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雙水內(nèi)冷機(jī)組內(nèi)冷水處理新方案與應(yīng)用效果

2010-11-16 02:05:44李亞靜牛保軍
河北電力技術(shù) 2010年6期
關(guān)鍵詞:雙水銅線氣水

李亞靜,牛保軍

(大唐保定熱電廠,河北 保定 071051)

近年來國內(nèi)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)普遍存在水質(zhì)合格率低的問題,致使銅線棒腐蝕嚴(yán)重,而且銅離子不斷沉積,導(dǎo)致線棒傳熱困難,影響冷卻效果,甚至引發(fā)腐蝕產(chǎn)物堵塞系統(tǒng)的問題,嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。尤其是雙水內(nèi)冷機(jī)組,由于轉(zhuǎn)子甩水盤內(nèi)呈現(xiàn)負(fù)壓,且氣密性較差,空氣中大量CO2進(jìn)入轉(zhuǎn)子冷卻水中,導(dǎo)致機(jī)組在運行過程中內(nèi)冷水pH值逐漸下降、電導(dǎo)率與Cu2+含量不斷增加,難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。所以,雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)的控制,是國內(nèi)許多電廠多年來一直存在的一大技術(shù)難題。大唐保定熱電廠針對雙水內(nèi)冷機(jī)組發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水在運行中存在的問題,進(jìn)行了水處理工藝的優(yōu)化實踐,收到良好效果。

1目前廣泛采用的內(nèi)冷水處理工藝

不同容量機(jī)組內(nèi)冷水處理系統(tǒng)有所不同,內(nèi)冷水系統(tǒng)的密閉性不同,所采取的處理工藝也不同。目前我國發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理系統(tǒng)主要有以下幾種形式:小混床旁路處理法、投加銅緩蝕劑法、頻繁換水或內(nèi)冷水箱溢流法等。在實際運行中,這幾種處理方式均存在著各自的技術(shù)缺陷。

1.1 小混床旁路處理法

目前較多的發(fā)電機(jī)組采用此工藝,據(jù)了解,大部分采用此工藝處理的內(nèi)冷水電導(dǎo)率低于1 S/cm(25 ℃),銅離子質(zhì)量濃度低于40 g/L,均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但是,pH值很難達(dá)到大于7的標(biāo)準(zhǔn)要求,也就是說,導(dǎo)致銅線棒的腐蝕的因素依然存在,發(fā)電機(jī)銅線棒的腐蝕隨時都在發(fā)生,只是腐蝕產(chǎn)物Cu2+被小混床內(nèi)樹脂吸附而已。

為了解決pH值低的問題,近些年來,一些廠家嘗試了在小混床出口加NaOH進(jìn)行堿化處理的方法。這樣,正常情況下一般能夠滿足水質(zhì)要求,但是直接向內(nèi)冷水中加入NaOH強(qiáng)電解質(zhì),且加藥量由在線電導(dǎo)率表和pH表監(jiān)督控制,存在一定弊端,加藥設(shè)備或在線表計一旦出現(xiàn)問題,造成加藥量過大,水質(zhì)會急劇惡化,直接威脅著機(jī)組的安全運行。所以,加NaOH堿化處理存在著一定的危險性。

1.2 投加銅緩蝕劑法

目前一般小于125 MW的小型機(jī)組采用此工藝。該工藝可使水質(zhì)得到明顯改善,銅離子濃度和電導(dǎo)率都有一定幅度的降低,減緩了銅線棒腐蝕。但是,緩蝕劑與銅離子形成的絡(luò)合物在銅線棒內(nèi)容易沉積形成污垢,嚴(yán)重時會阻塞水流通道,使線棒超溫,最終燒毀線棒,所以存在著較大的風(fēng)險。

1.3 頻繁換水或內(nèi)冷水箱溢流法

由于沒有安全可靠、效果理想的處理方法,一些電廠不得不采用頻繁換水或內(nèi)冷水箱溢流的方式使水質(zhì)合格。這種方法操作簡單,但存在著一定的弊端。對于雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)組,空氣中大量的CO2不斷溶入轉(zhuǎn)子冷卻水中,使得內(nèi)冷水pH值處于較低的水平,若換水不及時或溢流量較小,則不能保證pH值長期合格,勢必會發(fā)生銅的腐蝕;而大量的換水和溢流,卻又造成較大的浪費,是一種極為不經(jīng)濟(jì)的運行方式。

2 “離子交換+氣水分離”法內(nèi)冷水處理工藝

2.1 大唐保定熱電廠內(nèi)冷水水質(zhì)狀況

大唐保定熱電廠8號機(jī)組為125 MW雙水內(nèi)冷式發(fā)電機(jī)組,2002年基建時沒有安裝內(nèi)冷水處理裝置,內(nèi)冷水采用凝結(jié)水或加過氨的除鹽水,為了保證水質(zhì)合格,采用了頻繁換水的方式運行,由于系統(tǒng)密閉性較差,致使pH值下降較快,幾乎每天都要換水才能保證pH值合格,不僅造成很大的浪費,還增加了運行人員的工作量。后采用水箱溢流、連續(xù)補水的方式運行,溢流水量根據(jù)內(nèi)冷水pH值和含銅量而定,一般在0.8~1.2 t/h,大唐保定熱電廠采取該種方法運行多年,雖然水質(zhì)基本保證在合格范圍內(nèi),但也造成一定的浪費。

2.2 新內(nèi)冷水處理系統(tǒng)

為保證機(jī)組的安全運行,提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性,大唐保定熱電廠技術(shù)人員經(jīng)過大量調(diào)查研究,確定了一種適合雙水內(nèi)冷機(jī)組使用的新的內(nèi)冷水處理方法,即應(yīng)用“離子交換+氣水分離”內(nèi)冷水處理系統(tǒng),有針對性的解決雙水內(nèi)冷機(jī)組內(nèi)冷水水質(zhì)超標(biāo)問題,“離子交換+氣水分離”內(nèi)冷水處理系統(tǒng)包括:離子交換系統(tǒng)與氣水分離系統(tǒng),其連接示意見圖1。

注:粗實線為新增設(shè)備和管道

2.2.1 離子交換系統(tǒng)

2.2.1.1 系統(tǒng)構(gòu)成

離子交換設(shè)有2個交換柱,第一根交換柱分上下兩層,上層裝有鈉型陽樹脂,下層裝有氫型陽樹脂,第二根交換柱里裝有陰樹脂,內(nèi)冷水從換熱器出口引出,流量約0.8~1.2 t/h。首先進(jìn)入鈉床,然后進(jìn)入氫床,鈉床和氫床的出水分別進(jìn)入陰床,陰床出水通過樹脂捕捉器后回到內(nèi)冷水箱,離子交換系統(tǒng)見圖2。

圖2 離子交換系統(tǒng)示意

2.2.1.2 調(diào)整控制方式

由離子交換反應(yīng)原理可知,通過調(diào)整氫床和鈉床的流量可以使出水pH值和電導(dǎo)率發(fā)生變化。當(dāng)內(nèi)冷水pH 值偏低時,則加大鈉型床的流量;當(dāng)內(nèi)冷水電導(dǎo)率偏高時,則加大氫型床的水流量。通過調(diào)節(jié)鈉型陽床和氫型陽床的流量比例,控制出水pH值在7~9,電導(dǎo)率不大于5 S/cm,使銅線棒處于鈍化區(qū)。具體調(diào)整方式為:當(dāng)電導(dǎo)率高或pH偏大時,適當(dāng)調(diào)大氫床出口閥門F04,當(dāng)F04已經(jīng)調(diào)節(jié)到最大時, 可適當(dāng)關(guān)小鈉床出口閥門F03;當(dāng)pH偏小時,適當(dāng)調(diào)大鈉床出口閥門F03, 當(dāng)F03已經(jīng)調(diào)節(jié)到最大時, 適當(dāng)關(guān)小氫床出口閥門F04。當(dāng)銅含量較高時,可適當(dāng)調(diào)大鈉床出口閥門F03, 當(dāng)F03已經(jīng)調(diào)節(jié)到最大時, 適當(dāng)關(guān)小氫床出口閥門F04或者開大設(shè)備入口閥門F01,增加水處理量,當(dāng)總流量達(dá)到1 200 L/h時,銅仍然較高,說明樹脂失效,需要再生。

2.2.2 氣水分離裝置

由于采用雙水內(nèi)冷冷卻方式的機(jī)組結(jié)構(gòu)存在問題,內(nèi)冷水系統(tǒng)無法密封,除氧處理沒有意義,只能采用提高內(nèi)冷水pH值的方法。但是由于空氣中的CO2不斷溶入內(nèi)冷水,pH值很難控制在7以上,且樹脂運行周期較短,僅靠離子交換樹脂提高該類機(jī)組內(nèi)冷水的pH值不能取得預(yù)期效果?!半x子交換+氣水分離”法內(nèi)冷水處理方式在采用離子交換方法提高內(nèi)冷水的pH值的同時改造了發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子冷卻水回水通道(見圖2)。在轉(zhuǎn)子回水母管上加裝1個氣水分離器,通過一定的空間實現(xiàn)氣水分離,分離出的氣體引回甩水盤的氣側(cè),分離出的水進(jìn)入內(nèi)冷水箱,最終使氣、水兩相的壓力達(dá)到平衡,減少外界氣體進(jìn)入內(nèi)冷水系統(tǒng),以阻止空氣進(jìn)入內(nèi)冷水箱,從而減少溶入內(nèi)冷水系統(tǒng)的CO2,降低離子交換器的負(fù)荷,延長離子交換器的再生周期,為內(nèi)冷水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了技術(shù)保證。

3 運行效果與安全經(jīng)濟(jì)效益

3.1 運行效果

大唐保定熱電廠8號機(jī)組內(nèi)冷水系統(tǒng)于2009年5月完成技術(shù)改造,至今運行一年多時間未換水,內(nèi)冷水水質(zhì)狀況如表1所示。

表1 8號機(jī)組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造后的水質(zhì)狀況

日 期 pH值電導(dǎo)率/( S·cm-1)ρ(Cu2+)/( g·L-1)2009-068.35~8.801.3~2.43.5~6.02009-077.89~8.561.8~2.55.0~10.02009-087.7~8.352.2~3.78.0~16.02009-097.9~8.492.2~3.522.6~27.02009-107.3~8.272.0~3.914.0~26.02009-117.83~8.402.0~3.615.0~28.32009-127.90~8.202.6~3.615.6~30.02010-017.80~8.03.0~4.227.0~32.32010-027.60~8.503.5~4.131.1~39.02010-037.20~8.303.9~4.536.0~41.02010-048.10~8.601.6~2.211.1~13.02010-058.20~8.501.8~2.27.1~8.82010-068.10~8.401.6~2.36.0~8.22010-078.10~8.401.9~2.46.2~8.92010-088.10~8.302.1~2.47.0~9.02010-097.90~8.302.2~2.68.2~9.6

2009年6月設(shè)備改造完首次投運,從表1中數(shù)據(jù)可以看出,自2009年6月運行至2010年3月,在不換水的情況下,內(nèi)冷水的pH值、電導(dǎo)率、銅含量均在合格范圍內(nèi),隨著運行時間的增加,銅離子濃度和電導(dǎo)率逐漸增高,由表1可知,pH值呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,運行中可依靠不斷增大鈉床的流量,維持pH值在8.0左右。2010年3月,銅離子質(zhì)量濃度達(dá)到41 g/L,超出標(biāo)準(zhǔn)范圍;電導(dǎo)率4.5 S/cm接近控制指標(biāo)上限;pH值7.2,接近控制指標(biāo)下線,且鈉床和總流量均調(diào)至最大,所以認(rèn)定樹脂失效。在2010年4月更換樹脂,并對失效樹脂進(jìn)行再生。從表1中數(shù)據(jù)看出,樹脂更換后,水質(zhì)恢復(fù)良好狀況。

3.2 安全經(jīng)濟(jì)效益

該套內(nèi)冷水處理系統(tǒng)自安裝至今已運行一年多時間,水質(zhì)指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并處于較好的水平;設(shè)備運行狀況良好,且不存在安全隱患。

改造前為了保證內(nèi)冷水水質(zhì)合格,內(nèi)冷水箱需要連續(xù)補水(即連續(xù)排水)約1.5~2 t/h,每年造成經(jīng)濟(jì)損失約20萬元。加裝內(nèi)冷水處理裝置投資約27萬元,一年多即可收回全部投資費用,且以后每年可為電廠節(jié)約費用20萬元左右。

4 結(jié)束語

內(nèi)冷水的pH值、溶解氧和溶解二氧化碳等水質(zhì)指標(biāo)是直接或間接影響發(fā)電機(jī)銅線棒腐蝕速率的主要因素。對于無法實現(xiàn)密封的雙水內(nèi)冷機(jī)組,空氣的溶入是導(dǎo)致內(nèi)冷水水質(zhì)超標(biāo)和銅線棒腐蝕的重要原因。大唐保定熱電廠同時采用離子交換和氣水分離2種工藝,有效阻止了空氣中的二氧化碳溶入內(nèi)冷水中,無需采取其他措施即可保證內(nèi)冷水水質(zhì)合格,適合在雙水內(nèi)冷機(jī)組上推廣應(yīng)用。

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