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棒材機(jī)組定尺剪常見的故障與處理

2012-01-26 17:26李永強(qiáng)
中國設(shè)備工程 2012年8期
關(guān)鍵詞:行程開關(guān)棒材汽缸

李永強(qiáng)

(安陽鋼鐵集團(tuán)公司,河南 安陽 455004)

一、前言

安鋼第一軋鋼廠φ300mm棒材機(jī)組是1958年建成的一條棒材生產(chǎn)線,經(jīng)過幾次技術(shù)改造后年產(chǎn)量已達(dá)到年產(chǎn)90萬t。機(jī)組生產(chǎn)線軋機(jī)為半連續(xù)式小型軋鋼機(jī),呈平半連軋與橫列式布置。主要生產(chǎn)φ20mm~φ32mm的圓鋼和螺紋鋼,定尺剪機(jī)采用200t上切式冷剪,最大剪切力2 000kN、上剪刃行程150mm、上下剪刃開口度145mm、剪刃長度650mm、理論剪切次數(shù)26.5次/min、實際剪切次數(shù)12~14次/min、總傳動機(jī)i=27.716。其主要工作是對所生產(chǎn)的棒材進(jìn)行切頭、切尾及定尺剪切。其工作狀態(tài)的好壞及運行水平,直接關(guān)系到產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。在實際使用過程中出現(xiàn)連剪、下滑、不剪切等現(xiàn)象,在一定程度上影響和制約了生產(chǎn),現(xiàn)就設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,并提出處理措施。

二、維護(hù)中的常見故障原因及處理措施

1.連剪現(xiàn)象

(1)故障原因:①電磁閥常得電或閥壞。②感光板掉。③汽缸竄氣、氣壓低。④旋轉(zhuǎn)接頭壞。⑤檢查主動離合器、大齒輪銅套缺油、滑鍵磨損變形、內(nèi)外離合器配合過緊。⑥行程開關(guān)故障。⑦PLC輸入點無信號。

(2)處理措施:①若常得電切斷電源,先試手動換向試驗;若閥壞應(yīng)及時聯(lián)系停車,更換電磁閥。②若感光板掉或接近開關(guān)失靈,立即恢復(fù)。③若汽缸竄氣,應(yīng)利用班中停車或交接班時間更換,若氣壓低應(yīng)及時反饋。④旋轉(zhuǎn)接頭壞應(yīng)利用班中停車或交接班時間更換。⑤及時加油,安排檢修處理。⑥測量行程開關(guān)能否把常閉接點打開,如不能則更換行程開關(guān)。應(yīng)急措施:選擇開關(guān)切除常閉行程開關(guān),采用點動控制剪切。⑦檢測行程開關(guān)輸入線路,如有問題則予以更換。

2.下滑現(xiàn)象

(1)故障原因:①滑板間隙過大。②接近開關(guān)位置不正確。③檢查平衡彈簧(配重)失效,連扳銷子掉。④大齒輪銅套缺油。

(2)處理措施:①若間隙過大應(yīng)及時調(diào)整滑板螺絲。②若接近開關(guān)位置偏差大,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。③若平衡簧及連板銷子有問題,應(yīng)進(jìn)行修復(fù)。④若大齒輪銅套缺油,應(yīng)利用班中停車或交接班時間立即加油。

3.不剪切現(xiàn)象

(1)故障原因:①氣源堵塞、氣包無壓力。②電磁閥、汽缸壞。③離合器磨損嚴(yán)重打滑。④安全銷、接手損壞。⑤機(jī)體銅套缺油、抱死。⑥減速機(jī)損壞。⑦剪切按鈕故障。⑧PLC輸出點故障。⑨繼電器故障。⑩電磁閥故障。11○限位開關(guān)故障。

(2)處理措施:①若氣動三連件堵塞則及時排除或更換,協(xié)調(diào)恢復(fù)氣包壓力。②更換電磁閥、汽缸。③對離合器片進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)或更換處理。④更換安全銷、接手。⑤若確定則及時進(jìn)行加油,調(diào)整滑板間隙。⑥更換損壞減速機(jī)備件或整體更換。⑦按壓剪切按鈕觀察PLC P2-01輸入點信號,確定則更換剪切按鈕。⑧測量剪切輸出點輸出電壓DC24V。確定則更換PLC輸出模塊。⑨測量繼電器線圈兩端DC24V電壓。確定則更換繼電器。⑩檢測剪切繼電器吸合電磁閥線圈兩端有DC24V電壓,測其直流電阻。確定有故障則更換電磁閥或電磁閥線圈。11○檢查限位行程開關(guān)常閉接點閉合情況,確定有故障則更換行程開關(guān)。

三、結(jié)束語

經(jīng)過對剪機(jī)故障的分析、總結(jié)以及改進(jìn)措施的實施最大限度減少了200t剪機(jī)故障的發(fā)生。贏得了生產(chǎn)時間,提高了作業(yè)率,取得了良好效益。

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