姚桂瑩
(中國石油大港石化分公司,天津 300280)
生物強(qiáng)化技術(shù)即生物增強(qiáng)技術(shù)(Biological augmentation)是為了提高廢水處理系統(tǒng)的處理能力而向該系統(tǒng)中投加從自然界中篩選的優(yōu)勢(shì)菌種或通過基因組合技術(shù)產(chǎn)生的高效菌種[1],以去除某一種或某一類有害物質(zhì)的方法。在現(xiàn)代廢水治理中,生物強(qiáng)化技術(shù)的應(yīng)用越來越引起人們的興趣及關(guān)注,成為新的研究熱點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于去除難降解有機(jī)物、去除廢水中過量營養(yǎng)物、維持生物系統(tǒng)的穩(wěn)定性等方面[2]。該方法可有效提高有毒有害物的去除效果,改善污泥性能,加快系統(tǒng)啟動(dòng),增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性、耐負(fù)荷沖擊能力等,操作簡便,易于管理[3]。
大港某污水處理廠主要為大港某煉油廠裝置服務(wù),受納的污水種類包括含油污水、含硫污水、含堿污水、循環(huán)水排污、生活污水等,設(shè)計(jì)處理能力500t/h,設(shè)計(jì)出水水質(zhì):COD<100mg/L,S2-<0.8mg/L,酚<0.5mg/L,石油類<5mg/L。主要處理工藝為隔油、浮選、曝氣池、二沉池,最后出水進(jìn)入回用處理工藝,經(jīng)過膜處理后回用至生產(chǎn)中的循環(huán)水。目前該污水場實(shí)際處理水量為250m3/h,曝氣池采用鼓風(fēng)曝氣,為2個(gè)廊道并聯(lián)運(yùn)行,目前曝氣池生化進(jìn)水COD為500~700mg/L,生化后沉降出水維持在100~150mg/L以下。存在以下問題亟待解決:①《天津市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/356-2008)出臺(tái)并開始實(shí)施,其中COD排放濃度降低至50mg/L,氨氮排放濃度降低至5mg/L;②隨著煉油裝置規(guī)模的擴(kuò)大,污水系統(tǒng)處理負(fù)荷逐步增加;③在停工檢修或裝置故障時(shí)污水系統(tǒng)易受到?jīng)_擊,沖擊后系統(tǒng)恢復(fù)時(shí)間較長,恢復(fù)期間出水指標(biāo)無法滿足要求;④污水廠出水指標(biāo)穩(wěn)定性不高,影響后續(xù)回用水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。
為提高該污水處理系統(tǒng)的處理效果,縮短受沖擊后的恢復(fù)周期,提高污水處理廠的抗沖擊負(fù)荷能力;提高、穩(wěn)定出水水質(zhì)、進(jìn)一步降低的處理出水指標(biāo);穩(wěn)定生產(chǎn)、降低回用水系統(tǒng)運(yùn)行成本,本次試驗(yàn)通過增設(shè)生物強(qiáng)化裝置,進(jìn)行了生物強(qiáng)化技術(shù)處理煉油廢水的中試研究,考察了生物強(qiáng)化技術(shù)對(duì)系統(tǒng)污染物去除能力和穩(wěn)定性的改善情況,驗(yàn)證生物強(qiáng)化技術(shù)在煉油廢水處理中的應(yīng)用效果,以期為該技術(shù)的工程應(yīng)用提供有力的數(shù)據(jù)支撐和技術(shù)支持。
2.1 基本原理
本試驗(yàn)所采用的生物強(qiáng)化技術(shù)的核心原理是廢水處理的優(yōu)勢(shì)微生物來源于廢水處理系統(tǒng)自身,優(yōu)勢(shì)微生物的數(shù)量及活性大小決定廢水處理系統(tǒng)的處理效果。
本試驗(yàn)所采用的生物強(qiáng)化技術(shù)是利用專業(yè)的微生物培養(yǎng)系統(tǒng)和特制的培養(yǎng)基,在總體平衡廢水的水溫、pH值和營養(yǎng)源等環(huán)境條件的基礎(chǔ)上,對(duì)廢水處理系統(tǒng)中的微生物進(jìn)行強(qiáng)化,使微生物在最優(yōu)化的條件下獲得快速增殖和馴化,快速增加曝氣池內(nèi)優(yōu)勢(shì)菌種的濃度,提高微生物的活性,以強(qiáng)化生物量對(duì)某一特定環(huán)境或特殊污染物的反應(yīng),提高廢水的生物降解能力,提升廢水處理系統(tǒng)的處理效果。該技術(shù)主要通過生物強(qiáng)化裝置來實(shí)現(xiàn)。
2.1 技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
(1)提高優(yōu)勢(shì)微生物的濃度與活性。
利用生物強(qiáng)化裝置培養(yǎng)曝氣液后,培養(yǎng)液內(nèi)的細(xì)菌數(shù)增加到約109CFU/mL的濃度,將培養(yǎng)液投放到曝氣池中后,池內(nèi)的細(xì)菌數(shù)量也會(huì)明顯增加,只要能保證溶解氧的濃度,就能利用生物強(qiáng)化技術(shù)增加曝氣池內(nèi)的MLSS濃度,即提高曝氣池中活性微生物的數(shù)量。
(2)提高污泥的沉降性能,減少污泥產(chǎn)生。
在提高曝氣池中污泥活性的同時(shí),生物強(qiáng)化技術(shù)還可以提高污泥的沉降性能,降低沉降池的出水懸浮物,相當(dāng)于改善出水水質(zhì),可以減少原有工藝的混凝加藥數(shù)量,減少污泥產(chǎn)生數(shù)量[3],從而降低整個(gè)系統(tǒng)處理設(shè)施的綜合費(fèi)用。
(3)提高廢水的處理效率,改善系統(tǒng)出水指標(biāo)。
曝氣池投放培養(yǎng)液后,微生物呈活性所需的時(shí)間將顯著減少,因此可以增加廢水處理系統(tǒng)的處理能力,提高廢水處理系統(tǒng)去除效率,改善出水的水質(zhì)指標(biāo)。
(4)提高系統(tǒng)抗沖擊能力。
微生物活性和數(shù)量的增加,可以加快有機(jī)物的降解速度,縮短達(dá)到相同去除效率時(shí)的水力停留時(shí)間,因此可以使廢水處理系統(tǒng)有足夠的空間和時(shí)間承受因處理水量的增加和來水濃度的提高所造成的沖擊,在一定程度上穩(wěn)定了出水水質(zhì),增強(qiáng)耐負(fù)荷沖擊的能力及系統(tǒng)的穩(wěn)定性[4]。
2.2 工藝流程
中試試驗(yàn)的工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow chart of the process
2.3 水質(zhì)分析方法
COD采用快速消解分光光度法[5]進(jìn)行測(cè)定,氨氮采用納氏試劑分光光度法[6]進(jìn)行測(cè)定。
該煉油污水廠處理流程中,含油污水在隔油、氣浮后分成并列獨(dú)立的一、二兩個(gè)生化單元。各生化單元中有獨(dú)立的缺氧段、好氧段、污泥回流系統(tǒng)。生物強(qiáng)化裝置運(yùn)行主要是針對(duì)好氧段微生物,具體過程分為提取曝氣液、培養(yǎng)強(qiáng)化、返回到曝氣池三個(gè)階段。首先是將好氧段活性污泥抽出,投入到生物強(qiáng)化裝置中,再加入生物強(qiáng)化專用的生物培養(yǎng)劑,經(jīng)連續(xù)培養(yǎng)強(qiáng)化18~20h后,再返回到好氧曝氣段,完成一個(gè)培養(yǎng)周期。根據(jù)設(shè)計(jì)水量和實(shí)際情況,本次試驗(yàn)配備了5臺(tái)試驗(yàn)用生物強(qiáng)化裝置。
3.1 常規(guī)運(yùn)行階段
為驗(yàn)證該生物強(qiáng)化技術(shù)在煉油廢水處理中的應(yīng)用效果,更清晰地反映生物強(qiáng)化的處理效果,本試驗(yàn)采集了煉油污水廠常規(guī)運(yùn)行階段(即6月21日~6月24日)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
3.2 生物強(qiáng)化階段
生物強(qiáng)化階段分三個(gè)時(shí)期運(yùn)行:快速強(qiáng)化時(shí)期、鞏固強(qiáng)化時(shí)期和穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期。
3.2.1 快速強(qiáng)化時(shí)期
生物強(qiáng)化裝置于2010年6月25日正式啟動(dòng),快速強(qiáng)化時(shí)期從6月25日~7月4日,周期為10d,4臺(tái)生物強(qiáng)化裝置每天開啟1次,加入專用的生物培養(yǎng)劑,共強(qiáng)化培養(yǎng)曝氣液1600L,一次性排放到曝氣池(一曝氣池和二曝氣池各排放800L)?;钚晕勰嘈躞w逐漸增大,沉降性能好轉(zhuǎn)。
3.2.2 鞏固強(qiáng)化時(shí)期
7月5日~7月23日為鞏固強(qiáng)化時(shí)期,周期為19d,4臺(tái)生物強(qiáng)化裝置每周開啟2次,加入專用的生物培養(yǎng)劑,每次強(qiáng)化培養(yǎng)曝氣液1600L,一次性排放到曝氣池(一曝氣池和二曝氣池各排放800L)。系統(tǒng)逐漸轉(zhuǎn)好,活性污泥絮體明顯增大,沉降性能良好。
3.2.3 穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期
進(jìn)入穩(wěn)定強(qiáng)化時(shí)期后,4臺(tái)生物強(qiáng)化裝置每周開啟1次,加入專用的生物培養(yǎng)劑,每次強(qiáng)化培養(yǎng)曝氣液1600L,一次性排放到曝氣池(一曝氣池和二曝氣池各排放800L)。系統(tǒng)運(yùn)行良好,污泥穩(wěn)定增長,活性污泥絮體明顯增大,沉降性能良好。
4.1 生物強(qiáng)化培養(yǎng)后對(duì)出水COD的處理效果分析
一生化、二生化出水COD變化曲線見圖2~圖3。
圖2 一生化出水COD變化曲線Fig.2 Daily COD concentration changes of the 1st biochemical effluent
圖3 二生化出水COD 變化曲線Fig.3 Daily COD concentration changes of the 2nd biochemical effluent
從圖2~圖3可以明顯看出,經(jīng)過生物強(qiáng)化階段快速強(qiáng)化時(shí)期、鞏固強(qiáng)化時(shí)期的運(yùn)行后,出水COD指標(biāo)有了明顯提高,其中一沉降平均出水COD由常規(guī)運(yùn)行階段的143.25mg/L降低至生物強(qiáng)化階段穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期的84.73mg/L,出水COD指標(biāo)提高達(dá)40%;二沉降平均出水COD由常規(guī)運(yùn)行階段的136.00mg/L降低至生物強(qiáng)化階段穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期的68.13mg/L,出水COD指標(biāo)提高達(dá)50%。
4.2 生物強(qiáng)化培養(yǎng)后對(duì)出水氨氮的處理效果分析
一生化、二生化出水氨氮變化曲線見圖4~圖5。
圖4 一生化出水氨氮變化曲線Fig.4 Daily ammonia nitrogen concentration changes of the 1st biochemical effluent
圖5 二生化出水氨氮變化曲線Fig.5 Daily ammonia nitrogen concentration changes of the 2nd biochemical effluent
從圖4~圖5可以明顯看出,經(jīng)過生物強(qiáng)化階段快速強(qiáng)化時(shí)期、鞏固強(qiáng)化時(shí)期的運(yùn)行后,出水氨氮指標(biāo)有了明顯提高,其中一沉降平均出水氨氮由常規(guī)運(yùn)行階段的15.69mg/L降低至生物強(qiáng)化階段穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期的1.06mg/L,出水氨氮指標(biāo)提高達(dá)到93%;二沉降平均出水COD由常規(guī)運(yùn)行階段的11.05mg/L降低至生物強(qiáng)化階段穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期的0.83mg/L,出水氨氮指標(biāo)提高達(dá)92%。
4.3 生物強(qiáng)化培養(yǎng)后對(duì)活性污泥沉降性的效果分析
生物強(qiáng)化培養(yǎng)前后污泥性狀有明顯改善,污泥的沉降性明顯增強(qiáng),絮體粒徑大且緊湊,沉降速度較快;進(jìn)入穩(wěn)定期后5min沉降達(dá)到30%,明顯優(yōu)于常規(guī)運(yùn)行階段的80%,上清液更加清澈;生物相好轉(zhuǎn),出現(xiàn)大量鐘蟲、累枝蟲等原生動(dòng)物。
4.4抗沖擊能力驗(yàn)證
中試試驗(yàn)期間,大量高含油廢水流入曝氣池,對(duì)曝氣池造成強(qiáng)烈沖擊,沉淀池出現(xiàn)大量死泥浮泥,出水嚴(yán)重超標(biāo)。經(jīng)過強(qiáng)化培養(yǎng)后,生化系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常,污泥活性進(jìn)一步提高,出水懸浮物明顯減少。
(1)煉油廢水成分復(fù)雜、水質(zhì)、水量隨時(shí)間波動(dòng)較大,中試試驗(yàn)期間隔油系統(tǒng)設(shè)備故障,大量高含油污水流入生化系統(tǒng),對(duì)整個(gè)生化池造成一定沖擊。實(shí)踐證明,經(jīng)生物強(qiáng)化后的二級(jí)A/O工藝具有良好的抗沖擊負(fù)荷能力,其原因是由于此時(shí)系統(tǒng)中存在的優(yōu)勢(shì)功能菌群仍然能維持其生物活性,當(dāng)沖擊負(fù)荷發(fā)生后,系統(tǒng)能在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常,發(fā)揮優(yōu)勢(shì)功能菌群的降解性能。從而驗(yàn)證了生物強(qiáng)化技術(shù)在耐沖擊負(fù)荷、提高系統(tǒng)抗沖擊能力及反應(yīng)器的快速啟動(dòng)[7]方面的優(yōu)越性。
(2)經(jīng)生物強(qiáng)化處理后,煉油污水系統(tǒng)出水的主要污染物COD、氨氮等指標(biāo)有明顯的降低,污泥沉降性大大改善,出水懸浮物明顯減少,有力地驗(yàn)證了生物強(qiáng)化技術(shù)在煉油廢水處理中的應(yīng)用效果。本次試驗(yàn)在1個(gè)多月的時(shí)間里已取得了階段性成果,達(dá)到了中試的目的,圓滿地完成了試驗(yàn)任務(wù)。
(3)在今后的日常操作中,①及時(shí)跟蹤生化池進(jìn)、出水COD、氨氮等變化情況,根據(jù)進(jìn)水負(fù)荷變化及時(shí)調(diào)整啟動(dòng)生物強(qiáng)化裝置,使出水COD、氨氮等指標(biāo)控制在一定范圍內(nèi);②一旦生化池受沖擊,應(yīng)立即啟動(dòng)生物強(qiáng)化裝置進(jìn)行強(qiáng)化培養(yǎng),以最快的速度恢復(fù)菌的活性,最大限度地降低沖擊的影響;③生物強(qiáng)化裝置的啟動(dòng)臺(tái)數(shù)和培養(yǎng)頻次應(yīng)參照生化池運(yùn)行狀況靈活變化,如此方能夠最大限度地發(fā)揮生物強(qiáng)化技術(shù)的作用,保持生化系統(tǒng)菌種的高活性、高生化性和良好的沉降性,穩(wěn)定并提高出水水質(zhì)。
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