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提高金堆城南露天爆破質量的實踐

2011-02-02 03:47殷延軍金堆城鉬業(yè)股份有限公司陜西華縣714102
中國礦山工程 2011年4期
關鍵詞:根底大塊炮孔

殷延軍(金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 華縣 714102)

1 前言

南露天基建剝離工程是金堆城鉬業(yè)股份有限公司的重點工程,前期工程按計劃運行,但南露天的地質情況與北露天略有區(qū)別,北露天主要為安山玢巖,而南露天除了有安山玢巖外,還有部分的石英巖,南露天爆破中根底和大塊明顯高于北露天,除地質條件因素影響外,巖性變化引起的爆破參數(shù)選擇和施工質量控制也存在不足之處。根底和大塊的增加嚴重影響了鏟裝和運輸效率,還嚴重影響采掘作業(yè)正常推進,給生產(chǎn)管理和安全、文明生產(chǎn)帶來許多麻煩。因此,必須找出產(chǎn)生大塊和根底的產(chǎn)生原因,才能有針對性地制定相應的解決措施。

2 南露天根底和大塊率超標的原因

2.1 區(qū)域地質條件

南露天地質條件復雜,每一個新平盤的邊緣都是原始地表,巖層中常含有很多泥土夾層;石英巖與安山玢巖差異也較大,安山玢巖屬于中等偏易爆巖體,而石英巖的可爆性跨度又較大,從易爆到難爆。在沒有輔助手段的條件下無法確定爆區(qū)巖石的可爆性,因此也無法準確設計與爆區(qū)巖性最優(yōu)匹配的爆破參數(shù)。這是造成南露天大塊和根底超標的主要原因。

2.2 穿孔質量

在南露天生產(chǎn)過程中,穿孔質量控制不嚴,孔深超欠嚴重,也是影響南露天根底和大塊的主要原因之一。

2.3 爆區(qū)幾何形狀不規(guī)整

在生產(chǎn)安排過程中,應使爆區(qū)總體形狀比較規(guī)整,減少后排孔爆破時的夾制作用,避免在爆區(qū)銜接部位出現(xiàn)差錯,造成根底、擋墻等質量問題。

2.4 車裝乳化炸藥

實際調查發(fā)現(xiàn),每臺炸藥車在裝完2~5個孔后,炸藥性能才能達到最佳狀態(tài)。車裝乳化炸藥性能不穩(wěn)定,造成爆破破碎效果不均,也是影響南露天根底和大塊的原因之一。

實踐表明,炸藥與被爆巖石的特性波阻抗匹配是影響爆破效果的重要因素之一。南露天地質條件復雜,巖石可爆性跨度大,石英巖的匹配系數(shù)已達1.71,而一種炸藥配方無法適應巖性變化對阻抗匹配的需求,也是產(chǎn)生根底和大塊的原因之一。

2.5 爆破設計及炸藥因素

南露天爆破造成巖石的過度粉碎、強烈的拋擲、地震波、空氣沖擊波等均屬于無益能量消耗,這部分消耗的能量占炸藥總能量達85%以上,而真正用于破碎巖石的能量還不到15%。因此必須合理設計,以提高炸藥能量利用率。

2.6 炸藥與巖石相關因素

(1)炸藥和巖石的波阻抗匹配。為了炸藥能量利用率,必須根據(jù)巖石的波阻抗來選擇炸藥的品種,使炸藥的特性阻抗與巖石的特性阻抗相匹配。Ze和Zr直接影響炸藥的能量向巖石傳播的效率,從應力波知識可知,爆轟壓力傳給巖石的壓力為:

當Ze/Zr=1時,巖石將受到最大壓力,炸藥能量傳遞給巖的能量也就愈大。

(2)炸藥與孔壁的耦合。不耦合裝藥會使炸藥能量受到很大損失,從而影響巖石的破碎效果。

2.7 爆破工藝因素

(1)爆區(qū)自由面設計不合理。實踐表明,呈凹弧的自由面其夾制作用最大,直線自由面的次之,而凸弧自由面的最小。因此,為克服凹弧自由面較大的夾制作用,孔網(wǎng)參數(shù)必須縮小或者單孔藥量必須增加。

(2)底盤抵抗線Wd與孔間距a和排間距b??组g距a太小,容易造成沿炮孔連心線開裂,而使抵抗線方向巖石得不到充分破碎;孔間距a過大,相鄰孔之間巖石爆不下來,一般a=(1.2~1.5)W。

根據(jù)經(jīng)驗,保證最優(yōu)爆破效果的孔網(wǎng)面積(a×b)是孔徑斷面積(π·d2/4)的函數(shù),兩者的比值是一個常數(shù),為1 300~1 350。

(3)堵塞、裝藥結構、起爆藥包位置對爆破作用的影響。堵塞作用是阻止爆轟氣體過早地泄漏到大氣中去,延長高壓氣體作用時間,提高炸藥能量利用率;炮孔連續(xù)裝藥施工簡單,但爆破后大塊率高;采用分段間隔裝藥,使炸藥沿炮孔長度均勻分布,以改善爆破效果。通常有三種起爆位置,正向起爆、反向起爆和中間起爆(雙向起爆)。實踐證明反向起爆較好,原因是應力波方向從孔底向自由面?zhèn)鞑?,延長壓力作用的時間,起爆點炸藥威力較大。

(4)炮孔布置、穿孔及裝藥質量的影響。鉆孔不平行,孔口位置、孔距、排距都合理,但底部出現(xiàn)偏差,產(chǎn)生根底和大塊。深孔爆破大塊產(chǎn)生的主要部位是前排炮孔和后排炮孔。因此,合理選擇后排炮孔的孔網(wǎng)參數(shù)及合理的孔口堵塞長度是減輕后沖、降低爆破大塊率的有效途徑。

(5)起爆順序與間隔時間對爆破作用的影響。在多排孔爆破時,應用ORICA逐孔微差爆破可獲得良好的爆破效果,主要是由于輔助自由面增多,應力波的疊加、巖塊相互間的碰撞擠壓作用及地震波的相互干擾的結果。

3 深孔爆破產(chǎn)生根底的原因

底盤抵抗線過大時產(chǎn)生根底在臺階根部,其根底形狀多為棱柱體;孔網(wǎng)面積較大時產(chǎn)生根底在中間部位,其根底形狀一般為球冠體;炮孔超深偏小時產(chǎn)生根底在臺階礦石底部,其根底形狀多為棱椎體。產(chǎn)生根底主要有以下幾種原因。

(1)底盤抵抗線偏大。由于上一次爆破后沖和巖層傾角的影響,容易造成臺階坡面角較小,再加上鉆機安全作業(yè)距離的限制,穿孔位置靠后,使前排底部的抵抗線偏大,見圖1所示。前后爆區(qū)銜接不到位容易造成抵抗線過大,坡底線與裂隙區(qū)邊緣之間的大塊區(qū)的礦巖裂隙很少,臺階前留有爆堆,進行爆破時會產(chǎn)生擠壓爆破的效果,過量爆堆的夾制作用將會導致根底形成。

(2)孔網(wǎng)參數(shù)不合理。當孔間距偏大時,炮孔的間距遠遠大于最小抵抗線,見圖2。此時兩個炮孔裂隙區(qū)較遠,爆炸產(chǎn)生的裂隙不能貫通,尤其在臺階底部水平上無裂隙形成,易產(chǎn)生球冠形狀的根底;當排間距偏大時,爆破效果同前排抵抗線偏大時類似,也易產(chǎn)生根底。

圖1 底盤抵抗線偏大形成根底分析圖

圖2 孔網(wǎng)參數(shù)不合理形成根底分析圖

(3)超深偏小、有斷層、破碎帶穿過爆區(qū)或巖性突變地段、一次爆破排數(shù)過多、炮孔充填過小。個別炮孔超深偏小,炸藥重心相對上移,使裂隙區(qū)上移,造成臺階底部水平面裂隙不連貫,爆破后往往出現(xiàn)根底;由于斷層破碎帶大多被風化物或碎石充填,炸藥產(chǎn)生的爆轟氣體會沿著弱面方向逸出,相鄰炮孔間的裂隙難以發(fā)育完全,在臺階底部易留下根底;在爆破過程中,適當增多排數(shù),采用微差起爆,可以改善爆破效果,但一次起爆排數(shù)過多,后排炮孔起爆時所受的夾制作用就增加,也容易產(chǎn)生根底;炮孔充填過小致使炸藥能量過早向上拋擲,爆堆過高,產(chǎn)生大量大塊。

(4)拒爆斷爆現(xiàn)象。拒爆斷爆也很容易形成根底。產(chǎn)生根底的部位,主要取決于炮孔質量、裝填質量、拒爆現(xiàn)象等,可產(chǎn)生于爆堆的任何部位。

(5)壓渣厚度不合理。壓渣厚度最適宜尺寸為8~10m,當壓渣超過15m時,會出現(xiàn)大量根底,并使大塊率升高。

(6)上盤反傾斜巖層出現(xiàn)根底。由于巖層之間存在結構面,且結構面與漏斗面相一致,爆破作用沿著弱面間進行,能量從弱面之間泄露,設計的爆破作用漏斗半徑減小,會在前方留下根底。

4 深孔爆破產(chǎn)生大塊的原因

(1)復雜地質構造。南露天由于裂隙層的消能作用,應力波快速衰減或被阻斷,另一方面由于爆炸氣體沿裂隙逸出,爆炸氣壓迅速下降,致使遠離炮孔的巖體得不到足夠爆炸能量。

(2)爆破參數(shù)設計不合理。在南露天深孔臺階爆破梯段爆破臺階要素中,見圖3,同一爆區(qū)分布兩種或兩種以上礦巖,且礦巖交互出現(xiàn),其可爆性差異較大,分布在交界處的炮孔會出現(xiàn)抵抗線不均勻,改變了原來設計的爆破作用方向,使爆破作用不夠充分,留下了大塊。

圖3 梯段爆破臺階要素示意圖

(3)施工過程質量控制不嚴,水孔裝藥操作不當。爆破施工中產(chǎn)生廢孔,需廢棄重打,如果廢棄的炮孔不填塞,南露天使用混裝車裝填乳化炸藥時,如果混裝車的裝藥軟管不能到達炮孔底部,或者提升過快,不能將孔內積水擠到炸藥上部,乳化炸藥沉不到孔底或被水擠斷,形成不偶合狀態(tài),爆破時底部巖石很難破碎,都易形成大塊和根底。

(4)工藝環(huán)節(jié)管理不到位,使前排壓渣厚度不合理。南露天實踐表明壓渣厚度最適宜尺寸為8~10m,當壓渣超過15m時,大塊率升高,并出現(xiàn)大量根底;實踐中盡量使后面各排炮孔呈直線布置,使爆區(qū)總體形狀比較規(guī)整,從而避免在爆區(qū)銜接部位出現(xiàn)差錯,造成根底、擋墻等質量問題。

5 現(xiàn)場試驗跟蹤統(tǒng)計

2010年6~10月在南露天的現(xiàn)場跟蹤調查數(shù)據(jù)分析顯示,石英巖的大塊率在8.5%~25.2%,根底率在3.5%~11.1%;安山玢巖的大塊率在1%~6.5%,根底率在0.5%~5.1%;板巖的大塊率3%~7.8%,根底率在2.5%~5.8%。2010年10月開始采取綜合治理措施后,石英巖的大塊率在0.5%~5.2%,根底率小于1.5%;安山玢巖的大塊率在0~1.5%,根底率小于0.1%;板巖的大塊率1%~2.8%,未出現(xiàn)根底。

6 結語

(1)根據(jù)影響產(chǎn)生根底和大塊的原因分析,針對性的提出了減少南露天根底和大塊的綜合技術措施,進行孔網(wǎng)參數(shù)優(yōu)化,降低了根底和大塊產(chǎn)出。

(2)開發(fā)先進技術平臺、改善穿孔質量;規(guī)范裝藥程序、提高裝藥質量;加強生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)協(xié)調管理、創(chuàng)造良好爆破條件,提高了金堆城露天礦的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。

[1]汪旭光,鄭炳旭,張正忠,劉殿書.爆破手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

[2] 西北有色地質勘查局.陜西省華縣金堆城鉬礦床南段補充地質勘探報告[R].2007.

[3]王如斯.露天采礦手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1987.

[4] 李波文.裂隙發(fā)育條件下爆破作用分析及爆破方法改進[J].云南建材,1999,(1).

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