宋振東
陜西延長石油延安能源化工有限責(zé)任公司,陜西西安 710075
汽輪機(jī)結(jié)鹽的處理
宋振東
陜西延長石油延安能源化工有限責(zé)任公司,陜西西安 710075
永坪煉油廠120萬t/年催化裂化裝置汽輪機(jī)因蒸汽含鹽大,導(dǎo)致速關(guān)閥過濾器易堵,汽輪機(jī)噴嘴、葉片結(jié)垢,導(dǎo)致汽輪機(jī)不能正常運(yùn)行,頻繁停機(jī)開機(jī)蓋清洗處理,經(jīng)過兩年多一系列技術(shù)分析改造后,基本上解決了這一問題,特別是在線汽洗的新方法應(yīng)用以后,不用開蓋,直接清洗,既經(jīng)濟(jì)又環(huán)保。
汽輪機(jī);結(jié)鹽;入口過濾器;在線汽洗;蒸汽
永坪煉油廠120萬t/年催化裂化裝置于2004年新建投產(chǎn)。該裝置氣壓機(jī)組的配置為汽輪機(jī)直接帶氣壓機(jī)的兩機(jī)組。汽輪機(jī)為杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的背壓式汽輪機(jī),主要參數(shù)見表1。
表1 汽輪機(jī)主要參數(shù)
汽輪機(jī)在使用過程中,雖然節(jié)能效益良好,卻經(jīng)常遇到運(yùn)行效率下降,導(dǎo)致無法正常運(yùn)行,從2004年到2007年的3年多時(shí)間里,每年汽輪機(jī)停機(jī)處理次數(shù)高達(dá)3次~4次,2006年的停機(jī)情況統(tǒng)計(jì)見表2。
表2 2006年的停機(jī)情況統(tǒng)計(jì)
汽輪機(jī)停機(jī)處理危害:1)開機(jī)蓋清理,冷熱變化大,對(duì)機(jī)組損害大;2)浪費(fèi)機(jī)組配件,增加裝置運(yùn)行成本;3)富氣放火炬時(shí)間長,以2006年停機(jī)為例,放火炬燒掉液化石油氣為:1 219.9噸;直接經(jīng)濟(jì)損失7 319 400元;4)污染環(huán)境,排放污染氣體約4 477.033噸,對(duì)大氣造成了嚴(yán)重的污染。
針對(duì)這種情況,廠、車間技術(shù)人員對(duì)歷次搶修、汽輪機(jī)效率降低原因進(jìn)行了分析,得出兩個(gè)原因:一是汽輪機(jī)速關(guān)閥過濾器堵;二是汽輪機(jī)噴嘴結(jié)垢;而造成汽輪機(jī)速關(guān)閥過濾器堵和汽輪機(jī)噴嘴結(jié)垢的根本原因有四個(gè)。
1)水質(zhì)差。由于永坪煉油廠地處陜北黃土高原,屬于嚴(yán)重缺水地區(qū),而且水質(zhì)差、硬度高,尤其到了嚴(yán)重缺水的季節(jié),為保裝置不惜降低用水標(biāo)準(zhǔn)。水質(zhì)差導(dǎo)致蒸汽質(zhì)量差,而蒸汽是汽輪機(jī)的動(dòng)力源,蒸汽質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到汽輪機(jī)的效率、使用壽命、運(yùn)行的平穩(wěn)性、檢修周期等。由于除鹽水質(zhì)量差,導(dǎo)致內(nèi)、外取熱器盤管、蒸汽管線內(nèi)壁、汽輪機(jī)速關(guān)閥過濾器、汽輪機(jī)噴嘴等都積上了一層鹽垢,可直接導(dǎo)致汽輪機(jī)運(yùn)行效率下降,并且,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,這些鹽垢在不斷的加厚,當(dāng)鹽層厚度達(dá)到一定的程度后,遇到裝置運(yùn)行波動(dòng),脫落大塊鹽塊,聚集到汽輪機(jī)速關(guān)閥過濾器處,發(fā)生堵塞,短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致汽輪機(jī)運(yùn)行效率快速下降;
2)飽和蒸汽品質(zhì)差,其直接原因是汽包V2401過小。由于外取熱汽包V2401原依照裝置80×104t/n加工量來平衡熱能設(shè)計(jì),但是隨著裝置的擴(kuò)容改造,加工量提高,裝置產(chǎn)汽量增加,而用于汽水分離的汽水分離器V2401卻沒有加大,所以造成了汽水分離效果降低,有時(shí)還出現(xiàn)共沸現(xiàn)象,這些直接導(dǎo)致了中壓飽和蒸汽品質(zhì)降低,影響了汽輪機(jī)的安全運(yùn)行;
3)管道結(jié)垢,如發(fā)生裝置中壓系統(tǒng)波動(dòng),結(jié)垢物大塊脫落,帶至汽輪機(jī)。內(nèi)、外取熱器盤管、蒸汽管線經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行,由于水質(zhì)差、汽包汽水分離差和共沸時(shí)帶出的雜質(zhì),久而久之,就在內(nèi)壁上結(jié)上了一層水垢,當(dāng)裝置中壓系統(tǒng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),就可能有大塊的結(jié)垢物脫落,帶至汽輪機(jī)速關(guān)閥處,把速關(guān)閥過濾網(wǎng)堵住,造成汽輪機(jī)進(jìn)汽量減少,效率降低;
4)汽態(tài)變化,析出鹽份。汽輪機(jī)在運(yùn)行過程中,中壓蒸汽流過一級(jí)靜葉噴嘴、轉(zhuǎn)子葉片,驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子做功,在此過程中,中壓蒸汽溫度,壓力下降,在下降的過程中,蒸汽就析出了鹽份,一部分被蒸汽帶走,而一部分就附著在汽輪機(jī)的葉片上,隨著汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí)間的增加,葉片上附著的鹽份也增加,逐漸影響汽輪機(jī)的運(yùn)行效率。
措施一:針對(duì)中壓蒸汽管道長時(shí)間運(yùn)行結(jié)垢,裝置中壓系統(tǒng)發(fā)生波動(dòng),結(jié)垢物大塊脫落,帶至汽輪機(jī)的問題,通過論證,選取一套過濾精度和速關(guān)閥過濾器的過濾精度相同、并可互相切換在線清洗的雙聯(lián)過濾器。
2007年裝置大修實(shí)施技改,見圖1。
圖1 大修技改圖
設(shè)計(jì)壓力:殼體5.0MPa,工作溫度:450℃,工作介質(zhì):中壓蒸汽,腐蝕余量:2mm,最高工作壓力:殼體3.5MPa,容積:0.93m3,主要受壓元件材質(zhì):15CrMoR,內(nèi)徑:φ800mm,壁厚:22mm,總高:2 890mm。
立式蒸汽過濾器(DN800)流程:
在2007年6月至2009年6月裝置運(yùn)行中,通過對(duì)中壓過熱蒸汽在汽輪機(jī)入口壓降監(jiān)控,當(dāng)壓降超過0.2MPa~0.4MPa時(shí),切換入口過濾器進(jìn)行在線清洗,經(jīng)過兩年的使用,再也沒有發(fā)生因汽輪機(jī)速關(guān)閥過濾器堵而停機(jī)的事故,收到了很好的使用效果。
這個(gè)方案解決了第3)項(xiàng)問題,但解決不了1)、2)、4)項(xiàng),但對(duì)裝置的長周期運(yùn)行,以后仍能起到很好的保障作用。
措施二:針對(duì)水質(zhì)差的問題,我們通過分析水質(zhì)成分,發(fā)現(xiàn)除鹽水PH值在6~7,協(xié)調(diào)廠相關(guān)部門改善水質(zhì)酸堿性,加注NH3;車間內(nèi)部通過摸索定排次數(shù)、連排調(diào)節(jié)大小,改善爐水品質(zhì),定時(shí)一小時(shí)定排一次。
此措施只能改善源頭水源質(zhì)量,但對(duì)缺水等特殊時(shí)期,不能從根本上解決,可作為預(yù)防性長期工作。
措施三:針對(duì)V2401過小,導(dǎo)致蒸汽不干,在內(nèi)、外取熱器盤管、蒸汽管線內(nèi)壁結(jié)垢,中壓過熱蒸汽帶鹽的問題,在2008年技改項(xiàng)目中提出改大V2401的方案,在裝置大修期間實(shí)施,但因?yàn)槎ㄘ浲七t一年,在2009年裝置大修期間實(shí)施,從6月份開爐至今,參照內(nèi)取熱盤管的效率來看,效果轉(zhuǎn)好。
這一因素也是影響汽輪機(jī)結(jié)鹽效率下降的最根本的原因,這一方案的實(shí)施,解決了主要矛盾,但是,仍不能解決水源差、中壓管道長期運(yùn)行結(jié)垢、中壓蒸汽長期少量帶鹽積累問題。
措施四:對(duì)汽輪機(jī)在運(yùn)行物態(tài)變化中析出鹽份的問題,包括在改大V2401技改方案實(shí)施以后,仍存在的水源差、中壓管道長期運(yùn)行結(jié)垢、中壓蒸汽長期少量帶鹽積累問題。我們摸索實(shí)施了汽輪機(jī)在線濕蒸汽清洗的方案。
汽輪機(jī)在線濕蒸汽清洗的方案原理:
汽輪機(jī)通流部分積垢分布于汽輪機(jī)過熱蒸汽區(qū)域和剛進(jìn)入飽和蒸汽區(qū)域。通流部分積垢中50%是爐水中的鹽份,40%是氧化銅,10%是所攜帶的雜質(zhì),上述物質(zhì)均能溶解于濕飽和蒸汽中。根據(jù)上述特點(diǎn),將飽和蒸汽或接近飽和的蒸汽導(dǎo)入汽缸,經(jīng)過作功后,使汽輪機(jī)的所有通流部分葉片都在濕飽和蒸汽區(qū)域工作,鹽垢逐漸被沖刷溶解,葉片得到清洗。
由于是背壓機(jī)組,在線清洗葉片的技術(shù)難點(diǎn)在于:
一是清洗時(shí)汽溫和轉(zhuǎn)速的選擇,要保證清洗干凈,要保證潤滑油系統(tǒng)盡量少進(jìn)水,保證氣壓機(jī)干氣密封系統(tǒng)的安全運(yùn)行;
二是清洗過程中的軸系振動(dòng)監(jiān)測、推力軸承溫度、軸向位移、監(jiān)視段壓力變化的監(jiān)測,以確保在選定的參數(shù)下清洗過程的安全運(yùn)行,防止事故的發(fā)生;
三是背壓機(jī)組排汽無法化驗(yàn),需要安裝臨時(shí)取樣冷卻裝置。
為了保證清洗時(shí)機(jī)組的安全和清洗效果,我們對(duì)清洗時(shí)汽溫和負(fù)荷的選擇經(jīng)過仔細(xì)研究,轉(zhuǎn)速選擇了低限的2 000r/min~3 000r/min。用汽輪機(jī)放空閥控制汽輪機(jī)排汽壓力在0.5MPa左右,因?yàn)槭潜硥簷C(jī)組,沖洗時(shí)汽輪機(jī)的內(nèi)部絕大部分處于濕飽和蒸汽區(qū)域,各級(jí)葉片的反動(dòng)度增加,軸向推力增加,有可能使推力軸承過負(fù)荷。因此要密切注意機(jī)組軸位移,必要時(shí)用氣壓機(jī)的反飛動(dòng)閥控制機(jī)組負(fù)荷。在汽溫的選擇上由于溫度的控制由裝置中壓系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,使溫度的控制難度加大,而且因?yàn)檠b置正在運(yùn)行,別的地方還在用汽,所以不能降的太低,只能通過在汽輪機(jī)進(jìn)口管線淋冷卻水的方法進(jìn)行,在蒸汽降溫和降壓的過程中要密切注意機(jī)組運(yùn)行的狀況、軸系振動(dòng)情況、軸向位移變化、推力瓦片溫度,緩慢平穩(wěn)進(jìn)行。
方案試驗(yàn)一:
2009年1月22日,因?yàn)槠啓C(jī)效率低下,進(jìn)行了在線濕蒸汽清洗,具體過程如下:
1)12時(shí)改好干氣預(yù)提升,汽輪機(jī)開始降速至3 700rpm,大閥放火炬控制沉降器壓力;
2)氣壓機(jī)二級(jí)放火炬,開汽輪機(jī)暖機(jī)放空,同步降1.0MPa蒸汽溫度至198℃(230℃);
3)13時(shí)15 分關(guān)中壓蒸汽手閥,轉(zhuǎn)速降至2 000rpm,給1.0MPa蒸汽,并調(diào)節(jié)蒸汽量和排汽壓力0.5MPa~0.6MPa,控制汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速至3 000rpm(干氣密封原因),開始汽洗;
4)13時(shí)30 分開始記錄數(shù)據(jù),14時(shí)10分開始取樣化驗(yàn);
5)15時(shí)20 分水樣變色,17時(shí)00分顏色變重(深咖啡色),18時(shí)40分水樣質(zhì)量變好;
6)19時(shí)開始升轉(zhuǎn)速,汽門全開100%,汽輪機(jī)通汽量只能達(dá)到17t/h~19t/h,試倒過濾器入口過濾器,無效。分析原因,因?yàn)?.0蒸汽入口在汽輪機(jī)入口雙聯(lián)過濾器后,所以蒸汽沒有經(jīng)過雙聯(lián)過濾器,而是直接進(jìn)的速關(guān)閥過濾器,可能速關(guān)閥過濾器堵;
7)20時(shí)50 分停機(jī),降溫。22時(shí)開速關(guān)閥過濾器,23時(shí)9分打開,發(fā)現(xiàn)過濾器芯子堵塞嚴(yán)重,清洗;
8)1時(shí)回裝完畢,暖管,1時(shí)50分低速暖機(jī),升速;
9)3時(shí)正常。
方案試驗(yàn)二:2009年4月2日,因汽輪機(jī)效率低下,再次汽洗。具體過程如下:
1)12時(shí)15 分關(guān)中壓蒸汽手閥,給1.0MPa蒸汽,并調(diào)節(jié)蒸汽量11t/h~12t/h和排汽壓力0.4 MPa~0.5MPa,控制汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速至3 000rpm,開始汽洗;
2)14:00 將1.0MPa蒸汽溫度由244℃降低,汽輪機(jī)入口200℃,出口180℃,15時(shí)入口190℃,機(jī)體175℃,出口155℃。至16時(shí)取樣口水樣顏色無大變化;
3)16時(shí)10 分再降1.0MPa蒸汽溫度,汽輪機(jī)入口180℃,出口140℃,機(jī)體150℃,取樣口水樣顏色變紅,電導(dǎo)及氯離子含量猛增。洗至21時(shí)取樣口水樣顏色變淡,電導(dǎo)仍有1 320us/cm(38℃),直接倒中壓汽開機(jī),至22時(shí)正常,22時(shí)30分吸收穩(wěn)定系統(tǒng)正常;
4)另外,原本中壓汽主管線準(zhǔn)備水洗的,但是由于內(nèi)取熱出口大閥關(guān)不死,改為放空排汽,拉一下管線;
5)通過汽洗,轉(zhuǎn)速7 300rpm,汽門開60%,效果比第一次汽洗要好,主要是汽輪機(jī)入口1.0MPa蒸汽溫度降至180℃,對(duì)機(jī)組洗的比較好;
6)不足之處:1.0MPa蒸汽溫度降的慢,12時(shí)15分~16時(shí)10分只洗到機(jī)體。結(jié)鹽分析見表3,操作記錄見表4。
表3 結(jié)鹽分析記錄
試驗(yàn)效果評(píng)價(jià):
2009年汽輪機(jī)因流通部分結(jié)垢停機(jī)兩次,都是采用了在線汽洗技術(shù),通過摸索,試驗(yàn)完善了方案,取的了較好的效果。
主要技術(shù)創(chuàng)新和成果:
該項(xiàng)帶負(fù)荷清洗汽輪機(jī)通流部分技術(shù)的難點(diǎn)為背壓機(jī)組,背壓機(jī)組在線清洗葉片在公司都屬首例。經(jīng)過仔細(xì)研究和詳細(xì)計(jì)算,制定了可行的實(shí)施方案,在各專業(yè)的密切配合下進(jìn)行了兩次在線清洗試驗(yàn)。清洗后效果明顯,負(fù)荷可以達(dá)到正常水平,各參數(shù)均符合工作要求;并且在實(shí)踐中完善了方案,為今后解決汽輪機(jī)結(jié)鹽處理提供了新的辦法。
在線清洗較停機(jī)開蓋進(jìn)行清洗的常規(guī)方法縮短了清洗時(shí)間,滿足了生產(chǎn)的需要,節(jié)省了大量的人力物力、提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性、且有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。以2009年和往年對(duì)比為例:少停機(jī)56小時(shí),減少液化氣損失:777.8噸 ,節(jié)約4 666 800元,減少排放二氧化碳:2 854.5t,節(jié)約了維修費(fèi)用。
表4 結(jié)鹽操作記錄
1)水質(zhì)差;汽包V2401過小為根本原因,已解決;
2)中壓蒸汽管線定期水洗(預(yù)防長期積淀);
3)汽輪機(jī)在線水洗系統(tǒng)為裝置長周期運(yùn)行的保障。
總之,經(jīng)過實(shí)踐,摸索,逐漸認(rèn)識(shí)和解決了這些制約汽輪機(jī)運(yùn)行效率下降的難題,制定、試驗(yàn)、完善了方案。
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TK261
A
1674-6708(2011)51-0130-03