門常山,李連強(qiáng)
(1.華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522;2.河南煤化集團(tuán)鶴煤公司熱電廠,河南 鶴壁 458000)
汽輪機(jī)真空系統(tǒng)是一個(gè)相當(dāng)重要的系統(tǒng),它對(duì)于機(jī)組完成基本熱力循環(huán)起著關(guān)鍵作用,直接影響熱—功轉(zhuǎn)換的深度和效率。
一般來說,汽輪機(jī)真空系統(tǒng)是指機(jī)組正常運(yùn)行中處于真空狀態(tài)下的熱力系統(tǒng),主要包括低壓缸排汽部分、凝汽器汽側(cè)部分、抽真空系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)、部分低壓加熱器系統(tǒng)等。如圖1所示,紅色箭頭為低壓缸排汽、蘭色箭頭為外界漏入凝汽器的空氣量。
圖1 汽輪機(jī)真空系統(tǒng)示意圖
對(duì)于汽輪機(jī)真空系統(tǒng)而言,可建立如下的真空動(dòng)態(tài)函數(shù):
P=f1(Vcondensator,Qleakage,Qextract)× f2(Load,Tcoolingwater,Qcoolingwater)× f3(system)
式中:f1, f2,f3表示基本函數(shù)關(guān)系;Vcondensator表示凝汽器空間容積;Qleakage表示外界空氣向真空系統(tǒng)泄漏量;Qextract表示抽真空系統(tǒng)的抽氣量;Load表示機(jī)組負(fù)荷;Qcoolingwater表示循環(huán)水流量;Tcoolingwater表示循環(huán)水溫度;System表示真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、安裝因素(設(shè)備因素)。
凝汽器是汽輪機(jī)冷端系統(tǒng)的核心設(shè)備,凝汽器壓力是冷端系統(tǒng)性能體現(xiàn)的最重要參數(shù)?,F(xiàn)代大型機(jī)組的凝汽器一般應(yīng)當(dāng)滿足以下技術(shù)要求:要有較高的傳熱系數(shù)和傳熱面積,凝汽器汽阻和凝結(jié)水過冷度要小,循環(huán)水水阻要小(決定于合理的冷卻水管管束布置型式);冷卻水管要有良好的抗腐蝕性能、傳熱性能和一定的機(jī)械強(qiáng)度(決定于冷卻水管材質(zhì))[1]。
1.1.1 機(jī)組運(yùn)行中凝汽器存在問題
鄒縣發(fā)電廠1號(hào)機(jī)凝汽器(型號(hào):N-15300-Ⅰ型)由上海電站輔機(jī)廠生產(chǎn),于1985年投入運(yùn)行,換熱管(共21792根)由三種材料組成,頂部為不銹鋼,牌號(hào)為1Cr18Ni9Ti,空冷區(qū)為白銅管,牌號(hào)為B30,其余為黃銅管,牌號(hào)為HSn70-1。1號(hào)機(jī)組于2002年進(jìn)行了汽輪機(jī)通流部分改造,而作為汽輪機(jī)最大的輔助設(shè)備凝汽器沒有改造,經(jīng)過多年的運(yùn)行,凝汽器存在真空偏低、銅管泄漏等問題。
1.1.2 改造方案
采用TP316L不銹鋼管代替銅管,解決凝汽器銅管腐蝕減薄泄漏問題;采用新型并經(jīng)優(yōu)化的Tepee排管方式代替原排管方式,該方式下蒸汽流動(dòng)通道大而廣泛,汽流直而短,蒸汽在管束中流速低、汽阻小,從而顯著改善凝汽器性能;同時(shí)對(duì)管板、隔板、水室等進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)與改造。
凝汽器由單流程改為雙流程,凝汽器的前、后水室重新制作,全部更換。為減少水室渦流區(qū)、改善凝汽器水室布水的均衡性,更換凝汽器前、后水室為全新的園弧型水室,重新適配凝汽器進(jìn)、出循環(huán)水接口管道。
1.1.3 改造效果
1)管束布置。
新的排管方式采用經(jīng)優(yōu)化的Tepee排管方式,整體如為山峰型,如圖2所示。
圖2 凝汽器管束布置情況
正常運(yùn)行時(shí),蒸汽由兩個(gè)低壓缸分別進(jìn)入凝汽器的喉部,然后均勻地分布到低壓側(cè)和高壓側(cè)殼體中冷卻水管的全長(zhǎng)上,通過管束各通道使蒸汽能夠全面進(jìn)入主管束區(qū),在此處,側(cè)向通道的設(shè)置使管束各部分熱負(fù)荷比較均勻;絕大部分蒸汽在主凝結(jié)區(qū)被冷卻成凝結(jié)水,剩余部分混合物分別在各自的空氣冷卻區(qū)再次進(jìn)行熱量交換,空氣冷卻區(qū)的設(shè)置能夠有效地冷卻空氣和未凝結(jié)的蒸汽;管束和殼體間設(shè)擋汽板,以防止蒸汽不經(jīng)過主凝結(jié)區(qū)而直接進(jìn)入空氣冷卻區(qū),以及防止空氣與蒸汽的混合物不經(jīng)過空氣冷卻區(qū)而直接進(jìn)入抽氣口;在管束間安裝凝結(jié)水集水板,以避免上排管束上的凝結(jié)水下落到下排管束上惡化傳熱效果;最好,少量未凝結(jié)的蒸汽和空氣的化混合物經(jīng)由各處的抽氣通道匯入抽氣連通管道,在凝汽器喉部有抽氣母管抽出。
若任由凝結(jié)水由高壓側(cè)自流至低壓側(cè),則最終凝結(jié)水溫度將高于單壓凝汽器的凝結(jié)水溫度,從而出現(xiàn)過冷,降低其經(jīng)濟(jì)效益。為此,本次改造中低壓側(cè)凝結(jié)水經(jīng)過殼體部分蒸汽回?zé)岷蟊灰肽Y(jié)水回?zé)釁^(qū),并經(jīng)過凝結(jié)水連通管流入高壓側(cè)熱水井,與高壓凝汽器中的凝結(jié)水匯合,高壓側(cè)的部分蒸汽經(jīng)由冷卻管束中的一些通道進(jìn)入高壓側(cè)熱水井對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行回?zé)?,以消除過冷度,起到除氧作用。最后,被回?zé)岬哪Y(jié)水則被凝結(jié)水泵送入凝結(jié)水系統(tǒng)。
2)管排安裝。
圖3為凝汽器管板安裝圖,直劃線為凝汽器前后管板管孔中心線,彎實(shí)線為冷卻水管中心線。由于凝汽器冷卻管子都比較細(xì)長(zhǎng),為了避免管子發(fā)生危害性的振動(dòng)并減小管子的撓度,一般均在凝汽器前后管板之間裝設(shè)一組中間隔板,在安裝時(shí)應(yīng)當(dāng)確保中間管板的中心孔比前后管板高出一定的高度,如圖3示,中間管板的空心線要形成一條向上彎曲的弧線,其中弧線最高處與前后管板中心線相差5~10 mm。這樣做的好處主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
圖3 凝汽器管板安裝
①可以確保冷卻管子和中間隔板、前后管板緊密接觸,改善了管子的振動(dòng)特性,確保管系處于一個(gè)穩(wěn)定的運(yùn)行環(huán)境中。
②由于管子向上彎曲,減小了熱膨脹時(shí)所帶來的彎曲應(yīng)力,減小了管子的綜合受力程度。
③由于管子向上彎曲,能夠使凝結(jié)水沿管子的彎曲線向兩端流下,從而減薄了冷卻管子上的水膜的厚度,提高了傳熱系數(shù),起到了強(qiáng)化傳熱的作用。
3)雙背壓、雙流程凝汽器。
改造后的凝汽器為雙背壓式,即沿循環(huán)水流向,上游凝汽器的真空要比下游凝汽器高0.5 kPa左右,如圖4所示。雙壓凝汽器的工作原理如圖5所示,一般雙壓凝汽器的排汽溫度要低于單壓凝汽器,其差值為
圖4 雙壓凝汽器
當(dāng)循環(huán)水進(jìn)口溫度超過某一臨界溫度時(shí),排汽溫度差為正值,且循環(huán)水進(jìn)口溫度越高,排汽溫度差越大。此外,排汽溫度差還與循環(huán)水溫升有關(guān),而循環(huán)水溫升等于525/m,m越小,排汽溫度差越大(m為凝汽器的冷卻倍率,是冷卻水量和排汽量的比值)。另據(jù)研究表明:多壓凝汽器的數(shù)目越多,冷卻倍率越小,采用多壓凝汽器的效益越大。所以在缺少冷卻水和氣溫較高的地區(qū)采用多壓凝汽器是比較有利的,一般可提高裝置效率0.15%~0.25%。
圖5 雙背壓凝汽器工作
4)實(shí)際效果。
改造后的凝汽器性能試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示,在凝汽器改造前后機(jī)組運(yùn)行真空發(fā)生了很大變化,首先機(jī)組真空水平得到顯著提高;其次真空曲線比治理前變的陡峭,斜率增大,之所以出現(xiàn)這種變化,主要因?yàn)樵谀鞅倔w改造期間,同時(shí)進(jìn)行了真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性治理,治理前凝汽器嚴(yán)密性較差,大量漏入的空氣嚴(yán)重影響了凝汽器的換熱效率,因此,循環(huán)水冷卻因素的作用相對(duì)減弱,漏入空氣的影響因素相對(duì)加強(qiáng),因此治理前曲線平緩,治理后陡峭。
抽氣設(shè)備是汽輪機(jī)真空系統(tǒng)的重要組成部分,其任務(wù)是在汽輪機(jī)組啟動(dòng)時(shí)建立真空以及在機(jī)組正常運(yùn)行中抽除從真空系統(tǒng)不嚴(yán)密處漏入和隨新蒸汽進(jìn)入的空氣和不凝結(jié)氣體,以維持凝汽器的真空,其工作性能的好壞直接決定了機(jī)組啟動(dòng)的快慢和正常運(yùn)行時(shí)維持高真空和高經(jīng)濟(jì)性的能力,因此研究抽氣設(shè)備及系統(tǒng)的特性具有重要的意義。
水環(huán)式真空泵為旋轉(zhuǎn)機(jī)械,在泵殼內(nèi)設(shè)置偏心葉輪,泵殼內(nèi)充有一定量的工作水,但不充滿。當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),在離心力的作用下,工作水沿泵殼內(nèi)壁形成水環(huán),同時(shí)在各葉片間形成由水密封的空氣小室,這些空氣小室的容積隨著泵的旋轉(zhuǎn)作周期性的變化,這樣就在泵殼內(nèi)煙旋轉(zhuǎn)方向形成了膨脹、壓縮過程,從而將空氣不斷地抽出[2]。
由于工作水與凝汽器來的混合物要直接接觸混合,熱量不斷積聚,因此一般設(shè)置專門的冷卻裝置,對(duì)工作水不斷的換熱冷卻。
根據(jù)熱力學(xué)和流體力學(xué)的相關(guān)知識(shí),在有可蒸發(fā)工作介質(zhì)的封閉容器內(nèi),可能建立的極限真空與介質(zhì)的飽和壓力直接相關(guān),而工作介質(zhì)的飽和壓力又與工作介質(zhì)的當(dāng)?shù)販囟扔兄苯拥穆?lián)系,因此,結(jié)合水環(huán)式真空泵的工作原理可知,水環(huán)式真空泵存在極限真空。
1.2.1 機(jī)組運(yùn)行中真空泵系統(tǒng)存在的問題
機(jī)組真空泵采用凝結(jié)水作為工作用水,工作水的冷卻水為開式循環(huán)水,然而,由于夏、秋季開式循環(huán)水溫度較高,通過冷卻器冷卻后的真空泵工作水進(jìn)水溫度多高于33℃,甚至達(dá)到38℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其設(shè)計(jì)溫度,造成了真空泵抽吸能力大幅下降,性能惡化,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
1.2.2 改造方案
為改善夏、秋季真空泵抽吸能力不足的問題,對(duì)5號(hào)機(jī)組真空泵工作水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,在真空泵工作水系統(tǒng)上增加一套智能制冷裝置,對(duì)工作水進(jìn)行降溫,通過降低真空泵工作水溫以提高真空泵的出力,進(jìn)而提高凝汽器真空和機(jī)組效率。
1.2.3 改造效果
真空泵系統(tǒng)改造完成后在不同時(shí)段做了3次測(cè)試。每次試驗(yàn)時(shí),在同一負(fù)荷下,分別記錄旁路系統(tǒng)開通、真空泵工作水降溫系統(tǒng)停運(yùn)與旁路系統(tǒng)閉合、真空泵工作水降溫系統(tǒng)開通這兩種情況下的有關(guān)數(shù)據(jù),以進(jìn)行兩種情況的對(duì)比,每次試驗(yàn)至少運(yùn)行10 min后記錄,確保了工況穩(wěn)定。
試驗(yàn)表明系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)凝汽器A側(cè)真空提高0.62~0.97 kPa,A、B 兩側(cè)平均提高在 0.32~0.51 kPa,表1所示。
從表1可以看出,系統(tǒng)的投入使A側(cè)真空提高在0.62~0.97 kPa,對(duì)B側(cè)影響較小,兩側(cè)平均提高在0.32~0.51 kPa,原因?yàn)锳側(cè)凝汽器循環(huán)水進(jìn)水溫度低、真空高、背壓低,分離出的不凝結(jié)氣體多,容易積存,該系統(tǒng)使真空泵出力提高后,抽出了不凝結(jié)氣體,提高了凝汽器真空;B側(cè)凝汽器循環(huán)水進(jìn)水溫度高,真空低、背壓高,不凝結(jié)氣體不容易積存,產(chǎn)生的不凝結(jié)氣體在未改造前即可全部被抽走,因此,控制系統(tǒng)提高真空泵的出力對(duì)B側(cè)凝汽器基本沒有作用。
表1 項(xiàng)目性能測(cè)試匯總
汽輪機(jī)真空是一個(gè)變量,受眾多因素的綜合影響,本文以真空系統(tǒng)的兩個(gè)改造項(xiàng)目為載體,重點(diǎn)闡述了凝汽器本體、抽氣系統(tǒng)對(duì)機(jī)組真空的影響,并結(jié)合理論對(duì)改造中所采取的主要措施進(jìn)行了分析,改造提高了機(jī)組的真空,取得了預(yù)期目標(biāo)。