靳迎武,張化強(qiáng),李增喜,張海芹
(安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠,河南安陽 455004)
安鋼焦化廠3#、4#焦?fàn)t均為JN43-80型頂裝焦?fàn)t,采用裝煤車方式進(jìn)行裝煤,入爐煤通過裝煤孔由煤斗進(jìn)入炭化室。為了減少裝煤過程中煤料下降時(shí)對(duì)裝煤孔的沖擊磨損,在裝煤孔處安裝有裝煤孔底座,起到對(duì)裝煤孔和周圍爐體的維護(hù)作用。在生產(chǎn)使用過程中,發(fā)現(xiàn)使用的裝煤孔底座經(jīng)常出現(xiàn)底座崩裂損壞的現(xiàn)象,需要及時(shí)進(jìn)行更換,這樣就增加了備件費(fèi)用和職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。因此為了降低備件費(fèi)用,提高裝煤孔底座的使用壽命,減少勞動(dòng)強(qiáng)度,我們對(duì)全爐的裝煤孔底座進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),并取得了良好的效果。
安鋼焦化廠3#、4#焦?fàn)t現(xiàn)在使用的裝煤孔底座材質(zhì)為HT15-33型普通鑄鐵,外形為正八邊形,厚度為115 mm。
改進(jìn)前裝煤孔底座如圖1所示。
圖1 改進(jìn)前裝煤孔底座結(jié)構(gòu)圖
由于形狀為正八邊形,在底座安裝時(shí),周圍需要相應(yīng)地砌筑黏土磚,而且所需要的磚型較多,且各種磚之間相互不能共用,造成更換時(shí)只要缺失一種磚,便不能進(jìn)行更換[1]。使用的裝煤孔底座材質(zhì)為普通鑄鐵,其耐急冷、急熱性能較差,在冷熱激變的溫度沖擊下,容易造成底座變形、破裂,使用壽命較短,僅為18個(gè)月左右,經(jīng)常需要更換,這樣就增加了備件費(fèi)用和職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的升高。
針對(duì)現(xiàn)在裝煤孔底座存在的問題,我們有針對(duì)性地進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后裝煤孔底座的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后裝煤孔底座的結(jié)構(gòu)圖
對(duì)于改進(jìn)前裝煤孔底座外形為正八邊形,更換時(shí)需要的磚型較多,而且更換較為麻煩的特點(diǎn)。改進(jìn)后的裝煤孔底座上下均為正四邊形,這樣裝煤孔底座可直接與爐頂面缸磚相連接,而不再需要砌筑黏土磚,減少了更換的磚型,方便了底座的更換,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度[2];同時(shí)也避免了因黏土磚碎裂,雨水進(jìn)入裝煤孔和炭化室,造成對(duì)爐體的損壞。而且改進(jìn)后的裝煤孔底座厚度為110 mm,比原來的厚度減少了5 mm,這樣是為了避免因爐體膨脹而導(dǎo)致裝煤孔底座上升,爐頂面出現(xiàn)高低不平,保證爐頂面的平整。改進(jìn)后的裝煤孔底座采用了一種新的材質(zhì)——貝氏體球墨鑄鐵,在這種材質(zhì)中適當(dāng)提高了Si含量,這樣可以抑制碳化物,細(xì)化貝氏體,改善性能,使新型裝煤孔底座獲得優(yōu)良的強(qiáng)韌綜合性能,耐急冷、急熱性能提高,可以有效地防止裝煤孔底座出現(xiàn)裂紋和微小扭曲,具有較高的抗拉強(qiáng)度和屈服應(yīng)力[3]。即使長期受到溫度變化和機(jī)械沖擊,使用壽命仍可達(dá)5年左右,比改進(jìn)前延長了3倍多,大大提高了裝煤孔底座的性價(jià)比,節(jié)省了備件消耗費(fèi)用。
通過對(duì)裝煤孔底座的改進(jìn),延長了裝煤孔底座的使用壽命,提高了備件的性價(jià)比,大大節(jié)省了備件費(fèi)用,每年可節(jié)省更換裝煤孔底座40多個(gè),共可節(jié)省備件費(fèi)用約2.6萬元。而且改進(jìn)后的裝煤孔底座可直接與爐頂面的缸磚相連接,取代了原來鋼質(zhì)黏土磚的使用,節(jié)省了材料費(fèi)用,每年可節(jié)省黏土磚費(fèi)用約0.5萬元。同時(shí)也方便了職工對(duì)裝煤孔底座的更換,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
[1]潘立慧.煉焦技術(shù)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:131-154.
[2]余振東.焦?fàn)t生產(chǎn)技術(shù)[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2003:69-113.
[3]嚴(yán)文福.焦?fàn)t熱工測試與調(diào)節(jié)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:112-185.