王征顥
(科文特亞表面處理技術(shù)(蘇州)有限公司,江蘇蘇州 215128)
鋅-鐵鍍層彩色鈍化后發(fā)霧故障
王征顥
(科文特亞表面處理技術(shù)(蘇州)有限公司,江蘇蘇州 215128)
最近一家客戶10 000 L的自動鋅-鐵線在鈍化后發(fā)霧,嚴重時甚至有發(fā)黑的現(xiàn)象。
Zn2+8~12 g/L,NaOH 110~130 g/L,Fe3+20~50 mg/L,添加劑 適量,1.5 A/dm2,20~30°C,30 min。所得鍍層厚度為8~10μm。
(1)調(diào)整各項參數(shù)指標(電流密度、溫度、鍍液各成分的質(zhì)量濃度等)到正常的工藝范圍內(nèi),赫爾槽試驗調(diào)整,試鍍試鈍,故障依舊。
(2)將鈍化液的各項參數(shù)(鈍化液各成分的質(zhì)量濃度、溫度、鈍化時間、pH值等)調(diào)整到正常的工藝范圍內(nèi),甚至更換新的鈍化液,試鍍試鈍,故障依舊。
(3)更換所有的水洗槽,試鍍試鈍,故障依舊。
(4)對每一道工序仔細查看,在陽極電解除油后的第一道水洗后發(fā)現(xiàn)零件有類似紅銹物質(zhì)生成。而水洗槽剛剛更換,沒有問題,懷疑是電解除油有問題。后來跟客戶交談,由于電解除油粉斷貨,補加了4包 NaOH(2 000 L,約 50 g/L),導致溶液中NaOH的質(zhì)量濃度超出正常范圍[1]。配制新的電解除油槽,試鍍試鈍,被鍍產(chǎn)品恢復(fù)正常,產(chǎn)品完好。
由上述故障分析可知:導致產(chǎn)品鈍化發(fā)霧的原因是由于陽極電解除油這道工序造成的。一般電解除油槽里的NaOH的質(zhì)量濃度控制在50 g/L左右。由于客戶補加了許多NaOH,電解除油槽里的導電性能增加,零件發(fā)生過腐蝕。在鈍化過程中,過腐蝕的部位很容易導致發(fā)霧現(xiàn)象,嚴重時看上去呈發(fā)黑現(xiàn)象。
實踐證明,在電解除油中,NaOH的質(zhì)量濃度不是越高越好,太高也會造成電鍍故障。鋅酸鹽發(fā)生的大部分故障是由鍍液參數(shù)失調(diào)引起的(如雜質(zhì)過多、添加劑失調(diào)等)。故在平時的生產(chǎn)管理過程中,對鍍液進行維護管理和凈化處理是很必要的,可減少故障的發(fā)生率。
[1] 陳紅輝,謝紅雨,郝勝策,等.電解除油工藝的改進[J].電鍍與環(huán)保,2010,30(4):21-22.
TG 174
B
1000-4742(2011)03-0051-01
2010-08-17