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(華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江牡丹江157015)
華電能源牡丹江第二發(fā)電廠(以下簡稱牡二電廠)#7機組(200MW)電除塵器由于設(shè)計除塵效率偏低,導(dǎo)致煙塵排放濃度嚴重超標。因此,迫切需要對#7機組電除塵器進行優(yōu)化改造,以提高除塵效率,減少煙塵排放濃度,降低企業(yè)污染排放水平,改善大氣環(huán)境質(zhì)量。改造后的電-袋復(fù)合式除塵器能夠達到國家環(huán)保標準的要求。
(1)牡二電廠#7機組(200MW)電除塵器是由蘭州電力修造廠于1995年設(shè)計、生產(chǎn)的雙室三電場靜電除塵器。型號,LZ-WDFH-330×2×1;鍋爐煙氣量,1400000m3/h;煙溫,<160℃;設(shè)計除塵效率,99%;出口煙塵排放質(zhì)量濃度,≤100mg/m3。目前實際除塵效率為98.94%,煙塵排放質(zhì)量濃度平均值為129mg/m3,遠遠高于國家環(huán)保煙塵排放質(zhì)量濃度≤50mg/m3的控制指標,統(tǒng)計結(jié)果見表1。
(2)在#7機組啟、停及低負荷燃燒投油助燃期間,為防止電極污染、結(jié)垢和積灰,存在著由于靜電除塵器不能投運而造成煙塵排放濃度超標的問題。
(3)靜電除塵器的除塵效率受煤種、煙氣特性、飛灰比電阻的影響,不能捕集燃用低硫煤產(chǎn)生的高比電阻粉塵和對人體有害的0.1~2.0μm微細粉塵,很難達到排放標準。
(4)#7機組電除塵器各系統(tǒng)部件腐蝕、磨損、開焊、松動的情況非常嚴重,陰極線設(shè)計強度低,斷線的缺陷經(jīng)常發(fā)生,造成電場短路跳閘無法運行。
(5)振打軸套和托板平均磨損已超過2/3,振打軸系整體下沉,撥叉撥動振打錘的位置偏移造成振打力下降,陰極瓷軸斷裂頻繁。嚴重影響#7機組電除塵器的安全、穩(wěn)定運行。
(6)除塵器屋面板的下層底板及保溫巖棉已全部腐蝕脫落。屋面板的上層頂板原厚度為5mm,目前平均厚度僅為2mm。由于頂部保溫失去作用,造成電場冬季經(jīng)常結(jié)露跳閘。
(7)自動化水平差,需手動調(diào)整二次電壓和二次電流。
確定#7機組除塵器改造原則并對除塵器選型技術(shù)經(jīng)濟指標進行對比分析,結(jié)果見表2。電-袋復(fù)合式除塵器能夠滿足國家環(huán)保煙塵排放質(zhì)量濃度≤50mg/m3的要求且不受煤種、煙氣特性的影響,特別適用于已投產(chǎn)不達標,場地受到限制的舊電除塵器的改造項目。
(1)2008年10—12月,牡二電廠利用#7機組大修的機會,對電除塵器進行優(yōu)化改造,電-袋組合式除塵器型號為DLP330-772×8。
(2)在保留原有電除塵器的進/出風(fēng)口喇叭、氣流分布板、進口煙道、殼體、灰斗、第1電場不動,第2電場、第3電場外殼及鋼支架不變的條件下,僅對原電除塵器的吊掛大梁以上部分進行電-袋復(fù)合除塵器設(shè)計改造。
表1 2008年1—9月#7機組靜電除塵器煙塵排放質(zhì)量濃度mg/m3
(3)在原有電除塵器基礎(chǔ)上進行改造,保留原有地基基礎(chǔ)、混凝土支架及鋼架,不增加除塵器縱向、橫向尺寸,可以加高殼體。
表2 #7機組除塵器改造原則和除塵器選型技術(shù)經(jīng)濟指標對比
(4)原有電除塵器第2電場、第3電場拆除后,在原來電場空間改設(shè)為2通道(室)、4進口、4出口、1個電場、8袋束旋轉(zhuǎn)噴吹脈沖袋式除塵器。在第1電場至后面布袋收塵之間設(shè)有煙氣均布裝置以保證煙氣均勻流過布袋。拆除原第2電場、第3電場的頂蓋,在保溫大梁上面新設(shè)高約3.2m的凈氣室,新增4個布袋凈氣室出口喇叭。
(5)電除塵器保溫及外護板全部更換,采用巖棉+外護彩鋼板改造。
(6)原電除塵器第1電場陰極線采用管狀芒刺線,它具有強度高、起暈電壓低和放電特性好的特點。陽極板采用雙峰陽極板,對陰陽極振打裝置進行了檢修。對腐蝕、磨損、開焊、松動部件進行更換改造。
(7)對原有電除塵器的電氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)進行必要的改造,以保證第1電場電除塵器的運行。高壓硅整流電源型號為GGAJ02-0.8/72WH(2臺)和GGAJ02-0.6/72WH(2臺)。
(8)布袋除塵器的電氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)各增加1套。增加布袋除塵器的清灰氣源系統(tǒng),每臺爐增加2臺羅茨風(fēng)機(1用1備),每臺羅茨風(fēng)機的功率75kW。
(9)清灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,采用德國魯奇公司的低壓脈沖旋轉(zhuǎn)噴吹技術(shù)定期清灰,清灰控制方式采用可編程邏輯控制器PLC(ProgrammableLogic Controller)。
(1)DLP330-772×8型電-袋復(fù)合式除塵器工作原理:來自于鍋爐的煙氣經(jīng)煙道進入到電-袋除塵器電場通道,電場內(nèi)設(shè)有陰極線和陽極板,在陰極線和陽極板之間施加高壓的直流電壓并產(chǎn)生極不均勻的電場,通過陰極線端放電,使大部分帶有負電荷的粉塵附著在帶有正電荷的陽極板上,通過機械振打機構(gòu)對陽極板進行振打清灰,使大部分粉塵振落到灰斗之中,隨粉塵排出送至灰漿泵房。煙氣攜帶未被電場捕集的細微粉塵,進入到濾袋室內(nèi)透過濾袋完成了過濾,細微粉塵被阻擋在濾袋的外表面,過濾后的潔凈氣體通過濾袋內(nèi)部的排風(fēng)總管排出。隨著布袋除塵器濾袋表面的粉塵越積越厚,需要對濾袋表面的粉塵定期清灰,以防止除塵器阻力的上升。其工作原理如圖1所示。
(2)DLP330-772×8型電-袋復(fù)合式除塵器的性能特點。
1)前級靜電除塵器與后級布袋除塵器按串聯(lián)式布置。前級靜電除塵器電場預(yù)收煙氣中70%~80%的粉塵,后級布袋除塵器收集煙氣中剩余的粉塵,包括捕獲燃用低硫煤產(chǎn)生的高比電阻粉塵和對人體有害的0.1~2.0μm微細粉塵。
2)電-袋復(fù)合式除塵器解決了在機組啟、停及低負荷燃燒投油助燃期間,靜電除塵器不能投運而造成煙塵排放濃度超標的技術(shù)難題。
3)電-袋除塵器的除塵效率不受煤種、煙氣特性、飛灰高比電阻等影響,排放質(zhì)量濃度容易達到≤50mg/m3的要求,且長期穩(wěn)定、高效。
4)電-袋復(fù)合除塵器解決了布袋除塵器濾袋使用壽命短的難題,相對延長濾袋的使用壽命,降低除塵器的運行維護費用,濾袋共6524個。
圖1 電-袋除塵器左(右)室工作原理圖
①濾袋纖維采用進口材料,材質(zhì)為PPS+P84,濾袋材料短時耐溫不小于180℃,保證電-袋復(fù)合式除塵器在4年內(nèi)布袋破損率≤5%。
②前級靜電除塵器電場的除塵效率和荷電作用能夠捕集粗顆粒粉塵,大幅度降低煙氣進入到濾袋室內(nèi)的粉塵濃度,減少了對濾袋的沖擊和磨損,延長了濾袋使用壽命。
③電-袋復(fù)合除塵器解決了布袋除塵器的阻力大的難題。由于電-袋除塵器后級濾袋收集的粉塵量少,運行阻力較低(低于1200Pa)。
(1)為了驗證改造后的電-袋復(fù)合式除塵器的運行性能,牡二電廠委托黑龍江省電力監(jiān)督檢測中心于2009年3月10日和22日進行了該電-袋復(fù)合式除塵器性能考核試驗,并對電-袋除塵器的性能作出評價,見表3。
(2)自2009年4月以來,#7機組電-袋除塵器煙塵排放質(zhì)量濃度日常指標平均值為21.88mg/m3(見表4),完全滿足國家環(huán)保煙塵排放質(zhì)量濃度≤50.00mg/m3的標準的要求,#7機組除塵器優(yōu)化改造目標已達到,各項經(jīng)濟指標如圖2所示。
表3 牡二電廠#7機組電-袋除塵器性能評價
(3)自2009年4月以來,#7機組電-袋除塵器正常投入,自動化水平達到了PLC程序自動投入率達到100%的效果。
表4 2009年4—12月#7機組電-袋除塵器煙塵排放質(zhì)量濃度(煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù))mg/m3
圖2 #7機組除塵器優(yōu)化改造前、后煙塵排放質(zhì)量濃度對比柱狀圖
(4)#7機組電-袋除塵器社會效益突出,減少了煙塵排放濃度,改善了周邊大氣環(huán)境質(zhì)量,經(jīng)濟技術(shù)指標對比見表5。
(5)因電廠煙塵排放濃度超標引起的其他負面影響及損失還很大(包括指標完成情況),經(jīng)濟效益有所下降。#7機組除塵器優(yōu)化改造后,經(jīng)濟效益十分顯著,收到了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。除塵器改造投入700萬元,每年在減少電量消耗、排污費用、控制運行成本以及干灰回收利用方面可節(jié)約資金297萬元,2年多就可收回投資。改造后,節(jié)省了大量資金,間接經(jīng)濟效益相當(dāng)可觀,除塵器優(yōu)化改造前、后經(jīng)濟效益對比見表6。
(1)應(yīng)加強煤質(zhì)監(jiān)督,做好混、配煤工作。運行人員應(yīng)及時掌握煤質(zhì)和變化情況,通過制粉系統(tǒng)運行調(diào)整,控制好煤質(zhì)均勻性及煤粉細度,以免使飛灰濃度增加,飛灰顆粒增大變硬。
(2)依據(jù)DL/T461—2004《燃煤電廠電除塵器運行維護導(dǎo)則》的要求,將電場電壓、電流運行參數(shù),合理的振打清灰周期等內(nèi)容編入《電-袋復(fù)合式除塵器補充規(guī)程》。加強值班員的技術(shù)培訓(xùn),提高值班員的技術(shù)水平和責(zé)任心。
(3)#7機組除塵器優(yōu)化改造為電-袋復(fù)合式除塵器后,煙塵排放濃度遠遠低于國家環(huán)保煙塵排放質(zhì)量濃度≤50mg/m3的標準要求,為使煙塵排放濃度對大氣環(huán)境的污染程度降至最低,應(yīng)制訂1套可行性調(diào)整方案。
(4)布袋除塵器在啟動和運行時,為了保護濾袋,需要對布袋采取一定的保護措施。
1)每次鍋爐啟動前,為了避免油煙粘袋損壞濾袋,應(yīng)確認濾袋表面粉塵層的厚度情況,通過設(shè)置預(yù)涂灰系統(tǒng)來對濾袋進行安全防護。預(yù)涂灰是非常關(guān)鍵的一項措施,預(yù)涂灰的好壞直接影響到袋式除塵器的運行阻力、濾袋壽命、除塵效率等。#7機組大修后啟動預(yù)涂灰用量160t,成本1.6萬元。
2)在鍋爐出口煙氣短期超溫>180℃時,為了保護濾袋,采用噴水霧化降溫系統(tǒng),設(shè)置在鍋爐出口至進口匯箱水平管道上,保證足夠的距離。
3)#7機組電-袋除塵器PLC程序自動正常投入。
4)電場設(shè)定合理的電壓、電流參數(shù)。在正常運行時,一次電流60.0A、二次電流0.2A,一次電壓160V、二次電壓60kV。前區(qū)需要更大的二次電流以保證預(yù)除塵效率。
5)布袋區(qū)設(shè)定合理的振打、清灰周期。正常運行時設(shè)定“壓差清灰”,“壓差清灰”為PLC系統(tǒng)自動清灰模式。
表5 #7機組除塵器優(yōu)化改造前、后經(jīng)濟技術(shù)指標對比
表6 #7機組除塵器優(yōu)化改造前、后經(jīng)濟效益對比
①慢速清灰壓差設(shè)定800Pa,脈沖閥動作脈沖時間15s。
②正常清灰壓差設(shè)定1000Pa。脈沖閥動作脈沖時間10s。
③快速清灰壓差設(shè)定1200Pa,脈沖閥動作脈沖時間5s。
機組啟、停時可設(shè)定“定時清灰”或“手動清灰”。在滿足運行的前提下,合理的清灰周期可使清灰壓力低、清灰周期長,有利于濾袋的使用壽命。清灰過于頻繁產(chǎn)生的二次揚塵增加袋區(qū)的阻力,并增加振打機構(gòu)的故障發(fā)生幾率。
6)灰斗及時排灰是保證除塵器穩(wěn)定運行和安全的重要措施,沖灰水量充足。加強設(shè)備巡回檢查并及時、到位,防止堵灰現(xiàn)象的發(fā)生。
我國“十一五”規(guī)劃綱要中提出節(jié)能減排的總體目標為:主要污染物排放總量減少10%。牡二電廠通過對#7機組(200MW)除塵器優(yōu)化改造,完全滿足國家環(huán)保部門有關(guān)煙塵排放質(zhì)量濃度≤50 mg/m3標準的要求,同時,管理質(zhì)量意識和環(huán)保意識都得到了提高。#7機組改造后不僅實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益,而且社會效益也十分顯著,減少了對城市周邊大氣環(huán)境的污染,體現(xiàn)了“以人為本,綠色環(huán)保,科學(xué)發(fā)展”的企業(yè)理念,為節(jié)能減排做出了應(yīng)有的貢獻。
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