楊 容 (天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司,天津 300455)
某電廠是95年投產(chǎn)的熱電聯(lián)產(chǎn)的企業(yè)自備電廠,配有3臺(tái)35t/h中溫中壓鏈條爐,一臺(tái)3MW背壓機(jī)組和一臺(tái)3MW抽凝機(jī)組,工業(yè)冷卻水系統(tǒng)為半開放式,兩套離水交換法制水系統(tǒng),以排水明溝結(jié)合污水井、排污管道、排污泵進(jìn)行有序排放,年均耗水量為638850噸。
國(guó)家對(duì)能源問(wèn)題越來(lái)越重視,對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越高。為了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要和節(jié)能減排降耗的要求,工業(yè)水綜合利用和循環(huán)應(yīng)用顯得日益重要。近幾年來(lái),該電廠在工業(yè)廢水分類綜合利用方面,采取了一些技術(shù)改進(jìn)措施,開展了相關(guān)技改項(xiàng)目,效果顯著。
(一)、三臺(tái)35t/h中壓鏈條鍋爐連續(xù)排污的高溫排污水直接排入污水溝道。
(二)、抽凝式汽輪機(jī)冷卻循環(huán)水未綜合利用,冷源損失較大。
(三)、化學(xué)水處理車間離子交換制水系統(tǒng),反洗和再生工藝過(guò)程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水直排。
(一)、充分利用鍋爐連續(xù)排污的水資源
1、由于原三臺(tái)鍋爐連續(xù)排污是通過(guò)鍋爐排污管道,直接排入污水溝道進(jìn)入污水系統(tǒng),這部分80℃~85℃的高溫水,每天約50t,就白白流失。該廠區(qū)采暖供水為溫度85℃的循環(huán)水,補(bǔ)充水10t/h,沖灰水系統(tǒng)需沖灰補(bǔ)充水為300噸/天,這樣只需在鍋爐車間零米層,建立一座20t的敞開式水箱就可以完全把這50t的水資源利用起來(lái),三臺(tái)鍋爐的連排管道接入此水箱,冬季此水箱作為廠區(qū)供暖的主要補(bǔ)充水源,經(jīng)采暖利用后,作為沖灰水補(bǔ)充水接入沖灰水系統(tǒng)。
2、利用連排水供暖系統(tǒng)故障的補(bǔ)救措施。
連續(xù)排水水量減少時(shí),不能保障供暖與沖灰水補(bǔ)充時(shí),需利用蒸汽直接加熱采暖循環(huán)水,同時(shí),通過(guò)其他系統(tǒng)進(jìn)行水源的補(bǔ)充。
(二)、汽輪機(jī)循環(huán)水綜合利用
冷凝機(jī)組綜合熱效率僅為30%~40%,其他的熱量白白損失掉了,而其中最大的就是凝汽器的冷源損失,約占總損失的60%,如何降低熱源損失,提高全廠熱效率,達(dá)到節(jié)能挖潛的目的,是目前亟待解決的問(wèn)題。采用汽輪機(jī)循環(huán)冷卻水供熱的方法能夠取得良好效益和較為成功的經(jīng)驗(yàn)。
1、3 MW抽凝機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào):C3-35/5型
生產(chǎn)廠家:杭州汽輪發(fā)電機(jī)廠
設(shè)計(jì)排氣溫度:36℃
排氣壓力:0.08Mpa
循環(huán)水流量:800t/h
熱網(wǎng)供水溫度:tg≈60℃
供水焓值:hg=251.5kJ/kg
熱網(wǎng)回水溫度:th≈50℃
回水焓值:hh=209.3kJ/kg
循環(huán)泵電機(jī):45kw 2臺(tái)
冷卻塔風(fēng)機(jī):22kw 2臺(tái)
如果將機(jī)組排氣溫度提高到70℃,就可將循環(huán)水溫度加熱到60℃以上,盡管水溫不高,但采用低溫大流量的方法,可滿足冬季采暖的要求。
2、用循環(huán)水供熱,可帶采暖面積計(jì)算
天津市單位采暖面積所需熱量為0.08kw/m2,循環(huán)水放出的熱量為9378kw,可供11.7萬(wàn)m2,原供熱站供熱面積為45000m2,根據(jù)理論計(jì)算,此方案可行。
3、具體方案
原供熱站設(shè)有板式熱交換器3臺(tái),熱水循環(huán)泵3臺(tái),補(bǔ)水箱1個(gè),補(bǔ)水泵1臺(tái),該站為廠區(qū)所需,工程改造方便,供熱距離較短,壓損小,運(yùn)行管理方便。
(1)換熱站供熱設(shè)備與循環(huán)水供熱并聯(lián),可互為備用,互為切換。
(2)通過(guò)控制進(jìn)入冷卻塔循環(huán)水量,關(guān)停冷卻塔風(fēng)機(jī),減少循環(huán)水量的方式,控制循環(huán)水溫度在60-70℃。
(3)組啟停過(guò)程中,為保證供熱穩(wěn)定性,需要進(jìn)行兩個(gè)系統(tǒng)的切換,機(jī)組啟動(dòng)前,采用交換站供熱系統(tǒng)進(jìn)行供熱,機(jī)組正常負(fù)荷運(yùn)行后,在切換到循環(huán)水供暖系統(tǒng)。
(4)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),循環(huán)水溫升減小,不能保證供暖需要時(shí),需要利用交換站內(nèi)熱交換設(shè)備,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行二次補(bǔ)充加熱,以達(dá)到公共熱熱系統(tǒng)的溫度要求。
(5)外界氣溫升高,回水溫度升高,切換至原冷卻塔系統(tǒng),循環(huán)水還可以進(jìn)入冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行冷卻。
4、安全性問(wèn)題
主要問(wèn)題是凝汽器承壓?jiǎn)栴},該廠熱用戶處于平原地區(qū),循環(huán)水所需壓力不大,回水壓力一般在0.2Mpa,而凝汽器的承壓能力為0.8Mpa,是滿足的,但是為了預(yù)防熱網(wǎng)突然解列等特殊情況,采取在熱用戶回水管路上加裝安全閥保證回水壓力不超過(guò)0.2Mpa和供熱循環(huán)水回路上安裝止回閥的措施。
(三)、化學(xué)水處理車間工業(yè)廢水的回收利用
該廠水處理車間采用離子交換的一級(jí)除鹽水處理工藝。離子交換法是水處理經(jīng)常使用的一種方法,是利用離子交換樹脂跟水溶液中的陰陽(yáng)離子發(fā)生交換反應(yīng)而達(dá)到交換水中某些離子的目的。離子交換樹脂具有一定的交換容量,在工作到一定程度之后,失去繼續(xù)交換水中離子的能力,此時(shí)就必須進(jìn)行離子交換樹脂的復(fù)活處理,以恢復(fù)其交換的能力,離子交換反應(yīng)是可逆反應(yīng),失效的離子交換樹脂可以再生。
1、再生工藝過(guò)程
車間采用逆流再生工藝,再生的過(guò)程分為小反洗、進(jìn)酸進(jìn)堿、置換、小正洗、大正洗等步驟,幾個(gè)工作周期后還要進(jìn)行一次大反洗,在再生和大反洗的過(guò)程中,大量的工業(yè)廢水排放到中和池中,這部分工業(yè)廢水平均每天約50-80噸,通過(guò)排污管道,排放到雨污系統(tǒng)中,白白浪費(fèi),造成水資源的浪費(fèi),同時(shí)造成環(huán)境污染,為了充分的利用這部分工業(yè)廢水,減少水資源的浪費(fèi)和環(huán)境污染,可以對(duì)該部分廢水進(jìn)行處理后利用。
2、具體方案
(1)小反洗和大反洗產(chǎn)生的廢水主要是含有泥沙的廢水,經(jīng)過(guò)沉淀和靜置處理后即可以用于鍋爐沖灰,水膜除塵,綠化沖廁等用途。
(2)進(jìn)酸進(jìn)堿和置換后的酸堿廢水進(jìn)入中和池進(jìn)行中和反應(yīng),得到弱酸或弱堿性廢水,通過(guò)少量的工業(yè)燒堿進(jìn)行調(diào)節(jié),得到弱堿性廢水,該廢水呈弱堿性,主要成分是氯化鈉和氫氧化鈉,經(jīng)過(guò)沉淀處理后,可以直接用于鍋爐的水膜除塵、沖灰和煤廠的澆煤,配水等。
3、改造措施
(1)切斷廠區(qū)排污系統(tǒng)與化學(xué)水處理車間的聯(lián)系。
(2)設(shè)立兩臺(tái)耐腐蝕泵,互為備用,作為化學(xué)車間與外界的排水聯(lián)系口。
(3)改造化學(xué)車間的排水管道,使之與鍋爐的沖灰補(bǔ)水池,煤廠的用水管道等連接。
4、補(bǔ)救措施
(1)中和池的水質(zhì)根據(jù)實(shí)際工藝步驟的不同而造成的,需要人工來(lái)測(cè)定,因此投放的工業(yè)燒堿量應(yīng)該通過(guò)計(jì)算來(lái)確定。
(2)設(shè)置中和池溢流管來(lái)連接廠內(nèi)的雨污系統(tǒng),在排污泵故障或用水需求量少時(shí),排至雨污系統(tǒng)。
(一)節(jié)水效益
改造后大量降低沖灰水的用量,全廠用水量由638850t/a將為 600850t/a,節(jié)約用水 38000t/a,年節(jié)約水費(fèi)38000*3.5=133000元。
(二)節(jié)電效益
按照采暖期4個(gè)月120d計(jì)算,停用3臺(tái)熱循環(huán)泵及三臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī),少消耗電量為:
(30*3+22*2)*24*12=385920kw.h
年節(jié)約電費(fèi)按工業(yè)電0.8元每度計(jì)算為:
385920 *0.8=308736元/a。
(三)節(jié)約工業(yè)蒸汽效益
由于采用循環(huán)水供熱,節(jié)約蒸汽為:
2t/h*24*120=5760t/a。
按照工業(yè)蒸汽240元/t計(jì)算,節(jié)省蒸汽費(fèi)用為:
5760*240 =1382400元/a
綜合各項(xiàng)改造因素,每年可節(jié)省各項(xiàng)費(fèi)用為:
133000+308736 +1382400=1824136元/a,約為182 萬(wàn)元/年。
此項(xiàng)改造工程總投資約200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)2年能夠收回成本。
結(jié)合該廠實(shí)際情況,由于該廠建廠較早,在節(jié)能減排方面有很大的潛力可挖,通過(guò)對(duì)廢水廢熱的綜合利用,可以取得相當(dāng)不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效果。