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靜壓造型生產(chǎn)線濕型砂質(zhì)量控制探索

2012-01-23 06:08吳來發(fā)孫洪超
鑄造設(shè)備與工藝 2012年4期
關(guān)鍵詞:膨潤土靜壓黏土

張 娜,吳來發(fā),孫洪超

(合力股份有限公司合肥鑄鍛廠,安徽 合肥 230000)

目前,高密度造型如高壓、氣沖、擠壓、射壓、靜壓等造型生產(chǎn)線均以黏土濕型砂作為其造型用砂,濕型砂質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量[1]。因此,控制好濕型砂質(zhì)量對于批量生產(chǎn)的造型生產(chǎn)線至關(guān)重要[2]。

2010年7月,我廠靜壓造型生產(chǎn)線進(jìn)入試運(yùn)行階段,混砂設(shè)備采用德國愛立許強(qiáng)力轉(zhuǎn)子式混砂機(jī),單位小時混砂量約100t.2011年3月前,靜壓造型生產(chǎn)線型砂水分值偏高,約至4.2%~4.4%,緊實(shí)率/水分值偏低,約為8%~9%,型砂整體性能不佳,且型砂配比波動較大,各項指標(biāo)也出現(xiàn)較大波動,產(chǎn)品易出現(xiàn)砂眼、沖砂、氣孔等缺陷。我廠靜壓造型線生產(chǎn)的產(chǎn)品砂鐵比變化大,且球墨鑄鐵生產(chǎn)與灰鑄鐵生產(chǎn)并行,這對于濕型砂質(zhì)量的控制是不利的,濕型砂質(zhì)量必須同時滿足不同砂鐵比及不同牌號產(chǎn)品的要求。為此,尋找合理的型砂配比,穩(wěn)定濕型砂質(zhì)量,降低生產(chǎn)線鑄造批量缺陷有著重要意義。

1 型砂質(zhì)量調(diào)控及數(shù)據(jù)分析

針對2011年年初濕型砂水分偏高,緊實(shí)率/水分偏低,有效黏土含量偏高,全黏土含量偏高,產(chǎn)品易出現(xiàn)砂眼、沖砂、氣孔等問題,從2011年3月到7月,采取了一系列調(diào)控措施,來解決上述問題。

1.1 型砂質(zhì)量調(diào)控

(1)降低膨潤土加入量。調(diào)控初期,型砂全黏土含量12.3%,有效黏土含量8.7%,偏高,這也是造成型砂水分偏高的主要原因。水分偏高,鑄件易產(chǎn)生氣孔,粘砂等缺陷。為此,必須降低膨潤土加入量,而且型砂中有效膨潤土量減少,鑄件的落砂性能也能得到改善。需通過降低膨潤土加入量來使有效黏土含量控制在7.5%~8.0%.

(2)降低混配土加入量。混配土中的主要成分是煤粉,再添加部分膨潤土,少許α-淀粉,堿化褐煤等混碾而成。高壓造型的砂型緊實(shí)度高,型砂中煤粉量應(yīng)少些[3]。前期由于混配土加入過多,許多鑄件開箱后表面呈現(xiàn)亮藍(lán)色,雖經(jīng)拋丸后產(chǎn)品并無明顯缺陷,但加入過多的煤粉會增加型砂灰分,降低型砂透氣性,加大產(chǎn)品產(chǎn)生氣孔缺陷的幾率。

(3)延長型砂濕混時間。原來型砂濕混時間為80s,這對質(zhì)量高要求的型砂是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。通過協(xié)調(diào)混砂機(jī)加料條件、卸料門鎖定條件、圓盤給料條件、出砂口口徑等之間的關(guān)系,盡量保證每批次的砂全部進(jìn)入皮帶并送至造型機(jī)處,圓盤積砂不可過多。經(jīng)過調(diào)整上述幾個參數(shù),并調(diào)整一次混砂量增加5%,目前型砂濕混時間已能增加到100s,基本滿足要求。

(4)增大除塵風(fēng)量。增大除塵風(fēng)量,可降低舊砂中泥分含量,從而降低型砂水分,提高緊實(shí)率/水分值,提高型砂性能。

(5)平衡型砂系統(tǒng)砂量。型砂系統(tǒng)具有充足的砂量,則回用的舊砂在砂斗內(nèi)可以得到足夠時間的休整,膨潤土能更好的發(fā)揮粘結(jié)作用。

(6)沸騰冷卻床應(yīng)有足夠的水壓及水量。水壓及供水量不足,將導(dǎo)致噴頭噴出的水以水柱狀流出,而不是霧狀噴出,舊砂在翻滾過程中,大面積不接觸水霧,為干砂,而接觸到水流的舊砂則過分潮濕。

1.2 型砂檢測數(shù)據(jù)及分析

緊實(shí)率、水分、緊實(shí)率/水分、濕壓強(qiáng)度、透氣性,以上型砂指標(biāo)以靜壓線型砂實(shí)驗室日常檢測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對每月大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計求平均值,做出(2011年3月至2012年2月)曲線變化如圖1所示。

全黏土含量、有效黏土含量、揮發(fā)分、燒矢量、粒度分布,以上是2011年2月至2012年1月共6次型砂實(shí)驗室檢測數(shù)據(jù)。

分析圖1中a)、b)圖,型砂緊實(shí)率值穩(wěn)中有升,水分值穩(wěn)中有降,緊實(shí)率、水分值呈上升趨勢。5月份水分異常,高至4.02%,主要原因是有效黏土含量為 8.2%,全黏土含量為 13.3%,如圖 2中 a)、b),全黏土為吸水物質(zhì),會增加系統(tǒng)中的水分需求,故水分偏高。緊實(shí)率/水分值前期呈上升趨勢,后期基本穩(wěn)定在10%~12%之間,可以間接地判定型砂質(zhì)量在逐漸好轉(zhuǎn),且后期也基本達(dá)到了一個平衡。

分析圖1中c)圖,型砂濕壓強(qiáng)度值穩(wěn)定在0.16MPa~0.18 MPa,控制較好,滿足靜壓造型濕型砂性能要求。分析圖1中d),透氣性指標(biāo)呈上升趨勢,但仍在允許范圍內(nèi)。分析原因,主要是后期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,導(dǎo)致泥芯砂混入量加大,芯砂較粗,進(jìn)而透氣性值增加。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀統(tǒng)計,目前芯砂的流入量約為3%~4%.芯砂混入的危害:降低混砂機(jī)效率;增加膨潤土用量;增加型砂發(fā)氣量;改變型砂粒度分布,提高型砂透氣性[4];惡化鑄件表面質(zhì)量。目前采取措施:首先是在保證砂量平衡的基礎(chǔ)上增加排廢(開箱至泥芯較大的產(chǎn)品則進(jìn)行集中排廢,力求泥芯混入量控制在2%以內(nèi),同時略微增加膨潤土的含量,盡量延長混砂時間。開箱至泥芯較大的產(chǎn)品時進(jìn)行集中排廢)。

圖1 靜壓線型砂日常檢測數(shù)據(jù)

圖2 型砂實(shí)驗實(shí)檢測數(shù)據(jù)

分析圖2中a)、b)圖,全黏土含量在11%~13%范圍內(nèi)波動,后期穩(wěn)定在11%~12%,較穩(wěn)定;有效黏土含量后期基本穩(wěn)定在7.5%~8.0%,膨潤土加入量已較合適;c)圖揮發(fā)分及燒失量均較穩(wěn)定,雖然混配土加入量降低的較多,但由于芯砂混入量的增加,產(chǎn)品總體并未出現(xiàn)粘砂缺陷;d)圖中,粒度分布6次對比無明顯差異,型砂整體分布成50/100目分布,并不理想,100目偏少,50目偏多,與泥芯砂后期混入較多有關(guān),這也是型砂透氣性逐漸增大的主要原因。應(yīng)注意調(diào)整型砂粒度分布呈100/50目的三篩分布或呈50/140的四篩分布,否則易造成產(chǎn)品粘砂,表面光潔度差。

1.3 生產(chǎn)實(shí)例

1)2011年6月份,型砂檢測人員在對舊砂進(jìn)行取樣分析時,發(fā)現(xiàn)舊砂水分高至4.6%,通過對舊砂水分全天取樣結(jié)果分析:舊砂水分出現(xiàn)很大波動,嚴(yán)重影響型砂質(zhì)量。經(jīng)排查分析發(fā)現(xiàn)主要是沸騰冷卻床水壓不足及砂庫砂量少兩個因素導(dǎo)致舊砂水分出現(xiàn)突變。沸騰冷卻床工作水壓應(yīng)大于0.4 MPa,并保證足夠的供水量,否則噴頭噴出的水非霧狀而呈柱狀,舊砂得不到充分的補(bǔ)水和降溫。舊砂要定期排廢,但排砂量要按計劃進(jìn)行,否則易造成舊砂系統(tǒng)的失衡。砂系統(tǒng)砂量少,舊砂在舊砂斗中得不到良好的休整,舊砂極不均勻,膨潤土也不能充分發(fā)揮粘結(jié)作用。因此,沸騰冷卻床正常工作和型砂系統(tǒng)足夠的砂量是控制好舊砂的關(guān)鍵。

2)驅(qū)動橋殼內(nèi)澆口附近沖砂。出現(xiàn)該缺陷的主要原因是型砂表面強(qiáng)度不足,在澆注過程中,受到金屬液擦磨作用,型腔表面砂粒受外力作用容易脫落,不僅直接影響鑄件表面粗糙度,而且還會造成沖砂,砂孔等鑄造缺陷。前面講過,由于砂量不足,舊砂得不到充分補(bǔ)水和降溫,舊砂極不均勻,即使在混砂時增加了溫度補(bǔ)償,但由于砂溫較高,加之天氣炎熱,更加重了砂型表面水分的蒸發(fā),“風(fēng)干現(xiàn)象”嚴(yán)重[5]。后期通過穩(wěn)定型砂系統(tǒng)砂量,使舊砂得到充分休整該缺陷已解決。

2 總 結(jié)

2.1 制定靜壓造型生產(chǎn)線濕型砂控制標(biāo)準(zhǔn)

表1為靜壓造型生產(chǎn)線之濕型可控制標(biāo)準(zhǔn)。

表1 靜壓造型生產(chǎn)線濕型砂控制標(biāo)準(zhǔn)

2.2 制定靜壓造型生產(chǎn)線舊砂控制標(biāo)準(zhǔn)

1)砂量:兩個舊砂斗砂量大于等于250t,砂斗處于高料位時進(jìn)行排廢;

2)砂芯流入量及新砂加入量總和<3%;

3)混砂前舊砂保持在型砂水分的60%~70%,最好穩(wěn)定在2%左右;

4)舊砂砂溫不高于室溫15℃(夏季<40℃);

5)舊砂含泥量控制在10%~12%.

2.3 其他

經(jīng)過一年多的調(diào)控,靜壓造型生產(chǎn)線型砂質(zhì)量已較穩(wěn)定,各項檢測指標(biāo)已在變化范圍之內(nèi),型砂配比無較大波動。經(jīng)過調(diào)整的型砂系統(tǒng),膨潤土及混配土加入量都有所降低,不但型砂整體性能得到提高,而且大大節(jié)約了成本。

[1]龍威.黏土濕型砂性能控制對鑄件質(zhì)量的影響[J].現(xiàn)代鑄鐵,2008(4):86-88.

[2]ChangY ,cheng H H o.The flowability of bentonite bondedgreenm olding sand [J]. M aterials Processing Technology,2001,113:238-244.

[3]王文清,李文盛.鑄造工藝學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005:109-110.

[4]趙洪仁,邊慶月,陳彥山.樹脂芯砂的混入對濕型砂質(zhì)量的影響[J].鑄造,2012(5):526-529.

[5]于震宗.黏土濕型砂文集[G].北京:中國鑄造協(xié)會,2009:6.

[6]賈瑛.黏土砂鑄造造型線的選用與生產(chǎn)維護(hù)[J].鑄造設(shè)備與工藝,2010(1):10-14.

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