王敏
球磨機(jī)小齒輪軸承下座斷裂的修復(fù)
王敏
2006年5月份,我廠?2.2m×6.4m生料磨小齒輪軸承下座發(fā)生斷裂,當(dāng)時(shí)沒(méi)有備件更換,若不能及時(shí)修復(fù),將給正常的生產(chǎn)造成影響。
我們查閱了圖紙,軸承下座材料為HT200,斷裂位置如圖1所示。經(jīng)觀察分析軸承下座斷裂情況后,我們采用緊螺栓聯(lián)接、焊接與膠粘技術(shù)相結(jié)合的方法,對(duì)其進(jìn)行了修復(fù)。
具體作法是:
(1)將斷裂為兩塊的軸承下座徹底清理油污后,置于劃線平臺(tái),按圖2尺寸分別劃線、樣沖沖眼后進(jìn)行孔加工。兩孔直徑為?30、?25。
(2)用丙酮除去軸承下座斷裂面上油脂,按CH914膠粘劑的使用要求調(diào)配適量膠黏劑,并均勻地涂在軸承下座斷裂面及?30、?25的孔內(nèi),爾后用M30×120的螺栓緊固聯(lián)接(不得有錯(cuò)位現(xiàn)象),同時(shí)將3536軸承(外套完好的舊軸承)裝入軸承下座并合上軸承上蓋、兩端軸承壓蓋之后,用螺栓緊固(以防止焊接變形)。
(3)沿軸承下座底面斷裂線用鏨切剔出V型坡口后,選用鑄308焊條,采用手工電弧焊對(duì)其施焊兩遍。焊接過(guò)程中焊條不作橫向擺動(dòng)以減少母材熔化量。焊接速度不能過(guò)快,應(yīng)斷續(xù)地進(jìn)行焊接;焊完一層后用錘擊消除焊接應(yīng)力,待焊縫冷至不燙手時(shí)再焊第二層,焊縫高出軸承下座底平面的要用磨光機(jī)修平磨光。
采用上述措施修復(fù)后的軸承下座,4年多來(lái)未發(fā)現(xiàn)任何不良現(xiàn)象,至今仍在正常使用。
TQ172.632.9
A
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2011-04-01;
沈穎