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CFG樁在鄭西客運專線地基處理中的應用

2011-01-01 00:00:00牛麗
科技資訊 2011年4期


  摘要:本文通過介紹CFG樁在鄭西客運專線12標段地基處理中的應用,闡述了該種復合地基在高速鐵路施工中的工藝流程和效果,并針對施工過程中常出現(xiàn)的質(zhì)量問題提出了控制措施,保證了施工質(zhì)量,為類似工程的施工提供借鑒。
  關(guān)鍵詞:CFG樁 施工工藝 質(zhì)量控制 檢測
  中圖分類號:U71文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2011)02(a)-0000-00
  
  CFG 樁復合地基是水泥粉煤灰碎石樁復合地基的簡稱,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘結(jié)強度樁,和樁間土、褥墊層一起形成復合地基。由于利用工業(yè)廢料(粉煤灰代替部分水泥) ,大大地降低了工程造價,又增加了樁身后期強度。通過柔性褥墊層的設置,使CFG 樁復合地基得到均勻沉降和較高的承載力,是最經(jīng)濟、適用、快速、可靠的一種新型灌注樁。
  該技術(shù)在多層、高層和超高層建筑、工業(yè)廠房地基處理工程中得以廣泛使用,并取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。目前,已經(jīng)應用到高速鐵路工程的建設當中,并具有極好的應用前景。
  
  1 工程地質(zhì)概況
  鄭西鐵路客運專線12標段路基全長2.713公里。工程位于渭河北側(cè),所處的地貌單元為渭河一級階地,地形平坦。其地質(zhì)結(jié)構(gòu)為:第四系全新統(tǒng)人工填土,第四系全新統(tǒng)沖積粘質(zhì)黃土,粉質(zhì)黏土、粉細砂、中砂、粗砂、礫砂、細圓礫土,天然地基承載力在120~150Kkpa范圍。地下水為第四系松散層孔隙潛水,賦存于砂土層中,上部局部賦存于粘質(zhì)黃土中,水量豐富,地下水位變化較大,地下水位在6~10m之間。
  
  2 施工工藝的選擇及工藝流程
  鄭西客運專線設計對地基的沉降要求近乎零沉降,為了達到該標準,施工工藝的選擇及施工的質(zhì)量控制尤為重要。
  CFG樁施工可以采用長螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料灌注成樁及振動沉管灌注成樁等施工工藝。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,結(jié)合設計圖紙與地質(zhì)資料,大部分地段在原地面以下10m為砂層,而振動沉管樁機在砂層無法施工,滿足不了有效的設計樁長,所以本標段大范圍的施工采用長螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料成樁的方法施工。樁徑為0.4m,樁間距為1.8m或2m,呈正三角形或正方形布置,樁長11m或13m。
  CFG樁的長螺旋鉆進施工主要包括鉆機就位、混合料攪拌、鉆進成孔、灌注及拔管、成樁養(yǎng)護、移機及現(xiàn)場試驗幾個部分。
  鉆機就位:CFG樁鉆機就位后,應用鉆機塔身的前后和左右的垂直標桿檢查塔身導桿,校正位置,使鉆桿垂直對準樁位中心,確保CFG樁垂直度容許偏差不大于1%。
  混合料攪拌:混合料攪拌按配合比進行配料,計量準確,拌合時間不少于1min?;旌狭咸涠瓤刂圃?6~20 cm之間;在泵送前混凝土泵料斗應備好熟料。
  鉆進成孔:鉆孔開始時,關(guān)閉鉆頭閥門,向下移動鉆桿至鉆頭觸及地面時,啟動馬達鉆進。一般應先慢后快,這樣既能減少鉆桿搖晃,又容易檢查鉆孔的偏差,以便及時糾正。
  灌注及拔管:CFG樁成孔到設計標高并經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理確認后,停止鉆進,開始泵送混合料,當鉆桿心充滿混合料后開始拔管,嚴禁先提管后泵料。成樁的提拔速度宜控制在2~3m/min。
  成樁養(yǎng)護:樁體砼澆筑完畢后,立即對樁頂覆蓋70厘米濕黏土或覆蓋草簾、薄膜進行保護,養(yǎng)護期間樁頂不得過施工車輛及堆放材料。防止破壞樁身或樁頂。
  移機:當上一根樁施工完畢后,鉆機進行移位,進行下一根樁的施工。
  現(xiàn)場試驗:對于每盤混合料,試驗人員都要進行坍落度的檢測,合格后方可進行混合料的投料,在成樁過程中抽樣做混合料試塊,每臺班做1組試塊,測定其28天抗壓強度。
  CFG樁的長螺旋鉆進施工工藝流程圖
  
  3 施工質(zhì)量問題和控制措施
  螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料灌注成樁施工中經(jīng)常會遇到堵管、竄孔、樁頭空芯及樁端不飽滿問題。
  (1)堵管。產(chǎn)生堵管的原因有以下幾點:
  a. 混合料配合比不合理。當混合料中的細骨料和粉煤灰用量較少時,混合料和易性不好,常發(fā)生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意將含砂量控制在不小于40%的范圍內(nèi),坍落度應控制在160 mm~200 mm 之間。b. 混合料攪拌質(zhì)量有缺陷。在CFG樁施工中,混合料由混凝土泵通過剛性管、高強柔性管、彎頭最后到達鉆桿芯管內(nèi)?;旌狭显诠芫€內(nèi)借助水和水泥砂漿潤滑層與管壁分離后通過管線。坍落度太大的混合料,易產(chǎn)生泌水、離析,泵壓作用下,骨料與砂漿分離,摩擦力加劇,導致堵管。坍落度太小,混合料在輸送管路內(nèi)流動性差,也容易造成堵管。c. 施工操作不當。鉆孔進入土層預定標高后,開始泵送混合料,管內(nèi)空氣從排氣閥排出,待鉆桿內(nèi)管及輸送軟、硬管內(nèi)混合料連續(xù)時提鉆。若提鉆時間較晚,在泵送壓力下鉆頭處的水泥漿液被擠出,容易造成管路堵塞。d. 設備缺陷。彎頭曲率半徑不合理也能造成堵管。彎頭與鉆桿不能垂直連接,否則也會造成堵管?;旌狭陷斔凸芤ㄆ谇逑矗駝t管路內(nèi)有混合料時會結(jié)硬塊,還會造成管路的堵塞。e、當氣溫高于30 ℃時,宜在輸送泵管上覆蓋隔熱材料如麻袋、草袋,每隔一段時間灑水濕潤,以防管內(nèi)混凝土失水離析,造成堵塞泵管。
  (2)竄孔。發(fā)現(xiàn)竄孔的條件有如下三條:a. 被加固土層中有松散飽和粉土、粉細砂; b. 鉆桿鉆進過程中葉片剪切作用對土體產(chǎn)生擾動;c. 土體受剪切擾動能量的積累,足以使土體發(fā)生液化。由于竄孔對成樁質(zhì)量的影響,施工中采取的預控措施:a. 取隔樁、隔排跳打方法;b. 減少在竄孔區(qū)域的打樁推進排數(shù),減少對已打樁擾動能量的積累;c. 合理提高鉆頭鉆進速度。
  (3)樁頭空芯。為避免樁頭空芯,施工中應經(jīng)常檢查排氣閥的工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)堵塞及時清洗。
  (4)樁端不飽滿。為杜絕這種情況,施工中前、后臺工人應密切配合,保證提鉆和泵料的一致性。
  (5)冬季施工。冬季施工時,原材料要入棚保溫。輸送管和彎頭做防凍保護,混合料入孔溫度不低于5 ℃。成孔后要對樁頭進行覆蓋,避免樁頭部分受凍。
  
  4 樁間保護土的清運
  樁間保護土層的清運,應在CFG樁施工結(jié)束28 d 后進行,根據(jù)樁間距情況,采用小型機械開挖清運。開挖、清運過程中,應合理安排施工順序,避免擾動基底土層。嚴禁機械碰撞樁頭,避免造成淺部斷樁。
  
  5 鑿樁頭
  保護土層清除后方可進行樁頭處理。將樁頂設計標高以上樁頭截斷,鑿樁頭采用人工截樁方法。先用無齒鋸在有效樁頂標高處切深5cm左右的圓環(huán),再用兩根鋼釬相對同時敲擊斷樁。有效樁頂標高以上所剩余的部分,應用人工剔鑿平整至樁頂標高??宠徍蟮臉额^應斷面平直,防止有大的掉角現(xiàn)象。
  
  6 樁基檢測
  現(xiàn)場施工完畢后,委托陜西省建設工程人工地基工程質(zhì)量檢測站采用低應變檢測、單樁復合地基承載力檢測及單樁豎向承載力靜載荷試驗對成樁結(jié)果進行了檢測。
  6.1 低應變檢測
  根據(jù)所測波形及波速等特性,結(jié)合樁的混凝土設計強度等級要求,樁身結(jié)構(gòu)的完整性劃分為4類:一類樁為樁身完整、基本完整;二類樁為樁身存在輕微缺陷;三類樁為樁身存在明顯缺陷;四類樁為樁身存在嚴重缺陷或斷樁。本次共檢測了1123根樁,其中一類樁1054根,占總樁數(shù)的93.9%,二類樁69根,占總樁數(shù)的6.1%。樁身質(zhì)量滿足設計要求。
  6.2 單樁復合地基承載力檢測
  依據(jù)設計文件規(guī)定,處理后的重型碾壓+CFG樁復合地基承載力特征值不得小于235kPa。本次進行了17根單樁復合地基承載力靜載荷試驗,最大加載值為1318kPa,在最終荷載作用下,沉降量無明顯增大,試驗結(jié)果表明滿足設計要求。
  6.3 單樁豎向承載力靜載荷試驗結(jié)果
  根據(jù)設計要求,單樁豎向抗壓承載力特征值不得小于419KN。本次同樣進行了5根單樁豎向承載力靜載荷試驗,可用Q-S曲線表示,CFG樁單樁豎向抗壓承載力特征值不小于419KN,符合設計要求。
  檢測結(jié)果表明本工程采取的施工工藝和技術(shù)措施是可行的。
  
  7 結(jié)論
  CFG樁復合地基在該工程中應用是成功的,通過該工程的應用,我們得出如下結(jié)論:
 ?。?)CFG樁處理后復合地基承載力與原地基承載力相比可提高2~5倍。
 ?。?)施工簡便、工期短。由于沒有鋼筋籠制作等工序,減少了成樁時間,縮短工期,特別是利用長螺旋成孔泵送砼法施工,成孔成樁一次完成,更加快了施工速度。
 ?。?)本工藝在地基處理施工中,減少了機械、勞力的投入,節(jié)約了工程成本。
 ?。?)施工機械化程度比較高,對位較精確,成孔率高,不會產(chǎn)生塌孔,可實現(xiàn)成孔、成樁一次完成,對于地層水位高低沒有影響。
  
  參考文獻
  [1] JGJ79-2

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