李超平 杜懷林
(中海福建天然氣有限責任公司,福建 莆田 351100)
福建LNG 總體項目是經國家發(fā)改委核準的國家重點建設項目,也是福建省主要的基礎設施工程,主要目的是為3個燃氣電廠、5個城市的工業(yè)、商業(yè)和居民生活提供潔凈燃料。儀表控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對于一個需要連續(xù)生產的企業(yè)來說是至關重要的。福建LNG 接收站自2008 年5 月投產以來,整個儀表控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,儀表控制系統(tǒng)的擴容工作也在進行中。擴容工作包括在運行的儀表控制系統(tǒng)內進行新程序的下載,在原有機柜內安裝新增卡件和機柜內部接線。
7 月的福建正值用電高峰,福建LNG 公司下游的3個燃氣電廠幾乎每天全負荷發(fā)電,接收站需要2臺高壓泵滿負荷運行才能勉強維持管網壓力。為確保下游用戶的用氣需求,必須要避開白天的用氣高峰期施工。因此,留給系統(tǒng)擴容的時間只有凌晨1~6點的5個小時。在已經運行的控制系統(tǒng)上施工,其危險性很大,哪怕是一個接線端子的松動都有可能造成全廠停車,即使小心翼翼也難以確保萬無一失。7月22日凌晨4點,中控室內傳出了一陣刺耳的報警聲。中控室操作人員發(fā)現ESD(緊急停車系統(tǒng))異常報警。意外發(fā)生了!經過一個多小時的排查,終于查出由于ESD 系統(tǒng)機柜內的一塊DI(數字量輸入)卡件損壞,導致整個ESD系統(tǒng)功能癱瘓。此時已是凌晨5點,6點鐘就要進行高壓外輸以供燃氣電廠發(fā)電,如果更換卡件則必須斷電進行,一切順利也至少需要2個小時。在時間有限的情況下,采取緊急措施以確保生產是當務之急。
福建LNG接收站的生產控制系統(tǒng)是由DCS(集散控制系統(tǒng))、ESD 及F&G(火氣系統(tǒng))這3 個系統(tǒng)組成,如圖1所示。各系統(tǒng)功能之間相互獨立,而又通過一個上位平臺將3 個系統(tǒng)進行整合,形成了福建LNG的ICS(儀表控制系統(tǒng))。
DCS 系統(tǒng)是工藝人員進行生產操作的平臺,工藝人員通過該平臺可以對現場所有遠程設備進行集中監(jiān)控,并對特定設備進行需求控制,以保證穩(wěn)定生產。
ESD 系統(tǒng)是工藝生產的安全保護裝置,在工藝條件超過了極限報警值后,該系統(tǒng)能進行相應的邏輯輸出,對工藝裝置起到保護的作用,同時保證操作人員的人身安全。
F&G 系統(tǒng)負責監(jiān)視現場火災與天然氣泄漏情況,在泄漏達到一定程度后該系統(tǒng)要進行報警與保護,并且與ESD系統(tǒng)產生聯動。
DCS 系統(tǒng)可以進行工藝操作,保證生產的正常運行。ESD 系統(tǒng)保護生產,并且在緊急情況下會停止生產,只有工藝條件恢復正常后才能恢復生產。F&G 系統(tǒng)可以ESD 系統(tǒng)為媒介來影響生產,同樣需要現場條件恢復正常后才能恢復生產,所以ESD 系統(tǒng)發(fā)生故障后,工藝人員是無法進行正常的工藝操作的,為保證生產,首先要恢復ESD的功能。
圖1 福建LNG接收站生產控制系統(tǒng)構成圖
在進行ESD 系統(tǒng)擴容期間,在中央控制室內的輔助操作臺上(如圖2所示)對新增按鈕和報警燈的鉆孔進行擴孔打磨時出現了急促的報警聲,HMI(人機界面)上的ESD畫面所有的點都在閃爍,而且無法進行操作,此時才發(fā)現ESD 系統(tǒng)處于故障狀態(tài)。而且經過現場確認發(fā)現,能保證高壓外輸的幾個關鍵閥都處于關閉狀態(tài),而且無法復位,即此時的工藝生產處于無安全保護的狀態(tài)。
操作人員正在進行輔助操作臺新鉆孔的打磨工作,如圖2所示的紅色位置,打磨的銼刀碰到新孔下方按鈕的接線端子,致使24V 電源直接對地,燒壞DI板卡的一根保險。
在確定了這根保險被燒壞并嘗試將其換下時,由于使用的螺絲刀是帶磁的,帶磁性的螺絲刀接入通電的系統(tǒng)中,出現了類似短路的現象,導致DI3板卡背卡燒壞(如圖3所示),使ESD系統(tǒng)發(fā)生故障。
圖2 輔助操作臺實物圖
圖3 背卡損壞位置圖
ESD系統(tǒng)有別于其他系統(tǒng),它是“0”觸發(fā)的系統(tǒng),所以在現場氣動閥門的電磁閥正常情況下都帶有24V 電。要保證其電磁閥有24V 電源供應,故應考慮給所需輸出端子直接供24V 電源。此法需要若干端子短接排和大量導線。實施步驟如下:①工藝人員統(tǒng)計需要開啟的閥門的所有位號,并提供被聯鎖的所有信號位號;②在機柜中尋找可以備注作為信號24V 動力源的端子排;③將需要進行供電的帶保險的端子排安裝在導軌上;④制作長度相當的短接線;⑤拆下需要強制的閥門原信號線;⑥根據接線圖將閥門的正負端接入帶保險的端子排上;⑦合上端子排上的保險;⑧通知工藝人員進行現場復位,啟動高壓外輸;⑨工藝人員對工藝條件進行實時監(jiān)控,保證在臨時系統(tǒng)使用期間高壓外輸的安全可靠。
此法是在第一時間內最直接有效地保證高壓按時外輸的方法,但是少了ESD 系統(tǒng)的保護,在出現緊急情況的時候,難以及時反應過來,為此要求工藝人員在系統(tǒng)恢復之前要時刻監(jiān)視整個工況,發(fā)現問題及時反映及處理。從理論上分析,這個方法存在極大的風險,所以除非確實遇到不得已的情況,否則不提倡使用這個方法。
在停止高壓外輸后使用在線修改的手段將exception class 值修改至79,此時可以進行所有面板的操作,假設得到了確切的肯定。
一塊DI 板卡被燒壞為何會導致整個ESD 系統(tǒng)癱瘓呢?其原因為ESD系統(tǒng)的旁路開關00XS0007正好處于DI 這塊板卡上,板卡的損壞導致系統(tǒng)認為00XS0007 處于“0FF”狀態(tài),所以操作面板全部處于未激活狀態(tài),故不能進行任何操作。那就得在線更改exception class 值。系統(tǒng)的配置文件將exception class設置為79,也就是說當任何一個DB(Data Base)的class 引腳配置大于等于79 時,該DB 對應的控制面板將可以被操作,所以只要在線將00XS0007 的class 引腳等級改為大于78,便可通過操作面板將00XS0007 由“OFF”轉為“ON”,之后ESD 系統(tǒng)將處于可以通過操作面板來控制輸出信號的狀態(tài),從而控制現場閥門的狀態(tài)。圖4 為ESD 系統(tǒng)配置文件的旁路管理,其中紅色部分就為所更改的exception class值。
圖4 ESD系統(tǒng)配置文件的旁路管理圖
第一種向端子供24V 電源的方法其原理簡單易懂,在緊急情況下最容易被想到,可行性也得到了證明。但是,該方法操作起來比較繁瑣,容易出錯。第二種方法只需在線更改exception class 值,便可以控制系統(tǒng)的輸出,操作起來更加簡單容易,工藝操作人員也比較熟悉,并可使ESD 系統(tǒng)仍然發(fā)揮一定的作用。將這兩種方法進行比較后得到表1,從表1 中可以很明顯地看出兩種方法的區(qū)別。
表1 方法1與方法2比較表
福建LNG接收站肩負著下游5市與3個電廠的供氣任務,供氣一旦中斷,對社會的影響及損失是巨大的,所以在時間緊、任務重的情況采取非常措施,以保證高壓外輸。在出現緊急情況時,應當考慮時間的重要性,想到的方法如果可行,則需立即執(zhí)行,同時也要考慮風險的存在,畢竟高風險的作業(yè)不可取,所以必須在實際工作中不斷總結經驗教訓,在遇問題的時候有一個切實可行而又有效的方法,以便盡可能在最短的時間內解決問題。