李明亮
(上海同盛內(nèi)河航道建設(shè)發(fā)展有限公司,上海200092)
橋梁頂升技術(shù)作為一種新型的橋梁改造技術(shù),以其施工周期短,經(jīng)濟(jì)效果好,對環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn),越來越多地應(yīng)用于國內(nèi)外橋梁改造工程中。而橋梁頂升支撐墊塊,作為橋梁頂升工程中保證橋梁支撐安全性極其重要的組成部分,對其進(jìn)行分析和研究是非常有價(jià)值的。
其優(yōu)點(diǎn)是易于制作,壓縮性好,墊塊間易吻合,重量輕,便于搬運(yùn)和安裝,一次性投入費(fèi)用較鋼墊塊低。
其缺點(diǎn)是強(qiáng)度低,使用后再利用率低,浪費(fèi)森林資源,墊塊間的連接不便,需加設(shè)鋼外框。由于強(qiáng)性模量較低,如全部采用木墊塊,則較大的彈性變形浪費(fèi)了頂升的有效行程,影響頂升進(jìn)度。
可利用木墊塊的優(yōu)點(diǎn)制作少量的調(diào)節(jié)墊塊(見圖 1)。
圖1 木楔墊塊實(shí)景
預(yù)制鋼筋混凝土墊塊在預(yù)制廠加工生產(chǎn),墊塊內(nèi)設(shè)置鋼筋網(wǎng)片,墊塊外設(shè)置螺栓孔進(jìn)行連接(見圖 2)。
圖2 預(yù)制鋼筋混凝土墊塊實(shí)景
預(yù)制鋼筋混凝土墊塊的優(yōu)點(diǎn)是制作成本較低,強(qiáng)度較高,不易變形,制作速度較快,可根據(jù)現(xiàn)場條件確定墊塊的形狀。
缺點(diǎn)是墊塊的制作精度不易控制,重量較重,制作時(shí)需采取措施消除或降低其不利影響。
鋼管混凝土是在經(jīng)加工的鋼管內(nèi)部澆注混凝土,然后在鋼管外焊接連接肋板,以便上、下墊塊進(jìn)行連接,增強(qiáng)整體穩(wěn)定性。
其優(yōu)點(diǎn)是,加工較方便,抗壓強(qiáng)度高,不易變形,制作速度快,加工精度較高。
其缺點(diǎn)是,重量重,混凝土找平的精度不易控制,加工造價(jià)相對高,再利用不方便。
精加工鋼管墊塊采用精加工Φ600×12 mm鋼管,鋼管上下兩端焊接厚為12 mm的法蘭,側(cè)面焊有連接用構(gòu)件。為適應(yīng)千斤頂?shù)捻斏谐蹋搲|塊的高度分別為 100 mm、200 mm、500 mm和1000 mm,鋼墊塊間通過法蘭連接(見圖3)。
圖3 精加工鋼管墊塊實(shí)景
其優(yōu)點(diǎn)是,加工較方便,制作速度快,加工精度較高。
此墊塊的缺點(diǎn)是:承載力相對較低,平面密排布置要求施工空間較大。
橫潦涇大橋主橋?yàn)槿珙A(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁結(jié)構(gòu),最大跨度126 m,主橋單幅上部結(jié)構(gòu)總重104 080 kN。由于上部荷載重,所需頂升力大,同時(shí)橫潦涇大橋結(jié)構(gòu)的自身特點(diǎn)是在主墩頂升位置處的平面空間較小,采用傳統(tǒng)的液壓千斤頂加工具式法蘭鋼墊塊很難實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過綜合比選,該工程采用了整塊鋼箱混凝土組合式墊塊,為了保證該鋼箱混凝土組合式墊塊強(qiáng)度、耐久性和施工方便性,確保工程安全,需對其通過深入研究,得出這種組合式墊塊的相關(guān)技術(shù)參數(shù)。
2.1.1 鋼箱混凝土墊塊初選
鋼箱混凝土墊塊初步選用外形為長方體的鋼箱,平面尺寸為 1.85 m×1.85 m,墊塊高度為100 mm,以適應(yīng)千斤頂行程的需要??紤]到平整度要求,在內(nèi)部設(shè)置加勁肋將鋼箱分隔成小格箱,格箱內(nèi)放置鋼筋網(wǎng)片,并澆注混凝土。
2.1.2 MIDAS軟件模擬吊點(diǎn)起吊
通過MIDAS結(jié)構(gòu)分析軟件對該墊塊進(jìn)行多吊點(diǎn)起吊模擬,模擬后發(fā)現(xiàn),高度為100 mm的鋼箱墊塊起吊后,墊塊變形較大,與實(shí)際起吊觀察情況相符(見圖4)。
圖4 MIDAS模擬吊點(diǎn)起吊位移云圖
考慮上面因素,將鋼箱墊塊下蓋板及周邊封板的鋼板厚度增加至12 m,中間肋板改為10 mm厚,并將墊塊標(biāo)準(zhǔn)高度增加至200 mm,混凝土采用C50普通混凝土。
2.1.3 對修正后的鋼箱混凝土墊塊承載力進(jìn)行有限元模擬
采用有限元分析軟件ansys對墊塊加載工況進(jìn)行模擬,其中鋼筋混凝土部分采用solid65單元,用整體式模型建模,將鋼筋連續(xù)均勻分布于整個(gè)單元中,鋼板部分采用solid45單元,兩種單元都為八節(jié)點(diǎn)單元,可以較好地結(jié)合。單元?jiǎng)澐秩鐖D5所示。
圖5 鋼箱混凝土墊塊單元?jiǎng)澐謭D(對稱取1/4)
在墊塊左部分上部施加均勻荷載,當(dāng)加載到600 t(混凝土應(yīng)力約60 MPa)時(shí)開始出現(xiàn)微裂縫。此時(shí)混凝土開裂如圖6所示。
圖7 ansys模擬混凝土開裂圖(600t時(shí))
觀察混凝土開裂圖可知,主橋主墩加載到600 t時(shí),出現(xiàn)較少量微裂縫,加載到700 t出現(xiàn)少量壓碎,因此可以取600 t作為安全加載荷載。
2.1.4 現(xiàn)場模擬加載試驗(yàn)
2.1.4.1 試驗(yàn)機(jī)具
(1)2000 t壓機(jī);
(2)1 850 mm×1 850 mm×200 mm鋼箱混凝土墊塊一塊;
(3)500 mm×160 mm×20 mm鋼板一塊。
2.1.4.2 試驗(yàn)步驟
(1)墊塊安放在壓機(jī)上,在墊塊上放置500 mm×160 mm×20 mm鋼板;
(2)啟動(dòng)2 000 t的壓機(jī),按2 000 kN荷載加載到墊塊上的鋼板處;
(3)持續(xù)加載10 min;
(4)卸載,壓機(jī)收缸;
(5)觀察鋼箱墊塊混凝土表面及四周鋼板焊縫裂縫及變形情況。
2.1.4.3 試驗(yàn)結(jié)果
(1)加載到 5 250 kN(約 65.5 MPa)時(shí),開始出現(xiàn)微裂縫;
(2)加載到 9 000 kN(約 112.5 MPa)時(shí),開始出現(xiàn)失穩(wěn)變形,壓力迅速降至8 000kN。
由以上可知現(xiàn)場進(jìn)行的模擬加載試驗(yàn)與有限元模擬結(jié)果相符。
因此最終確定墊塊的最終加工結(jié)構(gòu)形式為:200 mm高,平面尺寸為1.85 m×1.85 m的鋼箱混凝土墊塊,鋼箱下部設(shè)置12 mm厚鋼墊板,四周為12 mm厚封板,中間設(shè)置10 mm厚肋板形成方格網(wǎng),箱內(nèi)澆注C50普通混凝土。
圖7 隨動(dòng)體系實(shí)景
橫潦涇大橋引橋?yàn)楹喼О辶?,兩?cè)各11孔,跨徑為22 m,每側(cè)長度11×22=242(m)。由于引橋跨數(shù)多,跨度較大,為了保證頂升安全性,對引橋頂升采用了一種全新的橋梁頂升支撐墊塊體系——隨動(dòng)支撐墊塊體系。
該支撐墊塊體系由工具式墊塊和隨動(dòng)支撐體系構(gòu)成。隨動(dòng)支撐體系是由隨動(dòng)千斤頂、平衡油缸、油管等組成,幾個(gè)隨動(dòng)千斤頂下格放置一個(gè)平衡油缸,通過油管聯(lián)通,以保證每個(gè)隨動(dòng)頂受力均勻。
隨動(dòng)支撐墊塊體系的工作原理:頂升時(shí)頂升千斤頂按指令位移頂升上部結(jié)構(gòu),隨動(dòng)千斤頂自動(dòng)跟進(jìn),等頂升千斤頂達(dá)到指令位移后,頂升千斤頂停止頂升,隨動(dòng)千斤頂也停止跟進(jìn);頂升千斤頂收缸,此時(shí)隨動(dòng)千斤頂受力;頂升千斤頂下放置工具式鋼箱墊塊,頂升千斤頂伸缸頂緊,隨動(dòng)千斤頂收縮回歸原位,在隨動(dòng)千斤頂下放置工具式鋼箱墊塊,然后頂升千斤頂設(shè)定壓力,頂緊上部結(jié)構(gòu)。重復(fù)以上步驟,直到把橋梁頂升到位。
采用隨動(dòng)支撐體系目的是為克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,提供一種在主動(dòng)頂升千斤頂油缸的油壓在意外情況下突然卸壓時(shí)仍能有效支撐上部結(jié)構(gòu)、避免上部橋梁滑落的機(jī)械式隨動(dòng)支撐機(jī)構(gòu)。經(jīng)過現(xiàn)場工程實(shí)踐,證明橋梁頂升隨動(dòng)支撐墊塊體系效果良好。
橋梁頂升支撐墊塊本身的承載力、穩(wěn)定性直接影響橋梁頂升工程的安全,一旦墊塊出現(xiàn)問題,后果不堪設(shè)想,因此對墊塊本身的研究顯得格外重要。本文通過對橫潦涇大橋主橋頂升墊塊的研究,以及采用一種新型的橋梁頂升墊塊體系,極大地提高了橋梁頂升工程的安全性,為以后的橋梁頂升工程起到一定的借鑒作用。
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