王輝斌,鄒桂麗,莫 劍,熊 智,陳貞石,張亞林,李 明
(1.湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410007;2.湖南省東江水電廠,湖南 郴州 423403)
與混流式水輪機(jī)組相比,轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)組結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,安裝要求較高。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)了各種問(wèn)題,嚴(yán)重時(shí)甚至影響到機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。如黃河大峽水電站第2臺(tái)機(jī)組自投運(yùn)起即存在上導(dǎo)擺度大、振動(dòng)嚴(yán)重等缺陷[1],福建水口水電站2號(hào)機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)、軸擺度嚴(yán)重超標(biāo)問(wèn)題[2],葛洲壩二江水電機(jī)組水導(dǎo)擺度嚴(yán)重超標(biāo)、40%~55%額定負(fù)荷區(qū)存在強(qiáng)振等問(wèn)題[3],Inverawe電站25 MW機(jī)組高負(fù)荷區(qū)存在振動(dòng)過(guò)大[4]??梢?jiàn)有必要對(duì)此類水輪發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行試驗(yàn)研究,總結(jié)出優(yōu)化運(yùn)行穩(wěn)定性狀態(tài)的一般性策略。本文以小東江水電站為例進(jìn)行研究分析。
小東江水電站位于湖南省資興市境內(nèi)耒水河上,裝設(shè)4臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,1、2號(hào)機(jī)組單機(jī)容量7 MW,為定槳式水輪發(fā)電機(jī)組;3、4號(hào)機(jī)組單機(jī)容量20.5 MW,為轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組。工程于1984年開(kāi)始施工,1990年10月投產(chǎn)發(fā)電。電站最大水頭17.3 m,最小水頭9 m,加權(quán)平均水頭14.6 m。
小東江水電站3號(hào)機(jī)組自投運(yùn)起即存在振動(dòng)異常,擺度經(jīng)常性異常增大,部分工況下存在嚴(yán)重振動(dòng)。根據(jù)湖南省電力公司科學(xué)研究院2006年14 m水頭的測(cè)試結(jié)果顯示:①機(jī)組在低負(fù)荷 (3~4 MW左右)運(yùn)行時(shí)存在強(qiáng)烈振區(qū),上機(jī)架振動(dòng)最大達(dá)到了200 μm左右;②大軸擺度超標(biāo),最大達(dá)到400 μm左右,調(diào)整軸瓦間隙后有逐步增大趨勢(shì);③非振動(dòng)區(qū)運(yùn)行的振動(dòng)幅值偏大:上機(jī)架水平振動(dòng)大部分工況超過(guò)了120 μm,水導(dǎo)軸承水平振動(dòng)最大達(dá)80 μm。各部位振動(dòng)趨勢(shì)如圖1所示。
圖1 14 m水頭振動(dòng)擺度趨勢(shì)示意
為確保安全穩(wěn)定運(yùn)行,電廠每年對(duì)機(jī)組進(jìn)行多次檢修。雖經(jīng)檢修將機(jī)組軸線調(diào)整合格、導(dǎo)瓦間隙調(diào)整至要求值,但機(jī)組振動(dòng)擺度依然異常偏大,可見(jiàn)軸線及軸瓦間隙并非是引起該機(jī)組異常振動(dòng)的根本性原因。另根據(jù)該機(jī)組變勵(lì)磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,各部位振動(dòng)擺度幅值與勵(lì)磁電壓幅值的關(guān)系不明顯,因此基本排除電氣因素的振動(dòng)。經(jīng)分析,不能排除該機(jī)組協(xié)聯(lián)曲線不佳導(dǎo)致機(jī)組異常運(yùn)行。嚴(yán)重的機(jī)組振動(dòng)影響該機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,增加檢修工作量,影響發(fā)電效益,為此電廠自2006年以來(lái)聯(lián)合試驗(yàn)單位對(duì)該機(jī)組的異常振動(dòng)進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
(1)原協(xié)聯(lián)關(guān)系測(cè)試。試驗(yàn)時(shí),機(jī)組并網(wǎng)至空載開(kāi)度,調(diào)速器切現(xiàn)地控制,在空載至最大負(fù)荷開(kāi)度調(diào)節(jié)若干個(gè)導(dǎo)葉開(kāi)度,每個(gè)工況點(diǎn)穩(wěn)定3~5 min。
(2)協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化試驗(yàn)。根據(jù)調(diào)速器內(nèi)置協(xié)聯(lián)曲線需在5個(gè)水頭下進(jìn)行試驗(yàn),但考慮到水頭調(diào)整的方便性,實(shí)際進(jìn)行了12、14、15 m水頭的協(xié)聯(lián)優(yōu)化試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),導(dǎo)葉開(kāi)度分別穩(wěn)定在空載開(kāi)度至最大負(fù)荷開(kāi)度調(diào)節(jié)若干個(gè)開(kāi)度,每個(gè)導(dǎo)葉開(kāi)度工況點(diǎn)手動(dòng)調(diào)節(jié)槳葉開(kāi)度,在原協(xié)聯(lián)點(diǎn)附近單向調(diào)節(jié)5~6個(gè)槳葉開(kāi)度,每個(gè)工況穩(wěn)定若干時(shí)間。
(3)協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后測(cè)試。優(yōu)化后測(cè)試的目的是為了通過(guò)對(duì)比測(cè)試,評(píng)估協(xié)聯(lián)優(yōu)化的效果。如效果不理想,可對(duì)協(xié)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行適當(dāng)修正。并重復(fù)該項(xiàng)試驗(yàn),直至達(dá)到預(yù)期效果為止。試驗(yàn)時(shí),先將水頭調(diào)整至與原協(xié)聯(lián)關(guān)系試驗(yàn)時(shí)相同的水頭,在接近導(dǎo)葉開(kāi)度工況下進(jìn)行測(cè)試。
(4)動(dòng)平衡處理。調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后,為進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)組的運(yùn)行狀況,視機(jī)組的振動(dòng)擺度情況,可適當(dāng)進(jìn)行動(dòng)平衡處理。
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后曲線,規(guī)律跟原協(xié)聯(lián)曲線的規(guī)律基本一致:同一導(dǎo)葉開(kāi)度下進(jìn)行比較,12、13、14 m水頭的優(yōu)化槳葉開(kāi)度比原槳葉開(kāi)度分別降低了約20%、15%、12%。協(xié)聯(lián)曲線對(duì)比見(jiàn)圖2所示:
圖2 協(xié)聯(lián)曲線優(yōu)化前后對(duì)比
3.1.1 協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化對(duì)水輪機(jī)性能指標(biāo)的影響分析各試驗(yàn)水頭下,在相同導(dǎo)葉開(kāi)度工況下進(jìn)行對(duì)比,協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,水輪機(jī)的指數(shù)效率均明顯得到了提高 (平均提高約5%),各工況均有改善 (見(jiàn)圖3所示)。
圖3 14 m水頭協(xié)聯(lián)優(yōu)化前后水輪機(jī)指數(shù)效率對(duì)比
協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后在14 m水頭下 (額定水頭),機(jī)組最大出力達(dá)到20.8 MW,能滿足機(jī)組設(shè)計(jì)要求。
3.1.2 協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化對(duì)機(jī)組穩(wěn)定性的影響分析
協(xié)聯(lián)曲線的優(yōu)化對(duì)機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定性有一定的改善,對(duì)70%導(dǎo)葉開(kāi)度以下機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性有明顯改善,其中50%導(dǎo)葉開(kāi)度附近的水導(dǎo)擺度改善最為明顯 (降低約200 μm左右),高負(fù)荷區(qū)上機(jī)架水平振動(dòng)降低約30 μm。
協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化試驗(yàn)明顯提高了水輪機(jī)的效率;改善了機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定性,特別是明顯改善了低負(fù)荷區(qū)機(jī)組的運(yùn)行狀況,對(duì)高負(fù)荷區(qū)的上機(jī)架水平振動(dòng)也有所改善。
為進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)組的運(yùn)行狀況,決定對(duì)小東江3號(hào)機(jī)組進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。該機(jī)組轉(zhuǎn)子質(zhì)量為146 t,配重半徑為3.3 m,轉(zhuǎn)速為107 r/min,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在轉(zhuǎn)子上試加配重40kg,第一次試加在6號(hào)支臂(勵(lì)磁出線段對(duì)應(yīng)的支臂為1號(hào)支臂,順時(shí)針編號(hào),共8個(gè)支臂)上,第二次試加在8號(hào)支臂上,經(jīng)兩次試重,最終在5號(hào)支臂上加35 kg,4號(hào)支臂上加10 kg。配重效果見(jiàn)表1所示。
表1 動(dòng)平衡試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)配重,上導(dǎo)擺度和上機(jī)架水平振動(dòng)幅值降低約50%以上,水導(dǎo)擺度在空載工況幅值有所改善。
在完成以上試驗(yàn)后,為驗(yàn)證最終優(yōu)化效果,進(jìn)行了13、14 m水頭穩(wěn)定性對(duì)比測(cè)試,其中14 m水頭優(yōu)化效果更為明顯,對(duì)比結(jié)果見(jiàn)圖4。
(1)振動(dòng)區(qū)內(nèi)機(jī)組最大振動(dòng)擺度幅值降低一半以上,解決了機(jī)組低負(fù)荷區(qū)內(nèi)的強(qiáng)振:上機(jī)架振動(dòng)從最大244 μm降低到最大97 μm,上導(dǎo)擺度最大值從289 μm降低到113 μm,水導(dǎo)軸承水平振動(dòng)從最大 83 μm 降低至 23 μm。
(2)非振動(dòng)區(qū)內(nèi) (40%以上導(dǎo)葉開(kāi)度)運(yùn)行,機(jī)組狀態(tài)良好:上導(dǎo)擺度最大88 μm,上機(jī)架水平最大振動(dòng)為56 μm。
(1)根據(jù)無(wú)水測(cè)試結(jié)果,該機(jī)組的協(xié)聯(lián)關(guān)系在60%以上導(dǎo)葉開(kāi)度槳葉的誤差較大,建議對(duì)調(diào)速器特性進(jìn)行全面檢查測(cè)試,消除協(xié)聯(lián)誤差。
(2)處理后機(jī)組在非振動(dòng)區(qū)運(yùn)行時(shí)水導(dǎo)擺度仍有約300 μm左右,盡快安排檢修機(jī)會(huì),對(duì)機(jī)組的軸線、各導(dǎo)瓦間隙進(jìn)行檢查調(diào)整。
(3)盡可能避開(kāi)機(jī)組振動(dòng)區(qū) (35%以下導(dǎo)葉開(kāi)度)運(yùn)行。
小東江水電站3號(hào)機(jī)組通過(guò)協(xié)聯(lián)優(yōu)化、動(dòng)平衡處理、檢修等手段,成功消除了機(jī)組振動(dòng)異常狀況,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性狀態(tài)得到了極大改善:①消除了低負(fù)荷區(qū)內(nèi)的強(qiáng)振,降低了振動(dòng)擺度幅值;②水輪機(jī)效率得到了明顯提高,且能滿足機(jī)組額定出力要求。
圖4 14 m水頭協(xié)聯(lián)優(yōu)化前后擺度對(duì)比
由此可見(jiàn),采取協(xié)聯(lián)關(guān)系的優(yōu)化和動(dòng)平衡處理等多種手段,是改善轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的重要措施。同時(shí)也證實(shí)了協(xié)聯(lián)的進(jìn)一步優(yōu)化將對(duì)優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)具有不可忽視的作用,轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)的協(xié)聯(lián)曲線需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證確定。
該項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)不僅適用于軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)組,對(duì)貫流式水輪機(jī)組同樣也有重要的參考價(jià)值。
[1] 李建衛(wèi),等.軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組振動(dòng)問(wèn)題處理[J].水電站機(jī)電技術(shù), 2002(1):48-49.
[2] 水口機(jī)組轉(zhuǎn)槳式機(jī)組幾起振動(dòng)消除的方法[J].大電機(jī)消息,2000(12):13-15.
[3] 劉梅清.大型軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組導(dǎo)軸承間隙增大的演變及原因分析,水電站機(jī)電技術(shù),1990(4):4-7.
[4] R.M.萊塞,等.解決25 MW軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組的振動(dòng)問(wèn)題,國(guó)際水力發(fā)電, 2003(4):20-24.
[5] 馬振岳,等.水電站機(jī)組及廠房振動(dòng)的研究與治理[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2004.