成建彪
(1.太原理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024;2.華晉焦煤有限責(zé)任公司,山西 柳林 033315)
優(yōu)化重介介質(zhì)系統(tǒng)項目的試驗研究
成建彪1,2
(1.太原理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024;2.華晉焦煤有限責(zé)任公司,山西 柳林 033315)
沙曲選煤廠通過優(yōu)化重介介質(zhì)系統(tǒng)項目的試驗研究,實現(xiàn)了自動控制分流量,自動配加重介質(zhì),精確計量介質(zhì)消耗,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,提高精煤產(chǎn)率,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益,值得應(yīng)用。
重介介質(zhì)系統(tǒng);磁性物含量;試驗研究;優(yōu)化
沙曲選煤廠是華晉焦煤有限責(zé)任公司離柳礦區(qū)沙曲煤礦的配套項目。一期工程建設(shè)規(guī)模為150萬t/a,由北京煤炭設(shè)計院設(shè)計,采用跳汰-浮選聯(lián)合工藝流程。主導(dǎo)產(chǎn)品為8、9級煉焦精煤。二期工程實施總體設(shè)計分期建設(shè)的方式,總體設(shè)計能力為800萬t/a?,F(xiàn)有模塊廠房建設(shè)規(guī)模為300萬t/a,總投資9 975萬元。由邯鄲設(shè)計院設(shè)計,澳大利亞申克公司總承包建設(shè),2004年9月奠基開工,2005年8月投入生產(chǎn),主導(dǎo)產(chǎn)品為10級煉焦精煤?,F(xiàn)有儲裝運系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模為500萬t/a,由邯鄲設(shè)計院設(shè)計,中煤五處和山西金信公司共同承建,2005年8月開工,2007年5月投入使用。主要工藝采用:原煤動篩排矸50 mm~0.5mm原煤預(yù)脫泥有壓兩產(chǎn)品,重介旋流器主再洗0.5mm~0mm煤泥浮選聯(lián)合工藝流程。
在重介選煤工藝過程中,懸浮液密度的大小和穩(wěn)定性直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量;懸浮液中煤泥的含量,也是影響分選效果的重要因素之一。工藝一般采用分流來實現(xiàn)系統(tǒng)煤泥量的平衡。沙曲選煤廠目前只能靠經(jīng)驗來控制分流的開度,做不到準確及時,不能保證懸浮液的穩(wěn)定性,從而無法保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
沙曲選煤廠目前的重介介質(zhì)添加系統(tǒng)是:廠房地面有一個斜面的介質(zhì)坑及泵,用于對系統(tǒng)介質(zhì)進行補加,補加的介質(zhì)通過加介泵進入稀介質(zhì)系統(tǒng),經(jīng)磁選機回收,進入合格介質(zhì)桶。系統(tǒng)帶來的弊病是:配加重介質(zhì)時間滯后,造成重介密度調(diào)整滯后,一段時間內(nèi)重介密度偏低,導(dǎo)致產(chǎn)品灰分偏低,精煤產(chǎn)率下降;介質(zhì)消耗指標無法精確計量,不便于指標考核,同時增加了運輸損失,還有人工添加介質(zhì)的勞動強度很大,亟待對重介質(zhì)制備和添加系統(tǒng)進行改造和調(diào)整。因此,優(yōu)化重介介質(zhì)系統(tǒng)已成為當(dāng)務(wù)之急。
3.1 主要研究及試驗內(nèi)容
重介選煤過程中,懸浮液的工藝參數(shù)(密度、流量、粘度和煤泥含量等)和入洗量的變化對分選效果有著顯著的影響;穩(wěn)定的懸浮液密度和適量的煤泥含量對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)率,降低矸損起著決定性的作用;實現(xiàn)這些工藝參數(shù)的準確測量,并在此基礎(chǔ)上根據(jù)具體工藝要求,對其進行合理的控制和調(diào)節(jié),對重介選煤工藝來說是至關(guān)重要的。
一是對入選煤的性質(zhì)、合格介質(zhì)密度與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性進行了研究,為確定最佳的重介介質(zhì)系統(tǒng)提供可靠依據(jù)。二是研究重介懸浮液中的煤泥百分含量,通過對懸浮液中磁性物質(zhì)濃度的測量來實現(xiàn)的煤泥含量實時測量、顯示,并據(jù)此控制分流閥的開度,使懸浮液中煤泥的含量保持在最佳狀態(tài)。采用了磁性物含量測量儀測定磁性物含量。三是研究介質(zhì)添加的最優(yōu)途徑。在介質(zhì)庫橫梁上安裝電磁單梁懸掛起重機,起重機上附帶電磁鐵,電磁鐵上裝有無線吊稱,能精確計量磁鐵礦粉的重量。
電磁鐵把磁鐵礦粉吸起后,放入濃介質(zhì)桶,磁鐵礦粉與水充分混合后,用濃介泵直接打入合格介質(zhì)桶。為防止?jié)饨橘|(zhì)桶重介密度高,造成濃介泵堵塞??稍跐饨橘|(zhì)桶中加入風(fēng)管,并保證打自循環(huán)來實現(xiàn)。
3.2 工藝流程(見圖1)
圖1 沙曲選煤廠優(yōu)化重介介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程圖
由圖1可以看出,通過對懸浮液密度和磁性物質(zhì)濃度的實時測量,從而得出懸浮液中煤泥的含量值,在工藝上據(jù)此控制分流閥的開度,調(diào)整分流量的大小來實現(xiàn)懸浮液密度和煤泥含量的穩(wěn)定,從而達到降低介質(zhì)消耗、提高精煤產(chǎn)率的目的。
3.3 技術(shù)關(guān)鍵
一是無線吊稱計量的精度和可靠性的研究。二是濃介質(zhì)桶的結(jié)構(gòu)、濃介泵的合理選型。三是通過對合格介質(zhì)懸浮液中磁性物質(zhì)濃度的測量和密度的在線測量,得出系統(tǒng)中煤泥含量值,以此作為生產(chǎn)中分流開度控制的依據(jù),以達到穩(wěn)定懸浮液密度和煤泥含量值,保證產(chǎn)品的質(zhì)量的穩(wěn)定的目的。
3.4 現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)及條件
沙曲選煤廠工程電氣系統(tǒng),由一個開放的實時多任務(wù)計算機監(jiān)控系統(tǒng)、MCC和變頻調(diào)速器、現(xiàn)場儀表/傳感器以及其他電器設(shè)備組成,控制系統(tǒng)可擴展??稍诔浞掷迷锌刂葡到y(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過增加部分硬件及編寫相應(yīng)控制軟件,實現(xiàn)對懸浮液性質(zhì)的穩(wěn)定控制。
沙曲選煤廠建有350 m2介質(zhì)庫,其空間具備安裝電磁單梁懸掛起重機、電磁鐵、濃介質(zhì)桶、濃介泵的條件。從濃介泵出料管鋪設(shè)管路僅需30 m左右,就能通到主廠房合格介質(zhì)桶的上方,既經(jīng)濟又合理。
3.5 需要增添的主要設(shè)備、儀器、材料
主要設(shè)備:電磁單梁懸掛起重機、電磁鐵、濃介泵、濃介質(zhì)桶。
主要儀器:磁性物含量測量儀、無線吊稱。
主要材料:計算機軟件、管路、電氣控制元件、電纜。
電磁單梁懸掛起重機15萬元;電磁鐵2.5萬元;濃介泵9.5萬元;濃介質(zhì)桶6.5萬元;磁性物含量測量儀9萬元;無線吊稱0.5萬元;管路及電纜2萬元;計算機軟件及電氣控制元件2萬元;項目鑒定3萬元;研究試制5萬元;投資合計共55萬元。
改善脫介篩脫介效果,對重介介質(zhì)系統(tǒng)綜合優(yōu)化后,系統(tǒng)的煤泥量保持在一定范圍內(nèi),從而使篩子脫介效果明顯改善,產(chǎn)品帶介減小0.2%。
提高磁選機回收效果,沙曲選煤廠使用的是美國ERIEZ公司濕式磁選機,該機最佳工作條件處理量330 m3/h。在使用磁性物含量測量儀前,磁選機的入料不能達到最佳條件,所以磁選尾礦帶介偏高。使用磁性物含量測量儀后,保證了磁選機的最佳入料條件,磁選尾礦帶介減少0.6%,磁選效率增加0.2%。精煤產(chǎn)率提高0.05%;精煤灰分穩(wěn)定率提高5%;介質(zhì)消耗降低0.2 kg/t原煤;懸浮液密度測量:測量范圍 1.0 kg/m3~2.0 kg/m3;測量誤差≤±0.005 kg/m3;磁性物質(zhì)濃度測量范圍:0~1 000 g/L,測量誤差≤±10 g/L;懸浮液煤泥含量自動測控誤差:≤±5%。
重介介質(zhì)系統(tǒng)綜合優(yōu)化后,可產(chǎn)生的經(jīng)濟效益如下:精煤產(chǎn)率提高0.05%,每年按入洗原煤300萬t計算,每年多生產(chǎn)精煤1500 t,每噸精煤按400元計,全年經(jīng)濟效益為60萬元。介質(zhì)消耗降低0.2 kg/t原煤,每年按入洗原煤300萬t計算,每年少用介質(zhì)600 t,每噸介質(zhì)按750元計,全年節(jié)約成本45萬元。兩項合計的經(jīng)濟效益為105萬元。
投資回收期:55/105=0.52 a。
精煤灰分穩(wěn)定率提高5%,進一步確保了產(chǎn)品灰分指標,滿足了用戶的需求,使用戶在使用過程中保證了配煤的穩(wěn)定性,可產(chǎn)生極大的社會效益。
沙曲選煤廠通過優(yōu)化重介介質(zhì)系統(tǒng)項目的試驗研究,實現(xiàn)了自動控制分流量,自動配加重介質(zhì),精確計量介質(zhì)消耗,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,提高精煤產(chǎn)率;同時還可以減運輸損失,降低工人勞動強度,真正實現(xiàn)選煤自動化,值得推廣應(yīng)用。
The Test of Optimized Dense-medium Seperation System
CHENG Jian-biao1,2
(1.College of Mining Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan Shanxi 030024;2.Huajin-Coal Co.Ltd.,Liulin Shanxi 033315,China)
Througn the test of dense-medium system,it is achieved to control flow rate automaticly,to add dense-medium automaticly,to measure dense-medium precisely,so that the quality and production rate both arised to accomplished obvious economic and social benefit.
dens-medium system;content of magnetic material;test;optimize
TD922+.7
A
1672-5050(2010)02-0058-02
2009-11-20
成建彪(1970-),男,山西文水人,在讀工程碩士研究生,工程師,從事選煤廠技術(shù)管理工作。
徐樹文