林芝寬
(云南云天化國際化工股份有限公司云峰分公司,云南宣威 655400)
云峰甲醇精餾兩套裝置的年產量為30kt/a,每年按330d運行計算,生產負荷應為45t/(套·d)。但通過工藝技術改進,開一套裝置,在穩(wěn)定產量質量的情況下,每日產量為60t/套。相比設計值,生產負荷提升率為33%。整個工藝過程的最后控制點是精甲醇產品質量,嚴格執(zhí)行GB338-2004一級品標準。從原料角度來看,由于精餾裝置粗甲醇來源于合成氨聯醇工藝,原料甲醇含量通常在85%~88%,其余組分為水、乙醇、丙醇、異丁醇、酮類(丙酮、異丙酮)、烷烴類(正庚烷、正辛烷)、脂類、石蠟等,按化學組分來說,多達十多種物質。同時,粗甲醇合成催化劑的變化,使得精甲醇還含有少量Cu、Fe、K、Mg、Na、Pb、Zn等。因此,精餾工藝運行穩(wěn)定與否,就與原料(粗甲)的組分有直接的聯系。另外,從GB338-2004標準來看,主要有十一項技術指標。這些指標中,有些指標在精餾工藝過程中具有較大的關聯性,如高錳酸鉀實驗時間與羰基化合物含量,水分與溫度范圍,密度與沸程,水溶性實驗與蒸發(fā)殘渣等。這些關聯性的指標,只要一項達不到指標,則相關聯的另一項也達不到指標。相反,在實際生產中,工藝上只要控制好游離酸、游離堿、蒸發(fā)殘渣三個指標,也就能使產品的其他指標達到標準要求。
為了避免產品質量波動,我們從分析粗甲醇組分入手,查找原因。長期運行的探索,收到了效果。
2010年6月中旬,我們從儲存粗甲的儲槽入手,先把三個儲槽連通,讓合成氨聯醇工藝生產出來的粗甲醇由1#儲槽收入,待1#儲槽液位高后,再從中底部進入2#儲槽,1、2#液位都平衡高后,再從中底部進入3#儲槽,這樣,大量的雜質都會因物理、化學性質不同而產生上浮、溶入、下沉等現象,如上浮、下沉都得了有效控制,最后進入精餾塔的粗甲醇近乎二元、三元物系,使得精餾工藝的穩(wěn)定運行有了較強的保證。粗甲儲槽的作用,也就由單純的儲存作用變?yōu)榇逐s甲醇的 “化工單元”。這是凈化精餾雙塔流程中控制原料組分的關鍵。也是近年來我們連設計中有的粗餾物單元操作都省去,進一步穩(wěn)定系統(tǒng),降低蒸汽消耗的重要原因。兩年多的生產運行表明,精餾工藝運行穩(wěn)定。
云峰雙塔精餾裝置實際生產過程中,首先通過澄清原料粗甲醇,簡化進料組分相系,極大地優(yōu)化了進塔粗甲醇的組分,穩(wěn)定了系統(tǒng)工藝,大幅降低了蒸汽消耗。但雙塔精餾過程仍然需要探索,只有對造成不合格品的原因進行分析,找出原因,才能找到解決這些問題的技術途徑。
水分、蒸發(fā)殘渣是雙塔精餾工藝出現產品不達標的主要原因,在實際生產中出現的幾率最多,也是整個精餾過程較難解決的問題。聯醇工藝中,合成來的粗甲醇中含有水分及部分沸點高于甲醇的有機雜質,統(tǒng)稱重組分。在雙塔精餾工藝中,每塊塔板上的組分均有差異,如果進料時,原料粗甲醇與塔板上的組分差異過大,則導致精餾塔內各板傳熱、傳質不能正常穩(wěn)定進行。當重組分發(fā)生上移時,產品中水分和蒸發(fā)殘渣就會超出標準。合成甲醇的過程中,CO與H2反應,生成甲醇,CO2與H2反應,在生成甲醇的同時本身也生成H2O,目前,粗甲醇中的水分含量通常在5%~15%之間,其他有機物含量主要與粗甲催化劑的投運時間有關,這就需要精餾過程必須根據粗甲組分的變化來調整。這是我們需要關注粗甲水分與有機重組分的主要原因。
經過長時間的生產探索,2010年下半年,我們總結出以下選擇進料點的操作要點:我公司雙塔精餾操作中,粗甲水分小于5%時,選擇第30塊塔板進料;水分在5%~10%范圍時,選擇第26塊塔板進料;水分在10%以上時,工藝上選擇第22塊塔板進料。如此選擇工藝操作,就能更好地穩(wěn)定工藝,更好地控制精甲醇產品中的水分和蒸發(fā)殘渣在標準要求之內。
聯醇生產的粗甲醇,含有少量的醚類有機物,其中主要成分是二甲醚與甲乙醚。這兩種物質及其同類的沸點較低,常溫下為氣態(tài),但在粗甲醇中是以液相形態(tài)存在的。實際操作控制中,采取控制好預塔的冷凝溫度,使這些物質排入大氣,其他物質如液相中少許以溶解形態(tài)存在的CO、CO2、CH4等也同樣可以排除,這就是雙塔精餾工藝中嚴格控制好預塔冷凝溫度的關鍵所在。2011年3至5月,我們經過生產探索,把預塔冷凝液溫度控制在45~50℃,并作為系統(tǒng)回流液,放空溫度控制在35~40℃,這一指標得到工藝過程及產品質量穩(wěn)定的證實。
聯醇工藝中,伴隨粗甲的生成,同樣會生成少量烴類物質。它們同醇類雜質一樣在常溫下與甲醇混溶,但難溶于水。這類物質的存在,會影響甲醇產品的水溶性指標。具體表現在沸點高,并與甲醇形成共沸物,主要集中在預精塔頂部。若回流液中沒有較好的除棄這類物質,就會嚴重影響主精塔的工藝穩(wěn)定,最終影響產品甲醇的質量和蒸汽消耗。在雙塔精餾生產中,我們用軟水作為萃取劑進行萃取,塔內視鏡可以看到這類物質累積量的多少。量累積過程中,采取適度排出于廢醇中間槽,再回收至粗甲醇槽參與原料粗甲的澄清分離措施。實際生產中,采取嚴格控預后甲醇液比重的方法來解決這一問題,一般控制軟水量的加入,讓預后比重在0.85~0.90之間,較為適宜。
在粗甲合成過程中,同時生成少量的高沸點物質,如高級醇、烯烴、高級烷烴和有機醇等雜質,這些物質的沸點均比甲醇沸點高,還有部分物質與水形成共沸物,大部分沉積在塔底,最后和殘液一起排出。實際生產中,控制主塔殘液中甲醇含量小于1.5%,同時嚴格控制塔底溫度在105~115℃之間,也會導致部分高沸點物質上移。解決這個問題的措施是嚴格控制回流比在2.5~3.0之間,并在主塔側線不時采出高沸點物質和油類。同時,精甲醇成品的采出不在主塔回流液中完成,這是因為主塔回流液與成品甲醇質量有差別,具體數據對照如表1。
表1 主塔回流液與成品質量對比
游離酸、游離堿是云峰雙塔精餾生產過程中影響精甲醇產品質量的重要因素。在我公司雙塔精餾工藝中,預塔主要除去粗甲醇中以醚類為主的大部分輕組分。這些輕組分主要是二甲醚、氨、甲胺等雜質。另外,合成氣中的CO2部分溶解在粗甲醇中,上述物質不能在預塔中全部除去,就會造成甲醇產品游離酸堿超標。根據我們的工藝操作情況,要同時除去液相中的CO2和胺類物質是不可能的,因為CO2溶于H2O并使液相粗甲醇顯弱酸性,氨溶于液相顯堿性,這樣,整個液相中就有NH+4、HCO-3生成,在預塔中不易除去。在主塔中,由于主要工藝條件溫度與預塔不同,上述物質反而發(fā)生分解并生成NH3、CO2。弄清了這些原理,采取適當提高預塔塔頂溫度的方法,使得NH+4、HCO-3的分解更為徹底。為此,2011年9月,我們進行生產過程分析測試。表2中列出了2011年9月17日系統(tǒng)氨含量為0.5×10-4g/m3、預塔壓力為0.05MPa時,塔底溫度變化對預后甲醇中氨含量的影響。
表2 塔底溫度與預后甲醇中氨含量的關系
隨后,我們又試驗了塔頂溫度為80℃時,塔頂壓力變化對預后甲醇中氨含量的影響,如表3。
表3 塔頂壓力對預后甲醇中氨含量的影響
由表2和表3可以看出,塔壓對氨含量影響較為明顯。因此,工藝上選擇塔壓作為降低氨含量的措施。當塔底溫度為82℃,塔頂壓力為0.05MPa時,則預后甲醇液相中氨含量可以控制在0.5×10-4g/m3以下。按此指標進行操作控制,徹底解決了精甲醇產品中游離酸、游離堿超指標的問題,使產品穩(wěn)定在標準要求之內。
云峰雙塔精餾裝置運行過程中沒有加任何氧化劑,聯醇工藝在合成粗甲醇的同時,也生成少量的還原性有機雜質,由此,就會使產品精甲醇的高錳酸鉀試驗時間時有超標。這些還原性有機雜質主要是含羥基的酸性物質,如HCOOH、CH3COOH等。為此,精餾操作中,我們一直采取在預后適當加堿(NaOH溶液)的方法,使其轉為化學鹽并溶于水,同時控制預后甲醇pH=8~9。實際生產中,我們做了大量的探索,當pH>8時,加堿也有利于胺類物質的脫除。胺類物質主要是甲胺、二甲胺、三甲胺,狀態(tài)為氣態(tài),沸點一般都小于10℃,而在甲醇溶液中卻以鹽類(CH3NH2)2HCO3或者以水溶液(CH3NH2)H2O的形態(tài)存在。當操作上加入堿時,就可把化合態(tài)的胺類物質分解成游離態(tài),分解過程如下:
上述工藝過程涉及加堿量的多少。在實際生產中,仍然采取控制預后甲醇的pH值來控制??刂苝H在8~9,就能夠滿足產品精甲醇高錳酸鉀試驗時間的指標要求。
云峰雙塔精餾裝置經過長時間的運行探索,針對粗甲醇成分的多元化,系統(tǒng)在長時間運行后,粗甲醇中油污、重組分、不溶物積累,逐步吸附在主塔、預塔的塔板,塔壁和工藝管線上,造成系統(tǒng)過臟,不論生產過程中工藝如何控制正常,仍然會造成精甲醇的蒸發(fā)殘渣超標。設計上在考慮這一問題時,采取系統(tǒng)計劃停車時,回收完系統(tǒng)物料,在主塔、預塔內加入軟水清洗并排往殘液槽,再加入軟水到主塔、預塔內,控制液位在50%左右,再用蒸汽加熱煮沸的辦法處理。通過蒸煮,將上述雜物從系統(tǒng)放空管排出。這種方法的缺陷在于,換熱方式是間接換熱,每次煮塔需耗蒸汽90t左右。針對這一問題,我們在反復論證的基礎上,于2011年11月,改造精餾煮塔方法,改為低壓蒸汽直接從塔底進入系統(tǒng),對塔板、塔壁及工藝管線進行直接加熱吹掃。這樣,不僅能將系統(tǒng)油污、重組分、不溶物直接加熱吹掃干凈,而且每次煮塔時系統(tǒng)只用5~8t蒸汽,不到原設計的十分之一。相比之下,煮塔效果更好,塔吹掃得更干凈。
上述涉及的改進雙塔精餾工藝的技術探討與處理措施,主要是云峰雙塔精餾工藝實際生產中的技術改進和操作提升。要保持精甲醇產品質量長期穩(wěn)定,達到GB338-2004標準要求,還必須根據粗甲醇成分的變化情況采取不同的措施。這是因為每個聯醇廠家生產的粗甲醇雜質都存在差異,即使是同一廠家,也會因粗甲醇合成過程中催化劑活性變化造成粗甲成分不斷變化,同樣必須依據不同的情況進行處理。