董廣鳳
(天津津濱石化設(shè)備有限公司芳烴保運分公司,天津 300270)
天津石化公司化工廠大芳烴裝置共有三臺離心式壓縮機,是大芳烴裝置非常重要的設(shè)備,每臺機組的壓縮機控制系統(tǒng)由以下幾個部分組成:汽輪機轉(zhuǎn)速控制、氣路系統(tǒng)、控制油和潤滑油系統(tǒng)、蒸汽疏水系統(tǒng)、干氣密封系統(tǒng)、軸系機械量監(jiān)測系統(tǒng)、汽輪機潤滑油系統(tǒng)等。離心式壓縮機是以蒸汽透平為動力的壓縮機,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、轉(zhuǎn)速高,如果運行出現(xiàn)異常,又不能及時聯(lián)鎖停機,將發(fā)生嚴重的設(shè)備事故。因此大型機組的現(xiàn)場儀表、監(jiān)測、控制、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)都要安全可靠,才能保證壓縮機的安全穩(wěn)定運行。目前大芳烴裝置的壓縮機控制系統(tǒng)采用的是美國Triconex公司的TS3000控制系統(tǒng),它是目前在石油化工等應(yīng)用廣泛的三重冗余容錯控制系統(tǒng)之一。
TRICON是基于三重模件冗余(TMR)結(jié)構(gòu)的容錯控制器。它將三路隔離、并行的控制系統(tǒng)和診斷集成在一個系統(tǒng)中,三個主處理器的控制程序是同時運行的,輸入模件通過FTA從現(xiàn)場采集信號,信號在輸入模件中被隔離成三路,每個輸入模件都包括三個單獨的引線(獨立的通道),每個引線采集輸入信號后,并通過I/O總線把信息傳遞到它們各自的主處理器。當信息傳遞到主處理器時,通過控制程序的循環(huán)運行處理這些信息,同時每個主處理器通過TRIBUS總線把輸入信號傳送到其他的主處理器進行比較,如果三個信號不一致,則采用相同的兩個信號。主處理器的數(shù)據(jù)輸出通過I/O總線的三個通道,被送到輸出模件,并在輸出模件中進行表決,表決后的輸出信號去控制現(xiàn)場的調(diào)節(jié)閥、電磁閥等執(zhí)行機構(gòu),如圖1所示。
圖1 TMR結(jié)構(gòu)示意圖
由沈陽鼓風機廠自控分公司設(shè)計集成的兩套TRICON ITCC系統(tǒng)分別用于K201和K501機組的控制和保護,兩臺操作站和一臺工程師站上位機人機界面(HMI)采用iFIX軟件,HMI與TRICON控制器之間采用MODBUS通信協(xié)議,操作站的操作系統(tǒng)是WIN2000 SP4,工程師站的操作系統(tǒng)是WIN2000 SP4,編程組態(tài)站安裝了Win2000 SP4和DOS6.0兩套操作系統(tǒng),從1998年投用至今運行基本穩(wěn)定,但TRICON控制系統(tǒng)存在以下問題。
(1)編程組態(tài)軟件為基于DOS 系統(tǒng)平臺下的MSW TMC312版,由于版本較早沒有SOE功能(事件順序記錄),一旦發(fā)生非計劃停車,就沒有第一手數(shù)據(jù)來借以分析原因,也給以后機組的穩(wěn)定運行帶來一定隱患。
(2)由于原來壓縮機控制系統(tǒng)的PLC邏輯梯形圖相當復(fù)雜,既包括汽輪機的轉(zhuǎn)速控制,又包括壓縮機的聯(lián)鎖停車控制,可讀性差,日常維護困難。
(3)由于通信速度的問題經(jīng)常會造成短時間數(shù)據(jù)交換的停頓或者滯后。
因此,利用2009年設(shè)備檢修的機會完成了TRICON PLC控制系統(tǒng)的升級改造。
1.硬件
(1)為了適應(yīng)在Windows下運行TriStation1131軟件,將現(xiàn)有的6塊3006主處理器(版本為V9)更換為3008主處理器(版本為V10.1)。
(2)升級系統(tǒng)通信方式,采用TCP/IP通信方式取代RS485的Modbus通信方式,原來每套控制系統(tǒng)中的智能通信卡EICM4119A 更換為通信卡TCM4351A(兼有TCP/IP 和Modbus口),并安裝一臺路由器。通信方式的升級是控制系統(tǒng)增加SOE功能的前提。相應(yīng)的上位機操作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換程序由Modbus改成以太網(wǎng)數(shù)據(jù)交換程序,上位機數(shù)據(jù)庫格式更新成與之對應(yīng)的新格式。圖2和圖3是壓縮機控制系統(tǒng)通信方式改造前后的示意圖。
圖2 改造前的通信方式結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 改造后的通信方式結(jié)構(gòu)示意圖
(3)由于現(xiàn)有兩套控制系統(tǒng)的脈沖輸入PI卡件(型號3510)不能進行版本升級(共3塊),所以更換該卡件為系統(tǒng)升級后能兼容的脈沖輸入PI卡件(型號3511)。
(4)更新一臺工程師站,安裝WinXP SP2操作系統(tǒng)。
(5)所有I/O卡件的版本管理器(EPROM)更新了版本,保證系統(tǒng)的兼容性。
(6)增加了用于TCP/IP通信的HUB(或者SWITCH)、RJ45網(wǎng)線等附屬設(shè)備。
2.軟件
(1)在工程師站新主機中安裝WINXP SP2操作系統(tǒng)、TriStation1131(V4.1版)邏輯組態(tài)軟件、SOE(V4.0版)事件順序記錄軟件、上位機組態(tài)軟件iFIX3.5,拷貝人機界面HMI及邏輯程序等用戶程序。
(2)將MSW程序升級為以Windows為操作平臺的TriStation1131組態(tài)軟件,按照舊的MSW程序的所有控制邏輯功能及參數(shù),用TriStation1131組態(tài)軟件重新組態(tài)編程。
(3)增加SOE功能,兩套控制系統(tǒng)共用1套SOE軟件,選用了與主處理器3008及TriStation1131v4.1相匹配的SOE軟件。TriStation1131的邏輯程序中增加了SOE啟動、停止、清除等控制邏輯,對需要進入事件記錄的參數(shù)按照工藝的關(guān)聯(lián)性進行了分組,組建了不同的SOE block,然后在各個組中進行SOE點的組態(tài)。
升級后的PLC新增的SOE功能將所有的儀表報警按照時間先后順序記錄下來,為查找事故原因提供了幫助。
(4)原來操作站上位機的HMI與TRICON之間的通信方式是Modbus通信協(xié)議,將其改成了TCP/IP通信方式,在計算機上安裝了以太網(wǎng)數(shù)據(jù)交換程序,對iFIX原有數(shù)據(jù)庫的Modbus地址全部進行了更新以適應(yīng)新的通信方式。
(5)修改、增加了部分TRICON聯(lián)鎖邏輯程序及上位機HMI畫面。
3.調(diào)試內(nèi)容
(1)上位機與TRICONPLC之間輸入輸出點的對應(yīng)關(guān)系。
(2)TRICONPLC與現(xiàn)場儀表之間的對應(yīng)關(guān)系。
(3)TRICONPLC的聯(lián)鎖邏輯程序。
(4)汽機調(diào)速的控制程序。
(5)SOE的事件順序記錄邏輯程序等。
此次改造的重點和難點就是要將原來PLC程序的邏輯梯形圖改成功能塊邏輯圖,只能靠人工來進行修改,工作量很大。在PLC程序中的汽輪機調(diào)速控制程序是最重要的一部分,包括停機、準備啟動、啟動、暖機、加速、運行、超速試驗、轉(zhuǎn)速控制等程序,經(jīng)過修改、調(diào)試,達到了工藝要求。
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)上位機監(jiān)控畫面的汽機調(diào)速畫面中有一些子圖出現(xiàn)的順序有問題,經(jīng)過修改PLC程序,問題得以解決。
升級后的TRICON PLC控制系統(tǒng)運行可靠,運行1年多,控制系統(tǒng)未出現(xiàn)任何問題。
該控制系統(tǒng)應(yīng)用廣泛,在石油化工裝置的安全儀表系統(tǒng)SIS/ESD、火災(zāi)及氣體檢測保護系統(tǒng)FGS、大型透平壓縮機組綜合控制系統(tǒng)ITCC等有廣泛的應(yīng)用。
此次改造只對控制系統(tǒng)進行了升級改造,機械部分未改動。