王展池
(韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512029)
鍋爐一次風(fēng)機(jī)葉輪損壞事故分析
王展池
(韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512029)
針對某廠10號爐一次風(fēng)機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞引起的跳機(jī)事故進(jìn)行了分析。在風(fēng)機(jī)失速機(jī)理基礎(chǔ)上,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際檢查及對A修的改造情況分析,認(rèn)為風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門的改造是導(dǎo)致風(fēng)機(jī)失速引發(fā)事故的原因。
一次風(fēng)機(jī);改造;失速;葉片斷裂
韶關(guān)發(fā)電廠10號爐是東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造、燃用粵北紅土無煙煤的“W”型火焰鍋爐,其設(shè)計(jì)制造技術(shù)從美國福斯特?惠勒能源公司引進(jìn),鍋爐型號為DG1025/18.2-Ⅱ10,是亞臨界壓力、一次中間再熱的自然循環(huán)鍋爐。鍋爐配有2臺進(jìn)口風(fēng)門動葉可調(diào)式一次風(fēng)機(jī),A修中進(jìn)行了部分改造,機(jī)組于2009-06-13 A修結(jié)束后啟動,2009-06-29發(fā)生了一次風(fēng)機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞引起跳機(jī)的事故。
2009-06-29T07:29,10號機(jī)組負(fù)荷197 MW,主汽壓力12.33 MPa,主汽溫度542℃,一次風(fēng)壓8.82 kPa。突然爐底一聲巨響,鍋爐MFT動作,首出“爐膛壓力低三值”,聯(lián)跳A,B一次風(fēng)機(jī),OFT動作,聯(lián)跳汽輪機(jī)、發(fā)變組程跳逆功率動作,廠用電切換正常。
就地檢查A一次風(fēng)機(jī)葉輪,所有葉片斷裂,風(fēng)機(jī)機(jī)殼被斷裂的葉片擊穿。機(jī)組按照鍋爐滅火處理程序進(jìn)行處理。
07:57,10號爐重新點(diǎn)火。
08:20,10號機(jī)沖轉(zhuǎn)。
08:37,10號機(jī)重新并網(wǎng)。
由于擴(kuò)大對B一次風(fēng)機(jī)檢查及更換入口風(fēng)門和處理葉片裂紋,至29日21:40,B一次風(fēng)機(jī)檢修結(jié)束后啟動運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷逐步由15 MW加至170MW,維持單一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
1.1.1 設(shè)備簡介
該一次風(fēng)機(jī)型號為G5-48-11NO20.5D,轉(zhuǎn)速為1 480r/min,流量150.85~301.7 km3/h,全壓16 676~12 288 Pa,軸功率896~1 330kW。該風(fēng)機(jī)為單級懸臂支承聯(lián)軸器傳動離心風(fēng)機(jī),主要由葉輪、轉(zhuǎn)軸、機(jī)殼、集流器、調(diào)節(jié)門及傳動部分組成。葉輪由12片后傾機(jī)翼斜切的葉片焊接于弧錐形的前盤與平板形的后盤中間位置,并經(jīng)過靜、動平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。轉(zhuǎn)子由二開式的筒形軸承箱支承,軸承箱采用滾動軸承;風(fēng)機(jī)采用入口擋板門進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。通過連續(xù)不斷旋轉(zhuǎn)的葉輪產(chǎn)生的離心力使空氣連續(xù)不斷地被輸送出去,再經(jīng)過空氣預(yù)熱器后進(jìn)入制粉系統(tǒng)。每爐配2臺該型號風(fēng)機(jī),并列運(yùn)行。
1.1.2 A修中的改造情況
修前因?yàn)檫M(jìn)口風(fēng)門調(diào)節(jié)不穩(wěn)定,跟不上AGC調(diào)節(jié)要求,且出口風(fēng)道振動大,其他方面正常。A修前邀請上海鼓風(fēng)機(jī)廠進(jìn)行設(shè)計(jì),改造進(jìn)口風(fēng)門和出口風(fēng)道。在A修中將進(jìn)口風(fēng)門葉片由13片改為11片,出口風(fēng)道(風(fēng)機(jī)出口至空氣預(yù)熱器入口段)錐口放大,增加部分容積及內(nèi)外部支撐裝置。
1.1.3 A修后出現(xiàn)的異常
在一次風(fēng)母管壓力相同時,2臺一次風(fēng)機(jī)電流比A修前增大30~40A,入口風(fēng)門擋板開度為A修前開度的一半,運(yùn)行時有很大的沉悶響聲,風(fēng)機(jī)軸承振動有逐漸增大的趨勢。
(1) A一次風(fēng)機(jī)飛車,葉輪葉片及進(jìn)口盤全部分散斷裂(圖1);機(jī)殼前后部被飛車葉片打穿;軸承箱前部地腳螺栓及軸承箱中分面緊固螺栓被拉松脫;進(jìn)口風(fēng)門有一個葉片外部定位塊脫落,其他定位銷磨損嚴(yán)重;檢查葉片裂口呈齊口型,有交變應(yīng)力疲勞過載特征。
(2) B一次風(fēng)機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),進(jìn)口風(fēng)門處有一個葉片斷裂,進(jìn)入葉輪打傷其他葉片。進(jìn)口風(fēng)門處另有一個葉片外部定位塊脫落,其他定位銷磨損嚴(yán)重。在另外5片葉片進(jìn)口靠輪轂盤部位發(fā)現(xiàn)100~150mm穿透性裂紋(圖2)。因?yàn)榱鸭y發(fā)生在非打傷葉片上,初步分析為葉片交變應(yīng)力過載疲勞所致。對進(jìn)口風(fēng)門解體檢查,發(fā)現(xiàn)另一件固定銷焊接部位母材有疲勞裂紋。
(3) A,B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)門均為全開狀態(tài),無節(jié)流現(xiàn)象。
(4) B一次風(fēng)機(jī)更換進(jìn)口風(fēng)門(換回A修前安裝的原設(shè)計(jì)風(fēng)門),開出后檢查,風(fēng)門開度相同時,電流減少42 A;風(fēng)門開度增大1倍且風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓相同時,電流與事故前基本持平;運(yùn)行聲音恢復(fù)至A修前狀態(tài),各振動值正常。
本次事故發(fā)生在機(jī)組A修后啟動僅15天。A修中僅對A,B一次風(fēng)機(jī)的進(jìn)口風(fēng)門及出口風(fēng)道進(jìn)行了改造,其余部分均無改動,可以判斷此次改造正是事故的直接原因。
事故發(fā)生后,B一次風(fēng)機(jī)更換回原進(jìn)口風(fēng)門后啟動,單風(fēng)機(jī)運(yùn)行時聲音、振動值均正常,風(fēng)機(jī)電流與進(jìn)口風(fēng)門開度對應(yīng)情況恢復(fù)A修前狀態(tài)。
7月28日A一次風(fēng)機(jī)檢修結(jié)束后(使用原進(jìn)口風(fēng)門和新制造的原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī))啟動,2臺風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行時聲音、振動值正常,出力平衡,風(fēng)機(jī)電流與進(jìn)口風(fēng)門開度對應(yīng)情況也恢復(fù)A修前狀態(tài)。由此可以看出,對出口風(fēng)道的改造對此次事故無直接影響。
失速、喘振、搶風(fēng)都是風(fēng)機(jī)的典型故障。從此次事故的現(xiàn)象可以排除喘振和搶風(fēng)的可能,初步分析判斷為失速。在其他條件都不變的情況下,風(fēng)機(jī)葉片前后壓差的大小決定于動葉沖角(即進(jìn)口氣流相對速度w的方向與葉片安裝角之差)的大小。在臨界沖角值以內(nèi),上述壓差大致與葉片的沖角成比例,不同的葉片葉型有不同的臨界沖角值。當(dāng)翼型的沖角超過臨界值時,氣流會離開葉片凸面,發(fā)生邊界層分離,產(chǎn)生大面積的渦流,此時風(fēng)機(jī)的全壓下降,這種情況稱為“失速現(xiàn)象”。
(1) 當(dāng)正沖角超過某一臨界值時,氣流在葉片背部的流動遭到破壞,升力減小,阻力卻急劇增加,這種現(xiàn)象稱為“脫流”或“失速”。如果脫流現(xiàn)象發(fā)生在風(fēng)機(jī)的葉道內(nèi),則脫流將對葉道造成堵塞,使葉道內(nèi)的阻力增大,同時風(fēng)壓也隨之而迅速降低。從事故前的運(yùn)行工況和鍋爐燃燒風(fēng)量平衡原則看,為維持同等母管風(fēng)壓,2臺風(fēng)機(jī)電流升高了30~40A,但產(chǎn)生的能量沒有轉(zhuǎn)為風(fēng)量進(jìn)入鍋爐內(nèi),而是損耗在風(fēng)機(jī)及出口風(fēng)道內(nèi),損耗的最大可能就是產(chǎn)生大面積渦流,振動及響聲的異常沉悶正是其表現(xiàn)。
(2) 由于風(fēng)機(jī)各葉片存在安裝誤差,安裝角不完全一致,氣流流場不均勻相等。因此,失速現(xiàn)象并不是所有葉片同時發(fā)生的,而是首先在一個或幾個葉片上出現(xiàn)。若在葉道2中出現(xiàn)脫流,該葉道由于受脫流區(qū)的排擠而變窄,流量減小,則氣流分別進(jìn)入相鄰的1,3葉道中,使1,3葉道的氣流方向發(fā)生改變。結(jié)果使流入葉道1的氣流沖角減小,葉道1保持正常流動;葉道3的沖角增大,加劇了脫流和阻塞。同理葉道3的阻塞又影響相鄰葉道2和4的氣流,使葉道2消除脫流,同時引發(fā)葉道4出現(xiàn)脫流。也就是說,脫流區(qū)是旋轉(zhuǎn)的,其旋轉(zhuǎn)方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向相反,這種現(xiàn)象稱為旋轉(zhuǎn)失速,如圖3。
風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定工況區(qū)運(yùn)行時,葉輪內(nèi)將產(chǎn)生一個到數(shù)個旋轉(zhuǎn)脫流區(qū),葉片依次經(jīng)過脫流區(qū)要受到交變應(yīng)力的作用,這種交變應(yīng)力會使葉片產(chǎn)生疲勞。葉片每經(jīng)過一次脫流區(qū)將受到一次激振力的作用,此激振力的作用頻率與旋轉(zhuǎn)脫流的速度成正比,當(dāng)脫流區(qū)的數(shù)目為2個、3個……時,則作用于每個葉片的激振力頻率也作2倍、3倍……的變化。如果這一激振力的作用頻率與葉片的固有頻率成整數(shù)倍關(guān)系,或者等于、接近于葉片的固有頻率時,葉片將與其發(fā)生共振。此時,葉片的動應(yīng)力會突然增加,甚至可達(dá)數(shù)10倍以上,最終使葉片產(chǎn)生斷裂。一旦有一個葉片疲勞斷裂,將會把其他葉片全部打斷。
根據(jù)現(xiàn)場檢查,新風(fēng)門葉片內(nèi)外固定部位比較松動,外部定位銷有脫落,銷釘磨損嚴(yán)重存在較大間隙;A風(fēng)機(jī)飛車,葉輪、葉片及進(jìn)口盤全部斷裂分散;在B風(fēng)機(jī)葉片母材較薄弱部位發(fā)生疲勞裂紋,且均發(fā)生在葉片后盤焊縫熱影響區(qū);B風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門有一個葉片斷裂,進(jìn)入葉輪打傷葉片等都是有力的證據(jù)。
風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門改造后與原設(shè)計(jì)的葉輪葉片不相配,較大地改變了動葉沖角并使其超過臨界值,出現(xiàn)失速現(xiàn)象。葉片在交變應(yīng)力的作用下最終發(fā)生斷裂,導(dǎo)致了此次事故的發(fā)生。
2011-03-11)