王海波,徐旭
(鄭東新區(qū)熱電廠,河南 鄭州 451464)
鄭東新區(qū)熱電廠2臺(tái)200 MW汽輪機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 C200/140-12.75/0.245/535/535-1型單軸、三缸雙排汽、超高壓、中間再熱、抽汽、凝汽式供熱汽輪機(jī)。新蒸汽通過布置在機(jī)組兩側(cè)的高壓主汽調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過高壓主汽管、進(jìn)汽管,進(jìn)入高壓缸做功。高壓缸為反流,與中壓缸對(duì)頭布置。高壓缸排汽經(jīng)過再熱后通過布置在機(jī)組兩側(cè)的中壓主汽閥、中壓主汽管和布置在中壓缸上的4個(gè)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入中壓缸。中壓排汽經(jīng)2根聯(lián)通管進(jìn)入低壓缸。
汽輪發(fā)電機(jī)組共有7個(gè)支持軸承,其中汽輪機(jī)5個(gè),發(fā)電機(jī)2個(gè)。#1軸承和主油泵以及液壓保安部套裝在高壓缸前軸承箱內(nèi),#2軸承裝在中間軸承箱內(nèi),#3軸承裝在中壓缸后軸承箱內(nèi),#4軸承裝在低壓缸前軸承箱內(nèi),#5軸承裝在低壓缸后端軸承箱內(nèi)。各軸承采用迷宮式油擋。
汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)采用自密封系統(tǒng)(SSR),高、中壓軸端汽封采用橢圓梳齒汽封,低壓軸端汽封采用斜平齒汽封。在機(jī)組低負(fù)荷階段時(shí),由輔助汽源對(duì)軸封供汽,70%額定負(fù)荷以上時(shí),由高、中壓軸端漏入供汽母管的蒸汽供低壓軸封所需的供汽量,即實(shí)現(xiàn)自密封。
鄭東新區(qū)熱電廠汽輪機(jī)潤滑油的質(zhì)量設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 鄭東新區(qū)熱電廠汽輪機(jī)潤滑油設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
鄭東新區(qū)熱電廠2臺(tái)機(jī)組自投運(yùn)以來,主機(jī)潤滑油一直不合格,主要存在油質(zhì)不透明、含水量超標(biāo)等問題,最嚴(yán)重時(shí)油中 水的質(zhì)量 濃 度達(dá)到800 mg/L以上,油中含水明顯。汽輪機(jī)油質(zhì)量的好壞與汽輪機(jī)能否正常運(yùn)行關(guān)系密切,油中含水量大,油容易發(fā)生乳化造成油質(zhì)變壞,使?jié)櫥偷男阅芎陀湍ちΠl(fā)生變化,造成各潤滑部分不能很好潤滑,導(dǎo)致軸瓦烏金熔化損壞,使調(diào)節(jié)系統(tǒng)部件腐蝕生銹而卡澀,調(diào)節(jié)系統(tǒng)和保護(hù)裝置失靈。通過一段時(shí)間的觀察和分析,得出的結(jié)論是:由于機(jī)組安裝時(shí),安裝單位可能把機(jī)組軸封間隙調(diào)得過大,或油擋位置安裝不合適,造成軸封漏氣量過大,引起油中含水量大。在2009年2臺(tái)機(jī)組大修時(shí),將軸封間隙重新進(jìn)行了調(diào)整,對(duì)油擋間隙也進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,但在大修后重新啟動(dòng)時(shí),油中含水量仍然超標(biāo)。
鄭東新區(qū)熱電廠通過對(duì)兄弟電廠的考察調(diào)研,了解到廣州智偉電力科技開發(fā)公司開發(fā)的氣密封油擋技術(shù)改造方案,在廣東、廣西、湖南、河南等二十幾個(gè)電廠的汽輪機(jī)組軸承箱實(shí)施后,效果十分明顯。該技術(shù)是在原有迷宮式油擋基礎(chǔ)上進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改進(jìn),使外界的水蒸氣或雜質(zhì)不能進(jìn)入軸承箱體內(nèi),從而達(dá)到不漏油、油中不含水、油中不含顆粒的效果。該公司的氣密封油擋與原油擋尺寸基本相同,無需對(duì)汽輪機(jī)油擋主體做改動(dòng),氣密封油擋齒間間隙不與軸頸接觸,不會(huì)對(duì)軸頸產(chǎn)生磨損及產(chǎn)生軸振。
氣密封油擋有以下3個(gè)優(yōu)點(diǎn):
(1)氣密封油擋由內(nèi)、外環(huán)組成,外環(huán)與油擋洼窩處相差過大時(shí)可進(jìn)行調(diào)整,內(nèi)環(huán)也可微調(diào),最終達(dá)到理想值。
(2)氣密封油擋設(shè)計(jì)成非接觸式,不會(huì)傷害大軸,不會(huì)造成軸振動(dòng)。
(3)汽輪機(jī)組經(jīng)幾次大修后,軸承座油擋洼窩中心發(fā)生位移,氣密封油擋設(shè)計(jì)有調(diào)整螺絲,以確保內(nèi)環(huán)與大軸的同心度。在多個(gè)大修期過后,如果發(fā)現(xiàn)銅齒磨損而需要更換,只需要更換內(nèi)油擋,無需更換整個(gè)油擋,大大節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用。
油擋改造前、后對(duì)比圖如圖1所示。
圖1 油擋改造前、后對(duì)比圖
2010年8月,鄭東新區(qū)熱電廠利用#1,#2機(jī)組小修的機(jī)會(huì)對(duì)2臺(tái)機(jī)組的高、中軸承箱油擋進(jìn)行了改造,共8套。改造方案如圖2所示、改造后的效果如圖3所示。
改造后氣密封油擋運(yùn)行操作主要事項(xiàng)如下:
(1)投主機(jī)潤滑油系統(tǒng)前應(yīng)打開氣密封油擋壓縮空氣氣源,檢查各油擋氣管無異常漏氣現(xiàn)象。
(2)調(diào)整各油擋進(jìn)氣壓力為0.1 MPa,啟動(dòng)主油箱排煙風(fēng)機(jī),保證各軸承箱的負(fù)壓值達(dá)到3 kPa以上。滿足以上條件后,啟動(dòng)潤滑油系統(tǒng),投入盤車。
(3)如果在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)軸封漏氣量較大,可適當(dāng)調(diào)整此處油擋的調(diào)節(jié)閥,將進(jìn)氣壓力調(diào)為0.2 MPa,增加進(jìn)氣流量,確保該油擋的密封效果。
(4)運(yùn)行一段時(shí)間后,如果發(fā)現(xiàn)油擋的進(jìn)氣壓力有所降低,應(yīng)觀察過濾器的濾芯是否變黑,若發(fā)現(xiàn)變黑,需要用清水清洗濾芯,再用壓縮空氣吹干。
改造后,潤滑油中含水量大大降低,最大時(shí)也沒有超過30 mg/L,油質(zhì)透明,改造效果十分明顯。鄭東新區(qū)熱電廠2臺(tái)機(jī)組潤滑油的過濾主要靠2臺(tái)7000 L/h的油凈化裝置,油凈化裝置每天24h運(yùn)行。每年大約需要更換6套精濾芯,費(fèi)用為8萬元;2套油水分離筒,費(fèi)用6萬元;2套聚結(jié)脫水濾芯,費(fèi)用2萬元;2套專用油過濾袋,費(fèi)用1萬元,總計(jì)每年花費(fèi)17萬元。每年消耗的電費(fèi)為2×3×24×365×0.39=20498.4(元)。每臺(tái)機(jī)組4 個(gè)放油口,2 臺(tái)機(jī)組1年要放3~4 t油,約4萬元,還不包括工人維護(hù)費(fèi),2臺(tái)濾油機(jī)每年的維護(hù)成本約23萬元。而2臺(tái)機(jī)組共改造8套氣密封油擋,每套5萬元,共花費(fèi)40萬元,2年即可收回改造成本,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。
氣密封油擋最短使用周期為1~2個(gè)大修周期,能延長潤滑油使用期3~5倍。使用氣密性油擋后,可減少甚至停用油凈化裝置,減少了機(jī)組潤滑油系統(tǒng)的維護(hù)量,降低了系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用及維護(hù)人員的工作量。長期運(yùn)行后不會(huì)造成軸頸磨損,減少了軸頸修補(bǔ)費(fèi)用。鄭東新區(qū)熱電廠在對(duì)機(jī)組軸承箱進(jìn)行氣密封油擋改造后,基本消除了油擋漏油可能導(dǎo)致的潤滑油著火事故,也杜絕了油中嚴(yán)重含水對(duì)軸瓦和潤滑油系統(tǒng)產(chǎn)生的危害,使機(jī)組安全性、可靠性大大提高,降低了生產(chǎn)維護(hù)成本,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
[1]孫奉仲.大型汽輪機(jī)運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2005.
[2]DL/T 608—1996,200 MW 級(jí)汽輪機(jī)運(yùn)行導(dǎo)則[S].