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絮凝藥液罐配供管路合理化改造建議初探

2010-11-16 05:51:04王晨
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年7期
關(guān)鍵詞:配藥給水管藥液

王晨

(安陽鋼廠,河南 安陽 455000)

1 存在問題

安陽鋼廠高爐煤氣洗滌水處理泵站,自正式運(yùn)行到基本改造完畢期間,在運(yùn)行前由于各方面因素的客觀存在,使得本站污泥脫水間絮凝藥液罐相關(guān)管路常有藥液濃度不足等不良現(xiàn)象發(fā)生,對正常生產(chǎn)造成不利影響,并給運(yùn)行及操作帶來諸多不便。

2 問題分析及改造處理建議

2.1 絮凝藥液罐相關(guān)工藝概況及不利因素分析

圖1 配藥給水管改進(jìn)前示意簡圖

圖2 管路系統(tǒng)改造前布置簡圖

圖3 配藥給水管初期改造示意簡圖

圖4 配藥給水管較理想改造示意簡圖

在本站污泥脫水間的第一層設(shè)置有絮凝劑藥液配制供給罐,此藥罐為購買的成套設(shè)備,主要由干藥投加機(jī)、配藥凈水供應(yīng)管、圓維帽、內(nèi)置溶解罐、配藥池、溢流池、藥液外供池、藥液外供泵、曝氣管及其他輔助管路組成。凈水自配水管口流出,將從干藥投加機(jī)撒出于圓維帽之上表面的固態(tài)粉顆藥劑,在內(nèi)置溶解罐里初步溶解,并在設(shè)于其外圍的配藥池內(nèi)稀釋,之后藥液經(jīng)溢流池流入外供池內(nèi)熟化,再由外供泵抽送至藥液投加點(diǎn)。配藥給水管改進(jìn)前的原裝出水方式,如圖1所示,90度彎頭的出水口在圓維帽的正上方,出水基本均勻,較有利于固態(tài)粉顆藥劑的快速溶解,但總有部分粉顆藥劑在彎頭上側(cè)堆積,由于此藥很易受潮,結(jié)塊后其高度不斷累加,很快到達(dá)位于上方距離很近的出藥口,從而減少干藥劑的正常投撒量,導(dǎo)致藥液濃度降低,最終對生產(chǎn)造成不利。外供藥泵吸、壓液管路改造前的布置方式如圖2所示,從圖中可看出吸液總管為兩泵共用,經(jīng)由聯(lián)絡(luò)管、彎頭和三通分別與兩泵各自吸水管閥門相連,規(guī)范要求若設(shè)置聯(lián)絡(luò)管時(shí),應(yīng)在其上安裝必要數(shù)量的閥門,以保證各泵的正常工作,但這種連接方式應(yīng)盡量避免,即便此藥泵為自灌式運(yùn)行,但從圖中很容易看出,原吸水管路只在總管y形過濾器上游安裝了閥門,在聯(lián)絡(luò)管上卻沒有安裝必要的閥門,這是不可取的;若因閥門在長期操作之后,磨損加大關(guān)閉不嚴(yán),引起吸水管路漏氣,藥泵就會(huì)因此而吸入空氣,使藥液輸出量減少,甚至吸不上藥液,對正常生產(chǎn)極為不利。壓液管路在出泵后不遠(yuǎn)便合二為一,改造前90度彎頭使用頻繁,改向次數(shù)多,增加了不必要的管路長度,這種做法使局部和沿程阻力損失均增加不少,在檢收時(shí)由于試驗(yàn)用介質(zhì)為水,其粘性遠(yuǎn)小于投產(chǎn)后實(shí)際藥液的粘性,所以壓力不足的現(xiàn)象在那時(shí)并不明顯;壓泥機(jī)進(jìn)料管放泥閥操作平臺(tái)處布置的豎直藥液管在此操作走廊的中部,并且藥液管的就地調(diào)節(jié)控制閥設(shè)在走廊平臺(tái)地面上,這樣的設(shè)計(jì)和安裝既不便于本站職工通行也不利于人員操作。還因本所用絮凝劑為高分子有機(jī)合成物,溶于水形成藥液后其粘稠度較大,且極易粘附在管道和管件內(nèi)壁上,自然干化后不易脫落,不但減小過流斷面面積,而且不利于管件正常開啟;兩臺(tái)藥泵在一般情況下為一用一備,但由于藥液的性質(zhì)使原壓液管路中泵出口閥門下游的止回閥時(shí)而不能正常開啟,且因藥液壓出管未端經(jīng)一水平短管與壓泥機(jī)進(jìn)料管相連,污泥常因所供藥液壓力不足而躥入壓液管,止回閥在經(jīng)歷若干次不易開啟后,便由于閥芯與閥座之間積累過多藥物而不能完全關(guān)閉,導(dǎo)致污泥沿壓液管逆流進(jìn)入罐內(nèi),藥液受嚴(yán)重污染。積于以上多個(gè)原因,不僅影響污泥脫水間正常生產(chǎn),而且造成不必要的設(shè)備停運(yùn)和檢修。雖然此絮凝藥液配制罐為購買的成套設(shè)備,有相當(dāng)部分不易且不能改,但仍有必要對常出問題的這些管路進(jìn)行合理化改造。

2.2 初期改造的合理與不理想之處分析

對于配藥給水管而言,在我提出合理化改造建議之前,曾有兩次不很理想的改造方法,有問題之處在于未考慮藥劑粉顆的投加方式、藥液罐自身的多余設(shè)計(jì)和突然停水這三個(gè)因素,現(xiàn)結(jié)合圖3析述如下:a所示的出水方式是在圓環(huán)形出水頭部內(nèi)下側(cè)適當(dāng)位置焊接8個(gè)出水可以匯于一點(diǎn)的細(xì)短管,理想的圓環(huán)形供水頭部使得8個(gè)出水口壓力均勻地將外網(wǎng)自來水噴射到下方圓錐的表面,有利于粉顆藥劑的快速溶解,但當(dāng)出水壓力過大時(shí)會(huì)有水花濺灑到出藥管口,使藥劑受潮結(jié)塊,堵塞出藥管口;另外粉顆藥劑是以振動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)藥斗的方式投撒,所以沿振動(dòng)的往復(fù)路線上會(huì)有部分藥劑撒落在圓環(huán)形水管上,使藥劑易受潮結(jié)塊,結(jié)塊后的藥劑不易溶解,這時(shí)不僅造成一定的浪費(fèi)而且罐內(nèi)藥液濃度也會(huì)有所降低;當(dāng)突然停水時(shí),圓錐帽的存在阻擋了干藥劑可直接落入罐內(nèi)藥液的路線,使藥劑在它的上表面和圓環(huán)形水管內(nèi)側(cè)大量堆積,受潮結(jié)塊后造成浪費(fèi)。b所示的出水方式是在 出口端接一圓臺(tái)柱形漏斗,水從與圓臺(tái)母線垂直的切線進(jìn)入,在內(nèi)側(cè)形成一定厚度的水膜,干藥劑溶解后從下口排出,因粉顆藥劑與前者為相同的投加方式,再加上漏斗下方多余的圓錐帽,使得水量減小或突然停水時(shí),藥劑在漏斗內(nèi)側(cè)和圓錐帽上表面堆積,這兩種情況除了會(huì)造成不同程度的浪費(fèi)外,前者還會(huì)使罐內(nèi)藥液濃度有所降低。因藥液濃度不足對正常生產(chǎn)很不利,所以這兩種改造方法不很理想。

2.3 改造處理建議及相關(guān)理論依據(jù)

出于以上分析,我對配藥給水管的改造建議如圖4所示:先將圓錐帽連同周圍的內(nèi)置溶解罐一起割掉,并在出口端被堵死的水平放置且管段的軸心線與藥粉理論撒落區(qū)域所在平面平行的直管段側(cè)下方,沿母線方向割出一定長度的縫隙;加工良好的縫隙應(yīng)使出水呈幕狀,并要求閥門不同開度時(shí)在能形成水幕的情況下,噴出的水幕所在有限曲面與藥粉理論最大撒落區(qū)域所在有限平面相交所形成的線段,應(yīng)基本處于水幕寬度的中部;由于配藥供水管在出藥口下方,且距下方藥液最高液位有一適當(dāng)?shù)木嚯x,所以縫隙長度可按藥粉撒落在靜止最高液位上形成理論最大線段長l的0.8至1.2倍計(jì)算;并且要求出水縫隙不應(yīng)朝向經(jīng)常過人的通道、扶梯、操作平臺(tái)、設(shè)備及相關(guān)附件等,以避免水壓突然增大,藥液或水飛濺到罐外后,造成不必要的人員傷害及設(shè)備、相關(guān)附件的故障或損壞。經(jīng)此措施處理后粉顆藥劑在水幕的沖擊下溶解速度依然很快,突然停水時(shí)也不阻礙藥劑粉顆直接落入罐內(nèi)溶解,藥液濃度此時(shí)在配藥池內(nèi)有所升高、外供池內(nèi)保持不變,當(dāng)恢復(fù)供水后會(huì)因?yàn)殚_啟配藥池的另一供給水管使藥液稀釋,再經(jīng)溢流池流入外供池,使之液位逐漸上升,恢復(fù)正常,但濃度可基本保持穩(wěn)定。對于藥泵吸、壓液管則根據(jù)藥液物理性質(zhì)等多方面實(shí)際因素出發(fā),對管路進(jìn)行了重新布置,具體改造方案是:為了盡量減少吸水管路的總阻力損失,并有利于單泵的高效良好運(yùn)行和降低出事的可能性,把兩泵吸液管分設(shè),去掉聯(lián)絡(luò)管和安裝在泵吸水口處的閥門,只在吸水管y形過濾器與藥罐出口之間安裝便于檢修時(shí)用到的閥門,并經(jīng)由其他同事建議,將其中一臺(tái)泵由1SW20-160型離心泵改為SCZ32-200型離心泵,由于揚(yáng)程和流量均加大所以吸水管由覬4cm改為覬6cm,另一臺(tái)改為IS50-32-160,此泵與原泵相比由于設(shè)計(jì)工況下的各參數(shù)值相差不是太多,所以吸水管直徑?jīng)]有加大,仍是覬4cm;但由于設(shè)計(jì)安裝此成套設(shè)備兩外供藥泵的空間有限,不易通過調(diào)整它們的方向來實(shí)現(xiàn)藥液的直接吸入,所以我建議只能把各泵吸液管上的兩個(gè)90度彎頭去掉一個(gè),另外再用一段直管與過濾器出口相連接,這樣此管段是升坡安裝,使得吸水管路不易積氣。再者為了防止藥泵吸入空氣后在壓液管形成氣栓影響藥液正常出流,對生產(chǎn)造成不利,從而采取了三種措施:(1)為了防止藥泵直接吸入自曝氣管吹出的空氣,可適當(dāng)割去不小于吸液口直徑4倍所在半圓柱面范圍以內(nèi)的曝氣管,之后重新封堵端口;(2)兩吸液口在池壁上的相對高度應(yīng)是孔口的上沿在同一水平線上,以防液位下降時(shí)一臺(tái)泵吸風(fēng)使壓液管進(jìn)入過多空氣,兩孔口間凈距S可按2倍最大吸液管直徑計(jì)算,這可使兩泵同時(shí)工作時(shí)有良好的水力條件,以防小泵吸入藥液量不足,如圖5a、b所示;(3)若偶爾吸入了空氣可通過增設(shè)于每臺(tái)泵壓出管上的快開球閥和膠皮軟管來檢查藥液出流是否連續(xù)正常,并可及時(shí)排出空氣。壓液管路改用覬6cm鋼管代替原覬4cm鋼管,并以盡量少改向、減少管路總長、不影響工作人員通行和操作為原則重新布置,且取削原管路中設(shè)置的止回閥,如圖6所示;于圖2比較很容易看出,改造后已將兩臺(tái)藥泵壓液管的連接方式作了調(diào)整,減少了一個(gè)90度彎頭,經(jīng)垂直三通匯合后壓液總管貼近墻壁設(shè)置,經(jīng)過吊物孔的立管和沿操作走廊平臺(tái)上表面設(shè)的橫管所在理論平面與操作平臺(tái)護(hù)欄所在理論平面平行,且橫管貼近護(hù)欄內(nèi)側(cè)布置,經(jīng)垂直三通分出支管后在便于操作的高度,離平臺(tái)地面約1.5m處設(shè)調(diào)節(jié)控制閥,再經(jīng)不小于135度的彎頭將藥管斜向下與壓泥機(jī)進(jìn)料管相連。改造后因壓液管改向次數(shù)減少,管路總長降低,使得局部與沿程阻力損失之和減小許多;合理的布置與敷設(shè)既有利于通行也有利于操作;以斜向下方式把藥液管未端與污泥管相接,使得藥罐中的凈藥液不會(huì)因污泥在藥泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)躥入供藥管內(nèi)而被嚴(yán)重污染。

圖5 防吸氣措施示意簡圖

圖6 管路系統(tǒng)改造后布置簡圖

3 改造后成效與個(gè)人結(jié)論

通過改造后的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn),證明了針對本站此絮凝藥液罐成套設(shè)備的合理化改造較為成功,不但節(jié)約了藥劑,而且節(jié)約了不必要的管件,還使通行和操作更便利,也有利于裝卸、維修和管理;改造后可能不如以前美觀但較實(shí)用,達(dá)到了欲期的目的,效果令人較滿意。

[1]姜乃昌主編.金錐主審.水泵及水泵站(第四版).北京:中國建筑工業(yè)出版社,1998.

[2]王增長主編.曾雪華副主編.孫慧修主審.建筑給水排水工程(第四版).北京:中國建筑工業(yè)出版社,1998.

[3]張鴻雁,張志政,王元.流體力學(xué).北京:科學(xué)出版社,2004.

[4]黃儒欽,禹華謙,陳春光,麥繼婷.水力學(xué)教程(第二版).西南交通大學(xué)出版社,1993.

[5]王永輝,黃廷林編.唐森本主審.水物理化學(xué).西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,1993,12.

[6]段成君,李永紅編.袖珍給排水工手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

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