趙毓勝,李勇,王濱
(1.青島科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,山東青島266042;2.華電濰坊發(fā)電有限公司,山東濰坊261204)
某發(fā)電公司#3,#4鍋爐是上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,為單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π形鍋爐,型號為SG-2102/25.4-M954。設(shè)計(jì)煤種為山西晉中地區(qū)貧煤。制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,配置6臺MGS3854型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)、2臺離心式冷一次風(fēng)機(jī)、2臺密封風(fēng)機(jī)。每臺磨煤機(jī)出口由4根煤粉管道接至同一層4個煤粉濃淡分離器,煤粉進(jìn)行濃淡分離后,濃煤粉送入爐膛下部燃燒器,淡煤粉送入爐膛上部燃燒器。自下而上共配置6層濃煤粉噴嘴、6層淡煤粉噴嘴和6層分離燃盡風(fēng)(SOFA)噴嘴。煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒、擺動式燃燒器。由于入爐煤質(zhì)無法保證以及機(jī)組投產(chǎn)初期對某些現(xiàn)象重視程度不夠,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)出現(xiàn)了一些問題,威脅著機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
因來煤煤種復(fù)雜,煤中所帶的雜質(zhì)經(jīng)常使磨煤機(jī)分離器處堵塞,這是機(jī)組投運(yùn)后的一個主要問題。堵塞后的分離器使磨煤機(jī)出力降低,煤粉細(xì)度變粗,飛灰大渣中可燃物含量升高,給鍋爐的安全性和經(jīng)濟(jì)性帶來很大影響,運(yùn)行中曾出現(xiàn)過因磨煤機(jī)分離器堵塞而導(dǎo)致鍋爐滅火的事故。
在輪換清理磨煤機(jī)分離器時,鍋爐不可避免地要斷層燃燒,在白天高負(fù)荷時清理分離器后,會因各種原因?qū)㈠仩t斷層燃燒的方式帶到低負(fù)荷時段,給鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來很大影響。
(1)單臺給煤機(jī)皮帶撕裂后單進(jìn)雙出運(yùn)行方式引發(fā)著火。
(2)正常運(yùn)行時原煤倉空倉后倒風(fēng)引發(fā)給煤機(jī)著火。
(3)磨煤機(jī)大罐進(jìn)水。
(4)磨煤機(jī)一側(cè)的進(jìn)口小絞龍損壞。
(5)磨煤機(jī)變速箱損壞。
磨煤機(jī)分離器與給煤機(jī)安裝在同一高度,雙錐形分離器內(nèi)裝有可調(diào)葉片,可根據(jù)要求調(diào)整煤粉的細(xì)度。分離器堵塞的主要原因是煤中所帶的雜質(zhì)(木塊、鐵絲、麻繩等)太多,分離器內(nèi)的葉片被雜物纏繞。為防止分離器堵塞后磨煤機(jī)出力降低,使煤粉細(xì)度變粗,磨煤機(jī)出口分離器的定期清理工作非常有必要(需停運(yùn)磨煤機(jī)后進(jìn)行清理)。經(jīng)過不斷實(shí)踐和摸索,作者總結(jié)出了磨煤機(jī)分離器清理的4條原則。
(1)每臺鍋爐每天輪流清理1套制粉系統(tǒng)分離器的原則。按此原則,在正常情況下,1臺鍋爐6套制粉系統(tǒng)輪流清理1遍的循環(huán)周期是6d,這是一種良性循環(huán),制粉系統(tǒng)長期處于這樣一個循環(huán)狀態(tài)下是安全、經(jīng)濟(jì)的。如果清理工作不能處于一種良性循環(huán)狀態(tài),工作中有死角,再碰到意外情況時會非常被動。在特殊情況下,如果碰上某套制粉系統(tǒng)有缺陷不能運(yùn)行,特別是中間層的制粉系統(tǒng)不能投用時,因?yàn)椴豢赡軘?層噴燃器而去清理分離器,會使清理分離器的工作暫停下來,等該套制粉系統(tǒng)恢復(fù)備用后才能使清理分離器工作繼續(xù)下去(除非有很特殊的情況才會采取極端辦法,斷2層噴燃器去清理分離器,那時就會出現(xiàn)投油情況)。故在實(shí)際工作中要始終遵循每臺鍋爐每天輪流清理1套制粉系統(tǒng)分離器的原則(A,F(xiàn)磨煤機(jī)因夜間低谷基本不運(yùn)行,相比其他磨煤機(jī)而言運(yùn)行時間短,這2套磨煤機(jī)的清理周期可適當(dāng)放寬至10~12d)。
(2)參考煤粉細(xì)度進(jìn)行清理的原則。遵循每臺爐每天輪流清理1套制粉系統(tǒng)分離器的原則,分離器清理工作處于良性循環(huán)時,對煤化驗(yàn)報表也要及時進(jìn)行關(guān)注,報表報出后,當(dāng)值班組要有專人負(fù)責(zé)查看,當(dāng)某套制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度大于15%(R90)時,應(yīng)立即對該制粉系統(tǒng)的回粉管溫度進(jìn)行檢查測量,同時做好記錄。如果回粉管溫度偏低(低于60℃以下),則可能是因回粉管堵塞而出現(xiàn)了煤粉細(xì)度異常。如果確認(rèn)某套制粉系統(tǒng)的回粉管已堵,此時應(yīng)立即安排清理該套制粉系統(tǒng)分離器。如果回粉管溫度正常,則極有可能是因?yàn)槿訒r容量風(fēng)過大導(dǎo)致煤粉細(xì)度異常,在遇到這種情況時,可按原來的清理順序繼續(xù)進(jìn)行清理,同時密切關(guān)注煤粉細(xì)度情況。
(3)堅(jiān)持不影響發(fā)電計(jì)劃且白天高負(fù)荷時進(jìn)行清理的原則。清理制粉系統(tǒng)分離器的目的是使制粉系統(tǒng)處于安全、經(jīng)濟(jì)的出力狀態(tài),清理時要充分考慮斷層帶來的不安全因素,故堅(jiān)持白天高負(fù)荷時進(jìn)行清理;同時,定期清理工作不能影響機(jī)組的發(fā)電計(jì)劃,在清理每套制粉系統(tǒng)分離器前都要匯報值長,經(jīng)值長批準(zhǔn)方可破壞備用進(jìn)行清理。因此,白班和下午班要連起來進(jìn)行此項(xiàng)工作,白班完不成的清理工作下午班要接著進(jìn)行。如果本班沒進(jìn)行清理,則要在記錄上詳細(xì)記錄沒進(jìn)行清理的原因。白班、下午班如果因某種原因均沒有進(jìn)行清理,無特殊情況不安排夜間進(jìn)行清理,待第2天再進(jìn)行清理。若確實(shí)要夜間進(jìn)行清理,應(yīng)選擇煤質(zhì)較好、負(fù)荷相對較高的時段。
(4)因缺陷或其他原因停磨煤機(jī)時順便進(jìn)行清理的原則。遇到有缺陷或因其他原因,白班及下午班需進(jìn)行磨煤機(jī)檢修時,可先清理此時正在處理缺陷的磨煤機(jī),如果與原清理計(jì)劃一致是再好不過,當(dāng)要清理的分離器與要求停的磨煤機(jī)有沖突時,視檢修要處理缺陷的重要程度及磨煤機(jī)分離器最近六七天清理的及時程度適當(dāng)改變清理分離器的順序,改變原因需記錄清楚,第2天可重新按原順序清理磨煤機(jī)分離器。
在遵循以上4條原則的同時,為充分調(diào)動清理分離器工作的積極性,可采取在指標(biāo)競賽中加分的辦法來推動清理分離器工作的順利實(shí)施。如清理B磨煤機(jī)加3.0分;清理C磨煤機(jī)加2.5分;清理D,E磨煤機(jī)各1臺,加2.0分;清理A,F(xiàn)磨煤機(jī)各1臺加1.0分。
鍋爐集中燃燒的方式安全、經(jīng)濟(jì),對飛灰、大渣等指標(biāo)的提高也是有利的。為避免白天清理分離器后將鍋爐斷層燃燒的方式帶到減負(fù)荷時段甚至低負(fù)荷區(qū),下午班要積極為前夜班減負(fù)荷時段及后夜班低負(fù)荷時段創(chuàng)造集中燃燒的條件,以安全運(yùn)行為基礎(chǔ),兼顧方式優(yōu)化。為此,規(guī)定每個下午班交班前完成集中燃燒方式的恢復(fù)。白班及下午班清理磨煤機(jī)分理器或缺陷處理后,若鍋爐處于斷層燃燒方式時,最好的恢復(fù)方式應(yīng)是在電網(wǎng)帶負(fù)荷時順便開磨煤機(jī)帶負(fù)荷,如果到了晚峰還不需要開磨煤機(jī)帶負(fù)荷,則下午班要提前做好準(zhǔn)備,負(fù)責(zé)倒磨,交班前將斷層燃燒恢復(fù)為集中燃燒方式,為前夜減負(fù)荷及后夜低負(fù)荷創(chuàng)造良好的燃燒條件。按電網(wǎng)的負(fù)荷曲線規(guī)律,一般應(yīng)在20:00左右將磨煤機(jī)恢復(fù)為集中燃燒方式。
同清理分離器加分的方法一樣,倒磨維持集中燃燒方式也可以采用在指標(biāo)競賽中加分的辦法調(diào)動人員的積極性,例如,下午班或前夜班為維持不斷層燃燒進(jìn)行的倒磨,倒磨班組在指標(biāo)競賽中可加2.0分。
制粉系統(tǒng)的某些參數(shù)非正常波動或系統(tǒng)出現(xiàn)異常會引起鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至?xí)斐稍O(shè)備損壞和鍋爐滅火事故。因此,對制粉系統(tǒng)存在的發(fā)生頻率高、代表性強(qiáng)、發(fā)生后對系統(tǒng)影響大的問題進(jìn)行分析總結(jié),對于設(shè)備安全健康運(yùn)行、降低同類事故發(fā)生的概率、提高運(yùn)行和管理水平是很有幫助的。
3.3.1 單臺給煤機(jī)皮帶撕裂后磨煤機(jī)單進(jìn)雙出運(yùn)行方式引發(fā)的著火
給煤機(jī)因皮帶撕裂停止運(yùn)行,該磨煤機(jī)在單進(jìn)雙出的情況下運(yùn)行近10h,當(dāng)另一側(cè)給煤機(jī)的原煤倉因堵煤停運(yùn)磨煤機(jī)后不到20min,一直在停運(yùn)狀態(tài)下的皮帶被撕裂的給煤機(jī)則發(fā)生著火。
事后分析著火的原因?yàn)?給煤機(jī)的出口閘板關(guān)閉后,其密封性可以滿足截?cái)嗝悍鄣囊螅荒芡耆財(cái)酂犸L(fēng),因此,磨煤機(jī)的混合風(fēng)存在向上返風(fēng)的可能性。給煤機(jī)皮帶被撕裂后,大量的煤經(jīng)過開裂的皮帶落到給煤機(jī)內(nèi),將給煤機(jī)西頭的密封風(fēng)出口堵住。此時,給煤機(jī)內(nèi)基本上沒有密封風(fēng),磨煤機(jī)的混合風(fēng)(270℃左右)大量返回給煤機(jī)內(nèi)。在這10h中,給煤機(jī)內(nèi)的積煤被混合風(fēng)加熱,已接近燃點(diǎn),停運(yùn)磨煤機(jī)后密封風(fēng)完全失去,加劇了溫升,燃煤自燃后將皮帶引燃,最終發(fā)生火情。
應(yīng)對措施:皮帶被撕裂后給煤機(jī)著火與西頭的密封風(fēng)出口完全堵住以及給煤機(jī)的出口閘板不能完全截?cái)酂犸L(fēng)有直接關(guān)系,在皮帶被撕裂后及時停運(yùn)該制粉系統(tǒng)是最佳的處理方式。
3.3.2 正常運(yùn)行時原煤倉空倉后倒風(fēng)引發(fā)的給煤機(jī)著火
首先,該側(cè)給煤機(jī)斷煤,5min后給煤機(jī)內(nèi)超溫報警且溫度迅速上升,給煤機(jī)內(nèi)返風(fēng)嚴(yán)重,立即關(guān)小熱風(fēng)調(diào)節(jié)門、旁路風(fēng)門,開大磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門并停止給煤機(jī)運(yùn)行;給煤機(jī)入口門顯示已經(jīng)關(guān)閉,但出口門在關(guān)閉過程中變黃,發(fā)故障報警;準(zhǔn)備切換磨煤機(jī)時,給煤機(jī)內(nèi)著火、爆燃。整個過程僅有十幾分鐘。
分析著火的原因?yàn)?給煤機(jī)斷煤后,熱風(fēng)攜帶著煤粉經(jīng)過給煤機(jī)、原煤倉逆行向上流動,當(dāng)時進(jìn)入給煤機(jī)內(nèi)的風(fēng)粉溫度達(dá)到了270℃左右;停運(yùn)給煤機(jī)后,由于振打等原因,會在入口門處沉積部分煤粉,給煤機(jī)皮帶在長時間被熱風(fēng)加熱的情況下,首先被烤焦、著火,進(jìn)而點(diǎn)燃給煤機(jī)入口門周圍煤粉;煤粉在給煤機(jī)入口門處溫度很高,遇到著火源后瞬間爆燃。事后到皮帶層原煤倉入口檢查,發(fā)現(xiàn)該側(cè)原煤倉內(nèi)已經(jīng)沒有存煤,火警事件發(fā)生后也沒有從給煤機(jī)處清理出積煤。事后檢查和分析均認(rèn)定原煤倉空倉是引發(fā)此次事故的主要原因。
應(yīng)對措施:空倉引發(fā)給煤機(jī)著火后,反應(yīng)及處理時間只有十幾分鐘,及時減熱風(fēng)和關(guān)旁路風(fēng)門可起到控制作用,同時關(guān)閉對應(yīng)側(cè)給煤機(jī)的出、入口門,如果還控制不住給煤機(jī)溫升則果斷停磨煤機(jī)是最佳處理方式,在停磨煤機(jī)的過程中,應(yīng)注意控制進(jìn)入磨煤機(jī)的風(fēng)溫。
3.3.3 磨煤機(jī)大罐進(jìn)水
當(dāng)時情況是機(jī)組并網(wǎng)后啟動磨煤機(jī),當(dāng)磨煤機(jī)啟動后,開啟兩側(cè)給煤機(jī),磨煤機(jī)電流隨即下降到70A左右(正常電流不低于113A),機(jī)組負(fù)荷不見上升。開啟第2臺磨煤機(jī),現(xiàn)象相同,磨煤機(jī)料位遲遲不能建立,磨煤機(jī)出口溫度低;料位建立后,逐漸開大容量風(fēng)門,料位會突然快速下降,無法保持穩(wěn)定,致使負(fù)荷帶不上去;火檢頻繁閃動,啟動后的磨煤機(jī)出現(xiàn)失火跳閘,被迫進(jìn)行長時間的暖磨和吹掃。后來在0m處檢查中發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)兩端容量風(fēng)管結(jié)合面有滲水跡象,查清原因?yàn)槟ッ簷C(jī)大罐進(jìn)水。
原因分析:停機(jī)期間對磨煤機(jī)出口分離器改造時,對分離器內(nèi)部用水進(jìn)行了沖洗,沖洗水進(jìn)入了磨煤機(jī)大罐,致使煤進(jìn)入磨煤機(jī)后全部變成煤泥,磨煤機(jī)出粉很少,機(jī)組負(fù)荷不上升,噴燃器著火不正常,火檢頻閃,引起磨煤機(jī)失火跳閘。
應(yīng)對措施:磨煤機(jī)進(jìn)煤后,隨容量風(fēng)的逐漸開啟,機(jī)組負(fù)荷應(yīng)正常上升,若不上升應(yīng)查找原因;磨煤機(jī)進(jìn)煤,正常料位應(yīng)上升,遇有料位異常,必須聯(lián)系控儀專業(yè)人員吹掃料位表管,必要時停運(yùn)給煤機(jī),防止發(fā)生堵磨跑粉事件。判斷出磨煤機(jī)大罐進(jìn)水,應(yīng)加少量煤繼續(xù)暖磨、吹掃,防止波浪瓦損傷,直到磨煤機(jī)大罐內(nèi)的水被烘干為止。分離器沖洗后有存水時,應(yīng)及時交待運(yùn)行專業(yè)人員做好啟動磨煤機(jī)后的準(zhǔn)備和調(diào)整工作。
3.3.4 磨煤機(jī)一側(cè)的進(jìn)口小絞龍損壞
磨煤機(jī)小絞龍暴露的問題為:出現(xiàn)2次支撐棒斷裂,小絞龍停轉(zhuǎn)。第一跡象是一次風(fēng)管風(fēng)速快速下降,磨煤機(jī)出口溫度降低,同側(cè)料位快速下降,磨煤機(jī)入口管即開始積煤,一直堵到給煤機(jī)。
原因分析:小絞龍支撐因磨損、強(qiáng)度降低等原因發(fā)生斷裂,給煤機(jī)下煤在磨煤機(jī)入口存積,堵塞了煤進(jìn)入磨煤機(jī)的通道和磨煤機(jī)風(fēng)粉混合物的出口通道,溫度下降及風(fēng)速降低,造成磨煤機(jī)單側(cè)出粉。由于小絞龍位于中空軸外,中空軸與磨煤機(jī)軸頸形成煤進(jìn)入磨煤機(jī)的通道和磨煤機(jī)風(fēng)粉混合物的出口通道,煤從下部進(jìn)入,煤粉混合物從上部流出。最終,因小絞龍斷裂,發(fā)生煤堵塞此通道現(xiàn)象。
應(yīng)對措施:2個一次風(fēng)管一次風(fēng)速快速降低,首先檢查小絞龍運(yùn)轉(zhuǎn)情況;在正常運(yùn)行中,要注意檢查、傾聽磨煤機(jī)兩端是否有異音,確定小絞龍運(yùn)行是否正常;出現(xiàn)小絞龍支撐棒斷裂停轉(zhuǎn)的情況時,只能停磨煤機(jī)進(jìn)行處理,防止積煤到給煤機(jī)。
3.3.5 磨煤機(jī)變速箱損壞
在運(yùn)行中發(fā)生此問題時,若磨煤機(jī)電流出現(xiàn)大幅度上升現(xiàn)象,運(yùn)行人員能及時就地到位并停運(yùn)磨煤機(jī),就能減輕變速箱的損壞。
應(yīng)對措施:巡檢時注意傾聽磨煤機(jī)是否有異音,還可用紅外線測溫儀測量外殼溫度,及早發(fā)現(xiàn)異常跡象,如磨煤機(jī)電流波動時首先到就地查看,磨煤機(jī)電流大幅度上升時應(yīng)及時停運(yùn)磨煤機(jī)。在報警中磨煤機(jī)電流加大異常報警,提醒運(yùn)行人員注意。
在解決磨煤機(jī)分離器的清理、低負(fù)荷維持集中燃燒方式等問題的同時,華電濰坊發(fā)電有限公司內(nèi)部也進(jìn)行了磨煤機(jī)容量風(fēng)的開度、磨煤機(jī)鋼球裝載量的調(diào)整優(yōu)化工作,對磨煤機(jī)分離器回粉管的內(nèi)錐進(jìn)行了技術(shù)改造,制粉系統(tǒng)發(fā)生的異常問題在生產(chǎn)現(xiàn)場也得到了良好的管控,諸多綜合措施的實(shí)施使鍋爐燃燒的安全性與經(jīng)濟(jì)性得到了明顯的提升。2009年在煤源、煤質(zhì)很不理想的情況下,該公司#3,#4鍋爐的燃燒安全得到了保證,并且鍋爐的飛灰大渣可燃物與投產(chǎn)初期相比下降1倍多。隨著運(yùn)行時間的延長,現(xiàn)場還將遇到更多的問題,如果能做到及時預(yù)防并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),必能保證超臨界機(jī)組制粉系統(tǒng)及鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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