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一起汽輪機(jī)大軸彎曲未遂事故的分析

2011-04-02 16:23:20古仲炎
電力安全技術(shù) 2011年10期
關(guān)鍵詞:大軸汽機(jī)汽缸

古仲炎

(廣東粵嘉電力有限公司,廣東 梅州 514032)

某電廠5號機(jī)組汽輪機(jī)大修后第1次停機(jī),冷機(jī)過程中發(fā)生一起因汽缸保溫質(zhì)量不良引發(fā)的大軸彎曲未遂事故。

1 事故經(jīng)過

某電廠5號機(jī)組于2010年10月完成A級檢修后,一直連續(xù)運(yùn)行至2011年4月,并按計劃于2011-04-03開工進(jìn)行C級檢修。機(jī)組按調(diào)度命令于2011-04-02T23:12解列停機(jī),汽機(jī)投入連續(xù)盤車?yán)錂C(jī)過程。在盤車?yán)錂C(jī)過程中運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)汽機(jī)高、中壓外缸內(nèi)壁上下缸溫差逐漸增大,中壓外缸內(nèi)壁溫上下缸溫差在2011-04-03T15:39超過50℃,高壓外缸內(nèi)壁溫上下缸溫差在2011-04-03T 21:44達(dá)到50 ℃,而汽輪機(jī)廠家說明書規(guī)定“汽輪機(jī)高、中壓缸外缸上下溫差不能大于50 ℃”。至2011-04-04T14:00,高壓缸外缸內(nèi)壁上下溫差達(dá)55.9 ℃超限,中壓缸外缸內(nèi)壁上下溫差達(dá)到60 ℃超限的最大值后,出現(xiàn)逐漸緩慢回落趨勢。

運(yùn)行人員檢查后未發(fā)現(xiàn)有進(jìn)冷汽、冷水現(xiàn)象,汽缸各金屬溫度測點(diǎn)設(shè)備完好,各點(diǎn)金屬溫度無突升、突降現(xiàn)象,懷疑該汽輪機(jī)汽缸溫差大屬于保溫質(zhì)量問題,決定對汽缸保溫進(jìn)行拆解。為了使汽缸溫度盡快降至100 ℃以下,以具備拆汽缸保溫條件,電廠決定投入汽輪機(jī)快速冷卻裝置(一種將壓縮空氣進(jìn)行電加熱至一定溫度后通入汽輪機(jī)通流部位進(jìn)行汽缸冷卻的裝置,在國內(nèi)電廠中有部分機(jī)組配備,以下簡稱“快冷裝置”)。2011-04-05T17:25,投入快冷裝置后,高、中壓缸外缸內(nèi)壁上下溫差及高、中壓缸內(nèi)缸內(nèi)壁上下溫差出現(xiàn)增大現(xiàn)象,盤車電機(jī)運(yùn)行電流為8~13 A。19:32,檢查汽機(jī)大軸晃動幅值升至0.08 mm,同時各軸承軸振動值也出現(xiàn)緩慢上升趨勢。汽機(jī)軸封位置出現(xiàn)金屬摩擦聲,出現(xiàn)汽輪機(jī)組典型的大軸彎曲現(xiàn)象。

電廠管理人員決定立即停止快冷裝置運(yùn)行并采取“悶缸”措施,同時適當(dāng)削減汽機(jī)高、中壓缸上缸保溫厚度。在采取這些措施后,汽輪機(jī)大軸晃動、盤車電機(jī)電流波動、汽缸上下溫差均呈緩慢下降趨勢。至2011-04-06T02:00,5號機(jī)高壓缸外缸內(nèi)壁上下溫差縮小至50 ℃以下,大軸晃動穩(wěn)定幅值在0.015 mm左右,盤車電機(jī)電流恢復(fù)正常,確認(rèn)汽輪機(jī)組大軸彎曲已經(jīng)恢復(fù)正常,未發(fā)生永久變形。

2 事故原因分析

(1) 汽缸保溫上下缸不匹配,造成汽機(jī)在停機(jī)后的自然冷卻過程中,出現(xiàn)上下缸溫差逐漸增大并超過規(guī)程規(guī)定值。電廠在2010年10月份A級檢修過程中,因過分關(guān)注“汽缸保溫表面溫度不能超過50 ℃”的規(guī)定,盲目加厚汽缸上缸的保溫層。經(jīng)查,汽缸上缸保溫層厚度實(shí)際施工厚度達(dá)到250 mm,而廠家上汽缸保溫層設(shè)計材料僅為190 mm;下缸部分因受安裝空間和施工條件的限制,無法加厚和監(jiān)測表面溫度,造成了上下缸保溫不匹配。在停機(jī)后的汽缸自然冷卻過程中,上缸因保溫過好而散熱慢。下缸則散熱相對較快,以致出現(xiàn)上下缸溫差逐漸增大,超過規(guī)定值的現(xiàn)象。

(2) 在已經(jīng)出現(xiàn)上下缸溫差大的情況下,投入汽輪機(jī)快冷裝置運(yùn)行的做法欠妥。當(dāng)汽機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)上下缸溫差大的情況時,投入汽輪機(jī)快速冷卻裝置,必然導(dǎo)致下缸冷卻更快,使已經(jīng)開始出現(xiàn)回落的外缸上下缸溫差又增大,并且使高、中壓內(nèi)缸上下缸溫差也增大。最終,因汽缸上下缸溫差大、上下缸膨脹不一致而導(dǎo)致動靜摩擦,造成大軸彎曲。

3 防范措施及對策

(1) 重視汽缸保溫的施工質(zhì)量。汽缸保溫的優(yōu)

劣可以通過上、下缸溫差反映出來,保溫質(zhì)量的好壞會嚴(yán)重影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行和熱態(tài)啟動。對于汽輪機(jī)汽缸保溫的敷設(shè),應(yīng)當(dāng)執(zhí)行制造廠的設(shè)計規(guī)范,并綜合考慮以下3點(diǎn)要求。

① 因?yàn)槠麢C(jī)下缸有抽汽管接口,并考慮冷氣易下沉等因素,為了減小上下缸溫差,同一汽缸的下缸保溫層應(yīng)比上缸厚一些。在采用微孔硅酸鈣制品或硅酸鋁耐火纖維制品時,通常下缸保溫層厚度比上缸大20 %左右。

② 當(dāng)周圍空氣溫度為25 ℃時,保溫層表面最高溫度不得超過50 ℃。

③ 應(yīng)保證汽輪機(jī)在任何工況下,外缸上下缸溫差不得大于50 ℃。

(2) 當(dāng)汽輪機(jī)出現(xiàn)上下缸溫差大的情況時,嚴(yán)禁投入汽輪機(jī)快速冷卻裝置或進(jìn)行汽缸夾層加熱或冷卻。

(3) 應(yīng)根據(jù)每臺機(jī)組的具體特性及制造廠家要求,制訂出機(jī)組在各種狀態(tài)下的典型起動曲線(冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)滑參數(shù)啟動)和停機(jī)曲線(滑參數(shù)停機(jī)和中參數(shù)停機(jī)的降溫降壓曲線、停機(jī)后汽缸主要金屬溫度的下降曲線、正常停機(jī)惰走曲線和緊急破壞真空停機(jī)過程的惰走曲線等),并編入運(yùn)行規(guī)程,以便運(yùn)行人員對照,盡早發(fā)現(xiàn)問題。

(4) 在汽輪機(jī)停機(jī)后的冷卻過程中,運(yùn)行人員必須認(rèn)真監(jiān)盤、巡回檢查,對汽缸溫度、盤車電機(jī)電流、潤滑油壓等主要參數(shù)要加強(qiáng)監(jiān)視、分析。

(5) 對新建機(jī)組或有條件的機(jī)組,應(yīng)優(yōu)先考慮采用噴涂保溫結(jié)構(gòu)。噴涂保溫結(jié)構(gòu)采用珍珠巖、石棉和鉀水玻璃粘合劑同時噴涂在汽缸表面,噴涂材料所含成分相互作用釋放出熱量,使噴涂層得到干燥,其使用溫度可達(dá)600 ℃。噴涂保溫結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、無縫隙、耐振和隔聲性能較好,可縮短機(jī)組熱態(tài)啟動所需時間;可使汽輪機(jī)停機(jī)后的冷卻速度大大降低,基本上可以消除在停機(jī)后的冷卻過程中出現(xiàn)各部件溫差過大的情況,明顯改善汽輪機(jī)的運(yùn)行條件。

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