秦忠虎,曹善川,趙興東
(東北大學(xué), 遼寧沈陽(yáng) 110819)
胡八莊金礦上盤(pán)不穩(wěn)固礦體開(kāi)采技術(shù)研究
秦忠虎,曹善川,趙興東
(東北大學(xué), 遼寧沈陽(yáng) 110819)
胡八莊金礦的礦體為上盤(pán)不穩(wěn)固礦體,在采用無(wú)底柱淺孔留礦法時(shí),頂板破碎易掉,片幫、冒頂時(shí)常發(fā)生,出礦損失率、二次貧化率也隨之增大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難。針對(duì)此種情況,提出采用上向水平分層干式充填采礦法,該工藝大大地提高了礦石回采率、回采進(jìn)度及工人工作的安全性,可在相似地質(zhì)條件的礦山推廣應(yīng)用。
不穩(wěn)固薄礦體;上向水平分層干式充填;損失率;貧化率
胡八莊礦區(qū)隸屬于山東金洲集團(tuán)富嶺礦業(yè)有限公司。區(qū)內(nèi)礦體主要為含金石英脈,局部為蝕變巖,主要有3條含金礦體,編號(hào)Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ號(hào)。
+5 m中段VI-2礦體,現(xiàn)已控制礦體長(zhǎng)度50 m,69線向北40 m處尖滅,向南10 m處尖滅,礦體走向5°,傾角60°,礦體下盤(pán)為蝕變花崗巖,較穩(wěn)固;上盤(pán)為煌斑巖,厚度1~4 m,極不穩(wěn)固。
目前,礦區(qū)井下最大開(kāi)采深度已至-140 m標(biāo)高,共計(jì)3個(gè)井作業(yè),分別為69線井、82線井、79線井,主要開(kāi)采的礦體為V脈和VI脈?,F(xiàn)井下保有地質(zhì)儲(chǔ)量12萬(wàn)t,其中Ⅴ號(hào)脈7萬(wàn)t,Ⅵ號(hào)脈5萬(wàn)t。
在-140 m中段81線現(xiàn)有坑道已控制礦體長(zhǎng)度40 m,厚度2 ~2.5 m。礦體連續(xù),傾角 60°,走向20°。礦體上盤(pán)存在2~2.5 m的煌斑巖破碎帶,非常不穩(wěn)固,為下一步開(kāi)采帶來(lái)非常大的困難。
胡八莊礦區(qū)井下采礦一直沿用無(wú)底柱淺孔留礦法,礦塊生產(chǎn)能力35 t/d。前期,在69線井 +35,+70 m中段VI-2號(hào)礦體已有礦房回采過(guò)程中采場(chǎng)頂板和上盤(pán)圍巖因脈巖穿插、節(jié)理發(fā)育、破碎,礦體傾角緩傾近60°等諸多原因造成冒頂、沉(片)幫現(xiàn)象發(fā)生頻率增加,礦房上盤(pán)圍巖沉(片)幫厚度有時(shí)高達(dá)2~3.5 m,沉(片)幫長(zhǎng)度幾近礦房總長(zhǎng),隨礦房回采高度上升沉(片)幫現(xiàn)象逐漸嚴(yán)重,因而造成回采過(guò)程中礦石貧化率大幅增加(最高可達(dá)50%),出礦損失率、二次貧化率隨之增大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難。前階段為解決以上問(wèn)題也多方考證、多次試驗(yàn),但效果均不理想,始終無(wú)法解決圍巖沉片幫的問(wèn)題。
淺孔留礦法礦房從下而上逐層回采,每次崩下的礦石利用自重暫時(shí)只放出1/3左右,而其余的礦石存留于采空?qǐng)鲋?,用以支護(hù)兩盤(pán)巖石和便于工人站在其上繼續(xù)進(jìn)行下一循環(huán)作業(yè)。留礦采礦法采場(chǎng)內(nèi)暫留的礦石在回采礦房過(guò)程中是經(jīng)常移動(dòng)的,因而不能作為地壓管理的主要手段。
礦山多年生產(chǎn)實(shí)踐表明,原用的無(wú)底柱淺孔留礦法主要存在以下問(wèn)題:
(1)應(yīng)用淺孔留礦法進(jìn)行回采上盤(pán)不穩(wěn)固礦體時(shí),造成上盤(pán)經(jīng)常冒落,礦石損失率和二次貧化率較大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難;
(2)在大量放礦時(shí),礦體不能被完全放出,導(dǎo)致了大量的資源浪費(fèi);
EM斷路器產(chǎn)生的熱量主要源于其內(nèi)部脫扣器和觸頭等導(dǎo)體的通電熱效應(yīng),并通過(guò)熱的3種傳遞方式由自身傳導(dǎo)到周圍空氣中。其傳熱過(guò)程如圖2所示。當(dāng)EM斷路器有負(fù)荷電流流過(guò)時(shí),由焦耳定律可知,EM斷路器的火線(L)和零線(N)回路的電能功耗轉(zhuǎn)化為熱能。熱能經(jīng)導(dǎo)體、內(nèi)部氣隙與外殼間的熱對(duì)流以及導(dǎo)體與外殼間的熱輻射,被傳到外殼金屬部分的內(nèi)壁上。外殼內(nèi)壁的累積熱量通過(guò)熱傳導(dǎo)傳遞至外殼表面,最后經(jīng)由外殼與周圍空氣間的熱輻射和熱對(duì)流,把熱量傳到周圍的空氣中。當(dāng)負(fù)載電流、空氣溫度等條件不發(fā)生變化,熱量的產(chǎn)生和耗散相等時(shí),溫度場(chǎng)達(dá)到平衡。
(3)淺孔留礦法的作業(yè)機(jī)械化程度不高,人工平場(chǎng)工作量大;
(4)冒落和片幫的大塊圍巖會(huì)堵塞溜井,給大量放礦造成了很大的困難。
在胡八莊礦區(qū)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查,收集礦巖試樣及其相關(guān)地質(zhì)資料,在實(shí)驗(yàn)室對(duì)試樣的物理力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)礦巖穩(wěn)定性進(jìn)行定性分級(jí),并結(jié)合礦體賦存條件,選擇了干式充填采礦法(如圖1所示)。
3.1 采場(chǎng)布置及結(jié)構(gòu)參數(shù)
2個(gè)礦房同時(shí)回采,充填1#礦房時(shí)回采2#礦房,礦房沿走向布置,礦房長(zhǎng)分別為37 m和39 m,寬度為礦體的厚度,礦體傾角51°,階段高度為30 m,礦房斜長(zhǎng)約40 m。聯(lián)絡(luò)道間距均為5 m,不留頂柱,留5 m厚的底柱,間柱寬度為6 m。每分層回采2 m,然后進(jìn)行充填。
3.2 采準(zhǔn)切割工程布置
圖1 胡八莊金礦上盤(pán)不穩(wěn)固礦體干式充填采礦法
(1)底部結(jié)構(gòu)。在5 m厚的底柱內(nèi),2個(gè)礦房中分別鑿直徑為1.3 m的放礦溜井,并架設(shè)放礦漏斗。
(2)切割拉底方案。連通第一層聯(lián)絡(luò)道,形成拉底空間。
(3)掘進(jìn)充填井。由于礦體比較薄,并且礦房也不是很長(zhǎng),所以每個(gè)礦房?jī)?nèi)布置1條充填井,充填井沿礦體上掘至-110 m中段,斷面1.6 m×1.8 m。
(5)聯(lián)絡(luò)道布置。沿天井向上每5 m向采場(chǎng)掘進(jìn)一穿脈聯(lián)絡(luò)道。為保證回采貫通,聯(lián)絡(luò)道穿過(guò)礦體,一是起探礦作用,二是用作行人聯(lián)絡(luò)道和采場(chǎng)通風(fēng)道,聯(lián)絡(luò)道斷面1.6 m×1.8 m,此外,電耙絞車設(shè)置在聯(lián)絡(luò)道內(nèi)。
3.3 回采充填工作
1#礦房和2#礦房同時(shí)回采,每個(gè)礦房各設(shè)1條充填井和1條礦石溜井?;夭勺韵露线M(jìn)行,每次爆破后,從溜井放出所有礦石,搭建直徑為1.3 m的鋼溜井,然后通過(guò)充填井向礦房中放入廢石,并用電耙整平,最后在充填的廢石料表面鋪設(shè)0.2 m厚、強(qiáng)度5~8 MPa的混凝土。從右向左依次回采,當(dāng)采完1#礦房時(shí),對(duì)1#礦房進(jìn)行充填,然后回采2#礦房,采完2#礦房,對(duì)其進(jìn)行充填,同時(shí)回采1#礦房。依次交替采充,互不干擾,節(jié)省了充填體凝固的等待時(shí)間,提高了工作效率。
依次自下而上沿著斜向向上推進(jìn)至礦塊的頂部。隨著回采的進(jìn)行,將電耙絞車向上一層聯(lián)絡(luò)道轉(zhuǎn)移。充填料主要來(lái)自-110 m中段掘進(jìn)所產(chǎn)出的廢石。
3.4 落礦與出礦
采用7655型鑿巖機(jī),站在爆堆上打上向傾斜炮孔,孔徑42 mm,孔深2 m,排距0.5 m。使用銨油炸藥或乳化炸藥卷進(jìn)行爆破,采用微差導(dǎo)爆管雷管起爆。
該方案直接采用下盤(pán)溜井出礦,礦石溜至出礦巷道,通過(guò)放礦漏斗裝車。
3.5 通風(fēng)與排水
新鮮風(fēng)流由下盤(pán)階段運(yùn)輸平巷進(jìn)入通風(fēng)行人天井,通過(guò)聯(lián)絡(luò)道進(jìn)入采場(chǎng),污風(fēng)通過(guò)充填回風(fēng)天井進(jìn)入上中段的回風(fēng)巷道。
中段排水由馬頭門(mén)、車場(chǎng)和石門(mén)巷水溝流入中段天井,再由天井倒段至-350 m中段水倉(cāng),經(jīng)水倉(cāng)一次排水至地表。
(1)采用干式充填,減少了無(wú)底柱留礦法的層間頂柱損失,提高了礦石回采率。
(2)從采場(chǎng)底部掘進(jìn)切割巷道,然后上向分層回采,減少了掘進(jìn)工程量,且采場(chǎng)暴露面積小,出礦比較安全。
(3)2個(gè)礦房同步回采,回采和充填互不干擾,大大提高了生產(chǎn)進(jìn)度,提高了采場(chǎng)生產(chǎn)能力,并及時(shí)維護(hù)了采場(chǎng)上下盤(pán)圍巖,每次回采采用淺孔爆破,便于控制采場(chǎng)上下盤(pán),降低了采礦貧化率。
(4)回采過(guò)程中將礦石中的廢石及時(shí)手選用于采場(chǎng)充填,減少了礦石貧化和充填量,有利于降低成本。
(5)2個(gè)礦房同步回采,不留間柱,以水泥隔墻替換間柱,大大提高了礦石的回收率,減少資源損失,增加了效益。
(6)在采場(chǎng)內(nèi)部使用小型電耙子出礦及充填,提高了勞動(dòng)效率。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,上向水平分層干式充填法具有貧化、損失率低、作業(yè)安全、適應(yīng)性強(qiáng)和能控制地壓活動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),對(duì)于低品位、圍巖穩(wěn)固性差、礦體傾角緩的薄礦脈是一種較適宜的采礦法。在開(kāi)采礦巖中等或中等以上穩(wěn)固的勘探級(jí)別較高、產(chǎn)狀復(fù)雜的礦體方面,具有廣闊的應(yīng)用前景。
[1] 張洪訓(xùn).不穩(wěn)固巖層地質(zhì)災(zāi)害機(jī)理及對(duì)策研究[J].采礦技術(shù),2010,10(3):70 -72.
[2] 張永忠,等.干式充填采礦法在上宮金礦的應(yīng)用試驗(yàn)[J].礦冶,2005,14(4):4 -6.
[3] 陳賢春.不穩(wěn)固圍巖緩傾斜中厚礦體的回采實(shí)踐[J].有色金屬(礦山部分),2008,60(2):5 -8.
[4] 王 林.不穩(wěn)固圍巖傾斜礦體回采工藝技術(shù)研究[J].采礦技術(shù),2008,8(4):9 -10.
[5] 周洪生,等.赤峰某鈾鉬礦不穩(wěn)固礦體采礦方法的探討[J].鈾礦冶,2007,26(1):6 -9.
[6] 黃學(xué)貴.干式充填網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在某深井礦山的應(yīng)用[J].采礦技術(shù),2008,8(3):18 -19.
2010-11-10)
秦忠虎(1985-),男,山西洪洞人,碩士研究生。研究方向:采礦方法、巖石失穩(wěn)及其控制。