沈文衛(wèi) 余其軍
在高爐生產過程中,保持穩(wěn)定的料線是準確布料和保證高爐正常生產的重要條件之一,料線過高,會導致旋轉溜槽運行不平穩(wěn),阻力過大,爐頂齒輪箱的傾動電機電流過大,易發(fā)生電機燒毀事故;料線過低,會使得爐頂煤氣溫度升高,降低爐頂設備的使用壽命。為了準確、及時地探測和掌握爐料在爐喉的下降速度和料線的位置,為高爐裝料提供可靠的依據,必須設置探料裝置,并使檢測工作過程自動化。高爐探尺用于檢測爐內料面高度,為操作人員及時下達布料指令控制高爐爐況提供參考依據。要求探尺運行平穩(wěn),無卡阻和探尺砣往下墜的現象。
武鋼一號高爐原來使用老式機械探尺,探尺砣最大行程12m,一般工作行程為4~5m。探尺動力部分在卷揚機室,由電機、減速機、卷筒、轉角傳送器等組成;檢測部分由卷筒和鏈輪箱組成,位于爐頂。使用中存在以下幾個問題:老式機械探尺分于兩處,設備比較復雜;每次探尺校零的時候需要4個鉗工、3個電工、2個崗位人員分別在爐頂、卷揚機室和爐內配合進行,費工費時;探尺鏈輪箱轉動軸采用填料密封,由于大量的灰塵和腐蝕氣體的長時間吹掃,密封很容易損壞,有時還需要在正常生產下更換密封,影響了生產;旋塞閥使用時常出現關不嚴的現象,造成爐頂煤氣從旋塞閥泄漏。
鑒于上述老式探尺存在的種種問題和不安全因素,利用中修將武鋼一號高爐探尺改為外置式機械探尺(圖1,盧森堡PW公司引進)。探尺的動力和檢測部分都裝于爐頂,結構緊湊,工作原理與老式機械探尺基本相同。當電機等出現故障時,只需上爐頂檢查處理。采用手動球閥,比旋塞閥操作方便、靈活,密封性能也較好。
(1)和老式機械探尺相比,外置式探尺結構簡單、緊湊,靈敏度和精確度都有提高,給判斷故障帶來了方便,節(jié)約了處理時間。
(2)校零只需要2個鉗工、1個電工、2個崗位人員共5人配合,節(jié)約了近一半的人力;原需要在爐內、卷揚機室、爐頂三方配合,且經多次確認,現在只需要在爐內與爐頂相互聯系,信息反饋及時有效,作業(yè)時間較之老式機械探尺節(jié)約了2/3,最多只需10min就可以完成一臺探尺的校零。
(3)探尺軸頭端蓋設計合理,不易發(fā)生煤氣泄漏的現象。
(1)探尺機械零點時,探尺鏈條在鏈輪的繞行高于鏈輪槽深,會出現鏈條滑落的現象,此時探尺砣自由下墜,重達200kg的探尺砣在自由下墜中產生很大的拉力,拉斷鏈條。
(2)探尺下降時,探尺砣下行存在慣性力,探尺砣有時沉沒入料內,使讀數不準確,影響了操作人員的準確布料。若沒入較深,提尺時變大的拉力有可能會拉斷鏈條,使探尺砣墜落爐料中,影響了正常生產。
(3)在生產中若發(fā)現探尺有故障,需要打開觀察孔觀察,此時是在正常生產的條件下作業(yè),探尺箱處于密封狀態(tài),大約有2MP的氣壓,未設安全泄壓裝置進行泄壓,存在安全隱患。
(4)爐內粉塵與水蒸氣結合會在管壁上結垢,使管內徑變小,若探尺砣與垢接觸摩擦,使上下阻力增大,易燒壞電機,探尺砣鏈條也易被拉斷而掉砣,影響高爐正常生產;如圖1所示鏈條在AB中間時探尺砣才會在管壁中間,而鏈條下的探尺砣會水平晃動,撞擊管壁,縮短了探尺使用壽命。
(1)通過多次試驗和分析比較,發(fā)現鋼繩具有安全系數大、耐磨性較好、柔軟、抗拉強度大的特點,因此將鏈條與鋼繩結合,一段鏈條在下面,一段鋼繩在上面。改進后,鋼繩繞在鏈輪上運行比較平穩(wěn),同時也解決了鏈條繞行時高度高于鏈輪槽深的問題。
(2)在探尺砣下面垂直焊接四根Φ20mm×100mm的圓鋼,當砣與料面接觸時,下部的四根圓鋼插入爐料,使探尺砣不易歪斜,料線測完后,探尺砣很容易就提起。
(3)在探尺箱下部裝一個截止閥,在檢修時打開截止閥泄壓。
(4)制作一組由支架、滑輪、軸組成的定位滑輪(圖1),保證了不管鋼繩(鏈條)在鏈輪上的任何位置,探尺都能順暢收放,不與管道發(fā)生摩擦。
實際使用表明,改進后的探尺工作性能良好,運行穩(wěn)定。
W 11.12-21