段愛(ài)琴
(新疆天宏紙業(yè)股份有限公司,新疆 石河子 832009)
采取有效措施,解決紙張翹邊難題
段愛(ài)琴
(新疆天宏紙業(yè)股份有限公司,新疆 石河子 832009)
我公司由于一段時(shí)間原料中麥草配比較大,紙張出現(xiàn)嚴(yán)重翹邊,造成選紙困難,紙張質(zhì)量等級(jí)下降。初期采取的方法有一定效果,但沒(méi)有徹底解決;而后,通過(guò)仔細(xì)研究和探索,調(diào)整升溫曲線和排出烘缸積水,終于徹底解決了紙張翹邊難題,現(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下。
我公司采用1 760 mm長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī),用自制草漿為主要原料,加入一定比例的碳酸鈣、化學(xué)添加劑等,生產(chǎn)文化用紙。
漿料配比為w[自制草漿(麥草和葦子)]∶w(進(jìn)口針葉木漿)=85%∶15%。
葦漿打漿度為34~36°SR,濕重為2.0~3.0 g;木漿打漿度為32~34°SR,濕重為8~12 g。
碳酸鈣加入量為質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%。
為解決紙張翹邊問(wèn)題,采取了以下措施。
(1)控制紙張水分在合理范圍4.0%~5.0%,與周圍空氣濕度相適應(yīng)。
如果成紙水分大于周圍空氣中的平衡水分,紙頁(yè)暴露在空氣中的邊,在空氣中繼續(xù)干燥,并向收縮快的正面卷曲。如果成紙水分小于空氣中的水分,紙頁(yè)的兩邊在空氣中吸濕,就向變形小的反面彎曲,所以要根據(jù)空氣濕度合理控制紙的水分。
(2) 降低打漿度至 30~32°SR。
(3)穩(wěn)定并提高紙張灰分。
紙頁(yè)在網(wǎng)部成形時(shí),由于靠網(wǎng)面的細(xì)小纖維、填料等在脫水時(shí)流入白水中,網(wǎng)面粗纖維多,非網(wǎng)面細(xì)小纖維多,導(dǎo)致紙頁(yè)兩面干燥和變形程度不同,因此解決翹邊,必須穩(wěn)定填料留著率、穩(wěn)定紙張灰分。
由于體系運(yùn)行一段時(shí)間后陰離子垃圾累積,使得陽(yáng)離子需求量增大,達(dá)到300 μeq/L,填料留著率大幅度下降。為此,進(jìn)一步將雙元助留體系改為 A 159+填料保留劑 JTIZ+P 182+M 8四元微粒助留助濾系統(tǒng),穩(wěn)定并進(jìn)一步提高紙張灰分在 18%~21%。
(4)檢查并保證每個(gè)烘缸的積水徹底排出。
(5)紙機(jī)調(diào)整??刂聘稍飼r(shí)對(duì)紙頁(yè)的牽引力及干布張力,是控制干燥部紙頁(yè)收縮狀況的重要手段。適當(dāng)張緊干布并適當(dāng)加大牽引力,以減少濕紙?jiān)诟稍镏锌v向和橫向的收縮。適當(dāng)調(diào)整增大振幅,使纖維沿著縱、橫向均勻排列。
(6)出壓榨后紙的干度2%~3%。通過(guò)適當(dāng)提高壓榨壓力,降低打漿度,更換成形網(wǎng)、毛布等。
(7)合理控制烘缸升溫曲線,調(diào)整上排缸和下排缸溫度基本一致,經(jīng)多次調(diào)整,調(diào)整前、后烘缸溫度,調(diào)整后的升溫曲線如圖1所示(圖中菱形構(gòu)成的曲線為調(diào)整前的烘缸升溫曲線,方形構(gòu)成的曲線為經(jīng)過(guò)多次調(diào)整后的烘缸升溫曲線):
圖1 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)烘缸升溫曲線圖
由圖1可見(jiàn),調(diào)整前上排缸溫度略高于下排缸溫度。調(diào)整后升溫曲線較為合理。
(8)從紙張翹邊狀況(紙頁(yè)全幅翹邊,即任一處切邊均翹)判斷,壓榨輥中不存在問(wèn)題。
(9)適當(dāng)加大壓光機(jī)壓力。
(10)關(guān)掉31號(hào)冷缸的注水。31號(hào)冷缸注水后,溫度降低,由于紙頁(yè)溫度突然降低,造成液化,使紙張正面水分增大,全幅翹邊。關(guān)掉注水后,由于干毯給它一定的溫度,這樣逐步過(guò)渡到32號(hào)注水低溫冷缸,提高紙張正面水分,使得紙張兩面水分基本一致,紙張不再整幅往正面翹曲了,難題終于得以解決。
在一定時(shí)期內(nèi),原料制約著產(chǎn)品質(zhì)量。由于麥草配比的增大,給紙機(jī)操作帶來(lái)不利影響,紙張嚴(yán)重翹邊影響選紙,造成質(zhì)量等級(jí)降低。
解決上述問(wèn)題首先通過(guò)降低打漿度、提高紙張灰分、控制紙張水分、適當(dāng)加大壓光機(jī)壓力、調(diào)整網(wǎng)子振幅、提高出壓榨紙的干度、更換成形網(wǎng)子和毛布等,取得了一定的效果,情況略有好轉(zhuǎn),但沒(méi)有徹底解決,仍然略有翹曲。
通過(guò)檢查每個(gè)烘缸,徹底排出積水,研究烘缸升溫曲線,發(fā)現(xiàn)上排缸溫度整體高于下排缸溫度,并通過(guò)多次調(diào)整烘缸溫度,終于將升溫曲線調(diào)整合理(如圖1所示),調(diào)整后上排缸和下排缸溫度基本一致。同時(shí),調(diào)整冷缸的注水,使紙張兩面水分基本一致。經(jīng)過(guò)這2項(xiàng)調(diào)整后,翹邊難題終于徹底解決。作者簡(jiǎn)介:段愛(ài)琴女士(1967-),高級(jí)工程師;研究方向:制漿造紙工藝及造紙化學(xué)品;E-mail:daq670129@163.com。
Tackling Edge Curl Problems of Paper with Right Methods
DUAN Ai-qin
(Xinjiang Tianhong Great Paper Industry Limited Liability,Shihezi 832009,China)
TS755.9
A
1007-2225(2011)06-0031-02
2011-07-13(修回)
本文文獻(xiàn)格式:段愛(ài)琴.采取有效措施,解決紙張翹邊難題[J].造紙化學(xué)品,2011,23(6)∶31-32.