■文/蔣永明
催化裝置催化劑跑損是長期來困擾河南油田精蠟廠的一大難題,一段時間催化劑單耗曾達到1.4公斤/噸以上,大大增加了裝置的成本。
為解決這個問題,精蠟廠專門成立了攻關小組,每月召開專題會,分析治理催化劑跑損問題。通過長期跟蹤催化劑藏量、跑損量、加劑量統(tǒng)計表及檢尺統(tǒng)計等數(shù)據(jù),終于找到了影響催化劑跑損的原因,并采取了相應措施進行治理。
他們通過加大沉降器壓力,減少預提升蒸汽量和原料霧化蒸汽量,調(diào)整原料流量、主風量等,避免催化劑在提升管和沉降器中破碎造成跑損。
根據(jù)汽油烯烴和辛烷值的化驗分析,他們及時調(diào)整催化劑混合比例,均勻、經(jīng)濟地加入催化劑,還優(yōu)化操作,確保催化劑活性穩(wěn)定。為避免脫水閥堵塞,工業(yè)風罐每班至少脫水兩次,儀表風罐每班至少脫水一次,脫完后關小放空閥,以減小耗風量,降低催化劑跑損。去年,精蠟廠催化劑單耗0.82公斤/噸,同比降低16%,創(chuàng)歷史最好成績。