韋冬梅
(南寧化工股份有限公司,廣西 南寧530031)
南寧化工股份有限公司化合廠循環(huán)水崗位負責(zé)給本廠和PVC廠制冷機組提供循環(huán)冷卻水,冷卻水通過冷卻塔時,把空氣塵埃中的有機物﹑微生物等帶入水中,使?jié)岫仍黾?;本廠地處南方,冷卻水的溫度很適合菌藻的生長,不斷生長的藻類會形成生物粘泥;異氧菌、鐵細菌等細菌的大量繁殖,造成管道內(nèi)壁腐蝕,形成鐵銹皮脫落,影響冷凝器的換熱;另外循環(huán)水中的鈣﹑鎂離子會隨著制冷系統(tǒng)冷凝器換熱時水溫的升高形成水垢,附著在冷凝器銅管的內(nèi)壁,形成致密水垢(主要是碳酸鈣垢)。水垢和污垢結(jié)合在一起會引起或加重設(shè)備腐蝕,嚴重影響冷凝器的換熱效果,造成冷量不足,不得不降量生產(chǎn)甚至停車。因此必須進行水質(zhì)處理,以保證整個循環(huán)水系統(tǒng)的換熱效率和使用年限。
本廠循環(huán)水系統(tǒng)采用不銹鋼、碳鋼、銅等材質(zhì),設(shè)計循環(huán)水量 3200m3·h-1,滿負荷生產(chǎn)時循環(huán)水量甚至超過最大設(shè)計能力。由于未進行水質(zhì)處理,制冷機組蒸發(fā)器、冷凝器換熱效果差,機組常常發(fā)生喘振、冷凝器壓力高等設(shè)備故障,影響制冷效果,冷量不足使得生產(chǎn)崗位只能降量生產(chǎn)或者停車檢修;另一方面,未進行水質(zhì)處理的時間較長,設(shè)備腐蝕嚴重,制冷機組油冷卻器不時漏油,使得循環(huán)冷卻水的含油量大,容易滋生細菌,水質(zhì)容易變壞,嚴重影響制冷效果。為不影響生產(chǎn),車間采取的處理方法是一邊排污一邊加入補充水進行置換,每次需要連續(xù)置換3d水質(zhì)才基本正常,造成水資源極大浪費,生產(chǎn)成本居高不下,更不利于節(jié)能減排。表1為該廠循環(huán)水補充水(河水)的水質(zhì)情況。
表1 補充水(河水)水質(zhì)
對管道垢樣進行分析的結(jié)果是:垢樣中碳酸鈣的含量高達70%以上,而氧化鐵等雜物的含量僅占20%~30%。因此,該循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中主要的問題是水垢的堵塞及藻類的清除。針對該水質(zhì)特點,我們通過實驗確定了相應(yīng)的水處理配方及處理方案,該方案在嚴格控制腐蝕和結(jié)垢的同時兼顧殺菌。為此,必須對冷卻水系統(tǒng)進行藻類剝離、除垢清洗、預(yù)膜和水質(zhì)穩(wěn)定處理,以控制設(shè)備的腐蝕。同時對該系統(tǒng)存在的工藝及管理的問題進行改進。
2.1.1 藥劑選擇
針對該水質(zhì)特點,經(jīng)過多次取樣做小型實驗,確定使用某公司研制的下列水處理劑進行清洗維護,可保證完全清除水垢又可使設(shè)備不被腐蝕。
表2 水處理用化學(xué)藥品的使用及性能指標(biāo)
2.2.2 化學(xué)清洗步驟
水沖洗:運行時間24~48h,操作要求:水池內(nèi)注滿水,開泵循環(huán),將系統(tǒng)內(nèi)的機械雜質(zhì)和懸浮物沖洗干凈。
滲透剝離清洗:運行時間24h,操作要求:在系統(tǒng)中,以800mg·L-1的濃度,投加滲透剝離劑LXS-128計136kg,循環(huán)清洗24h。利用該藥劑的除油作用,去除油污、滲透、疏松和溶解腐蝕產(chǎn)物及粘泥(注:清洗過程中若泡沫過多,可按系統(tǒng)水量,投加 1~2mg·L-1的消泡劑)。
水質(zhì)監(jiān)測:每2~4h,分析循環(huán)水pH、總鐵。繪制總鐵~時間變化曲線,以確定操作轉(zhuǎn)換時間。
系統(tǒng)換水:運行時間24~48h,操作要求:清洗結(jié)束后,采用同時補排水的操作方法,將清洗液置換出系統(tǒng),有條件時,可將循環(huán)水池排空,進行清池,以確保清洗后的循環(huán)水達到如下指標(biāo):pH值:7~9,總 Fe<1mg·L-1。
水質(zhì)監(jiān)測:置換排放過程中,每隔4h分析循環(huán)水pH值、M堿度、濁度、總Fe等指標(biāo),確定置換時間。
防腐預(yù)膜:運行時間72h,操作要求:系統(tǒng)水質(zhì)達標(biāo)后,以500mg·L-1的濃度,投加有機防腐預(yù)膜劑LXY-175計85kg,系統(tǒng)熱態(tài)預(yù)膜 24h,冷態(tài)預(yù)膜48h。
水質(zhì)監(jiān)測:預(yù)膜過程中,控制系統(tǒng)總磷50~70 mg·L-1,預(yù)膜效果監(jiān)測:碳鋼監(jiān)測試片表面可見藍色光暈,不銹鋼試片表面光潔,銅試片表面顏色變暗。
2.2.3 正常運行
置換預(yù)膜液:系統(tǒng)正常運行后24h,應(yīng)采用連續(xù)補排水的方式,對系統(tǒng)中的預(yù)膜液進行適當(dāng)置換,確保系統(tǒng)水質(zhì)達到如下標(biāo)準(zhǔn):pH 值 8.3~8.5,濁度≤40Ntu,總磷酸鹽≤7mg·L-1。
基礎(chǔ)投加:系統(tǒng)水質(zhì)達標(biāo)后,按照系統(tǒng)保有水量計,以 50mg·L-1的濃度,在循環(huán)水池中一次性投加阻垢緩蝕劑LXZ-181,使系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運行。
2.2.4 水處理日常運行管理
阻垢緩蝕劑投加量管理:系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運行后,每天根據(jù)系統(tǒng)補充水量,按 50mg·L-1濃度,投加阻垢緩蝕劑(LXZ-181),可將此投加量通過自動加藥裝置均勻投加。
殺菌滅藻劑投加管理:系統(tǒng)細菌總數(shù)超標(biāo)或目測冷卻塔填料及支撐架、池壁菌藻滋生嚴重時,可交替投加氧化型殺菌劑或非氧化型粘泥剝離劑。投加次數(shù)為氧化型殺菌劑隔周投加一次,非氧化型粘泥清洗劑一般隔周投加一次(即兩種殺菌劑交替投加)。
水質(zhì)管理:每7d取樣分析循環(huán)水系統(tǒng)pH值、電導(dǎo)率、鈣硬、全堿度、總鐵、總磷、Cl-等指標(biāo),并根據(jù)相應(yīng)分析數(shù)據(jù)適當(dāng)加藥調(diào)節(jié)。表3為本廠的循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)。
為了避免油冷卻器穿漏而導(dǎo)致漏油污染水質(zhì),定期對油冷卻器進行檢修,腐蝕嚴重?zé)o法修補的油冷卻器應(yīng)進行更換,原先廠里采用的是定期隔油的方式,改進后采用根據(jù)現(xiàn)場循環(huán)水的水質(zhì)情況不定期隔油的方式,在水質(zhì)差時增加隔油次數(shù),避免細菌滋生。
表3 循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)
把原有冷卻塔的填料進行規(guī)整,不能使用的進行更換,并將填料上的垃圾清理,改善了布水不均的狀況,提高了冷卻塔的效率。原先冷卻塔風(fēng)機經(jīng)常出故障,檢修配件需從廠家采購,檢修周期較長,影響正常生產(chǎn),針對這一狀況,利用全廠停車檢修的時間,對風(fēng)機進行較為徹底的檢修,及時更換相應(yīng)的部件,并加強對風(fēng)機等設(shè)備的維護保養(yǎng)。正常開車后,風(fēng)機一直正常使用,較少出現(xiàn)問題。
在進行水處理的同時,逐臺對制冷機組冷凝器、蒸發(fā)器循環(huán)冷卻水列管進行高壓清洗,以便進行水處理前后的對比。正常運轉(zhuǎn)后,機組運行狀況良好,之前因為冷凝器、蒸發(fā)器換熱效果差引起的喘振現(xiàn)象大為減少,只在夏季天氣炎熱,循環(huán)水溫較高的情況下偶有發(fā)生,因機組制冷量不足導(dǎo)致降量生產(chǎn)的現(xiàn)象大大減少,保障了生產(chǎn)。自2010年2月實施水質(zhì)處理以來,一年的現(xiàn)場實踐表明,效果顯著。2011年1月大檢修拆開冷凝器、蒸發(fā)器兩邊封頭,發(fā)現(xiàn)冷凝器、蒸發(fā)器循環(huán)冷卻水列管表面污垢和黏泥很少,列管內(nèi)壁干凈,沒有堵塞現(xiàn)象發(fā)生,說明阻垢效果很好。日常分析表明,緩蝕效果也不錯,其中碳鋼、不銹鋼、銅的 腐 蝕 率 平 均 為 0.075mm·a-1、0.005mm·a-1、0.005mm·a-1,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 冷卻塔框架及循環(huán)水池內(nèi)、循環(huán)水管表面不生藻類及青苔,表明殺菌劑效果達到要求。更換和檢修油冷卻器后,幾乎沒有再發(fā)生漏油事故,不會造成水質(zhì)污染。水質(zhì)控制好之后,除非出現(xiàn)突發(fā)水污染事故,幾乎不用排水置換,大大節(jié)約水資源。綜上所述,采取的解決方案確實有效可行。
[1] 高溪,陳洪波.煉油廠循環(huán)冷卻水技術(shù)的研究及應(yīng)用[J].工業(yè)水處理,2009,(10):80-82.
[2] 蔡世軍,趙新義,王瑩瑩.循環(huán)冷卻水節(jié)水技術(shù)研究進展[J].工業(yè)水處理,2009,(3):4-7.