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西山德順礦副井提升機電控系統(tǒng)變頻改造

2011-04-12 08:14陳明旺
科學(xué)之友 2011年9期
關(guān)鍵詞:繞線提升機電控

陳明旺

(山西呂梁西山德威責(zé)任有限公司,山西 呂梁 033000)

西山德順煤礦原是一座地方煤礦,年產(chǎn)量15萬t,在煤炭資源整合的大潮中,被山西焦煤西山煤電集團整合。在成立新公司后,該礦進行了大的改造,尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施方面,投入了大量的人力、資金和精力,副井提升機就是其中一個改造項目。

該礦副井為豎井,井深240 m,有3個水平,主要用來選送上下人員和提升物料。副井提升機為單滾筒纏繞式,型號為JK-2,配套電機為邯鄲電機廠生產(chǎn)JR型繞線式電機,功率280 kW,串電阻調(diào)速,電控系統(tǒng)是洛陽源創(chuàng)配套的TKD-NT-1186型成套電控,用PLC可編程控制程序可實現(xiàn)速度控制。液壓制動系統(tǒng)為洛陽礦山研究所配套的無電氣延時控制的液壓制動系統(tǒng)。副井提升裝置是礦井安全正常生產(chǎn)的重要設(shè)施,而該套產(chǎn)品為原小煤窯生產(chǎn)方式下的拼湊產(chǎn)品,電控系統(tǒng)和液壓站故障頻繁,曾經(jīng)發(fā)生過長時間停機的事故,造成人員被困井下不能及時升井和影響生產(chǎn)的事故。

1 造成事故的原因

(1)耗費能源,支出電費增加。當(dāng)罐籠下放重物時,電機的轉(zhuǎn)速很高,甚至超過了同步轉(zhuǎn)速,電機處于發(fā)電狀態(tài),由于沒有能量處理環(huán)節(jié),大量的電能消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,造成轉(zhuǎn)子發(fā)熱,電機能耗增加,浪費電能,造成了嚴(yán)重的社會能源浪費和電費支出。

(2)電機使用壽命縮短。從現(xiàn)場情況看,下放時電機電流與提升時基本相同,都在330 A左右,相當(dāng)于電機的額定電流,因此,電機長時間處于滿載運行狀態(tài),電機的外殼溫度常能達到在55°~60°左右,對電機絕緣性能是極大的考驗,長此以往,對電機壽命將造成很大影響。另外,井筒不深而使用頻繁,電機必須頻繁的正反轉(zhuǎn),造成電機的銅損、鐵損增加,增大了電機的維修費用,長期以往將影響電機的使用壽命。

(3)電機為繞線式,采用轉(zhuǎn)子串電阻的方式進行調(diào)速,控制方式復(fù)雜,接線多,繞線電機碳刷容易損壞,導(dǎo)致系統(tǒng)故障率高,維護工作量大。轉(zhuǎn)子電阻體積龐大,需要很大的空間來安置,因此必須建造專用機房,由于轉(zhuǎn)子不停發(fā)熱,還要增加散熱裝備,因此增加了轉(zhuǎn)子的維護費用和建設(shè)機房費用。

(4)在起動和低速爬行階段必須投入制動器,尤其在驗繩、檢修時段,需要依靠制動閘皮摩擦滾筒盤形閘實現(xiàn)調(diào)速,特別是在重載時,完全需要手動控制,很難實現(xiàn)恒減速控制,導(dǎo)致速度波動大,容易出現(xiàn)忽慢忽快的現(xiàn)象,速度控制性能較差,對閘皮磨損大,人員乘坐感覺不舒適。

(5)啟動和調(diào)速時,在切除電阻時沖擊電流大,電機轉(zhuǎn)速變化大,導(dǎo)致電機運行電流突增,減速器齒輪受到很大的機械沖擊,而且人員乘坐和物料會受到很大的加減速沖擊,對電機、減速器和提升鋼絲繩及連接器等機械結(jié)構(gòu)容易造成損壞。

(6)自動化程度不高,絞車司機必須集中精力,稍有不慎,極易造成過卷、過放等事故。

為徹底解決以上隱患,該礦決定對原電氣控制系統(tǒng)進行改造,取長補短,決定采用TKDG-BP-1106電控系統(tǒng),使用變頻器拖動和PLC控制,替代原來的繞線電機串電阻的調(diào)速,這是較理想的方案。變頻調(diào)速可以實現(xiàn)電機的軟啟動、軟停車,連續(xù)平滑無級調(diào)速,特別是帶能量反饋的四象限運行的變頻器,可以將電機在發(fā)電狀態(tài)下的再生電能回送到電網(wǎng),降低電能消耗,節(jié)約大量能源。

2 更換改造后的電控系統(tǒng)技術(shù)性能

(1)可以實現(xiàn)自動、半自動、手動、檢修、調(diào)試等幾個工作模式。

(2)主回路實現(xiàn)變頻調(diào)速,采用PLC控制、硬件配置簡單、軟件編程靈活、安全保護及聯(lián)鎖功能齊全,符合《煤礦安全規(guī)程》要求。

(3)實現(xiàn)提升機行程監(jiān)視和位置閉環(huán)控制,具有完善的深度速度顯示和控制功能。

(4)機電配合良好、故障率低、維護量小、整機可靠性高、生產(chǎn)率高、減輕了檢修人員的勞動強度。

(5)和原有機電系統(tǒng)、信號裝置配合良好,改善了電機減速器的工況,提升了電機減速器的使用壽命。

3 電控系統(tǒng)組成

該套電控系統(tǒng)可簡單劃分為:控制系統(tǒng)(主控系統(tǒng)、輔控系統(tǒng))、調(diào)速控制(調(diào)速系統(tǒng)、供電系統(tǒng))、監(jiān)控系統(tǒng)(上位機、操縱臺)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。

4 變頻電控系統(tǒng)原理介紹

4.1 變頻器的容量選型和控制

因該套提升系統(tǒng)一般都滿負荷運行,設(shè)計方案確定的時候,要求起動力矩大,因此根據(jù)電機的容量(660 V/280 kW),負載的要求,變頻器一般應(yīng)高出一個規(guī)格。因此我們采用(660 V/315 kW)的恒轉(zhuǎn)矩變頻器,控制系統(tǒng)由一臺電氣控制柜控制整個系統(tǒng)的啟動、停止、加減速等。專設(shè)變頻器柜,采用遠距離控制裝置,原液壓機械抱閘等仍然采用。變頻器作為一個調(diào)速裝置使用。大幅度減少了制動器在調(diào)速過程中的參與,原來磨損閘皮、滾筒盤閘發(fā)熱的狀況不再出現(xiàn)。

4.2 變頻器的工作原理

變頻控制主回路系統(tǒng)見圖2。

圖1 提升機電控系統(tǒng)構(gòu)成

圖2 變頻控制主回路系統(tǒng)

三相交流電源經(jīng)過變頻器內(nèi)的整流和濾波回路后變成直流電,為變頻器內(nèi)的逆變回路提供電源。逆變的功能是將整流后的直流電轉(zhuǎn)化為可以調(diào)頻調(diào)壓的交流電去驅(qū)動電機。電能轉(zhuǎn)化為機械能,實現(xiàn)提升作業(yè)。當(dāng)電機有高速運行時減速或單鉤絞車下放時,負載由于存在慣性,電機的實際轉(zhuǎn)速會超過它的同步轉(zhuǎn)速,機械能轉(zhuǎn)化為電能,由電動機運行狀態(tài)變?yōu)榘l(fā)電機運行狀態(tài),發(fā)出的交流電經(jīng)過逆變部分的續(xù)流二極管整流成直流,回饋到母線。使母線的電壓升高,直接危及到功率器件,所以必須把這一部分的能量釋放掉。而變頻器內(nèi)配置有回饋單元和制動單元,可以對這一部分的能量進行處理。一部分送回電網(wǎng),一部分通過電阻消耗掉。

4.3 控制、顯示、監(jiān)視回路

采用PLC可編程控制程序統(tǒng)一控制,PLC程序和外端電路接口相結(jié)合,使調(diào)速系統(tǒng)具有很高的可靠性,同時利用PLC強大的控制功能實現(xiàn)靈活的控制方式和電氣隔離??刂乒δ苡校鹤詣蛹訙p速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、松閘信號、各種保護顯示記憶儲存、內(nèi)部保護、故障輸入、急停、模擬輸入、位置閉環(huán)控制等。

顯示信號可實現(xiàn):正常的提升速度、電機轉(zhuǎn)速、罐籠位置、故障指示、上升指示、下降指示、加速指示、減速指示、擋位指示、二級制動解除等。

監(jiān)視系統(tǒng)通過模擬量的軟件監(jiān)控、光電編碼器、測速發(fā)電機等,實現(xiàn)3線監(jiān)視保護,安全性能提高。

4.4 回饋能量的處理

由于負載下放重物,快速減速及急停時,會有較大的能量回送到變頻器,因此變頻器系統(tǒng)采用了能耗制動、回饋制動等技術(shù),有效地解決了此類的問題。尤其是回饋制動將能量直接回送到電網(wǎng),不但保證了設(shè)備的安全運行,而且節(jié)約了電能,使再生能量回收利用。

5 系統(tǒng)改造后應(yīng)用效果

(1)使用變頻控制后,啟動及其加速過程沖擊電流小,加速過程中最大啟動電流不超過1.3倍的額定電流。提升機在重載下從低速平穩(wěn)無級平滑地升到最高速,沒有大電流出現(xiàn),因此大大地減小了對電網(wǎng)的沖擊。

(2)該套變頻控制系統(tǒng)淘汰了原來電氣控制系統(tǒng)調(diào)速用的調(diào)速電阻,提高了系統(tǒng)的運行可靠性、改善了操作人員的工作環(huán)境。

(3)實現(xiàn)了低頻低壓的軟啟動和軟停車,使運行更加平穩(wěn),機械沖擊小。制動運用了直流功能,使重車停車時更加平穩(wěn)。

(4)節(jié)能效果明顯,根據(jù)實際測量在低速段節(jié)能效果明顯,一般可以達到20%左右,采用回饋制動,節(jié)能效果更加明顯。

(5)采用變頻控制后,原來繞線式電機的轉(zhuǎn)子短接,在電機維護方面,避免了轉(zhuǎn)子炭刷的燒損及維護。

(6)采用PLC統(tǒng)一控制和PLC外端電路接口相結(jié)合,使調(diào)速系統(tǒng)具有很高的可靠性,增加了系統(tǒng)的抗干擾能力,同時利用PLC強大的控制功能實現(xiàn)靈活的控制方式。

(7)安全、聯(lián)鎖保護功能齊全。除了過壓、欠壓、過載、過熱、短路等自身保護外,還配有外圍控制的聯(lián)鎖保護。通過軟硬件設(shè)置,可實現(xiàn)測速斷線、制動油壓高、錯向保護、等速超速、PLC輸出安全制動器繼電器、減速過速、過卷(復(fù)位)、斷軸保護、彈簧疲勞閘瓦磨損、松繩、變頻故障、信號裝置保護等。制動閘信號與正、反轉(zhuǎn)信號的連鎖,變頻器與系統(tǒng)安全回路的連鎖等。這些保護功能只要有一項出現(xiàn)故障,提升機就會閉鎖無法運行,極大地提高了提升機的安全運行系數(shù)。

該套系統(tǒng)在改造后,一直平穩(wěn)運行,效果良好,極大地改善了副井提升人員和物料這個重要環(huán)節(jié),為礦井安全生產(chǎn)起到了極大的促進了作用。

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