熊傳家
(南化公司連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
影響鍋爐排煙溫度的因素及其優(yōu)化措施
熊傳家
(南化公司連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
介紹了在運行中影響鍋爐排煙熱損失的因素,通過采取優(yōu)化調(diào)整的技術措施,使鍋爐排煙溫度降低。
鍋爐;排煙溫度;熱損失
連云港堿廠在用4臺中壓煤粉鍋爐,在運行中存在鍋爐燃燒達不到最佳工況的現(xiàn)象,具體體現(xiàn)為排煙溫度偏高。為了解決此問題進行攻關,以達到降低排煙溫度,減少排煙熱損失的目的。
通過分析,找出引起排煙溫度升高的原因主要有以下幾個方面:
漏風是指爐膛漏風、制粉系統(tǒng)漏風及煙道漏風,是排煙溫度升高的主要原因之一。爐膛漏風主要指爐頂密封、看火孔、人孔門及爐底碎渣機處漏風;制粉系統(tǒng)漏風指給煤機、磨煤機進出口、以及備用磨煤機風門、擋板處漏風;煙道漏風指氧量計前尾部煙道漏風。
爐膛出口過量空氣系數(shù)α可表示為:
式中:△α——送風系數(shù);
△α1——爐膛漏風系數(shù);
△α2——制粉系統(tǒng)漏風系數(shù);
△α3——煙道漏風系數(shù)。
由上式知道,α保持不變,當漏風系數(shù)Σ△α′=△α1+△α2+△α3升高時,則送風系數(shù)△α下降,即通過空預器的送風量下降,排煙溫度升高。
1.2.1 制粉溫度低
表1 磨出口溫度允許值
為保證磨煤機安全運行,通常對磨煤機出口的溫度有所限制?!峨娬灸ッ簷C及制粉系統(tǒng)選型導則》(DL/T 466-2004)中規(guī)定了磨煤機出口溫度(可見表1)。例如儲倉式制粉系統(tǒng),采用煙煤時不超過70℃;采用貧煤時不超過130℃。另一方面,為了提高制粉系統(tǒng)能力,在運行中往往會保持較大的給煤量,因此,磨煤機出口溫度會控制得比較低,這樣進入爐膛的三次風溫度也會比較低,從而影響燃燒區(qū)的溫度,使爐膛火焰中心上移,引起排煙溫度升高。因此磨煤機出口溫度在保證制粉系統(tǒng)安全運行的前提下可適當提高,以降低排煙溫度。
1.2.2 三次風率偏高
磨煤機實際運行中,為了保證磨煤機的最大出力,三次風速運行控制往往高于設計值,如連云港堿廠2#鍋爐按設計三次風的風速為49 m/s,而實際運行中確達到60 m/s以上,設計一次風速為22 m/ s、二次風速為45 m/s,由于三次風布置在一、二次風上方,三次風量越大,進入燃燒區(qū)的冷風就越多,爐膛內(nèi)的煤粉的后期燃燒越推遲,從而導致排煙溫度升高。
夏天,空氣預熱器入口風溫高,空氣預熱器傳熱溫差小,煙氣的放熱量就少,從而使排煙溫度升高。同時制粉系統(tǒng)需要的熱風減少,流過空預器的風量減少,排煙溫度升高,這屬于環(huán)境因素,是難以克服的;若增加受熱面,降低空預器入口煙溫,則冬季時,排煙溫度會低于露點值,為防止空預器低溫腐蝕,必須投入熱風再循環(huán),來提高排煙溫度,這樣電耗會增大。所以要根據(jù)環(huán)境溫度變化的規(guī)律,綜合考慮設計布置受熱面。
由于鍋爐設計時,對爐膛沾污系數(shù)估算不準,使得受熱面布置不合理,或者是由于結構不佳造成受熱面吸熱不足,導致空預器入口煙溫偏高,從而使得排煙溫度升高,這需要重新進行設計校核計算,必要時可采取增加省煤器管排,或?qū)⑹∶浩饔晒夤苁礁臑轹捚?增加省煤器的吸熱量,降低空預器入口煙溫。受熱面積灰指鍋爐受熱面積灰、結渣及空預器傳熱元件積灰。鍋爐受熱面積灰將使受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空預器入口煙溫升高,從而導致排煙溫度升高;空氣預熱器堵灰則使空氣預熱器傳熱面積減少,也將使煙氣的放熱量減少,使排煙溫度升高。
爐內(nèi)過??諝庀禂?shù)α過大或過小,都會對鍋爐的排煙熱損失率產(chǎn)生直接影響。一般來說,送風系數(shù)△α下降,即通過空預器的送風量下降,排煙溫度升高。同時過??諝庀禂?shù)α的大小對鍋爐化學不完全燃燒熱損失、機械不完全燃燒熱損失都有很大影響。因此最合理的過剩系數(shù),不能簡單按照排煙熱損失進行確定,而應使 q2、q3、q4之和為最小,此時的α被稱為最佳過??諝庀禂?shù)。在調(diào)整過??諝庀禂?shù)中還要考慮氣溫特性,過低過??諝庀禂?shù)可能引起氣溫偏低,因此對過剩空氣系數(shù)的控制應綜合考慮。
在鍋爐大、小修中及日常運行中,對鍋爐本體及制粉系統(tǒng)進行查漏和堵漏,例如各個連接法蘭密封、膨脹節(jié)處密封、鎖氣器及爐本體密封,特別是爐底碎渣機處和爐頂密封;采用密封比較好的門、孔結構。在運行時,隨時關閉各看火門孔,運行調(diào)整中爐膛負壓及鋼球磨煤機入口負壓盡量控制的較低等。實踐經(jīng)驗表明,通過綜合治理可有效降低排煙溫度約2~3℃。
磨煤機出口溫度不宜過高是為了防止揮發(fā)分爆燃,對于揮發(fā)分較高的煙煤,揮發(fā)分大量析出的溫度要在200℃左右,加之目前許多電廠煤質(zhì)下降,因此,提高磨煤機出口溫度的是有一可行性的。
實例1:
連云港堿廠2#鍋爐排煙溫度實際運行值超過了設計值10℃以上。對鍋爐運行參數(shù)進行全面分析的結果表明:引起排煙溫度高的原因,除預熱器存在換熱不足外,運行調(diào)整方面也存在問題。技術人員對該爐磨煤機出口溫度進行了調(diào)整,結果見表2。將磨煤機出口溫度每提高4℃,排煙溫度下降了約1℃。減少磨煤機入口冷風的比例,提高進入爐膛三次風的溫度,可以提高磨煤機出口溫度;若提高三次風量,這時排煙溫度變化不明顯;若維持三次風量不變,排煙溫度則稍有降低。
表2 磨煤機出口溫度變化對排煙溫度影響
定期測量磨煤機風速,并校驗一、二、三次風量的測量系統(tǒng),防止因測量誤差導致實際運行中個別風量偏大,造成爐膛內(nèi)風粉的紊亂,因此,要根據(jù)原始設計及設備的具體狀況來決定磨煤機不同出力下的風煤比。同時滿足磨煤機干燥出力和鍋爐燃燒的要求。
實例2:
在對2#鍋爐排煙溫度高的原因分析中,我們也發(fā)現(xiàn)該鍋爐在運行中三次風速最高達到60 m/s以上,這樣必然導致排煙溫度的升高??刂婆欧蹤C出口檔板,調(diào)整三次風速,風門關到85%時(風速降到設計風速)比全開時排煙溫度下低了4.2℃,見表3。通過對比可以看出三次風速比例失調(diào)對排煙溫度影響較大,因此在運行調(diào)整中不能忽視這一問題。
表3 排粉機出口風門開度對排煙溫度影響
目前普遍存在煤質(zhì)變差,發(fā)熱量下降、灰分增加的問題。運行中在汽溫能夠維持的前提下,應加強鍋爐吹灰工作,同時熱工人員應加強日常檢修與維護,確保吹灰器的正常投入,利用停爐機會對空預器等換熱設備進行疏通清理,保持各受熱面的清潔,將空預器壓差控制在合理范圍內(nèi)。
最佳過??諝庀禂?shù)α的調(diào)整試驗應在穩(wěn)定負荷與煤種狀況下進行;調(diào)整期間不進行吹灰。過??諝庀禂?shù)的調(diào)整試驗值可在爐膛出口的設計值附近選3~4個值進行。試驗時保持一次風量不變,通過調(diào)整送風機的開度和二次風門的開度改變過??諝庀禂?shù)值。在每個工況下按照反平衡獲得不同工況下的鍋爐效率,在進行較大空氣系數(shù)調(diào)整時,應注意主蒸汽溫度的影響;進行較小過??諝庀禂?shù)的調(diào)整時,應注意燃燒的穩(wěn)定性。
實例3:
還是以2#鍋爐試驗,為了確定最佳過??諝庀禂?shù),在固定負荷下進行了過剩空氣系數(shù)優(yōu)化調(diào)整試驗,結果見表4。通過試驗調(diào)整,獲得不同氧量時對應的鍋爐效率,指導鍋爐優(yōu)化運行調(diào)整。
表4 氧量調(diào)整對鍋爐效率的影響
我們通過不斷試驗和分析,在鍋爐排煙溫度調(diào)整控制上取得一些經(jīng)驗,并把這些經(jīng)驗和方法應用到其它幾臺鍋爐的運行調(diào)整上,取得了明顯的效果。在鍋爐的日常運行當中要根據(jù)設備的具體狀況,全面分析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素,并制定出切實可行的措施,以達到減少排煙熱損失的目的。
[1] 山西省電力工業(yè)局編.鍋爐設備運行[M].北京:中國電力出版社,1996.11
TK 224.1
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1005-8370(2011)03-17-03
2011-02-12