張志亮
(江蘇利港電力有限公司,江蘇無錫214444)
江蘇利港電力有限公司4號鍋爐為英國BEL和武漢鍋爐廠聯(lián)合設計、武漢鍋爐廠制造的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱汽包爐,于1998年投產(chǎn)。在10多年的熱態(tài)運行、多次大小修對主輔設備的改造和調(diào)整后,其運行特性發(fā)生了變化,長期以來習慣的運行方式已不能滿足當前形勢下鍋爐安全、經(jīng)濟和環(huán)保運行的要求。目前,4號鍋爐存在著部分燃燒器著火點太遠、火焰沖刷后墻、飛灰可燃物含量偏高等問題。因此,利港電力有限公司對4號鍋爐制粉系統(tǒng)運行方式進行了優(yōu)化調(diào)整[1]。
該次4號鍋爐制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗分為2個階段:冷態(tài)試驗階段,主要包括冷態(tài)下磨煤機出口一次風量的標定,共12個工況,如表1所示;熱態(tài)試驗階段,主要包括熱態(tài)下磨煤機出口風粉測量及煤粉系統(tǒng)調(diào)整測試,共15個工況,如表2所示。
表1冷態(tài)下磨煤機出口一次風量標定試驗工況設置
該次磨煤機調(diào)整試驗依據(jù)GB10184—1988[2]和 DL467—2004[3]。
這些分配特性包括一次風量的分配特性、煤粉量的分配特性、細度分配特性。磨煤機出口一次風管內(nèi)風速的測試方法類似于磨煤機進口一次風量的測量,不同的是由于一次風管呈圓形截面,故測試在2個互呈90°的方向上進行,此外,為了避免煤粉堵塞標準畢托管取壓孔,動壓采用經(jīng)標定過系數(shù)的靠背測速管進行測量。
表2熱態(tài)下制粉系統(tǒng)測試及調(diào)整工況設置
在磨煤機出口每根一次風管上開孔,并用平頭式煤粉等速取樣槍按等截面網(wǎng)格原則逐點抽取煤粉樣品,每次每根管樣品收集應不少于收集罐體積的80%,如樣品過多或過少,應調(diào)整取樣時間。每根管所收集煤粉樣品應單獨封裝在密封袋內(nèi),用于稱重及細度分析,平頭式煤粉等速取樣裝置及其取樣系統(tǒng)如圖1所示。
由于磨煤機入口條件所限,無法在磨煤機入口安裝試驗測點。因此,冷態(tài)下一次風量的標定在磨煤機出口粉管進行。試驗結果如表(3—6)所示。
圖1平頭式煤粉等速取樣裝置及其取樣系統(tǒng)
表3 A磨煤機出口粉管一次風量標定結果
表4 B磨煤機出口粉管一次風量標定結果
表5 C磨煤機出口粉管一次風量標定結果
可見,A,C,D磨煤機實測風量比表盤風量分別低9%,8%,16%;而B磨煤機實測風量比表盤風量高出3%。
冷態(tài)下對磨煤機入口在線流量表計進行了標定工作,提供了流量系數(shù)。啟爐后熱態(tài)下對磨煤機出口各粉管風速和粉量進行了測量,分析各粉管風速、粉量偏差,并且根據(jù)煤粉細度對各磨煤機折向門擋板進行調(diào)節(jié),了解折向門-煤粉細度特性,最后在典型磨煤機上進行了變風煤比試驗,以確定合適的風煤比曲線。
3.2.1磨煤機出口各粉管風速和粉量試驗結果
各粉管風速和粉量試驗結果如表(7—10)所示。可見,磨煤機出口粉管平均風速在20~24 m/s之間,總體風速不高。D磨煤機部分粉管單管風速甚至低于18 m/s,存在煤粉沉積的風險。
表7 A磨煤機出口各粉管風速和粉量試驗結果
表8 B磨煤機出口各粉管風速和粉量試驗結果
表6 D磨煤機出口粉管一次風量標定結果
表9 C磨煤機出口各粉管風速和粉量試驗結果
表10 D磨煤機出口各粉管風速和粉量試驗結果
在無可調(diào)縮孔調(diào)節(jié)手段的情況下,A,B磨煤機粉管風速最大相對偏差<8%,均勻性較好;C,D磨煤機粉管風速最大相對偏差較大,其中C磨煤機粉管風速最大相對偏差為12.7%,D磨煤機粉管風速最大相對偏差為18.2%,由于同層燃燒器一次風量分配的不均勻,必將影響一次風、二次風的混合,進而影響著火穩(wěn)定性。
A,C,D磨煤機出口粉管粉量相對偏差尚可,但粉量最大相對偏差仍大于20%;B磨煤機出口粉量相對偏差大,目前對粉量偏差尚無好的調(diào)節(jié)手段。
3.2.2折向門特性試驗結果
折向門特性試驗結果如表(11—13)所示。
表11 B磨變外部折向門試驗結果
表12 B磨變內(nèi)部折向門試驗結果
表13 C磨變內(nèi)部折向門試驗結果
可見,當B,C磨煤機外部折向門擋板開度從44°開大至46°時,煤粉細度無明顯變化,石子煤量變化也不大,磨煤機電流略有升高,而且C磨煤機繼續(xù)開大至48°(可調(diào)的最大值)時,煤粉細度仍不能達到設計煤粉細度要求,而磨煤機電流增加了1.6 A。
當B磨煤機內(nèi)部折向門擋板開度從40°開大至46°時,煤粉細度變化明顯:煤粉細度R75由36.3%降至28.4%,達到了設計煤粉細度 (R75≯30%)的要求;磨煤機電流也增加了8.8 A。從B磨煤機外部和內(nèi)部折向門擋板開度對比測試可以看出,外部折向門擋板調(diào)整時,內(nèi)部折向門擋板可能未發(fā)生變化,煤粉細度無明顯變化。因此,折向門擋板的調(diào)整采用內(nèi)部調(diào)節(jié)方式。
由于磨煤機磨球、磨環(huán)不匹配,目前磨煤機振動大,A,D磨煤機電流波動大,有時出現(xiàn)電流超限的現(xiàn)象,影響了制粉系統(tǒng)的調(diào)整。需對A,D磨煤機磨環(huán)、磨球進行詳細檢查并更換。
3.2.3變風煤比試驗結果
以B磨煤機為典型磨,變風煤比試驗結果如表14和表15所示。
表14變風煤比試驗結果一
表15變風煤比試驗結果二
可見,風量變化時,煤粉細度變化明顯:煤量為48 t/h時,當風量從77 t/h變化至96 t/h時,煤粉細度R75由35.1%增至39.9%,磨煤機電流降低了1.3 A;煤量為43 t/h時,當風量從74 t/h變化至96 t/h時,煤粉細度R75由30.8%增至35.2%,磨煤機電流降低了0.6 A。
由于無法在磨煤機進口對現(xiàn)場風量表進行標定,僅根據(jù)磨煤機出口標定結果無法準確反映入口流量數(shù)據(jù),也就是說,不能確定磨煤機入口風量測量結果的準確性,而且各磨煤機存在很大差別,給試驗中一次風量的調(diào)整帶來了困難,也影響了統(tǒng)一的一次風煤比的確定。因此,制定了各磨煤機一次風煤比,如表16所示。
表16各磨煤機一次風煤比
4號鍋爐的燃燒調(diào)整試驗表明,磨煤機入口風量均處于較低的運行水平,在提高了一次風機裕量的同時,降低了煤粉細度,有助于燃盡。B磨煤機外部折向門擋板調(diào)整時,內(nèi)部折向門擋板可能未發(fā)生變化,煤粉細度無明顯變化。因此,折向門擋板的調(diào)整采用內(nèi)部調(diào)節(jié)方式。根據(jù)B煤機磨風煤比試驗變化規(guī)律,制定了目前每臺磨煤機一次風煤比,以指導運行。
[1]岑可法.鍋爐燃燒試驗研究方法及測量技術[M].北京:中國電力出版社,1987.
[2]GB10184—1988,鍋爐性能試驗規(guī)程[S].
[3]DL467—2004,磨煤機試驗規(guī)程[S].