,最后關閉系統(tǒng)及設備電源,開機作原點復歸,如B軸原點不準確,上述步驟可重復多次直至調好B軸原點為止。
(2)臺灣永進YCM-105A加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。開機后出現(xiàn)“300 X軸原點復歸要求”報警,同時顯示屏顯示“BAT”字符。
檢查編碼器電池(通電情況下),發(fā)現(xiàn)電池正負極已生銹,更換電池,將X軸用手輪搖至機械原點(機床在機械原點處設有▼標記),修改參數(shù)22.0(參數(shù)22.0~22.2分別對應X、Y及Z軸機械原點設定)由1→0→1,系統(tǒng)出現(xiàn)“000”報警后,關機再開機作原點復歸即可。
(1)日本三井精機HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。在自動換刀過程中,換刀手臂(ARM)從刀庫刀杯中拔出少許后停止動作,出現(xiàn)ATC(自動刀具交換)超時報警。
查看梯形圖,分析換刀手臂從刀杯拔出刀具的正常過程:刀具有/無檢測開關(SQ-A156,有刀時為1,燈指示為綠;無刀時為0,燈指示為紅)。若有刀,執(zhí)行M100(刀具拔出)后X75.4必須改變狀態(tài)(即由1→0)才能執(zhí)行下步動作M83(ATC到待機位)。
為確保安全,手動取下刀具后,檢查接近開關SQ-A156,用鐵質工具試驗該開關,其狀態(tài)指示燈有變化(紅/綠),但系統(tǒng)檢測狀態(tài)不變(即X75.4不能由1→0),拆下該開關發(fā)現(xiàn)檢測表面積有較厚的油泥,擦拭干凈后再試驗,狀態(tài)指示燈及檢測信號X75.4同步變化,說明開關已恢復正常。重新安裝好檢測開關,執(zhí)行ATC各指令,正常。
(1)日本三井精機HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 31i數(shù)控系統(tǒng)。在自動加工中主軸突然停止轉動且無任何報警。
在MDI方式下輸入“S500 M03;”,主軸轉動正常,再輸入“S600”主軸變速油缸動作,但主軸不旋轉。檢查主軸高速確認信號X10.5=1,說明油缸動作已到位,應該是變速離合器出了問題。拆開主軸后發(fā)現(xiàn)離合器內的一顆銷釘已脫落,導致變速不能完成,原裝配的銷釘比新銷釘直徑小0.01mm是此次故障的直接原因。更換銷釘后,故障排除。
(2)日本三井精機H5C數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 6MB數(shù)控系統(tǒng)。加工中B軸轉動時聲音異常,并產生443報警。
用手搖脈沖使B軸旋轉,發(fā)現(xiàn)B軸時轉時不轉,不轉時能聽見B軸伺服電機在轉動,之后就會產生443、440等報警,拆開伺服電機減速箱側蓋和B軸側蓋,用手搖脈沖發(fā)生器邊操作邊觀察,發(fā)現(xiàn)給定旋轉指令時B軸多數(shù)情況下不轉動,此時伺服電機在不停地轉動。查說明書,發(fā)現(xiàn)B軸為全閉環(huán)控制,開始懷疑B軸的聯(lián)軸器出了問題,使得實際位置無法達到給定要求的位置,所以電機在不停地轉,超時后出現(xiàn)443報警。拆開減速箱,用手試著轉動聯(lián)軸器,很容易轉動,原來聯(lián)軸器已松動。松開背緊螺絲后,鎖緊聯(lián)軸器,再裝好背緊裝置,用手轉動聯(lián)軸器轉動B軸,非常輕松,說明B軸沒問題,裝好伺服電機及聯(lián)軸器,通電開機,原點復歸后手動旋轉B軸,機床恢復正常。
(3)日本三井精機HU63A數(shù)控加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。使用一年左右,Z軸突然出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,該機床為半閉環(huán)控制系統(tǒng),機床并未產生報警。
依據常理,首先檢查與位置環(huán)相關的參數(shù)(№ 1851)是否發(fā)生變化或被人為改變,核對參數(shù)與原始記錄相同,將該參數(shù)在原始設置的基礎上往正負方向各調整了幾次,Z軸爬行現(xiàn)象沒有改善,排除參數(shù)的原因,再用互換法排除了伺服放大器的因素。通過以上檢查基本可以確定爬行是機械方面的故障。經檢查,最終發(fā)現(xiàn)Z軸絲桿與立柱聯(lián)接處螺母副的四顆內六角螺釘(圖2)已全部松動。鎖緊螺釘后再運行Z軸,爬行消除。
圖2 Z軸絲杠與立柱聯(lián)接示意圖