劉曉鵬,戚小穎,徐克誠
(1.中平能化集團平煤股份十礦,河南平頂山 467021;2.中平能化集團許平煤業(yè)有限公司,河南平頂山 467500)
鋼纜膠帶液壓制動系統(tǒng)安全技術(shù)改造與優(yōu)化
劉曉鵬1,戚小穎1,徐克誠2
(1.中平能化集團平煤股份十礦,河南平頂山 467021;2.中平能化集團許平煤業(yè)有限公司,河南平頂山 467500)
以十礦己四鋼纜膠帶為實例,以制動性能的可靠性、安全性為目的,通過調(diào)節(jié)液壓站溢流閥的設(shè)定值與改造電機控制方式,達到油泵電機連續(xù)運轉(zhuǎn),實現(xiàn)恒壓控制,從而解決了閘間隙過大或過小、電氣控制回路存在殘余電壓的隱患,保證了安全生產(chǎn)。
鋼纜膠帶;制動;溢流閥;閘間隙;殘余電壓;恒壓
Safety Technical Reformation and Optim ization of Steel Belt's Hydraulic System
作為現(xiàn)代化礦井的大型乘人運輸設(shè)備,鋼絲繩牽引帶式輸送機具有運送能力大、安全系數(shù)高的優(yōu)點,其每小時可輸送原煤400t,運送人員1125人。十礦己四鋼纜膠帶全長為1600m,平均坡度14.5°,設(shè)計運煤量500t/h,膠帶運行速度:運煤V1= 2.00m/s,運人V2=1.50m/s,驗繩V3=0.5m/s。采用目前國際上先進的防爆交流四象限變頻調(diào)速技術(shù),采用交—直—交變頻,用4套變頻調(diào)速裝置控制4臺電動機,每套變頻調(diào)速裝置單獨供電,即使其中1臺變頻調(diào)速裝置出現(xiàn)故障,可以將其進行斷電檢修,另外3套系統(tǒng)拖動鋼纜膠帶運轉(zhuǎn)。電控系統(tǒng)通過PLC的A/D模擬量輸入和D/A模擬量的輸出轉(zhuǎn)換,然后經(jīng)PID控制器,經(jīng)控制1和控制2的OUT±給定0~10V電壓,任意調(diào)節(jié)速度反饋信號,實現(xiàn)四象限變頻器同步,解決電機同步問題。
我國礦井制動裝置大多采用液壓盤式閘制動,由液壓站、盤形閘和電控系統(tǒng)組成。其中液壓站是制動系統(tǒng)的驅(qū)動和調(diào)節(jié)壓力機構(gòu),其穩(wěn)定可靠運行是礦井安全提升的必要保證,其性能和質(zhì)量直接影響設(shè)備和人身的安全。己四鋼纜膠帶使用的液壓站為PY-140B型,是專門為大型膠帶機所配中、高壓制動器配套設(shè)計制造的,和制動器組合成為制動系統(tǒng),是膠帶機運煤、運人及其設(shè)備安全可靠運行的重要保證。本液壓站采用獨立結(jié)構(gòu)形式,共有2套油泵裝置,2套調(diào)壓及控制閥組,相互獨立、互不影響,都設(shè)置在一個油箱外面,維修時不必揭開油箱蓋就可以處理故障。
其制動油最大壓力14MPa,最大輸油量13L/ min,工作油溫不超過65℃,采用22號透平油或者N32抗磨液壓油,蓄能器容積10L,充氮壓力10~12MPa。
液壓站主要功能:
(1)在膠帶機正常運轉(zhuǎn)時,提供一定壓力的液壓油,控制制動器松閘,而在膠帶機正常停車時,可進行安全制動,并根據(jù)實際需要,可以使膠帶機獲得二級制動效果,保證停車平穩(wěn)。
(2)在一般事故狀態(tài)下,進行安全制動,保證停車平穩(wěn),減少鋼絲繩對繩輪外套的磨損。
(3)在特殊事故狀態(tài)下,可進行緊急制動,使制動器立即抱閘,確保系統(tǒng)安全。
PY-140B液壓站由工作制動和安全制動兩部分組成 (圖1)。工作制動部分是由油泵、濾油器、大皮囊蓄能器及調(diào)壓部分組成,安全制動部分是由電磁閥、溢流閥及小皮囊蓄能器組成。
工作制動部分原理:系統(tǒng)油壓大小是由調(diào)壓部分來完成的,通過調(diào)節(jié)溢流閥7手柄來確定系統(tǒng)油壓。膠帶機正常工作時,電磁閥 G3,G4,G5,G6,G7,G8處于通電狀態(tài),壓力油可以進入盤形制動器,使制動器處于開閘狀態(tài)。
正常停車時,為了停車平穩(wěn),應采用安全制動方式停車,即G3,G4,G7電磁閥立即斷電,G5電磁閥延時斷電。
安全制動部分是由電磁閥G4,G5,G7溢流閥G10、小皮囊蓄能器14等組成。膠帶機正常工作時,通過電磁閥G4,G5,G7及蓄能器14等做好二級制動的準備,一旦膠帶機正常停止,或系統(tǒng)出了故障,其中包括全礦停電,電磁閥G3,G4,G7立即斷電,制動器的壓力油其中一路通過電磁閥G3迅速流到油箱,另一路通過G4經(jīng)過溢流閥10后部分流回油箱,當制動器的油壓降到溢流閥10調(diào)定的壓力時,就不再下降,由蓄能器來維持制動器保持某一油壓值,此時,制動器所具備的制動力矩使膠帶機系統(tǒng)能較好地滿足減速度的要求,經(jīng)過幾秒延時后,直流電磁閥G5延時斷電,蓄能器和制動器的油迅速通過G5回到油箱,此時制動器立即產(chǎn)生近似于膠帶機3倍靜力矩,使膠帶機系統(tǒng)處于全制動狀態(tài)。其二級制動曲線如圖2。
圖1 己四鋼纜液壓制動系統(tǒng)
圖2 二極制動曲線
當任何緊急情況發(fā)生時,A點的油壓迅速降到B點,對應的時間t0為閘瓦的空行程時間,隨后立即降到C點,經(jīng)過t1的時間延長后到達D點,提升系統(tǒng)在D點應停止運行。這時延時閥開始動作,油壓由D點迅速降到E點。此刻,盤形制動器產(chǎn)生近于3倍靜力矩將膠帶機閘住。
己四鋼纜膠帶自投入運行以來,其運輸能力得到廣泛認可,但其安全性能也一直受到很大關(guān)注。在安裝初期,液壓系統(tǒng)存在著一些設(shè)計問題,主要表現(xiàn)在以下2個方面:
(1)停車時經(jīng)常出現(xiàn)電磁閥卡閥現(xiàn)象。
(2)壓力控制器調(diào)節(jié)范圍太大,存在著壓力差,造成盤型閘運行時制動閘間隙不固定,下限時蹭閘,上限時閘間隙超限。(《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定:盤型閘閘間隙不能超過2mm)。
針對電磁閥卡閥現(xiàn)象,經(jīng)過進一步地觀察檢驗后發(fā)現(xiàn),無論是運行1號液壓站還是運行2號液壓站,相對應的另一套液壓站的電磁閥線圈之間存在著大約50V的殘余電壓,這就使電磁閥釋放不徹底,造成油路不暢通,從而制動閘不能正常投入工作,這嚴重影響了己四鋼纜膠帶的運輸安全性能,帶來了極大的安全隱患,必須予以解決。
經(jīng)過認真分析電控圖 (圖3)后發(fā)現(xiàn),G3,G4,G7帶電是由于廠家設(shè)計不合理,127V電壓經(jīng)過G6,G3G4G7,G3'G4'G7',K26(安全繼電器,正常工作時帶電)的常開接點形成閉合回路,從而使線圈兩端具有大約50V的電壓。運行2號液壓站時,1號液壓站的電磁閥G3',G4',G7'線圈帶電也是此理。找到原因后,定下了改造方案(圖4):在原圖紙只有一對K32常開常閉接點控制G6G6',G3'G4'G7',G3G4G7電磁閥的基礎(chǔ)上,增加一組K32繼電器的常開常閉接點分別控制電磁閥G3'G4'G7'與G3G4G7。由于K32繼電器只有2組輔助接點,實際需要3組接點,故再與K32繼電器并聯(lián)一個同型號的繼電器K32',以解決接點不足的問題。
圖3 原電磁閥控制
己四鋼纜膠帶自投入運行以來,盤形閘間隙一直是受關(guān)注的問題。通過壓力控制器的接點動作控制齒輪泵的自動啟、停,當油壓力等于或大于壓力控制器設(shè)定的壓力上限時,該控制器發(fā)出一個開關(guān)信號,使油泵自動停止;當油壓力小于調(diào)值時(控制器自身有切換壓力差),該控制器發(fā)出一個反向的開關(guān)信號,使泵又自動啟動,這樣就把壓力保持在上下限之間。由于上下限之間壓力差過大,達到3MPa,使得在壓力下限調(diào)節(jié)閘間隙時,隨著壓力緩慢損失,導致閘間隙過小,閘盤與盤形閘塊之間摩擦加劇,也就是所說的“蹭閘”,導致系統(tǒng)運行電流增大,降低了運輸效率,增加了能量損耗;在壓力上限調(diào)節(jié)時,可能造成閘間隙大于《煤礦安全規(guī)程》要求,存在嚴重的安全隱患。
圖4 新電磁閥控制
經(jīng)過研究論證,舍棄壓力控制器,當運行1號液壓站時,按下“制動油泵合”按鈕,1號油泵開始運轉(zhuǎn),并保持連續(xù)運轉(zhuǎn),同時改變溢流閥7的作用,重新設(shè)定其溢流值,對其進行恒壓供油,將多余的油壓通過溢流閥流回油箱。這樣就保持了系統(tǒng)壓力的恒定,在此基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)各個盤形閘塊的閘間隙,從而穩(wěn)定了閘間隙,解決了存在的安全隱患。
采用齒輪泵長轉(zhuǎn)的方式,保持了壓力的恒定,解決了盤形閘間隙的問題,但油泵的長期運轉(zhuǎn)加速了油的循環(huán),造成了液壓油溫度的升高,甚至接近液壓油的極限溫度65℃。鑒于此情況,設(shè)計安裝了1臺冷卻器 (圖5),把油從油箱內(nèi)抽出,采用水冷方式降低油溫,然后再回到油箱,最終徹底解決了液壓站油溫升高過快的問題。
圖5 改造后液壓制動系統(tǒng)
液壓站電氣控制及液壓控制方面的改造后,經(jīng)過運轉(zhuǎn)觀察,其空負荷及重負荷運行時電機電流、盤形閘間隙、頻率、正常停車滑行距離、緊急停車滑行距離等指標均符合要求,殘余電壓已經(jīng)消除,液壓站各個電磁閥工作正常,從源頭上解決了盤型閘塊抱閘不徹底、閘間隙不穩(wěn)定的遺留問題,達到安全制動的要求,在實際運行中液壓站溫度降低了11℃左右,取得了良好的運轉(zhuǎn)效果,獲得了巨大的安全效益。
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TD534.5
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1006-6225(2011)04-0086-03
2011-03-14
劉曉鵬 (1983-),男,河南平頂山人,助理工程師,從事機電運輸技術(shù)研究,現(xiàn)任礦機電運輸區(qū)副區(qū)長。
[責任編輯:鄒正立]