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基于PLC 的風缸壓力檢測系統(tǒng)

2010-09-22 05:49:20周傳頌齊向東
電氣技術(shù) 2010年2期
關(guān)鍵詞:風缸水密氣密性

周傳頌 齊向東

(太原科技大學,太原 030024)

1 引言

在列車中,風缸是制動系統(tǒng)的動力儲備元件,如果風缸應用時沒有經(jīng)過嚴格檢驗,其儲備的氣體壓力將無法確保證達到列車行駛中的制動要求,不能使列車準確及時的制動,將會造成嚴重事故,所以風缸出廠前要經(jīng)過嚴格的檢測,以防漏泄,確保列車行駛安全。鐵道部的標準:通過微機檢測,給風缸內(nèi)打水壓900kPa以上,觀察5m in是否漏泄;給風缸充氣壓600kPa以上,觀察5m in是否漏泄,要求漏泄量均為0。傳統(tǒng)的檢測方式只是通過肉眼觀察壓力表的指針來觀察其是否漏泄,存在誤差;且由于人為因素,檢測時間也無法保證,為此我們設計了風缸自動檢測系統(tǒng)。

風缸如圖1所示,風缸有兩個接口。法蘭口A端用于進水和進氣,法蘭口B用于排水排氣,由于接口標準不一,我們均采用軟管試連接的方法。采用循環(huán)水箱供水。水密性試驗時先用水泵供水,注滿水后則用高壓泵打水壓至900kPa以上進行試驗。氣密性試驗用風炮進風,至壓力到600kPa以上。先進行水密性試驗,然后通過氣壓使水排凈再進行氣密性試驗。全過程除手動翻轉(zhuǎn)缸排水外,其余均可由電腦控制完成。

圖1 氣缸

2 系統(tǒng)硬件組成

本檢測系統(tǒng)的硬件部分由下位機(西門子PLC S7-200)和上位機(華碩工控機和mcgs組態(tài)軟件)組成。兩者通過PPI轉(zhuǎn)換線連接。為使壓力能夠平滑快速的上升到要求值,采用PLC控制變頻器,利用PID控制器原理,從而控制水泵的轉(zhuǎn)速。采用量程為20MPa傳感器通過PLC轉(zhuǎn)換后上傳給上位機。上位機對取到的壓力值信號進行處理,得出缸內(nèi)壓力的曲線,根據(jù)曲線的形狀判斷辨別氣缸是否漏泄。

3 系統(tǒng)流程的設計

本系統(tǒng)可以在手動與自動兩種方式下工作,手動狀態(tài)即可進行傳統(tǒng)式檢測。將旋鈕打到自動擋位就可以進行自動操作。系統(tǒng)自動操作流程如圖2所示。

圖2 風缸檢測流程

4 系統(tǒng)軟件設計

系統(tǒng)軟件設計有兩部分組成,一是上位機監(jiān)控軟件MCGS編程,一是下位機PLC編程。

4.1 系統(tǒng)上位機設計

圖3為上位機監(jiān)控界面。本系統(tǒng)有良好的人機界面,可實現(xiàn)對PLC的運行情況以及執(zhí)行機構(gòu)進行實時監(jiān)視和控制,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集和歷史數(shù)據(jù)打印功能,具有登錄權(quán)限和幫助窗口,告訴用戶操作方法和機器維護方式,能完美的完成檢測任務和數(shù)據(jù)報表輸出,滿足檢測要求。

圖3 上位機監(jiān)控界面

歷史數(shù)據(jù)窗口中設置了數(shù)據(jù)查詢和打印報表功能,試驗前操作員必須填寫風缸號碼,操作人員可以根據(jù)風缸號進行查詢,也可以根據(jù)日期進行查詢。顯示該風缸的試驗結(jié)果。若發(fā)現(xiàn)該風缸不合格則可以重新檢測,也可以單獨做水密性試驗或者氣密性試驗,不影響其他信息。如果該編號已經(jīng)存在,則提示用戶該編號已經(jīng)存在是否重新檢測。打印報表這一項,操作人員可以點擊打印報表安鈕然后選擇按照風缸號或者日期打印。就可以打印出關(guān)于該風缸的檢測信息。

4.2 系統(tǒng)下位機設計

本系統(tǒng)選用西門子公司生產(chǎn)的S7-200系列PLC,S7-200系列它的結(jié)果緊湊,擁有良好的擴性,指令功能強大,既能完成控制功能,還具有輸入輸出功能,并且它的價格低廉,非常適合各種小型控制工程。完全能達到我們的使用要求。其設計步驟如圖4所示。

圖4 PLC設計步驟

通過對風缸檢測流程的分析和研究,把PLC的I/O點進行了合理的分配,其分配點如表1所示。

表1 PLC輸入輸出點分配

由輸入輸出點的分配,可以得出本系統(tǒng)需要數(shù)字量信號2個輸入點,6個輸出點;模擬量信號1個輸入點,1個輸出點.考慮到適用性和經(jīng)濟性,選取PLC的型號S7-224(8輸入6輸出)和S7-235(模擬信號4輸入1輸出)。

在進行水密性試驗時,注水過程采用PID調(diào)節(jié)控制水泵使壓力緩慢的上升。本系統(tǒng)中采用PLC中的PID參數(shù),將微分控制器命為零,比例控制器的參數(shù)基本調(diào)節(jié)為1.05,積分控制器的參數(shù)經(jīng)多次試驗取3最佳,得到了很好的效果使壓力曲線平滑的上升,從而避免了壓力在900kPa附近振蕩。節(jié)省了水壓穩(wěn)定時間,提高了效率。

排水過程在水密性試驗結(jié)束后需要將風缸的排水口向下,接著靠缸內(nèi)氣壓排水,排水結(jié)束后關(guān)閉排水閥緊接著進行氣密性試驗。排水是否完畢靠壓力傳感器的變化上位機智能的分析,來自動的關(guān)閉排水閥。這樣排水過程就由電腦自動的完成,減少了人工排水的麻煩。

5 問題

5.1 效率問題

由于鐵道部要求水密性試驗要進行測試5min,氣密性試驗要進行5min。加上注水時間(此過程與缸的大小有關(guān)),排水時間以及試驗的穩(wěn)定時間,整個檢查過程至少20min。改善方法可選用更多輸入輸出點的PLC同時控制多個檢測臺位,監(jiān)控界面增加多個窗口,各個臺位檢測流程相互獨立,互不干擾。

5.2 衰減問題

水密性試驗和氣密性試驗在打壓后關(guān)閉閥門時,壓力值隨著時間的推移會緩慢的下降,其壓力曲線如圖5所示。由于完全等待水壓或者氣壓趨于平穩(wěn)所需要的時間很長,設計時采用了截取某個時間進行檢測將其壓力曲線下降斜率進行監(jiān)控。如果在特定的時間內(nèi)超過下降的斜率,就對系統(tǒng)進行報警,提示用戶發(fā)生漏泄。

圖5 壓力的穩(wěn)定曲線圖

6 結(jié)論

利用風缸壓力檢測系統(tǒng),在保證風缸質(zhì)量的前提下,提高了風缸檢測效率。很好地避免了傳統(tǒng)檢測的不準確,效率低下等問題。由于全過程實現(xiàn)了自動控制,界面形象簡潔,操作簡單,只需經(jīng)過簡單培訓,便可以操作,節(jié)省了人力資源,提高了生產(chǎn)的經(jīng)濟性。

[1]吳作明.工控組態(tài)軟件與PLC應用技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學出版社,2007.

[2]SIEMENS.STEP7 編程實例.北京:西門子(中國)有限公司, 2000.

[3]陳宇.可編程控制器基礎(chǔ)及編程技巧[M].廣州:華南理工大學出版社,2003.

[4]張萬忠等.電器與PLC控制技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

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