王建春
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
CFB-FGD在大型燃煤電站鍋爐煙氣凈化中的應(yīng)用
王建春
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
通過循環(huán)流化床干法煙氣脫硫除塵一體化裝置在華能邯峰電廠2×660MW機(jī)組脫硫技改工程中的成功投運(yùn),詳細(xì)介紹了CFB-FGD技術(shù)的工藝特點和運(yùn)行情況,為大型燃煤電站鍋爐煙氣凈化和節(jié)能環(huán)保開拓了一條全新的路線。
循環(huán)流化床;干法煙氣脫硫;脫硫除塵一體化;燃煤電站
循環(huán)流化床干法煙氣脫硫工藝(CFB-FGD)是國內(nèi)外研究最多、應(yīng)用最廣、有望與濕法脫硫工藝在大型機(jī)組應(yīng)用上進(jìn)行比選的一種脫硫工藝[1、2]。CFB-FGD工藝集脫硫、除塵于一體,具有占地少、電耗及水耗低、一次投資少、操作維護(hù)簡便等優(yōu)點,在中低硫煤和缺水地區(qū),以及兼具除塵和多種污染物(多種酸性污染物如SO3、HF、HCl,重金屬如汞,二英等)治理要求的領(lǐng)域,都具有非常好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性[3、4]。
華能邯峰電廠2×660MW機(jī)組煙氣循環(huán)流化床干法脫硫項目是目前世界上裝機(jī)容量最大的煙氣循環(huán)流化床干法脫硫除塵一體化系統(tǒng),同時,也是我國“十一五”國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)項目課題—600MW燃煤電站半干法脫硫除塵一體化技術(shù)與裝備(課題號:2007AA061806)的依托工程。該裝置于2008年12月順利通過“168”小時試運(yùn)行,各項性能指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計值。
華能邯峰發(fā)電廠一期工程的兩臺660MW等級燃煤發(fā)電機(jī)組是國家“九五”期間河北省最大的中外合資項目,所采用的鍋爐為2026.8t/h亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、“W”型火焰燃燒、固態(tài)排渣汽包爐,是目前世界上最大的燃燒無煙煤的電站鍋爐。華能邯峰電廠在對這兩臺機(jī)組進(jìn)行脫硫改造時,考慮到采用傳統(tǒng)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝,必須對原有的電除塵器進(jìn)行大規(guī)模的改造。但由于場地緊張加上需要長時間停爐,而且原電除塵器改造需近億元的巨額費(fèi)用,且存在改造后仍無法滿足排放要求的風(fēng)險,改造的難度、風(fēng)險非常大。因此必須因地制宜、科學(xué)合理選擇脫硫工藝方案。經(jīng)過多方論證,華能邯峰電廠決定采用“600MW燃煤電站半干法脫硫除塵一體化技術(shù)與裝備”課題所推薦的新型節(jié)能、節(jié)水型煙氣循環(huán)流化床脫硫除塵一體化的工藝方案。該方案改造工期和停爐時間較短,投資費(fèi)用可節(jié)省近5000萬元,每年還可降低運(yùn)行成本1000多萬元,并可避免采用傳統(tǒng)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝因煙囪防腐而造成兩臺爐同時長時間停機(jī)引起的巨大發(fā)電損失。
華能邯峰電廠2×660MW發(fā)電機(jī)組,采用循環(huán)流化床干法脫硫工藝旁路布置方式進(jìn)行煙氣脫硫。該脫硫系統(tǒng)在前期氣流均布模擬(物模及CFD)實驗成功完成優(yōu)化的基礎(chǔ)上,首創(chuàng)性地采用每臺爐兩套脫硫除塵裝置,即一爐二塔工藝。旁路布置使得鍋爐和脫硫兩個系統(tǒng)互不影響,脫硫除塵系統(tǒng)可以單獨調(diào)試運(yùn)行,鍋爐無需停爐。因此脫硫改造停爐時間非常短,可以利用鍋爐的小修時間進(jìn)行煙氣接駁,大大減少因鍋爐停爐造成的發(fā)電損失。
另外,由于采用一爐二塔工藝,脫硫除塵島的負(fù)荷范圍能滿足鍋爐負(fù)荷在35萬~66萬kW范圍內(nèi)的變化,在鍋爐負(fù)荷調(diào)整時脫硫裝置有良好、適宜的調(diào)節(jié)特性。脫硫系統(tǒng)既可以兩套脫硫除塵裝置同時運(yùn)行,滿足全負(fù)荷下全煙氣脫硫的要求,同時也允許鍋爐低負(fù)荷時單塔(即只投入一臺脫硫除塵裝置及啟運(yùn)一臺脫硫引風(fēng)機(jī))脫硫運(yùn)行,可節(jié)約電耗至少38.2%,實現(xiàn)大型設(shè)備節(jié)能環(huán)保的要求。
整個脫硫除塵島布置效果見圖1,每套脫硫系統(tǒng)的吸收塔、脫硫除塵器與吸風(fēng)機(jī)呈一字排列,吸收劑倉布置在每臺爐兩套脫硫系統(tǒng)之間。主要工藝設(shè)備和輔助設(shè)施圍繞脫硫塔,按工藝要求集中布置,各設(shè)備的平面和空間組合,既工作分區(qū)明確,又合理、緊湊、方便,外觀造型協(xié)調(diào),整體性好,并與電廠其他建筑群體相協(xié)調(diào),同時最大限度地節(jié)省了用地。
圖1 邯峰CFB-FGD系統(tǒng)布置三維效果
每臺爐兩套脫硫系統(tǒng)的生石灰倉和消石灰倉并排布置于脫硫塔旁邊,便于生石灰粉的卸車;同時生石灰倉與消石灰倉的距離較近,便于將消化出來的消石灰輸送至消石灰倉內(nèi)儲存。消石灰倉靠近吸收塔布置便于消石灰輸送進(jìn)入吸收塔內(nèi)。
工藝水箱、水泵、流化風(fēng)機(jī)等布置在脫硫布袋除塵器下的零米層地面上,所有的設(shè)備布置整齊、有序。兩個脫硫灰?guī)觳贾迷?#爐脫硫除塵裝置邊上,便于脫硫灰裝車、外運(yùn)。
CFB-FGD工藝以循環(huán)流化床原理為基礎(chǔ),采用生石灰或消石灰為脫硫劑。圖2所示為典型的循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)工藝流程示意圖,整套系統(tǒng)由預(yù)電除塵器(利用現(xiàn)有電除塵器作為預(yù)除塵器)、吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)、脫硫塔、脫硫灰再循環(huán)系統(tǒng)、脫硫引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、脫硫后除塵器、儀表控制系統(tǒng)以及電氣系統(tǒng)等組成。
圖2 工藝流程示意圖
鍋爐空氣預(yù)熱器出來的煙氣溫度一般為120℃~180℃,通過預(yù)除塵器后從底部進(jìn)入脫硫塔,在此處高溫?zé)煔馀c加入的吸收劑、循環(huán)脫硫灰充分預(yù)混合,進(jìn)行初步的脫硫反應(yīng)。
然后煙氣通過脫硫塔底部文丘里管的加速,進(jìn)入循環(huán)流化床體,物料在循環(huán)流化床里,氣固兩相由于氣流的作用,產(chǎn)生激烈的湍動與混合,充分接觸,使得氣固間的滑落速度高達(dá)單顆?;渌俣鹊臄?shù)十倍;脫硫塔頂部結(jié)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化了絮狀物的返回,提高了塔內(nèi)顆粒的床層密度,使得床內(nèi)的Ca/S比高達(dá)50以上。這樣的循環(huán)流化床內(nèi)氣固兩相流機(jī)制,極大地強(qiáng)化了氣固間的傳質(zhì)與傳熱,為實現(xiàn)高脫硫率提供了根本的保證。
在文丘里的出口擴(kuò)管段設(shè)一套噴水裝置,噴入霧化水以降低脫硫反應(yīng)器內(nèi)的煙溫至高于露點15℃左右,從而使得SO2與Ca(OH)2的反應(yīng)轉(zhuǎn)化為可以瞬間完成的離子型反應(yīng)。吸收劑、循環(huán)脫硫灰在文丘里段以上的塔內(nèi)進(jìn)行第二步的充分反應(yīng),生成副產(chǎn)物CaSO3·1/2H2O等。噴入的用于降低煙氣溫度的水,以激烈湍動的、擁有巨大表面積的顆粒作為載體,在塔內(nèi)得到充分的蒸發(fā),保證了進(jìn)入后續(xù)除塵器中的灰具有良好的流動狀態(tài)。
在循環(huán)流化床脫硫塔中,Ca(OH)2與煙氣中的SO2和幾乎全部的SO3、HCl、HF等,完成化學(xué)反應(yīng),主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
由于流化床中氣固間良好的傳熱、傳質(zhì)效果,SO3全部得以去除,加上排煙溫度始終控制在高于露點溫度15℃以上,因此煙氣不需要再加熱,同時整個系統(tǒng)也無須任何的防腐處理。經(jīng)除塵器捕集下來的固體顆粒,通過除塵器下的再循環(huán)系統(tǒng),返回脫硫塔繼續(xù)參加反應(yīng)。多余的少量脫硫灰渣通過物料輸送至脫硫灰倉內(nèi),再由罐車或二級輸送設(shè)備外排。
邯峰2×660MW機(jī)組脫硫除塵裝置竣工后外觀照片如圖3所示。圖4為邯峰項目DCS畫面。
圖3 邯峰2×660MW機(jī)組脫硫除塵裝置照片
圖4 邯峰項目DCS畫面
從圖4中可以看出,在原煙氣入口SO2濃度為2175mg/m3的情況下,經(jīng)過CFB-FGD脫硫后出口凈煙氣SO2濃度降為146mg/m3,系統(tǒng)整體脫硫效率達(dá)到93.3%,同時經(jīng)布袋除塵后粉塵排放控制到了30.6mg/m3。脫硫除塵效果完全滿足設(shè)計要求,同時也滿足了國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放要求。
在168小時的試運(yùn)過程中,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,始終維持較高的脫硫除塵效率,滿足了環(huán)保要求。在穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行接近一年之后,華能邯峰電廠請權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行了性能測試,結(jié)果顯示各指標(biāo)均滿足或高于保證/設(shè)計值,顯示出優(yōu)越的性能。
(1)采用優(yōu)化的煙氣循環(huán)流化床脫硫反應(yīng)塔,脫硫效率高、系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定
塔內(nèi)沒有任何運(yùn)動部件和支撐桿件,操作氣速穩(wěn)定、磨損小,沒有堆積死角,設(shè)備使用壽命長、檢修方便。特別是通過進(jìn)氣結(jié)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計和增加了清潔煙氣再循環(huán)裝置,無須在塔內(nèi)增加絮流圈,就可使煙氣負(fù)荷在10%~110%的變化范圍內(nèi)保證塔內(nèi)良好的氣固混合和充分接觸,而且不出現(xiàn)堆積死角。
由于設(shè)計選擇了最佳的操作氣速,使得氣固兩相流在循環(huán)流化床內(nèi)的滑落速度最大,脫硫反應(yīng)區(qū)床層密度高,顆粒在脫硫塔內(nèi)單程的平均停留時間長達(dá)40秒左右(考慮循環(huán)倍率,顆??偟耐A魰r間為60分鐘左右),煙氣在塔內(nèi)的氣固接觸時間長達(dá)8秒以上,使得脫硫塔內(nèi)的氣固混合、傳質(zhì)、傳熱更加充分,優(yōu)化了脫硫反應(yīng)效果,達(dá)到了較高的脫硫效率。
(2)采用大流量高壓回流式霧化水噴嘴,直接向脫硫塔內(nèi)噴水降溫,對負(fù)荷變化響應(yīng)快,保證后續(xù)布袋除塵器可靠運(yùn)行
采用進(jìn)口的大流量回流式霧化水噴嘴具有流量大、噴水壓力高、霧化效果好、耐磨損耐腐蝕等優(yōu)點,從高壓水泵出來的工藝水通過高壓回流式水噴嘴噴入脫硫塔內(nèi),煙氣溫度下降到脫硫反應(yīng)器所需要的最佳溫度(高于煙氣露點溫度15℃以上)。當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化時,所需的噴水量也隨之變化,此時通過水系統(tǒng)中的回流水調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)噴入脫硫塔內(nèi)的水量,對負(fù)荷變化響應(yīng)快。噴入塔內(nèi)的水由于壓力高、霧化效果好,水分得以瞬間氣化,使得塔內(nèi)激烈湍動的固體顆粒不易黏結(jié)抱團(tuán),因此能保證后級布袋除塵器的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
(3)操作控制簡單
整套裝置操作非常簡單,啟??焖?。在鍋爐緊急投運(yùn)時,脫硫系統(tǒng)可以選擇熱備或停止運(yùn)行,實現(xiàn)鍋爐啟停情況下脫硫系統(tǒng)無擾運(yùn)行。整套裝置的調(diào)節(jié)控制回路少,主要通過3個回路實現(xiàn),這3個回路相互獨立,互不影響。
1) SO2排放控制:根據(jù)吸收塔入口SO2的總量,確定消石灰旋轉(zhuǎn)給料器變頻控制的頻率,然后根據(jù)脫硫塔出口的SO2濃度,校核和精確地調(diào)節(jié)消石灰粉給料量的輔助調(diào)控參數(shù),以保證達(dá)到按要求的SO2排放濃度。
2) 溫度控制:通過對脫硫塔出口溫度的測定,控制回流噴嘴向脫硫塔內(nèi)的噴水量,以使溫度降低到設(shè)定值。脫硫系統(tǒng)停止運(yùn)行時,工藝水會自動停止注入。
3) 脫硫塔的壓降控制:脫硫塔的壓降由煙氣壓降和固體顆粒壓降兩部分組成。通過調(diào)節(jié)除塵器灰斗下料進(jìn)入空氣斜槽的物料量,以控制送回脫硫塔的再循環(huán)量,從而維持脫硫塔內(nèi)的固體顆粒壓降相對穩(wěn)定,保證塔內(nèi)流化床脫硫反應(yīng)所需的固體顆粒濃度。
(4)單塔處理能力大,已有大型化的應(yīng)用業(yè)績
采用一個塔內(nèi)配置7個文丘里管的結(jié)構(gòu),單塔理論上最高可處理的煙氣量為28×105Nm3/h。配置7個文丘里單塔循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)已在300MW燃煤機(jī)組脫硫上得到成功應(yīng)用,并運(yùn)行近4年。目前國內(nèi)企業(yè)已有單塔處理煙氣量超過25×105Nm3/h的運(yùn)行業(yè)績,已接近理論的最大處理煙氣量。
(5)采用流線型的底部進(jìn)氣結(jié)構(gòu),保證了脫硫塔入口氣流分布均勻
通過對脫硫塔的入口結(jié)構(gòu)大量的氣流分布模型試驗表明:采用流線型結(jié)構(gòu),有利于氣流塔內(nèi)徑向分布均勻,保持塔內(nèi)流化床的穩(wěn)定,在實現(xiàn)高效脫硫的同時有效減少塔底落灰,有利于脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(6)設(shè)計有清潔煙氣再循環(huán)煙道,負(fù)荷適應(yīng)性好,維持脫硫塔內(nèi)操作氣速穩(wěn)定,進(jìn)一步保證了氣固兩相流場的穩(wěn)定
由于采用了清潔煙氣再循環(huán)技術(shù),以及脫硫灰再循環(huán)等措施,可以滿足不同的鍋爐負(fù)荷要求。鍋爐負(fù)荷在35%~110%范圍內(nèi)變化時,脫硫系統(tǒng)可正常運(yùn)行。在不依賴鍋爐即不引入熱煙氣的情況下,脫硫系統(tǒng)可實現(xiàn)煙氣自循環(huán),完成系統(tǒng)靜態(tài)分布試運(yùn),從而縮短裝置調(diào)試時間。
(7)無須防腐
循環(huán)流化床脫硫塔內(nèi)具有優(yōu)良的傳質(zhì)傳熱條件,使塔內(nèi)的水分迅速蒸發(fā),并且可脫除幾乎全部的SO3,煙氣溫度高于露點15℃左右,脫硫塔及其下游設(shè)備不會產(chǎn)生腐蝕,因此整個系統(tǒng)無需采取任何防腐措施,顯著節(jié)省投資,縮短裝置施工時間。
(8)良好的入口煙氣SO2濃度變化適應(yīng)性
當(dāng)煤的含硫量或要求的脫硫效率發(fā)生變化時,無需增加任何工藝設(shè)備,僅需調(diào)節(jié)脫硫劑的耗量便可滿足更高脫硫效率的要求。
(9)脫硫副產(chǎn)物流動性好,易于處理;脫硫劑利用率高、脫硫副產(chǎn)物排放少
脫硫系統(tǒng)使用正確的注水位置,保證噴入脫硫塔內(nèi)冷卻水的充分蒸發(fā),加上煙氣和顆粒在塔內(nèi)具有較長的接觸行程,進(jìn)一步加強(qiáng)了冷卻水的蒸發(fā),因此脫硫副產(chǎn)物含水率小,副產(chǎn)物流動性好,易于輸送和處理。
從吸收劑及循環(huán)物料加入口到脫硫塔煙氣出口長近40米的氣固接觸行程和塔內(nèi)長達(dá)8秒以上的氣固接觸時間,保證了塔內(nèi)充分的脫硫反應(yīng),加上二級除塵器收集脫硫灰全部返回塔內(nèi)再循環(huán),外排的脫硫灰數(shù)量很少,因此灰的綜合處理成本較低。
電力能源是國民經(jīng)濟(jì)的命脈。大量燃煤引發(fā)的大氣污染是中國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)建和諧社會的主要障礙之一。華能邯峰電廠CFB-FGD系統(tǒng)的順利投運(yùn),標(biāo)志著我國600MW及以上大型燃煤電站新型節(jié)能、節(jié)水型干法煙氣脫硫工藝的研制取得了成功,表明我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力方面已經(jīng)逐漸走到了世界前列。循環(huán)流化床干法煙氣脫硫技術(shù)完全適用于大型燃煤電站的鍋爐煙氣凈化,而且相比濕法脫硫工藝,其表現(xiàn)出的對鍋爐負(fù)荷良好的適應(yīng)性,多污染物一體化解決方案,環(huán)保節(jié)能,降低煙氣脫硫建設(shè)和運(yùn)行成本,更易于處理的脫硫副產(chǎn)物等特點,為解決大型燃煤電站鍋爐煙氣凈化開拓了一條全新的路線。
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WANG Jian-chun
X701
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1006-5377(2011)06-0027-04
國家863課題“600MW燃煤電站半干法脫硫除塵一體化技術(shù)與裝備”,編號:2007AA061806。